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發(fā)電有限責(zé)任公司二期2215600mw機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告-文庫吧

2025-04-10 13:37 本頁面


【正文】 600KW 機組設(shè)備費用比較 ...............................................................................................46發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 5 / 461. 工程概述 工程實施的必要性 電廠概況 某市位于黑龍江省東部,北距佳木斯市 172 公里,南距牡丹江市 232 公里,勃七鐵路通往某市,是黑龍江省四大煤炭產(chǎn)地之一,當前年產(chǎn)煤炭超過 1500 萬噸。某發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱:某電廠)廠址位于某市茄子河區(qū),距市區(qū) 5 公里。二期擴建工程 4機組為 2 臺 600MW 國產(chǎn)亞臨界濕冷燃煤發(fā)電機組, 2022 年投產(chǎn)發(fā)電。 鍋爐系哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司制造的 HG2030/,配 600MW 汽輪發(fā)電機組的亞臨界壓力、一次中間再熱、控制循環(huán)、汽包鍋爐;采用平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣方式;鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量 2030t/h。 除塵器為浙江菲達的雙室四電場布置的電除塵器,限于當時國家環(huán)保標準,原設(shè)計標準和要求較低,保證除塵效率僅為 %。除塵器出口排放濃度<100mg/Nm 3。 本項目即針對的是某電廠二期 4機組電除塵器改造工程。 除塵器運行現(xiàn)狀經(jīng)過 6 多年的運行,除塵器內(nèi)部部件磨損老化的較嚴重,除塵器的整體除塵效率偏低。2022 年 9 月份對 4機組除塵器進行了性能測試,其除塵效率均低于 %,降至 %, 除塵器的實際粉塵排放濃度在 60mg/Nm3~100mg/Nm 3之間,濃度平均值為 。 電除塵器技術(shù)性能參數(shù)如下:雙室四電場除塵器(ZFAA4*40M2*96125)序號 名 稱 單 位 設(shè)計數(shù)據(jù) 現(xiàn)在運行數(shù)據(jù)1 處理煙氣量 m3/h 4000000 44000002 入口煙溫 ℃ 110160 132發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 6 / 463 陽極線 480C 480C4 陰極線 RS RS5 入口煙氣含塵量 g/Nm3 3040 6 本體漏風(fēng)率 % 7 出口煙氣含塵量 mg/Nm3 35 8 本體阻力 Pa 245 2189 除塵效率 % 除塵器效率下降的原因分析①. 除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)老化。 2022 年投運至今,除塵器內(nèi)部部件磨損老化現(xiàn)象比較嚴重,電場內(nèi)部陰極線放電尖電蝕較重,極板極線腐蝕變形較多。并且原設(shè)計的除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)型式已老化過時,煙道均風(fēng)效果差,極板極線適應(yīng)性差,也導(dǎo)致電源能耗高,性能差。致使除塵器效率降低,僅為 %。②. 燃用煤種變化大,灰份升高,導(dǎo)致除塵器出口濃度偏高。當前實際燃燒煤種偏離設(shè)計煤種較多,實際燃煤低位發(fā)熱量在 4000~5000大卡左右(設(shè)計煤種為 5500 大卡左右),灰份在 30~40%左右(設(shè)計煤種 25%左右),除塵器入口粉塵濃度 60g/Nm3左右(設(shè)計 30~40g/Nm 3左右)。由于實際燃用煤種灰份遠遠超出設(shè)計煤種,超出了除塵器的適應(yīng)能力,從而導(dǎo)致除塵器運行參數(shù)較低,排煙含塵濃度很高,出口煙塵排放濃度平均值為。 除塵器改造的必要性 ①. 滿足國家新的環(huán)保排放標準的要求。 隨著電力的發(fā)展和大氣惡化,針對火電廠污染物排放的《火電廠大氣污染物排放標準》(GB132232022)業(yè)已出臺。按照新的標準,2022 年7 月1 日起,某發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺機組煙塵排放濃度限值為30mg/Nm 3。目前,電廠二期2 發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 7 / 46臺機組煙塵排放濃度均滿足不了新標準的排放要求。因此,在標準實施前有必要進行除塵器改造,保證煙塵排放值滿足國家新標準的要求。 ②. 適應(yīng)主要燃用煤種變化的要求。 實際燃燒煤種偏離設(shè)計煤種較多,實際燃煤低位發(fā)熱量在3000大卡左右(設(shè)計煤種5000大卡左右),灰份在2835%左右(設(shè)計煤種25%左右)。由于實際燃用煤種灰份遠超過設(shè)計煤種,導(dǎo)致煙氣含塵濃度高。也由于傳統(tǒng)點除塵器對煤種變化的適應(yīng)性較差,因而導(dǎo)致現(xiàn)有電除塵器運行效率較低。③. 煙氣脫硫工藝的要求。煙氣脫硫工藝對煙氣中的粉塵濃度有較為嚴格的要求,除塵器出口的排煙粉塵濃度高,將對脫硫工藝產(chǎn)生不良影響,進入吸收塔的煙氣含塵濃度對脫硫效率影響較大,這是因為煙塵在一定程度上阻礙了 SO2與脫硫劑的接觸降低了石灰石中 Ca2+的溶解速率。同時,煙塵中不斷溶出的重金屬會抑制 Ca2+與 HSO3反應(yīng)。此外,煙塵中的 Al3+會與液相中的 F反應(yīng)生成對石灰石有包裹作用的氟化鋁絡(luò)合物,使脫硫效率降低。大量研究證明燃煤含硫量越低,對脫硫效率的影響越大,這主要是通常以鈣硫摩爾比來計算石灰石用量,燃煤含硫量低,相應(yīng)所用石灰石量就少,當進入吸收塔前煙塵濃度一定的情況下,煙塵與石灰石比例發(fā)生變化,煙塵所占份額越大,對脫硫效率的影響也越大。另外,煙塵濃度高還會造成塔內(nèi)積灰以及除霧器堵塞等。濃度高粒徑小的煙塵不但直接影響脫硫效率,還會降低石膏脫水效果,并造成噴頭、管道甚至脫水“皮帶”塞。④. 節(jié)能降耗的要求。電除塵器是極為重要的環(huán)保設(shè)備,通常也是火力發(fā)電廠的高能耗設(shè)備。常規(guī)工頻可控硅電源系統(tǒng)在一般情況下的耗電量約占機組容量的 4‰。電除塵器系統(tǒng)的提效節(jié)能既可以提升電廠節(jié)能降耗建設(shè),同時也降低了運行費用。鑒于以上原因,對二期 2 臺機組靜電除塵器進行全面改造,已經(jīng)勢在必行,刻不容緩。通過改造,以使該機組在 2022 年 7 月 1 日之前達到《燃煤電廠大氣污染物排放標準 GB132232022》中允許煙塵濃度排放≤30mg/Nm 3的最新要求,同時實現(xiàn)大幅度節(jié)能。發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 8 / 46 編制依據(jù) ①. 某電廠提供的電除塵改造相關(guān)資料。 ②. 國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定及相應(yīng)的技術(shù)標準。 可行性研究范圍和內(nèi)容深度依據(jù)《火力發(fā)電廠可行性研究報告內(nèi)容深度規(guī)定》(DL/T53752022),本工程由我所完成的研究范圍及深度如下: ——論證本工程建設(shè)的必要性;——落實改造條件;——就除塵器改造工程建設(shè)條件、布置方案進行比較;——就改造方案及工程內(nèi)容提出工程設(shè)想;——工程投資估算。 主要技術(shù)原則及目標 ①. 本工程為環(huán)保工程改造項目。②. 在鍋爐檢修停爐期間,電除塵器主體改造完成,具備通煙條件。 ③. 為節(jié)約資金和縮短工期,并在滿足技術(shù)要求的前提下,盡可能利用現(xiàn)有電除塵器的材料和電除塵器基礎(chǔ)。 ④. 采用先進的除塵器控制系統(tǒng),除塵器的運行實行自動控制。 ⑤. 環(huán)境保護、職業(yè)安全和工業(yè)衛(wèi)生、防火和消防均應(yīng)符合國家標準。在滿足技術(shù)要求的前提下,外形尺寸盡量不變。 除塵器改造設(shè)計目標 根據(jù)目前國家環(huán)保形勢及未來發(fā)展需要,本工程以 60g/Nm3 的除塵器入口煙塵濃度作為除塵器改造設(shè)計基準,將除塵器出口煙塵排放濃度按 30mg/Nm3 設(shè)計,煙囪入口煙塵排放濃度按 20mg/Nm3(α=)考慮。發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 9 / 462. 設(shè)計原始資料 廠址氣象和地理條件:序號 名 稱 單 位 數(shù) 值1 海拔高度 m2 當?shù)卮髿鈮毫?Pa 986703 年平均最高氣溫 ℃4 年平均最低氣溫 ℃5 多年極端最高溫度 ℃ 6 多年極端最低溫度 ℃ (P=%)7 多年平均氣溫 ℃ 8 平均相對濕度 % 619 設(shè)計最大風(fēng)速 m/s (P=%)10 多年平均風(fēng)速 m/s 11 基本風(fēng)壓 KN/m212 基本雪載 KN/m213 地震烈度 度 鍋爐燃煤資料:項 目 符號 單位 設(shè)計煤種 校核煤種收到基水分 Mar % 空氣干燥基水分 Mad % 收到基灰分 Aar % 干燥無灰基揮發(fā)份 Vdaf % 收到基碳 Car % 收到基氫 Har % 收到基氧 Oar % 收到基氮 Nar % 收到基全硫 % 收到基低位發(fā)熱量 KJ/kg 16720 18172變形溫度 DT ℃ 1260 1270軟化溫度 ST ℃ 1460 1540發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 10 / 46項 目 符號 單位 設(shè)計煤種 校核煤種熔化溫度 FT ℃ 1500 1540哈氏可磨指數(shù) HGI 78 77磨損指數(shù)(英巴沖刷試驗法) AI 灰分析:項 目 符 號 單 位 設(shè)計煤種 校核煤種二氧化硅 SiO2 % 三氧化二鋁 Al2O3 % 三氧化二鐵 Fe2O3 % 氧化鈣 CaO % 二氧化鈦 TiO2 %氧化鉀 K2O % 氧化鈉 Na2O % 氧化鎂 MgO % 三氧化硫 SO3 % 比電阻(120℃時) 鍋爐燃煤量:設(shè)計煤質(zhì)為 336t/h;校核煤質(zhì)為 367t/h。 現(xiàn)有電除塵器設(shè)備: 型式: 干式、臥式、板式 每臺爐所配臺數(shù): 2 臺 每臺除塵器入口煙氣量: 3141058/2 (3170454/2) m 3/h除塵器入口煙氣溫度: 120 ℃發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 11 / 46除塵器入口含塵量: ~ 36 g/Nm 3 保證效率: ≥ % 本體阻力: ≤ 245 Pa本體漏風(fēng)率: ≤ %在 BMCR 工況下的煙氣速度: < m/s電場數(shù): 4 個每臺除塵器進、出口數(shù): 進口 2 個 出口 2 個 3. 電除塵器綜合改造方案的確定 除塵器增效改造技術(shù)的考察及初選結(jié)合當前國內(nèi)外提高除塵效率的常規(guī)解決方案和先進技術(shù),可供選擇的解決方案可以分為本體及其附設(shè)設(shè)備改造和電控系統(tǒng)改造兩大類。 本體及其附設(shè)設(shè)備改造技術(shù)分析 本體及其附設(shè)設(shè)備改造方案有:電袋復(fù)合除塵器(布袋除塵器)、濕式電除塵、旋轉(zhuǎn)陽極板、徑流式電除塵器、低低溫?zé)煔鈸Q熱器、煙氣調(diào)質(zhì)或微顆粒凝聚、本體擴容、橫向陽極板。①. 電袋復(fù)合除塵器(布袋除塵器):前級電除塵區(qū)秉承了電除塵器第一電場的除塵優(yōu)勢,其除塵效率與極板有效面積呈指數(shù)曲線變化,能收集煙塵中大部分粉塵,收塵效率達 70~80%,并使流經(jīng)電除塵區(qū)未被收集下的微細粉塵電離荷電,一方面大大降低進入布袋除塵器區(qū)含塵濃度,另一方面荷電后的粉塵在濾袋沉積的粉餅呈低阻特性,從而既達到排放濃度小于 30mg/Nm3的環(huán)保要求,又提高了除塵器整體性能的功效,構(gòu)思比較合理。電袋除塵器是最近幾年國內(nèi)新出現(xiàn)的一種煙氣除塵裝置,收塵效果較為理想,可以保證除塵器出口排放濃度不大于 30mg/Nm3。但其主要弊病是濾袋破損的問題。針對該問題國家相關(guān)部門召開過專題研討會,與會專家認發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 12 / 46為,濾袋為國產(chǎn)的情況下,煙氣經(jīng)過電袋除塵器電區(qū)時會產(chǎn)生臭氧,臭氧是導(dǎo)致濾袋損壞的罪魁禍首。因此,電袋除塵器設(shè)備的使用還需要謹慎。如果采用進口濾袋,那么電袋除塵器造價將很高。布袋的原料 PPS 纖維和脈沖閥主要依賴進口,布袋價格較貴,價格變化范圍較大,約 450~1100 元/個。而且,檢修維護工作較大,運行成本較高,在線檢修工作困難且環(huán)境較差。另外,改為電袋式除塵器,必然使得煙氣系統(tǒng)阻力增加,引風(fēng)機電動機容量勢必要增大。目前引風(fēng)機的電機裕量受廠用電系統(tǒng)容量限制已經(jīng)達到極限,增容本身非常困難,并且由于引風(fēng)機的增容,又帶來廠用電率的增加。因此,改為電袋式除塵器勢必要對風(fēng)煙(包括:引風(fēng)機、增加一次風(fēng)機和相關(guān)風(fēng)煙管道等)系統(tǒng)進行改造,不但引起廠用電量的增加,投資也將增加很大,今后的運行維護管理成本也將增加許多。以 600MW 為例,目前的投資大約需要 3000 萬元人民幣,以 5 年為濾袋的壽命期測算,平均每年的運行維護費用大約需要 300 萬元人民幣。因此,從投資及運行的角度看,本方案不是好的選擇,雖然,排放濃度可以達到國家新的排放要求。 ②. 濕式電除塵: 濕式電除塵布置在脫硫系統(tǒng)之后至煙囪之間的場地,其工作原理與干式電除塵器相同,但由于在濕式電除塵器里噴入水霧而使除塵效果發(fā)生很大的不同。水霧的噴入使粉塵凝并、增濕,降低了粉塵比電阻,粉塵和水霧在電場中一起荷電,一起被收集,水霧在收塵極板上形成水膜,水膜使極板保持潔凈,使得濕式電除塵長期高效運行。 但是,新建濕式電除塵面臨以下幾個問題:,且由于直接用來沖洗灰塵,水將被污染,無法回收或直接利用。如果需要增設(shè)則需要額外增加潔凈水系統(tǒng)。改造,需要專門引出脫硫后煙氣在場地外布置,無形中增加了系統(tǒng)阻力,破壞了設(shè)計的煙氣流動場特性。,增加了電廠電耗,廠用電小指標降低。 ③. 旋轉(zhuǎn)陽極板:發(fā)電有限責(zé)任公司二期 2600MW機組電除塵器增效節(jié)能改造工程可行性研究報告 13 / 46 旋轉(zhuǎn)電極式電除塵器的收塵機理與常規(guī)電除塵器完全相同,并保留了常規(guī)
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