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首秦100t氧氣轉(zhuǎn)爐留渣雙渣煉鋼工藝實踐-wenkub

2023-02-11 00:55:49 本頁面
 

【正文】 、動態(tài)配水、大包下渣自動檢測、二級 3D動態(tài)配水,倒角結(jié)晶器 技術(shù)。 SGRS: Slag Generation Reduced Steelmaking SGRS轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝示意圖,主要包括以下核心控制環(huán)節(jié):①濺渣護爐時,液態(tài)終渣固化工藝研究;②人工對液態(tài)終渣固化狀態(tài)的再次確認;③ 保持雙渣期間脫磷率大于 50%,脫磷期高效脫磷技術(shù);④脫磷期結(jié)束快速足量倒渣,結(jié)束后倒出 60%的高 P2O5含量的脫磷渣;⑤進入脫碳階段普通工藝吹煉,出鋼結(jié)束后,將本爐終渣全部留入下一爐使用并以此循環(huán)使用。調(diào)節(jié)爐渣的 FetO含量在 1015%; ? 脫磷結(jié)束碳含量 %,溫度控制在 13801420?之間。 所有石灰改在脫碳期加入。 ?連續(xù)循環(huán) 3爐以上比例達到 56%,最高循環(huán) 7爐。 脫磷期結(jié)束倒渣控制研究 石灰消耗在噸鋼 35kg左右時,脫磷 期結(jié)束倒渣量在 7噸左右,連續(xù)循環(huán)可以持續(xù)穩(wěn)定進行,脫碳期結(jié)束留渣量在 12噸左右。 SGRS快速生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用 采用 3吹 ,總體講轉(zhuǎn)爐周期略有富余,與常規(guī)工藝相比,冶煉周期增加在脫磷期結(jié)束倒渣環(huán)節(jié),冶煉周期初期增加, 46min , SGRS周期控制在 38分鐘即對整體組織冶煉來講,轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)對周期以及爐機匹配影響不大。 ?達標時間 ≤ 。 SGRS工藝應(yīng)用效果 020406080石灰 輕燒白云石6 2 . 3 k g / t 鋼19 k g / t 鋼3 2 . 1 k g / t 鋼5 . 7 k g / t 鋼普通工藝 SG R S 工藝?渣量的確定 — 鐵水 稱量實測渣量 使用 普通石灰,鐵水 Si含量在 %左右, SGRS工藝渣量 75kg/t,普通工藝渣 量 108kg/t。 SGRS工藝 應(yīng)用 效果 渣量的降低和 Tfe含量的變化合計鋼鐵料消耗降低 kg/t鋼。采用 SGRS轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝,外排爐渣主要為脫磷階段低堿度渣,不含自由 CaO,因此可以簡化爐渣處理; ④常規(guī)轉(zhuǎn)爐煉鋼,出鋼后留在爐內(nèi)部分鋼水隨爐渣倒出,采用SGRS轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝吹煉終點拉碳不倒渣,提高鋼水收得率。 SGRS轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝生產(chǎn)的爐數(shù)全量比例為 %,還得了以下成果: ①由于上爐終渣爐渣循環(huán)再利用,可以大幅度減少煉鋼石灰、輕燒白云石、渣料消耗; ②煉鋼終點爐渣通常含 14%~ 30%FetO(平均在 18%),脫磷期爐渣控制小于 15%FetO,爐渣渣量減少 %和 FetO的降低約4%。 ?渣量的確定 — 理論計算渣量 使用 普通活性石灰 ,鐵水 Si含量在 %左右, SGRS工藝渣 量 7080kg/t,普通工藝
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