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重慶摩托車配件有限公司鋁合金熔化爐節(jié)能改造項(xiàng)目策劃-wenkub

2023-05-10 13:19:07 本頁面
 

【正文】 提高工藝裝備水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低能源消耗。建設(shè)周期:從2007年6月至2009年2月。該公司以“創(chuàng)知名品牌,樹百年永發(fā)”為宗旨,以技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)革新為主線,單件產(chǎn)品贏利率和總體資金回報率在同類企業(yè)中名列前茅。該公司的領(lǐng)導(dǎo)理念先進(jìn),緊跟時代步伐,善把握市場脈搏,現(xiàn)有員工630余人,其中專業(yè)技術(shù)人員50余人(含中、高級工程師20余人)。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、在多年的合作中深得用戶好評和信賴。單純依靠增加能源供應(yīng),已難以滿足持續(xù)增長的消費(fèi)需求。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃中,已經(jīng)將建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會提到了前所未有的高度。從長期趨勢看,天然氣、石油等能源將持續(xù)短缺,價格持續(xù)上漲。有利于促進(jìn)永發(fā)公司的節(jié)能降耗工作,增強(qiáng)該公司產(chǎn)品的市場競爭力。熔煉環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不好會造成廢品率增高,相應(yīng)也增加能耗。如將其調(diào)至小火段則不能滿足生產(chǎn)。(3)長期大火燃燒導(dǎo)致爐體耐火材料使用壽命太短爐體容易被燒穿且耗能升高。(二)改造方案擬采用的技術(shù)該項(xiàng)目針對生產(chǎn)工藝系統(tǒng)的高能耗的熔煉環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,淘汰高能耗的老式熔化爐,更新改造為采用目前最先進(jìn)的東海埃魯秘鋁合金集中快速熔化爐。 (2)爐門和進(jìn)料口的結(jié)構(gòu)采用氣動裝置,在結(jié)構(gòu)上杜絕冒火現(xiàn)象,達(dá)到了節(jié)能的目的。工藝流程改造后生產(chǎn)工藝與原工藝流程一致,主要將熔煉環(huán)節(jié)使用的老式熔化爐,更新改造為目前最先進(jìn)的天然氣鋁合金熔化爐,并結(jié)合技術(shù)改造,對鋁合金液加強(qiáng)了凈化及變質(zhì)處理環(huán)節(jié),工藝流程圖如下:原材料準(zhǔn)備→熔煉→鋁合金液凈化及變質(zhì)處理→壓鑄→毛坯清理→淬火→ 整 形 → 時效→表面處理→機(jī)械加工→總成裝配→檢驗(yàn)→包裝入庫考慮淘汰原有的兩臺老式熔化爐,更新為兩臺目前最先進(jìn)的鋁合金集中快速熔化爐。通過本次節(jié)能技術(shù)改造,提高工藝裝備水平手段,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低能源消耗。熔化爐試生產(chǎn)由生產(chǎn)廠商的人員和永發(fā)公司有關(guān)技術(shù)人員和操作工人共同進(jìn)行。第2臺熔化爐正常生產(chǎn)后,拆除剩余的老式熔化爐。燃燒器部分采用了分體式低過??諝饬裂兹紵鳎紵魇褂脡勖L達(dá)十年,加熱效率大大高于普通燃燒器。) (6)出鋁方式:日常出鋁:半自動出鋁方式;出 殘 鋁:手動出鋁;(7)燃燒方式:自動控制燃?xì)鉄欤唬?)點(diǎn)火方式:通過點(diǎn)火燒嘴,按鈕操作,自動點(diǎn)火;(9)控制方式:裝置為單周期自動系統(tǒng),并設(shè)有上升過載檢測機(jī)構(gòu)及相關(guān)設(shè)備之間的聯(lián)動機(jī)構(gòu);(11)燃燒裝置主燒嘴(進(jìn)口日本橫井燒嘴): 型 式:比例調(diào)節(jié)式燃?xì)鉄?;而新安裝的鋁合金熔化爐從結(jié)構(gòu)上保證了不跑火,自動控制采用兩段火控制,從而從工藝上保證了PID有效調(diào)節(jié),達(dá)到了節(jié)能的目的。75%=173萬立方米。改造后天然氣單耗:173萬立方米/130萬套=改造后每年天然氣節(jié)約量:432173=259萬立方米節(jié)能量折標(biāo)煤(按2007年生產(chǎn)量):25910=3445噸標(biāo)煤/年本次節(jié)能技改項(xiàng)目完成后,能夠有效降低永發(fā)公司的天然氣消耗,產(chǎn)品的單位能耗比技改前有大幅度的降低。建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目不使用銀行貸款,無建設(shè)期利息。其中建設(shè)投資172萬元,建設(shè)期利息為0萬元,流動資金0萬元,詳見投資估算表。五、經(jīng)濟(jì)效益及投資回收期(一)評價原則、依據(jù)及參數(shù)原則本節(jié)能技改的經(jīng)濟(jì)分析僅考慮技術(shù)改造前后數(shù)據(jù)對比,對技術(shù)改造前發(fā)生而技術(shù)改造后不再發(fā)生的費(fèi)用按負(fù)值計(jì)算,技術(shù)改造前后沒有變化的數(shù)據(jù)按0計(jì)算,無新增收入,技術(shù)改造前沒有而技術(shù)改造后發(fā)生的費(fèi)用按實(shí)計(jì)算,根據(jù)此原則計(jì)算節(jié)能技術(shù)改造的增量效益、費(fèi)用。項(xiàng)目融資前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。技術(shù)改造前耗天然氣432萬立方米/年,技術(shù)改造后耗天然氣173萬立方米/年。按22萬元/年估算。折舊年限為14年,固定資產(chǎn)殘值率按0%計(jì)算。 總成本費(fèi)用通過上述估算,正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用(增量)為-278萬元。利潤與利潤分配表分析利潤估算及分配詳見財務(wù)分析報表-3。項(xiàng)目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。財務(wù)分析報表-1 總成本費(fèi)用估算表(新增) 單位:萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期(年)1234567~151外購天然氣4315 12932232232232232220 0000003工資及福利費(fèi)0 0000004修理費(fèi)138 410101010105其他費(fèi)用295 922222222226經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)3882 1162902902902902907折舊費(fèi)158 612121212128攤銷費(fèi)0 0000009利息支出0 000000建設(shè)投資借款利息0 000000流動資金借款利息0 00000010總成本費(fèi)用(6+7+8+9)3724 110278278278278278固定成本可變成本財務(wù)分析報表-2 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表(新增) 單位:萬元序號項(xiàng) 目 合計(jì)  計(jì)算期(年)12
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