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冶金行業(yè)事故案例(已修改)

2025-05-23 23:51 本頁面
 

【正文】 高爐爐前事故的預(yù)防與處理作者:湖北安全生產(chǎn)信息網(wǎng)來源:湖北安全生產(chǎn)信息網(wǎng)發(fā)布時間:20091123 19:39:09減小字體 增大字體 輕輕一點,立刻擁有一本安全工具書!收藏本篇文章,方便以后查看 高爐爐前出現(xiàn)事故,不僅會直接影響高爐的正常生產(chǎn),而且會威脅到人身安全,為此,高爐操作者應(yīng)強化爐前生產(chǎn)組織,以便適應(yīng)快節(jié)奏生產(chǎn)的需要。    1渣壩過鐵事故  渣壩過鐵會造成鐵水流入渣槽放炮,堵塞渣槽,嚴(yán)重者會崩倒渣槽,導(dǎo)致高爐被迫休風(fēng)。西鋼2號高爐春檢復(fù)風(fēng)后,由于電炮出現(xiàn)故障,使撇渣器流鐵不暢通,渣壩過鐵,鐵水流入渣槽放炮,崩倒渣槽、崩壞渣槽襯板,高爐被迫休風(fēng),影響了爐況的正?;謴?fù)。采取的措施有:    (1)增設(shè)杠桿式活動渣壩插板,確保渣壩耐鐵水沖刷;    (2)增設(shè)二次渣壩,必要時渣鐵落地;    (3)逢春檢、秋檢,鐵水流動性差,撇渣器未投用前放干渣,一方面減少鐵水粘罐,影響鐵水罐的正常周轉(zhuǎn),另一方面為快速恢復(fù)爐況創(chuàng)造有利條件;    (4)強化爐前設(shè)備的日常維護(hù)工作,確保出現(xiàn)突發(fā)性事故能夠及時采取相應(yīng)的有效措施;    (5)高爐操作者及時采取相應(yīng)的操作手段,如休、拉、排、減風(fēng),以便減少事故損失,防止事故擴大化。    2鐵水跑大流事故  鐵口連續(xù)過淺或開鐵口操作不當(dāng),極易導(dǎo)致出鐵時“跑大流”。西鋼1號高爐曾出現(xiàn)鐵流過大,電炮未封住鐵口,使鐵水溢出鐵罐,采取的措施有:  (1)爐前應(yīng)保證出鐵正點率,及時出凈渣鐵,避免鐵口連續(xù)過淺,同時對鐵口過淺及時采取相應(yīng)的措施,改進(jìn)炮泥質(zhì)量和改進(jìn)爐前操作。  (2)爐內(nèi)操作和爐前操作應(yīng)相互協(xié)調(diào),開鐵口時應(yīng)根據(jù)上次鐵口深度、鐵間上料批數(shù),確定鐵口眼的大小  (3)爐缸存鐵多,鐵口淺應(yīng)提前減風(fēng)降壓,控制鐵水流。  (4)逢鐵口工作不正常時,應(yīng)確保電炮等爐前設(shè)備完好,崗位工人和維護(hù)人員應(yīng)重點進(jìn)行跟蹤,同時,爐前應(yīng)做好鐵口泥套,降低發(fā)生事故的概率。  (5)生產(chǎn)組織應(yīng)將兩個鐵水罐串聯(lián)使用,防止鐵水下鐵道?!   ?渣口破損事故  渣中帶鐵多、渣口斷水或爐缸存鐵超出安全容鐵量較多時,若發(fā)現(xiàn)不及時繼續(xù)放渣,容易導(dǎo)致渣口破損,直至發(fā)生爆炸,渣口中、小套崩出等惡性事故。西鋼2號高爐曾發(fā)生過低渣口過鐵,渣口小套崩出事故,采取的措施有:  (1)應(yīng)選擇適宜的高爐操作制度,防止?fàn)t缸工作狀態(tài)失常,爐缸堆積。  (2)渣口工遇到渣中帶鐵多時,應(yīng)勤堵勤放,避免渣口破損。  (3)連續(xù)破損的渣口可暫時不放渣,停放的時間視實際情況而定,放渣時盡可能地使渣流大些,沒有渣時可空噴一段時間,使渣口區(qū)域盡量活躍。  (4)查找渣口破損的原因,并采取有針對性的措施加以防范。  (5)操作人員應(yīng)注意人身安全,防止出現(xiàn)人身傷害事故?!   ?砂口凝結(jié)事故  鐵水流動性不好、砂口存鐵時間長,沒有及時放出砂口中的鐵水,容易引發(fā)砂口凝結(jié)事故。西鋼1號高爐曾因鐵水流動性差,出鐵鐵流大,砂口眼過鐵不暢,砂口凝結(jié),導(dǎo)致鐵水進(jìn)渣槽。動用吊車、鏟車和爆破等手段處理渣槽口殘鐵,影響正常生產(chǎn)數(shù)小時。采取的措施有:  (1)出鐵前各工種應(yīng)聯(lián)系好,按操作規(guī)程作業(yè),處理好砂口眼后才能進(jìn)行開鐵口操作。  (2)如遇特殊情況,上次鐵水流動性不好,出鐵時間間隔長,應(yīng)放出砂口中的殘鐵。  (3)新上的砂口,由于砂口涼,頭兩次鐵不宜悶砂口操作,待鐵水流動性能好、鐵溫充足時再留砂口。  (4)鐵口打開后,發(fā)現(xiàn)砂口有凝結(jié)時,高爐操作者應(yīng)立即減風(fēng)堵鐵口。  (5)正常爐況下,出完鐵須在砂口內(nèi)鐵水表面撒足保溫材料,對砂口中的鐵水進(jìn)行保溫?! —ぁ ?風(fēng)口窩渣事故  長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng),由于爐缸滲透性差,加之高爐操作風(fēng)壓過低,又盲目加風(fēng),易導(dǎo)致風(fēng)口區(qū)域窩渣,風(fēng)口回涼渣,嚴(yán)重的會引發(fā)風(fēng)口自動灌渣,燒壞風(fēng)口,被迫二次休風(fēng)。西鋼1號高爐在月檢時曾發(fā)生過一起風(fēng)口窩渣、風(fēng)口自動回渣,拉風(fēng)時風(fēng)口灌渣事故。采取的措施有:  (1)高爐操作者應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范作業(yè),強化關(guān)鍵工序的培訓(xùn)工作以及尾數(shù)淘汰制,減少人為作業(yè)失誤。  (2)復(fù)風(fēng)后,應(yīng)通過調(diào)整高爐操作參數(shù),防止?fàn)t況難行懸料。  (3)針對復(fù)風(fēng)后爐況不理想的狀況,可采取臨時對風(fēng)口加套等措施,改變風(fēng)口進(jìn)風(fēng)參數(shù),適應(yīng)爐況的需要。  (4)復(fù)風(fēng)后風(fēng)口區(qū)域不活躍,出鐵前應(yīng)看護(hù)好風(fēng)口,有冒渣現(xiàn)象應(yīng)及時用水噴淋,防止風(fēng)口竄渣。  (5)風(fēng)口回渣應(yīng)做好隨時打開風(fēng)口大蓋的準(zhǔn)備,防止彎頭和鵝頸管灌渣。鋼鐵水噴濺的原因及措施鋼鐵水噴濺的原因及措施作者:安全管理網(wǎng)來源:安全管理網(wǎng)發(fā)布時間:2009106 10:22:09減小字體 增大字體 輕輕一點,立刻擁有一本安全工具書!收藏本篇文章,方便以后查看  1. 噴濺原因   在鋼鐵冶煉過程中,鋼水和鐵水是高溫融熔液體,本身并不致噴濺或爆炸.煉鋼過程主要是氧化過程,它的反應(yīng)主要是鋼渣之間的反應(yīng),反應(yīng)速度與溫度和氣相壓力有密切關(guān)系。碳氧反應(yīng)的同時,產(chǎn)生大量一氧化碳?xì)怏w,產(chǎn)生的氣體能否順利排除,與熔渣的沸騰有直接關(guān)系。熔渣的堿度適當(dāng)、流動性好,促使熔池有較活躍的沸騰,達(dá)到碳的氧化反應(yīng)條件。依據(jù)碳的氧化反應(yīng)機理,分析平爐冶煉期間產(chǎn)生大噴濺或爆炸的原因是:   (1)在熔池中熔渣過多、渣子粘,流動性不好以及熔池沸騰差的情況下,便加入氧化劑。由于碳氧反應(yīng)產(chǎn)生大量一氧化碳?xì)怏w,因溶渣的粘性太大,使氣體不能順利排除,同時促使溶池產(chǎn)生巨大壓力,在此瞬間形成大噴濺或大爆炸。   (2)由于低溫操作,在熔池尚未形成一定性能的堿性渣或溫度低的情況下,就急于集中往爐內(nèi)加入氧化劑,所加入的氧化劑未完全起作用浮在熔渣中,當(dāng)熔池溫度上升或從爐門抽管吹氧時,達(dá)到碳氧反應(yīng)條件,突然進(jìn)行急劇的碳氧化反應(yīng),產(chǎn)生大量氣體,這些氣體不能順利排除,導(dǎo)致產(chǎn)生大噴濺或爆炸。   (3)由于熔池溫度過高或熔池的上下溫差大。當(dāng)爐子傾動或抽管吹氧時,促使熔池形成對流作用而引起激烈反應(yīng),產(chǎn)生大噴濺或爆炸。   2. 防止措施   (1)補爐時要高溫正壓,分層投補,保證燒結(jié)好。防止一次投補大量耐火材料,保持爐床形狀和出鋼口形狀正常,防止剩留殘鋼、殘渣,防止?fàn)t床局部上浮。   (2)熔渣堿度要適當(dāng),流動性好,沸騰活躍,通常稱為高溫、薄渣,活躍,沸騰。為此要盡量多放初期渣,提前在熔化期進(jìn)行,造渣,~。   (3)嚴(yán)禁低溫操作,并在熔池溫度低的情況下,加入氧化劑(礦石,鐵皮)。   (4)嚴(yán)禁氧化劑集中和大批量加入,特別要防止所加入的氧化劑未完全進(jìn)行碳氧反應(yīng),又連續(xù)加入,同時要注意所加入的氧化劑未反應(yīng)完全時,不能從爐門插管吹氧。并且要適當(dāng)控制供給燃料。   (5)控制好熔池溫度,防止熔池上下溫差過大,防止熔池表面溫度過高或過氧化現(xiàn)象產(chǎn)生,頂吹平爐氧槍距渣面不能超過250mm。   (6)注意維護(hù)水冷系統(tǒng),保持不漏水,地面無積水。   頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼過程防止鋼水噴濺措施:   (1)轉(zhuǎn)爐出完鋼后,不論煉什么鋼種,鋼渣必須倒凈,在老爐出不完渣的情況下,添鐵,回爐,倒包應(yīng)采取措施,通知周圍人員暫時離開,并緩慢兌鐵。   (2)爐內(nèi)剩有爐渣,補鐵時必須由煉鋼工處理后才能緩慢兌鐵。   (3)冶煉新鋼種前須首先制訂出冶煉方案和安全措施。   (4)技術(shù)規(guī)程要求的補爐原則是:高溫快補、均勻薄補,燒結(jié)牢固。補爐料運來后應(yīng)及時組織補爐.要保持補爐料溫度在140℃左右。   高爐煉鐵過程防噴濺的措施主要有:   (1)高爐冶煉過程中,爐前操作的主要任務(wù)是及時而又安全地放盡爐渣和生鐵,如果鐵口維護(hù)不好,就會發(fā)生鐵口堵不上,鐵水噴濺等事故。   (2)出鐵時,鐵口不能有潮泥,如果帶潮泥出鐵,會造成鐵口大噴,燙傷人員,鐵口也會崩塌,造成維護(hù)鐵口的困難,所以出鐵前應(yīng)該把潮泥烘干。   (3)如果發(fā)生爐缸燒穿事故時,爐內(nèi)鐵水將從燒穿處流出,如果爐基附近的地面存有積水時,鐵水流過就會發(fā)生爆炸,因此,必須經(jīng)過清除平臺積水和垃圾,保持爐前地面干燥清潔。甘肅省酒泉鋼鐵公司一號高爐“3.12”爆炸甘肅省酒泉鋼鐵公司一號高爐“3.12”爆炸作者:佚名來源:湖北安全生產(chǎn)信息網(wǎng)發(fā)布時間:200987 22:17:10減小字體 增大字體 輕輕一點,立刻擁有一本安全工具書!收藏本篇文章,方便以后查看煉鐵高爐倒下1990年3月12日7時56分,隨著一聲悶響。酒泉鋼鐵公司煉鐵廠一號高爐在生產(chǎn)運行中發(fā)生爆炸。高爐托盤以上爐皮(標(biāo)高15 ~ 29米)被崩裂,大面積爐皮趨于展開。瞬間,部分爐皮、高爐冷卻設(shè)備及爐內(nèi)爐料被拋向不同方向,爐身支柱被推倒,爐頂設(shè)備連同上升管、下降管及上料斜橋等全部傾倒、塌落。出鐵場屋頂被塌落物壓毀兩跨。爐內(nèi)噴出的紅焦四散飛落,將卷揚機室內(nèi)的液壓站、主卷揚機、PC584控制機等設(shè)備全部燒毀。上料皮帶系統(tǒng)也嚴(yán)重?fù)p壞。由于紅焦和熱浪的灼燙、倒塌物的打擊及煤氣的毒害,造成19名工人死亡,10人受傷,經(jīng)濟損失達(dá)2120萬元。重大隱患豈能小修小補經(jīng)過反復(fù)調(diào)查和大量技術(shù)分析論證認(rèn)為,這是一起由于高爐內(nèi)部爆炸,爐皮脆性斷裂,推倒?fàn)t身支柱,導(dǎo)致爐體坍塌的特大事故。1.關(guān)于爐內(nèi)爆炸根據(jù)事故現(xiàn)場勘查、分析,高爐發(fā)生爐內(nèi)爆炸有以下幾個方面的特征。一是爐皮斷裂是由23處3001400毫米長短不等的預(yù)存裂紋同時起裂所致,各預(yù)存裂紋兩側(cè)均有明顯可見的向兩側(cè)擴展的人字形斷口走向,斷口的基本特征是多處預(yù)存裂紋同時起裂形成的脆性斷口。二是風(fēng)口的損壞導(dǎo)致向爐內(nèi)漏水,造成爐內(nèi)區(qū)域性不活躍現(xiàn)象,形成呆滯區(qū)。三是爐頂溫度升高,兩次打水降溫,在一定程度上粉化了爐料,造成透氣性差。2.關(guān)于爐體坍塌事故前的一號高爐爐況惡化,已承受不了突發(fā)的高載荷,主要表現(xiàn)在:一、冷卻設(shè)備大量損壞。由于1984年大修留有隱患,加之操作維護(hù)管理上的原因,1987年5月以后爐況失常,冷卻設(shè)備損壞嚴(yán)重。到這次事故前,風(fēng)口帶冷卻壁損壞1塊;爐腹冷卻壁損壞32塊,占冷卻壁總數(shù)的66.7%;爐身冷卻板共590塊,整塊損壞393塊,合計損壞率為75.1%。為了維持生產(chǎn),采用了外部高壓噴水冷卻,加劇了爐皮的惡化。二、爐皮頻繁開裂、開焊。1986年6月以后,爐皮出現(xiàn)了開裂、開焊,并且日益加劇。到事故前,共發(fā)現(xiàn)并修復(fù)裂紋總長度28.5米,但由于條件所限,焊接質(zhì)量得不到保證,沒有從根本上改善爐皮惡化狀況,使高爐已承受不了爐內(nèi)突發(fā)的高載荷。在爐內(nèi)爆炸瞬間,爐皮多處脆性斷裂、崩開、推倒?fàn)t身支柱、整個爐體坍塌。責(zé)任人被記過根據(jù)這起事故性質(zhì)及原因,甘肅省人民政府對酒鋼公司有關(guān)人員給予如下處分:1.公司經(jīng)理齊某是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分。2.第一副經(jīng)理李某在事故發(fā)生時,主持公司全面工作,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分。3.分管設(shè)備的副經(jīng)理張某在事故發(fā)生時,代管生產(chǎn)安全,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予行政記過處分。4.煉鐵廠廠長馬某對高爐維護(hù)操作負(fù)有管理責(zé)任,給予行政記過處分。 ——吉林市煤氣公司液化氣站102號球罐爆炸 1979年12月18日14點7分,吉林市煤氣公司液化氣站的102號400立方米液化石油氣球罐發(fā)生破裂,大量液化石油氣噴出,順風(fēng)向北擴散,遇明火發(fā)生燃燒,引起球罐爆炸。由于該罐爆炸燃燒,大火燒了l9個小時,致使五個400立方米的球罐、四個450立方米臥耀和8000多只液化石油氣鋼瓶(其中空瓶3000多只)爆炸或燒毀,罐區(qū)相鄰的廠房、建筑物、機動車及設(shè)備等被燒毀或受到不同程度的損壞,400米遠(yuǎn)相鄰的苗圃、住宅建筑及拖拉機、車輛也受到損壞,直接經(jīng)濟損失約627萬元,死36人,重傷50人。 該球罐自投用后兩年零兩個月使用期間,經(jīng)常處于較低容量,只有三次達(dá)到額定容量,第二次封裝后四天,即在18日破裂。 該罐投用后,一直沒有進(jìn)行過檢查。破裂前,安全閥正常,排污正常關(guān)閉。球罐的主體材質(zhì)為15MnVR,內(nèi)徑9200毫米,壁厚25毫米,容積400立方米,用于貯存液化石油氣。 經(jīng)過分析,事故原因有四: ,該球罐的破裂是屬于低應(yīng)力的脆性斷裂,主斷裂源在上環(huán)焊縫的內(nèi)壁焊趾上,長約65毫米。 2.經(jīng)宏觀及無損檢驗上、下環(huán)焊縫焊接質(zhì)量很差,焊縫表面及內(nèi)部存在很多咬邊、錯邊、裂紋、熔合不良、夾渣及氣孔等缺陷。 3.事故發(fā)生前在上下環(huán)焊壁焊趾的一些部位已存在縱向裂紋.這些裂紋與焊接缺陷(如咬邊)有關(guān)。 ,從未進(jìn)行檢驗,制造、安裝中的先天性缺陷末及時發(fā)現(xiàn)和消除,使裂紋擴展,當(dāng)罐內(nèi)壓力稍有波動便造成低應(yīng)力脆性斷裂。 國務(wù)院1980年曾以國發(fā)99號文批轉(zhuǎn)《關(guān)于吉林市煤氣公司液化石油氣廠惡性爆炸火災(zāi)事故》時指出:這次事故暴露出來的壓力容器組裝質(zhì)量差、使用管理混亂,領(lǐng)導(dǎo)干部不重視安全生產(chǎn),不認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章制度,不懂業(yè)務(wù),不注意技術(shù)管理以及對設(shè)備長期不檢驗等問題,在不少企業(yè)、事業(yè)單位中部不同程度地存在,應(yīng)當(dāng)引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度注意。 為防止同類扣故發(fā)生,提出三條措施: 1.在球罐設(shè)計、制造、安裝中要把住質(zhì)量關(guān),持別是要保證焊接質(zhì)量。 2.球罐投用后,使用單位的領(lǐng)導(dǎo)要提高安全意識,重視球罐的安全。 3.要建立健全必要的規(guī)章制度,提高管理人員和操作人員的素質(zhì)。某鋼廠沖天爐爆炸某鋼廠沖天爐爆炸作者:本站來源:本站原創(chuàng)發(fā)布時間:2006921 17:24:43減小字體 增大字體 輕輕一點,立刻擁有一本安全工具書!收藏本篇文章,方便以后查看一、事故概況及經(jīng)過 1959年6月2日22時52分,某鋼廠轉(zhuǎn)爐煉鋼車間六號沖天爐,由于出水閥門關(guān)閉,冷卻水不能夠正常循環(huán),造成沖天爐溫度升高,導(dǎo)致沖天爐爆炸,使沖天爐除了底盤和前爐座以外其他設(shè)施全部炸毀,生產(chǎn)廠房部分屋面板及梁毀壞,天車的大梁砸下,造成28人傷亡,其中死亡7人、重傷9人、輕傷12人。 二、事故原因分析 1.發(fā)生爆炸事故的沖天爐,循環(huán)水箱排水閥設(shè)計不合理,設(shè)備本身有缺陷。 2.某鋼廠煉鋼車間的企業(yè)管理不善,使用循環(huán)水箱設(shè)計不合理的沖天爐,對其冷卻循環(huán)水管理制度不健全,而操作工人又錯誤操作形成冷卻循環(huán)水障礙,由于出水閥門關(guān)閉,造成冷卻循環(huán)水不能正常循環(huán)帶走熱量,導(dǎo)致沖天爐溫度升高,終于發(fā)生沖天爐爆炸,造成了職工的重大傷亡和國家財產(chǎn)的重大損失。 某鋼鐵總廠鋼渣噴爆事故某鋼鐵總廠鋼渣噴爆事故作者:本站來源:本站原創(chuàng)16
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