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液化石油氣安全事故案例-免費閱讀

2025-10-14 11:48 上一頁面

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【正文】 為什么發(fā)現(xiàn)異常不報告、操作工做“假記錄”呢?座談中,大家認(rèn)為,還是與考核機制有關(guān)。吉化從80年代開始,才陸續(xù)關(guān)閉和淘汰了85套污染嚴(yán)重、安全隱患大、能耗高、工藝落后的裝置,實現(xiàn)了公司工業(yè)污水、生活污水的集中處理,但在相當(dāng)長的一個時期內(nèi),根本就沒有污染防控設(shè)施,廠區(qū)內(nèi)土壤污染嚴(yán)重,排污管線也淤積了大量的污染物,絕大部分干部員工在沒有發(fā)生污染事件之前,對此習(xí)以為常、熟視無睹,沒有引起足夠的重視。由于對崗位人員培訓(xùn)缺乏針對性,考試考核脫離實際,造成了該學(xué)的不學(xué),學(xué)的無益于崗位操作,甚至出現(xiàn)了“不懂操作會背題的就能成為星級操作員”的現(xiàn)象。(四)人員素質(zhì)和快速發(fā)展的煉化事業(yè)不相適應(yīng)。部分干部沒有牢固樹立起“以人為本,安全第一”的思想,急于求成、急功近利、形式主義的問題比較突出,各級干部抓安全生產(chǎn)的精力不集中,沒有認(rèn)真抓好整個生產(chǎn)過程的控制,造成“三違”現(xiàn)象比較突出,存在著麻痹僥幸心理,存在著不負(fù)責(zé)任、有章不循、有法不依、違章作業(yè)等問題。痛定思痛,通過反思,公司的干部員工對事故的教訓(xùn)有了更加深刻的認(rèn)識。也就是說,爆炸事故是導(dǎo)致重大水污染事件發(fā)生的直接原因。11時35分左右,徐某回到控制室發(fā)現(xiàn)超溫,關(guān)閉了硝基苯進料預(yù)熱器蒸汽閥,硝基苯初餾塔進料溫度開始下降至正常值。而在此過程中,趙某連續(xù)6個點的手寫記錄都為1293℃。給予合成氣車間設(shè)備副主任行政記大過處分。今天又專門召開座談會,深刻吸取事故教訓(xùn),研究如何按照科學(xué)發(fā)展觀要求,做好安全環(huán)保工作,這對于我們進一步強化“經(jīng)濟效益是政績,安全生產(chǎn)也是政績”觀念,促進企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、環(huán)保發(fā)展有著重要的意義。按照三個“100%”的要求,積極開展崗位練兵活動和技術(shù)培訓(xùn),努力做到“四懂三會”,不斷提高廣大員工的基本素質(zhì)和安全操作技能,增強了全員安全行為能力。一是堅持實行動態(tài)監(jiān)督,對基層車間存在的“低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病”進行嚴(yán)格考核,從根本上提高安全管理的整體水平。三是安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任到位。確立集團公司級3項、總廠級16項隱患治理項目,努力消除安全隱患。并將“六查、三落實、五整頓”內(nèi)容轉(zhuǎn)化為勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律和規(guī)章制度等30項考核內(nèi)容,組成聯(lián)合檢查組,結(jié)合第132次崗位責(zé)任制大檢查,對所屬22個二級單位、72個基層單位的安全生產(chǎn)整治工作進行全面檢查驗收。主要有以下幾個方面:(一)扎實深入地開展安全環(huán)保整治工作。必須強化基本素質(zhì)培訓(xùn),解決不知不會、無知無畏的問題。第一,事故教訓(xùn)時刻警示我們,必須從思想深處牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,真正把安全放在首要位置。五是安全監(jiān)督檢查不深入。部分領(lǐng)導(dǎo)對HSE管理重視程度不夠,認(rèn)為實施HSE體系管理太麻煩,只要能按期完成生產(chǎn)施工任務(wù)即可。為了搶工期,在加入第17塊盲板時,使用吊車違章起吊。在V402罐頂動火切割DN200管線的氣焊工,沒有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”,安全意識低下,自我保護意識差。二、事故原因分析事故的直接原因是,V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從與V402罐相連接的DN200管線根部焊縫,或V402罐壁與罐頂板連接焊縫開裂處泄漏,遇到在V402罐上氣割DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸。8時45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。事故5 大慶石油化工總廠2004年10月27日 硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析2004年10月27日,大慶石化總廠工程公司第一安裝公司四分公司,在大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間64萬噸/年酸性水汽提裝置V402原料水罐施工作業(yè)時,發(fā)生了重大爆炸事故,死亡7人,造成經(jīng)濟損失192萬元。車間、班組是組織安全生產(chǎn)的主體,在車間配備強有力的車間干部、技術(shù)力量和班組長,配備橫班運行工程師,強化安全責(zé)任意識,提高車間班組安全管理能力、技術(shù)能力和處理突發(fā)事件能力??茖W(xué)合理地安排和使用資金,治理好排查出的安全隱患,集中解決歷史遺留問題和新標(biāo)準(zhǔn)實施后產(chǎn)生的問題,整改事故發(fā)生后暴露出來的隱患,確保關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)始終處于受控狀態(tài)。加強操作演練和崗位練兵,提高崗位操作人員分析判斷能力、應(yīng)急處理能力和日常操作技能,強化員工安全生產(chǎn)過程中的規(guī)定動作,進一步提高員工安全意識、安全技能和自我保護能力。主要內(nèi)容是:整頓思想,加強安全教育培訓(xùn),進一步強化全員安全意識,提高安全技能;整頓作風(fēng),強化各級干部和員工的安全責(zé)任,認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制;整頓管理,切實加強基礎(chǔ)工作,深入開展安全隱患排查活動,召開各層面的座談會,認(rèn)真分析安全形勢,摸清各單位、各裝置的安全狀況,制定應(yīng)對措施;整頓制度,對照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,對工藝、設(shè)備、安全、消防、氣防等進行專項檢查,對“三違”行為進行整治。說明我們少數(shù)管理人員工作的責(zé)任心不強,對待工作缺乏嚴(yán)肅的態(tài)度和嚴(yán)格的管理,缺少“三老四嚴(yán)”的工作作風(fēng),在工程建設(shè)及質(zhì)量檢查驗收環(huán)節(jié)上存在嚴(yán)重的漏洞。在安全檢修工作環(huán)境和條件尚不具備,施工方案不完善被退回及風(fēng)險評估報告未經(jīng)煉油廠審批的情況下,車間就允許施工方進入現(xiàn)場作業(yè),煉油廠機動設(shè)備部門也未加制止。當(dāng)天開具的用火作業(yè)票,用火地點是“V403平臺上”,用火目的是“V403平臺上管線拆除”,而現(xiàn)場施工組織人員為了減少工作量,臨時將用火地點變更為V402罐頂。對于員工具備的紀(jì)律要求、業(yè)務(wù)技能要求、安全能力不明確、不系統(tǒng)、不嚴(yán)格、不核實。這些事故的發(fā)生不是偶然的,是我們長期以來沒有牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,安全意識不強、安全思想不嚴(yán)肅的結(jié)果。對施工單位氣焊工持上崗證情況,各級安全監(jiān)督都沒有進行有效查驗。主要原因有: V403罐頂開裂,沒有查清原因就急于組織修復(fù)。同時,車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到了V402罐頂。事過一年多,我們回顧和反思這起事故,依然刻骨銘心,終生難忘。球罐投入使用后,從未進行檢驗,制造、安裝中的先天性缺陷未及時發(fā)現(xiàn)和消除,使裂紋擴展,當(dāng)罐內(nèi)壓力稍有波動便造成低應(yīng)力斷裂。該球罐自投用后兩年零兩個月使用期間,經(jīng)常處于較低容量,只有三次達到額定容量,第三次封裝后四天,即在18日破裂。把保障員工身體健康、保證安全生產(chǎn)和保護環(huán)境當(dāng)作企業(yè)的重要職責(zé)來抓,把安全環(huán)保要求不折不扣地落實到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)和每一個崗位,切實提高蘭州石化公司的本質(zhì)安全水平,為蘭州石化公司安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。⑶ 持續(xù)改進QHSE管理體系,全面提高健康安全環(huán)保管理水平。嚴(yán)格按照“方向比效率更重要,計劃比實施更重要,安全比進度更重要,質(zhì)量比成本更重要”的原則,狠抓落實,真正樹立起“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的大安全的管理理念,做到管理理念可靠。二是進一步加強員工作培訓(xùn)考核。⑺ 立即完善《蘭州石化公司含硫污水排放的管理規(guī)定》,規(guī)定含硫污水排放的管理細則,各單位不得擅自排放堿渣。⑵ 迅速開展“增強責(zé)任,嚴(yán)格紀(jì)律,完善制度,夯實基礎(chǔ)”的主題教育,教育公司全體員工吸取事故教訓(xùn),結(jié)合本單位、本崗位實際,查思想、查制度、查違章、查隱患,針對存在的問題,制定整改措施,徹底扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)的被動局面。給予其行政記過處分,責(zé)成其在該廠黨政工聯(lián)席會上做檢查。從中反映出我公司對安全環(huán)保隱患治理的認(rèn)識不足,治理的力度不大,也暴露出我公司對周邊環(huán)境沒有引起足夠的重視的問題。報廢裝置在停車后應(yīng)該進行徹底工藝處理,倒空物料,裝置出入界區(qū)物料管線加堵盲板。車間主任協(xié)助施工單位進行污油回收時,在蒸汽往復(fù)泵抽油不上量,無法按原方案進行污油回收操作的情況下,既沒有對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險進行認(rèn)真辨識,也沒有履行必要的審批手續(xù),就現(xiàn)場變更工藝處理方案,并組織操作人員實施,這說明公司在生產(chǎn)管理上存在方案執(zhí)行不嚴(yán),落實不夠的問題。規(guī)章制度都源于對生產(chǎn)實踐,源于事故教訓(xùn),是用鮮血寫成。三、事故教訓(xùn): 這起事故的發(fā)生,反映出我們公司各級員工特別是部分領(lǐng)導(dǎo)干部沒有真正將“安全第一”的思想深入腦海,安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有得到有效的落實,遵章守紀(jì)還沒有成為廣大員工的自覺行為。8月27日17時10分,在蘭州石化公司煉油廠北圍墻外西固區(qū)環(huán)形東路長約40米范圍內(nèi),有行人和機動車司機共50人出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。不當(dāng)之處,敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。因此,事故發(fā)生的主要原因是:,盲板封堵焊接質(zhì)量差,隨著蓄熱室周圍溫度升高,管道內(nèi)殘余的天然氣受熱升溫形成正壓,穿過其端口盲板焊接氣孔進入電纜溝。晚11時58分火被撲滅。在第三車間建設(shè)前,公司發(fā)現(xiàn)地下有一條中原油田廢棄的529毫米天然氣管線。該公司第三車間位于生產(chǎn)區(qū)的東部。爆炸原因是該戶居民超期使用液化石油氣鋼瓶,氣瓶連接軟管嚴(yán)重老化產(chǎn)生脆化裂紋,夜里使用后有沒有及時關(guān)閉氣瓶閥門,造成液化氣泄漏在廚房形成爆炸性混合氣體,早晨打開廚房電燈開關(guān)時產(chǎn)生的火星引發(fā)爆炸事故。為了您和您家人的安全,請使用正規(guī)單位提供的合格液化石油氣產(chǎn)品,到期按時進行氣瓶檢驗,對密封膠墊和膠管及時更換,經(jīng)常進行液化石油氣瓶和閥門、膠墊、膠管的泄漏檢查,不使用非法倒氣的液化氣和氣瓶。事故經(jīng)過如下:7月2日14時40分左右,一輛運載液化石油氣鋼瓶(共38只YSP50型液化石油氣鋼瓶,均為空瓶)的廂式貨車(車牌號為:閩A68982,該車非危險化學(xué)品運輸專用車輛)??吭诟G迨锌鞘蜌庥邢薰境溲b臺旁,15時10分左右工人開始卸車,當(dāng)卸下第8個氣瓶時,車內(nèi)一只YSP50型、液相雙頭液化石油氣鋼瓶(15時20分左右)突然發(fā)生爆炸,爆炸的氣瓶從車廂內(nèi)飛出撞到現(xiàn)場搬運工身上,導(dǎo)致現(xiàn)場搬運工一人死亡,一人受傷。當(dāng)液化氣瓶在容量為170kg,壓力為127MP,從直徑7mm的進液角閥高速噴出,在氣瓶與地絕緣的情況下,產(chǎn)生靜電放電,引起液化石油氣氣體爆炸起火。液化石油氣鋼瓶超期使用(或使用報廢氣瓶);不進行安全檢驗,瓶體及附件老化,閥門長周期使用內(nèi)部閥芯磨損密封不嚴(yán),造成閥門泄漏。 爆炸賓館對面人家的房屋門窗全部炸毀 黑龍江肇東市一居民樓發(fā)生液化氣爆炸 事故造成 6人受傷2013年6月23日上午6時10分左右,肇東市陽光社區(qū)一居民家中由于液化氣使用不當(dāng)發(fā)生爆炸,事故造成6人受傷。爆炸原因為該戶居民隨意超期液化石油氣鋼瓶,氣瓶腐蝕嚴(yán)重并且超量液化氣,夏季氣溫較高腐蝕超壓泄漏,在廚房形成爆炸性混合氣體,遇電火花引發(fā)爆炸事故。在6爐中間有一條南北走向,、。由于火源在電纜溝內(nèi),難于撲救,公司打電話通知文留鎮(zhèn)政府,請求支援。由于電纜溝著火,火焰烘烤橫穿電纜溝內(nèi)的廢棄529毫米管線外壁,使管線內(nèi)溫度達到了天然氣和氧氣的反應(yīng)溫度,管線內(nèi)的天然氣和氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),放出大量熱量,致使管線內(nèi)氣體壓力升高,超過了廢棄529毫米管線端口焊接盲板的承受壓力,盲板炸飛,可燃氣體沖出529毫米管線。17:10分,煉油廠北圍墻外西固環(huán)形東路,發(fā)生一起H2S氣體泄漏導(dǎo)致人員中毒的重大事故。由于從廢酸沉降槽(容-7)人孔處用蒸汽往復(fù)泵不上量,張某等三人決定從廢酸沉降槽(容-7)底部抽油。事故發(fā)生后,我們深刻剖析事故發(fā)生的深層次原因。在試通管線過程中,將含酸廢油直接排入含硫污水管線,導(dǎo)致了事故的發(fā)生。安全員鎖某做為車間現(xiàn)場安全監(jiān)督人員,對車間主任的違章指揮、操作人員的違章作業(yè)視而不見,沒有認(rèn)真履行安全監(jiān)督職責(zé),沒有對違章現(xiàn)象進行及時的制止和糾正,而是接受了違章指揮,也成為違章作業(yè)者。但在作業(yè)執(zhí)行過程中,在蒸汽泵不上量的情況下,改變了處理方案,決定從廢酸沉降槽(容-7)底部抽油,如果在作業(yè)前分析出變更方案存在的風(fēng)險,對變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險制訂有效控制措施,就可完全避免事故的發(fā)生。含硫污水硫化氫吸收塔由于設(shè)計原因,經(jīng)常出現(xiàn)堿結(jié)晶,系統(tǒng)運行受到較大影響,硫化氫吸收效果較差;同時含硫污水系統(tǒng)觀察井沒有及時進行封閉。四、事故責(zé)任者處理:烷基化車間主任、管理工程師、安全員在試通管線過程中違章操作、違章指揮,對事故負(fù)直接責(zé)任。給予公司總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理行政記過處分。工作完成后,含硫污水量由原來的150立方/小時降為50立方/小時。⑴ 堅持以人為本抓管理,強化教育培訓(xùn)考核,用先進文化引領(lǐng),全面提高員工安全意識、行為安全、安全技能水平,確保人的可靠。三是進一步完善反違章的手段,全面推行“停止作業(yè)卡”制度,賦予員工安全的權(quán)利,使每一位員工時刻自覺關(guān)注自身的安全和健康、他人的安全健康,自覺遵守制度和規(guī)程,約束自身行為,保障個人、他人和企業(yè)的安全,確保員工行為可靠。各級領(lǐng)導(dǎo)要帶頭履行對員工的承諾,做到制度面前人人平等,誰也不能凌駕于制度之上;執(zhí)行制度要求嚴(yán)之又嚴(yán),誰也不能越雷池一步。對查出的隱患和問題,要及時采取監(jiān)控措施,凡是能夠整改的必須立即整改,一時整改不了的要排出計劃限期整改,對嚴(yán)重威脅生產(chǎn)安全又確實整改不了的,寧可停產(chǎn)也不能帶病運行。安全工作任重而道遠,面對我公司曾經(jīng)發(fā)生的各類事故,我們深感安全管理工作的責(zé)任重大、意義深遠,只有樹立強烈的危機感和責(zé)任感,經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,變壓力為動力,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),夯實安全管理基礎(chǔ),才能不辜負(fù)中國石油對我們的期望,全面實現(xiàn)蘭州石化的科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展。經(jīng)過分析,事故原因有四:根據(jù)斷口特征和斷裂力學(xué)的估算,該球罐的破裂是屬于低應(yīng)力的脆性斷裂,主斷裂源在上環(huán)焊縫的內(nèi)壁焊址上,長約65毫米。事故4 大慶石化分公司2004年10月27日 硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析 2004年10月27日,我公司煉油廠硫磺回收車間發(fā)生重大火災(zāi)爆炸事故,造成7人死亡,直接經(jīng)濟損失192萬元。8時30分,車間開具了用火票。二、事故原因黑龍江省、股份公司事故調(diào)查組分別對事故原因進行了調(diào)查。10月27日開具的用火作業(yè)票,時間為上午8:30,實際動火是9:40,動火時超過規(guī)定時限。四、事故的深刻教訓(xùn)沒有牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,安全意識不強、安全思想不嚴(yán)肅。要真正達到本質(zhì)安全,員工必須“想安全、會安全、能安全”。大慶石化公司成立40多年來,也形成了一套行之有效的規(guī)章制度,如果管理到位、執(zhí)行到位,事故是完全可以避免的。項目管理職責(zé)不清,工作中存在嚴(yán)重的漏洞。新建64萬噸/年酸性水汽提裝置開工僅80天,V403罐就因采用的脫硫工藝不成熟、選取的脫硫劑不合適,發(fā)生了焊口撕裂事故。這些都不同程度地削弱了基層管理工作的力量,制約了基層的安全管理工作,反映出我們在抓基層工作上研究不夠深入,工作不夠扎實。加強安全教育培訓(xùn),提高員工技術(shù)業(yè)務(wù)技能,解決“安全第一”思想不牢固、在實際工作中“蠻干”和“不會干”等問題。加強安全檢查和隱患治理
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