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正文內(nèi)容

某轉(zhuǎn)運站粉塵綜合治理方案-wenkub

2023-05-10 06:43:27 本頁面
 

【正文】 /s,在導(dǎo)料槽處產(chǎn)生強烈正壓,致使粉塵從導(dǎo)料槽處密封不嚴處溢出導(dǎo)料槽長度偏短,且導(dǎo)料槽出口未采取密封措施,導(dǎo)致在導(dǎo)料槽出口處噴粉嚴重導(dǎo)料槽的連續(xù)轉(zhuǎn)角受煤流的強烈沖擊,落煤管外壁已部分磨穿,致使皮帶運行時漏粉現(xiàn)象嚴重 導(dǎo)料槽容積偏小,不能有效消除煤高速下落后攜帶的強烈誘導(dǎo)風(fēng)滾軸篩下落煤管由于落差大,煤粉從滾軸篩下落經(jīng)高速運動后,產(chǎn)生強烈的誘導(dǎo)風(fēng),并攜帶大量粉塵進入導(dǎo)料槽,而落煤管中段未采取任何抑制誘導(dǎo)風(fēng)措施,致使導(dǎo)料槽內(nèi)產(chǎn)生強烈的正壓,粉塵從導(dǎo)料槽密封不嚴處噴出,現(xiàn)場粉塵四溢;原有導(dǎo)料槽容積偏小,物料高速下落后攜帶大量誘導(dǎo)風(fēng),在除塵器處形成強烈正壓,導(dǎo)致除塵器在工作時未能將粉塵全部吸出,從而在導(dǎo)料槽出口處的風(fēng)量大、風(fēng)速高,噴粉嚴重;物料在無任何緩沖措施下經(jīng)高速下落后直接沖擊皮帶,導(dǎo)致皮帶經(jīng)常性抖動,誘導(dǎo)風(fēng)在落料點前后處導(dǎo)料槽與皮帶有間隙處將細煤粉噴出;碎煤機工作時轉(zhuǎn)子鼓風(fēng)效應(yīng),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的誘導(dǎo)風(fēng)攜帶著細煤粉塵進入導(dǎo)料槽,在導(dǎo)料槽密封不嚴處噴粉,造成粉塵外溢;配重緩沖鎖氣器已損壞,鎖氣器內(nèi)的翻板處于常開狀態(tài),煤粉在高速下落后,鎖氣器未能實現(xiàn)鎖氣,致使物料進入導(dǎo)料槽后形成強烈正壓,在導(dǎo)料槽密封不嚴和出口處噴粉塵嚴重; 落煤管連續(xù)的轉(zhuǎn)角易導(dǎo)致煤高速下落后沖擊落煤管,松散的煤粉不斷受到擠壓,把間隔中的空氣猛烈擠壓出來,當(dāng)氣流向外高速運動時,帶動粉塵一起逸出;導(dǎo)料槽出口噴水裝置除塵效果不好,且未能正常工作。5001800套16000600010小型噴霧系統(tǒng)套12000020000含控制系統(tǒng)11尾部密封箱體套14500450012觀察孔400*450套2 25005000
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