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某轉(zhuǎn)運站粉塵綜合治理方案(存儲版)

2025-05-25 06:43上一頁面

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【正文】 拆除碎煤機下緩沖鎖氣器,安裝出口落煤管,并在管內(nèi)加裝彈簧感應(yīng)集流裝置,出口落煤管和彈簧感應(yīng)集流裝置采用高強度鏡面耐磨鋼板制作,可減緩煤流對落煤管以及皮帶的沖擊,減緩皮帶的下行速度,實現(xiàn)對煤粉的緩和降速處理,避免因撞擊管壁而造成的粉塵四濺,達(dá)到抑制粉塵產(chǎn)生的目的;拆除碎煤機前方除塵器吸塵管,在導(dǎo)料槽落料點附近安裝3DEM緩沖泄壓布袋,布袋采用覆膜聚丙烯材料制作,可過濾粉塵,降低導(dǎo)料槽內(nèi)的壓力;在導(dǎo)料槽內(nèi)和出口設(shè)計三級小型噴霧系統(tǒng),可提高慣性除塵單元的除塵效率,抑制細(xì)小粉塵的產(chǎn)生;四、改造后達(dá)到的效果:改造后碎煤室的粉塵得到極好的控制,粉塵濃度控制在8mg/m179。滾軸篩下落煤管到皮帶落差為10m,高速下落后至落料點處速度為16m/s,在導(dǎo)料槽處產(chǎn)生強烈正壓,致使粉塵從導(dǎo)料槽處密封不嚴(yán)處溢出導(dǎo)料槽長度偏短,且導(dǎo)料槽出口未采取密封措施,導(dǎo)致在導(dǎo)料槽出口處噴粉嚴(yán)重導(dǎo)料槽的連續(xù)轉(zhuǎn)角受煤流的強烈沖擊,落煤管外壁已部分磨穿,致使皮帶運行時漏粉現(xiàn)象嚴(yán)重 導(dǎo)料槽容積偏小,不能有效消除煤高速下落后攜帶的強烈誘導(dǎo)風(fēng)滾軸篩下落煤管由于落差大,煤粉從滾軸篩下落經(jīng)高速運動后,產(chǎn)生強烈的誘導(dǎo)風(fēng),并攜帶大量粉塵進入導(dǎo)料槽,而落煤管中段未采取任何抑制誘導(dǎo)風(fēng)措施,致使導(dǎo)料槽內(nèi)產(chǎn)生強烈的正壓,粉塵從導(dǎo)料槽密封不嚴(yán)處噴出,現(xiàn)場粉塵四溢;原有導(dǎo)料槽容積偏小,物料高速下落后攜帶大量誘導(dǎo)風(fēng),在除塵器處形成強烈正壓,導(dǎo)致除塵器在工作時未能將粉塵全部吸出,從而在導(dǎo)料槽出口處的風(fēng)量大、風(fēng)速高,噴粉嚴(yán)重;物料在無任何緩沖措施下經(jīng)高速下落后直接沖擊皮帶,導(dǎo)致皮帶經(jīng)常性抖動,誘導(dǎo)風(fēng)在落料點前后處導(dǎo)料槽與皮帶有間隙處將細(xì)煤粉噴出;碎煤機工作時轉(zhuǎn)子鼓風(fēng)效應(yīng),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的誘導(dǎo)風(fēng)攜帶著細(xì)煤粉塵進入導(dǎo)料
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