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有關(guān)壓縮機(jī)的各類事故-文庫吧

2025-06-13 04:27 本頁面


【正文】 不到位 ,對車間管理人員扣發(fā)300元。糾正預(yù)防措施:考慮使用其他材質(zhì)刮油環(huán),淘汰鐵制環(huán)。加強(qiáng)對各摩擦部位的監(jiān)控,填料、活塞桿等特殊部位可安裝溫度測量和報(bào)警裝置。加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。十、2007年8月3日,壓縮車間一名操作工盤車時(shí)不慎發(fā)生手指擠傷事故。事故經(jīng)過:2007年8月3日7:20,壓縮車間M機(jī)工段操作工王松濤在準(zhǔn)備開3#壓縮機(jī)過程中,由于3#壓縮機(jī)大輪缺齒,在用加力桿人工盤車時(shí),不小心被加力桿將左手無名指末端擠傷,造成骨折。原因分析:操作工安全意識差,盲目作業(yè),導(dǎo)致傷害。處理意見:本人安全意識差,盲目作業(yè)導(dǎo)致傷害負(fù)主要責(zé)任扣發(fā)500元;本班班長、值班長監(jiān)護(hù)不到位,負(fù)管理責(zé)任各扣發(fā)300元;車間職工的安全意識差,車間主任、安全副主任負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,分別扣發(fā)300元、200元。 糾正預(yù)防措施:加強(qiáng)職工安全培訓(xùn),增強(qiáng)職工安全意識。盤車時(shí)盡量使用盤車器。十一、8月23日10:20,因動(dòng)火作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)不到位,12#壓縮機(jī)油箱發(fā)生燃爆。事故經(jīng)過:2007年8月23日10:20,壓縮車間保全工在12#MH壓縮機(jī)二樓南側(cè)動(dòng)火預(yù)制油管作業(yè)時(shí),火星飛濺到一樓12#MH壓縮機(jī)油箱上引燃油氣,油箱內(nèi)瞬時(shí)發(fā)生爆燃。原因分析:12#MH壓縮機(jī)動(dòng)火作業(yè)車間按規(guī)定辦理了動(dòng)火作業(yè)許可證,并采取了防護(hù)措施,油箱頂部通蒸汽進(jìn)行了防護(hù)。車間雖然采取一定的處理措施,但著火事故仍然發(fā)生,主要是車間在落實(shí)防護(hù)措施上不到位,沒有嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)程。動(dòng)火作業(yè),周圍有可燃物,應(yīng)采取防火措施與可燃物質(zhì)徹底隔離。車間只用蒸汽在油箱頂部進(jìn)行了防護(hù),沒有進(jìn)行有效的隔離,高處動(dòng)火作業(yè)火星飛濺未有效控制,導(dǎo)致火星落入油箱與箱內(nèi)可燃?xì)獍l(fā)生爆燃。處理意見:本次事故的發(fā)生沒有造成損失,敞開式油箱發(fā)生爆燃不會(huì)引發(fā)大的事故,但存在重大危險(xiǎn),按事故進(jìn)行處理。事故的發(fā)生主要作業(yè)規(guī)程執(zhí)行不嚴(yán)造成,車間主任負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣發(fā)200元;車間安全副主任、設(shè)備副主任負(fù)管理責(zé)任各扣發(fā)300元;電焊工在防護(hù)措施落實(shí)不到位的情況下,違規(guī)作業(yè),是事故的直接責(zé)任者,扣發(fā)200元。安全科監(jiān)督不力,扣200元。預(yù)防糾正措施:各車間組織保全工學(xué)習(xí)《化工企業(yè)廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)程》并進(jìn)行考核。潤滑油屬丙類液體,經(jīng)使用高溫產(chǎn)生油氣與明火發(fā)生爆燃,生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi)油箱周圍動(dòng)火嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范,并按一級動(dòng)火管理。以后凡在廠房等相對密閉空間內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)一律按一級動(dòng)火管理。股份二廠:一、2007年元月11日,合成車間發(fā)生一起因操作失誤,導(dǎo)致設(shè)備損壞的事故。事故經(jīng)過:2007年元月11日5:30壓縮工段操作工王某向車間匯報(bào),4壓縮機(jī)油變質(zhì),車間立即組織人員進(jìn)行檢查,最后確認(rèn)是由于填料回油集油罐倒淋沒關(guān)嚴(yán)的情況下,排壓縮一入西側(cè)倒淋,氣體將管道內(nèi)積水吹入油箱,造成油變質(zhì)。23:20主軸瓦燒壞。事故原因:崗位操作工王某操作心不強(qiáng),巡檢不到位,在沒檢查好集油罐倒淋閥的情況下,排一入倒淋閥,將水排入油箱,是造成油變質(zhì)的直接原因。工藝設(shè)計(jì)存在缺陷,填料、刮油環(huán)回收油回收到油箱是造成油質(zhì)變壞的間接原因。車間對倒淋改造時(shí),未充分認(rèn)識到一入倒淋與回收油罐倒淋接在一起危害的嚴(yán)重性。并且對倒淋排放,只做了口頭傳達(dá),并未形成書面規(guī)定。發(fā)現(xiàn)機(jī)油變質(zhì)后,依照原有經(jīng)驗(yàn)采取了換油、提油溫等措施。因無備用機(jī),考慮全部換油時(shí)間長,影響生產(chǎn)較大,故未停車換油。主要是對上海6M50型壓縮機(jī)對油要求高認(rèn)識不足,沒及時(shí)停車換油,造成主軸瓦燒壞。油中雜質(zhì)多是導(dǎo)致主軸瓦燒壞的另一原因。糾正措施:集油罐去油箱管線加盲板隔離;填料、刮油環(huán)回油到回油池回收。針對上海壓縮機(jī)對油質(zhì)要求高的特點(diǎn),搞好循環(huán)油的過濾,提高油質(zhì);循環(huán)油冷、循環(huán)水倒淋閥定期檢查,以及做好其他方面防護(hù),避免水進(jìn)入油系統(tǒng),造成循環(huán)油變質(zhì),一旦發(fā)現(xiàn)油質(zhì)有問題,應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行更換;循環(huán)油箱頂部應(yīng)加呼吸閥;設(shè)備或工藝進(jìn)行改造或變更時(shí),必須經(jīng)主管部門審批,并且用書面文件告知相關(guān)崗位,說明操作方法和注意事項(xiàng)。強(qiáng)化職工上班責(zé)任心的培養(yǎng),杜絕事故的發(fā)生。二、2008年8月17日2合成3循環(huán)機(jī)機(jī)身破裂。事故經(jīng)過:2008年8月17日21:25,巡檢工楊某巡檢至2循環(huán)機(jī),此時(shí)保全工楊某、田某、李某正在搶修2循環(huán)機(jī),另一巡檢工張某正在2循環(huán)機(jī)處放油。突然聽到3循環(huán)機(jī)發(fā)出異常響聲,楊某立刻跑去按3循環(huán)機(jī)停車按鈕。并與張某和聽到響聲趕來的宋某、王某一起關(guān)閉3循環(huán)機(jī)出入口閥門后開放空泄壓。檢查發(fā)現(xiàn)南側(cè)機(jī)身破裂、活塞桿與十字頭連接處斷裂、曲軸斷裂,拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)活塞桿從活塞被帽處斷裂。原因分析:經(jīng)查微機(jī)紀(jì)錄,循環(huán)量為瞬時(shí)下降,分析原因有以下兩種可能:活塞桿先斷裂,斷裂部位從活塞孔掉入氣缸中造成頂缸,導(dǎo)致曲軸、機(jī)身、十字頭與活塞桿連接處斷裂。曲軸先斷裂后錯(cuò)位,拉斷活塞桿后出現(xiàn)頂缸,造成機(jī)身、十字頭活塞桿連接處斷裂。糾正預(yù)防措施:聯(lián)系廠家對各運(yùn)轉(zhuǎn)部件進(jìn)行計(jì)算以確定是否達(dá)到設(shè)計(jì)能力,不合理的及時(shí)進(jìn)行改造;定出檢查周期,定期對各運(yùn)轉(zhuǎn)部件進(jìn)行檢查;3循環(huán)機(jī)運(yùn)行正常后,排出計(jì)劃對其余三臺循環(huán)機(jī)進(jìn)行檢查;加強(qiáng)設(shè)備巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。三、2009年10月21日9壓縮機(jī)六段連桿瓦燒壞事故。事故經(jīng)過:2009年10月21日零點(diǎn)班接班時(shí),操作工巡檢9壓縮機(jī)各段活門、油壓、油溫、注油器、各段壓力等均為發(fā)現(xiàn)異常。當(dāng)操作工韓某在1:30左右巡檢到六段缸時(shí),聽到曲軸箱內(nèi)有異常響聲,隨后立即通知班長宋某及車間值班人員,1:33宋某通知調(diào)度后做緊急停車處理。停車后車間值班人員立即組織保全人員檢查,發(fā)現(xiàn)六段連桿瓦燒壞,曲軸拐徑磨損嚴(yán)重。原因分析:操作工未對9機(jī)油壓的細(xì)微變化引起足夠的重視,因油壓在工藝指標(biāo)范圍內(nèi),在油壓下降時(shí)未考慮到是否由于大瓦間隙過大引起的。通過對壓縮機(jī)吊曲軸后檢查,發(fā)現(xiàn)曲軸箱瓦窩水平度偏差大,用水平儀測量南高北底,六段瓦窩(最南端),考慮原因可能為基礎(chǔ)整體下沉不一致所致,也有可能是墊鐵組不實(shí),運(yùn)行時(shí)受力不均機(jī)身發(fā)生變化所致(,)。因機(jī)身水平偏差超標(biāo),末端連桿與曲軸歪斜可能造成連桿瓦損壞。糾正預(yù)防措施:加強(qiáng)操作工、維修工責(zé)任心教育,提高巡檢質(zhì)量,對重點(diǎn)部位加大巡檢力度;強(qiáng)調(diào)各操作工加強(qiáng)對油壓、油溫細(xì)微變化的重視,一旦出現(xiàn)問題要立即匯報(bào)、處理;利用伺機(jī)檢修機(jī)會(huì)檢查壓縮機(jī)對中及機(jī)身水平是否在指標(biāo)之內(nèi);在壓縮機(jī)出現(xiàn)異常問題時(shí)要果斷處理,避免事故的進(jìn)一步惡化、擴(kuò)大;保全工在檢修時(shí),要對重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查、檢測影響壓縮機(jī)運(yùn)行的主要數(shù)據(jù)。四、2009年11月14日18:05左右9壓縮機(jī)發(fā)生燒瓦斷軸事故。事故經(jīng)過:2009年11月14日四點(diǎn)班(甲班)18:05左右,9壓縮機(jī)操作工劉某巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)9壓縮機(jī)曲軸箱響聲大,隨即通知班長王某,18:10王某走到9壓縮機(jī)六段曲軸箱時(shí),發(fā)生擋油板爆炸著火,由于當(dāng)時(shí)對情況判斷不準(zhǔn),做系統(tǒng)緊急停車處理。停車后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)9機(jī)六段連桿瓦燒壞,六段曲拐磨損。對曲軸檢測,發(fā)現(xiàn)六段曲拐存在裂紋,曲軸報(bào)廢。原因分析:曲軸出現(xiàn)裂紋主要有以下三種原因:(1)9機(jī)曲軸存在質(zhì)量缺陷,內(nèi)部存在裂紋導(dǎo)致軸瓦溫度高,出現(xiàn)燒瓦吃軸和潤滑油氣爆炸事故。(2)9機(jī)曲軸修復(fù)鍍層存在質(zhì)量問題,出現(xiàn)鍍層脫落導(dǎo)致軸瓦溫度高,發(fā)生燒瓦斷軸和油氣爆炸事故。(3)9機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)軸瓦溫度高,操作人員發(fā)現(xiàn)和停機(jī)不及時(shí)導(dǎo)致六段曲軸拐溫度過高,燒壞軸瓦、曲軸出現(xiàn)裂紋,并致使油氣爆炸著火。以上3項(xiàng)可能導(dǎo)致曲軸裂紋的原因繼續(xù)分析,查明確切原因并落實(shí)好防范措施。操作工發(fā)現(xiàn)油溫略漲和曲軸箱內(nèi)響聲大,先匯報(bào)再處理,延誤處理時(shí)間,處理不果斷是導(dǎo)致曲軸箱內(nèi)油氣爆炸著火的直接原因。糾正預(yù)防措施:提高操作工對油溫、油壓細(xì)微變化的重視程度,一旦出現(xiàn)問題要立即處理、匯報(bào)。9機(jī)曲軸箱蓋六段瓦處增加紅外線測溫儀,包機(jī)人員每半小時(shí)檢查記錄一次。加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和應(yīng)急處理能力,謹(jǐn)記事故教訓(xùn),壓縮機(jī)出現(xiàn)異常情況處理要正確、果斷,避免事故惡化、擴(kuò)大。加大操作工重點(diǎn)部位檢查力度。班長盯靠在9壓縮機(jī)操作室內(nèi)。保全在維修時(shí)對重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查,檢查測量影響壓縮機(jī)長周期運(yùn)行的主要數(shù)據(jù),搞好計(jì)劃檢修。 五、2010年2月23日,凈化車間10機(jī)四、五段連桿斷裂,曲軸箱報(bào)廢事故一起。事故經(jīng)過:2010年2月23日,操作工劉某在8:00巡檢時(shí),未發(fā)現(xiàn)10壓縮機(jī)有任何事故征兆和異?,F(xiàn)象。在8:10左右,保全維修工朱某從10機(jī)處走過時(shí),也未聽到異常,在朱某走到廠房西頭時(shí),即在8:15左右,突然聽到一聲巨響。在操作室內(nèi)的操作工劉某,聽到響聲后,看到10機(jī)四、五段十字頭已停止運(yùn)動(dòng),便立即按下“停車”按鈕,然后按“減量”鈴。停車完畢后,看到10機(jī)四、五段連桿斷裂,曲軸箱報(bào)廢。經(jīng)現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)有超壓現(xiàn)象;各段氣缸氣體未發(fā)生帶液、串氣;油溫、油壓正常;電器、儀表連鎖裝置均未報(bào)警。原因分析:此連桿從中間偏小頭處斷裂,斷裂截面齊平、光滑,推斷連桿為瞬間斷裂,應(yīng)為應(yīng)力脆性斷裂。據(jù)了解此機(jī)型壓縮機(jī)已發(fā)生多次連桿斷裂事故,應(yīng)該是連桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,連桿小頭軸頸太細(xì),過度圓弧小,易產(chǎn)生應(yīng)力集中,造成連桿斷裂。此機(jī)型壓縮機(jī)設(shè)計(jì)四五級負(fù)荷最大,四級抽氣系數(shù)為一段打氣量的125%,而我廠在壓縮機(jī)三段補(bǔ)入提氫回收氣,使三、四段氣量增大,三、四段排出壓力高于設(shè)計(jì)值,致使所需活塞推力增大,影響了連桿使用壽命。 連桿在交變應(yīng)力作用下,極易在應(yīng)力集中部位產(chǎn)生微裂紋或晶間裂紋。隨著運(yùn)行時(shí)間得增長,裂紋逐漸擴(kuò)展,造成疲勞斷裂。糾正預(yù)防措施:建立日常壓縮機(jī)檢修主要零部件使用臺帳,并追蹤檢查使用過程,摸索出其運(yùn)行周期,并及時(shí)進(jìn)行更換。加強(qiáng)對備品、備件的檢查、檢測。受到損害的連桿、活塞桿等重要部件不再繼續(xù)使用。包機(jī)人員要加強(qiáng)對壓縮機(jī)各轉(zhuǎn)動(dòng)部件及輔機(jī)、管線等的日常巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。繼續(xù)堅(jiān)持定期對壓縮機(jī)連桿、曲軸等做無損探傷檢查。保證潤滑油的質(zhì)量,油壓的正常運(yùn)行,保證各工藝參數(shù)在正常指標(biāo)內(nèi)?,F(xiàn)上海壓縮機(jī)廠已對該種機(jī)型連桿進(jìn)行了加厚,模型已出,還未出產(chǎn)品,建議逐步對我廠四臺壓縮機(jī)連桿更換為加厚連桿。六、2011年2月9日,壓縮車間發(fā)生壓縮機(jī)空爆事故。事故經(jīng)過:2011年2月9日甲
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