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汽機(jī)專業(yè)案例匯編-文庫吧

2024-12-24 09:33 本頁面


【正文】 管的各個連接部位時,發(fā)現(xiàn) 危急遮斷錯油門 頂部和 危急杠桿 間隙與上次扣前箱有差別,經(jīng)過儀器測量 2 危急遮斷錯油門頂部與危急杠桿間隙實(shí)際為 6mm,經(jīng)過查閱原廠家圖紙資料要求的 ,不相符。及時進(jìn)行了調(diào)整。同時,在檢查中又發(fā)現(xiàn) 2 危急遮斷錯油門頂部的調(diào)節(jié)帽的 鎖緊螺釘 全部松動,造成危急遮斷錯油門頂部與危急杠桿間隙的變化, 如果間隙增大會造成機(jī)組在甩負(fù)荷超速時危急遮斷器動 作,飛錘飛出但不能使危急遮斷錯油門動作,機(jī)組不能遮斷,使汽輪機(jī)組失去一道超速保護(hù)功能。他當(dāng)即與有關(guān)人員采取措施,消除了這一安全隱患。 2022 年 7 月 4 日 4 日 1 機(jī) 2 調(diào)門故障 2022 年 12 月 29 日 2022 年 12 月 29 日 19 點(diǎn) 10 分平東電廠的檢修人員通知 2機(jī)組調(diào)門已安裝結(jié)束, 19 點(diǎn) 29 分汽機(jī)值班人員 檢查調(diào)門安裝正常,通知運(yùn)行人員做調(diào)門靜態(tài)試驗(yàn)。 19 點(diǎn) 30 分啟動 2機(jī)組啟動油泵,油泵啟動后發(fā)現(xiàn)右側(cè)調(diào)門油動機(jī)漏油,立即停運(yùn)啟動油泵。 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)右側(cè) 油動機(jī) 上有一個 絲堵 未安裝。問題暴漏了檢修主管部門 在調(diào)門安裝結(jié)束后沒有組織驗(yàn)收,汽機(jī)車間在啟動 2機(jī)組啟動油泵前沒有認(rèn)真做啟動前的檢查。 經(jīng)研究決定對主管檢修的副總 和技術(shù)檢修科科長 各罰款100 元,對汽機(jī)車間罰款 500 元。 2022 年 11 月 2 機(jī)存在甩負(fù)荷現(xiàn)象,懷疑原因?yàn)橛唾|(zhì)有雜質(zhì)或者 油動機(jī) 卡澀,目前正在濾油。 2022 年 11 月 20 日 11月 20日 1機(jī)用 2爐新蒸汽冷態(tài)定參數(shù)啟動暖機(jī)至 1200r/min因脹差大,打閘停機(jī); 21 日再次啟動閥 切換 時 轉(zhuǎn)速控制不住 ,打閘停機(jī); 24 日又啟動,轉(zhuǎn)速仍 控制不住 打閘停機(jī); 25 日 1 機(jī)做調(diào)門嚴(yán)密性試 驗(yàn),確認(rèn)調(diào)門不嚴(yán)。經(jīng)檢查為調(diào)門的壓緊螺栓下方的導(dǎo)向塊卡澀,不具備調(diào)整作用,使調(diào)門無法落座。 29日調(diào)門消缺完畢后, 1 機(jī)做調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn)合格, 發(fā)現(xiàn) 1 導(dǎo)管焊縫處有沙眼,打閘停機(jī)。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn) 4 調(diào)門導(dǎo)管焊縫處壁厚變薄。 2022 年 4 月 14 日 4 月 14 日 10 時 20 分因 2機(jī) 4調(diào)速汽門后溫度變送器漏,減負(fù)荷至 3MW, 12 時處理完畢,負(fù)荷增至 30 MW。 2022 年 7 月 技術(shù)管理工作不只是分析出設(shè)備隱患,更多的是解決運(yùn)行中的異常情況, 去年 7 月份 2機(jī)啟動并網(wǎng)后,出現(xiàn)排氣缸溫度升高,負(fù)脹差緩慢增大的情況 ,如不及時消除將直接引起 2機(jī)保護(hù)停機(jī)事故。 我趕到現(xiàn)場,詢問當(dāng)班主要操作,仔細(xì)觀察機(jī)組各運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)是由于鍋爐冷渣機(jī)投冷卻水后,導(dǎo)致 3低加水側(cè)投入量過少,造 成汽封漏氣返入后汽缸引起的異常情況。經(jīng)過處理,異常得到了消除,避免了一次停機(jī)事故。 2022 年 7 月 12 日 12 日 11 點(diǎn) 09 分 1 爐滅火,后因 1 機(jī)調(diào)門原因 11 點(diǎn) 10 分 1 機(jī)停機(jī),消缺后 20 日 1 點(diǎn) 38 分 1 機(jī)并網(wǎng)( 1 機(jī)解列 小時) 2022 年 10 月 3 日 汽機(jī)車間精打細(xì)算進(jìn)行大修 在大修工作中,汽機(jī)車間把盡量為廠里節(jié)約的思想貫穿于檢修的全過程,實(shí)現(xiàn)了檢修材料無浪費(fèi)、無流失的良好現(xiàn)象。 在拆檢汽輪機(jī)上下缸螺栓時,由于時間長加上熱脹因素,大型螺栓已經(jīng)很不好正常卸下了,檢修單位提出割掉,車間人員力保進(jìn)行正常的拆卸,因?yàn)楦畹糁蟛坏テ啓C(jī)廠家再購買,萬一廠家沒有現(xiàn)成的備件還要重新加工,這樣就延誤了檢修工期,最后在廠有關(guān)部門的監(jiān)督下,采取實(shí)在卸不掉的才進(jìn)行切割下來。 為防止汽輪機(jī)透平油無謂的流失,車間及時聯(lián)系供應(yīng)部門調(diào)來油罐車通過油泵打到油罐車?yán)锓祻S,并跟蹤油罐車做好過磅登記,等到檢修一定程度時,提前又協(xié)調(diào)油罐車將透平油拉回來再過磅核對,努力做 到了“零”損耗。 2022 年 2 月 9 日 2機(jī)組停機(jī)事故: 元月 10 日下午兩點(diǎn)半, 2汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速突然到零,電氣車間值班人員接值長通知后立即趕到現(xiàn)場處理,發(fā)現(xiàn)八米機(jī)頭 就地轉(zhuǎn)速表指示為零,控制室 DCS、 DEH 系統(tǒng)界面顯示 均為零,轉(zhuǎn)速處于運(yùn)行人員無法監(jiān)控情況。 查電腦歷史記錄顯示在 14: 2914: 32 時間段之間轉(zhuǎn)速經(jīng)振蕩下滑至零,其中 DEH 上轉(zhuǎn)速 1 先打滿再振蕩下滑至零。分析此現(xiàn)象不是單一回路及轉(zhuǎn)速探頭故障,可能是測轉(zhuǎn)速整體機(jī)構(gòu)問題。經(jīng)檢查分析判斷為與轉(zhuǎn)子連接的 測速齒輪盤 移位造成同時檢測不到轉(zhuǎn)速信號。 后經(jīng)汽機(jī)車 間申請,廠領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn),停機(jī)檢修, 折檢 情況與分析結(jié)論一致,經(jīng)搶修 23: 00 結(jié)束,次日凌晨 5: 00 機(jī)組正常運(yùn)行。 此次事故是因 設(shè)備原因 ,故不對單位進(jìn)行處罰。 2022 年 5 月 15 日 5 月 15 日 0:20 分,按計(jì)劃啟動 1機(jī)組, 1爐點(diǎn)火, 9:55 分 1機(jī)沖轉(zhuǎn), 12:00 點(diǎn) 1機(jī)沖轉(zhuǎn)暖機(jī) 1255r/min,DEH 超速保護(hù)動作停機(jī),熱工檢查并重做超速保護(hù)靜態(tài)試驗(yàn)正常。 14:15 分 1機(jī)再次沖轉(zhuǎn)。 16:50 分 1機(jī)閥 切換 ,自動主汽門全開,調(diào)門打不開,汽機(jī)打閘。 18:1618:33 分因 1機(jī)沖轉(zhuǎn)至 500r/min 時自動主汽門上下 波動 ,被迫打閘停機(jī), 20:30 分停 1爐。 原因分析:啟動前進(jìn)行調(diào)速系統(tǒng)靜態(tài)試驗(yàn),主汽門及調(diào)門開關(guān)正常,從零位至全開未見卡澀情況,行程平穩(wěn)。主汽門擺動過程中,檢查 調(diào)速油壓 及主汽門 脈動油壓 非常穩(wěn)定。異常情況出現(xiàn)后,汽輪機(jī)投入盤車,汽水系統(tǒng)完全隔斷后,手動重做主汽門靜態(tài)試驗(yàn)依然正常。所以排除了閥門機(jī)械部分存在問題的可能。 DEH程序控制系統(tǒng)停機(jī)后,又一直未有人進(jìn)行改動,據(jù)此推測可能主汽門行程及油壓反饋系統(tǒng)及主汽門 DDV 液控閥存在問題的可能性較大。 2022 年 11 月 2 機(jī)主推力瓦兩個測 點(diǎn)( TE14 TE1409)溫度經(jīng)常高到 89-90 度 ,而機(jī)電負(fù)荷只有 54MW,進(jìn)汽量在 245- 255t/h,脹差在- ,這次啟機(jī)后左右脹一直在 、 ,與停機(jī)前 、 有差距,10 月份檢修時對主推力瓦 溫度測點(diǎn) 全部進(jìn)行了 更換 。 原因分析:汽輪機(jī)滑銷系統(tǒng)卡澀,汽缸膨脹不出來,采取措施降低推力瓦溫度:降低潤滑油的溫度,保持潤滑油溫在 37℃左右運(yùn)行;全開三檔漏氣至 3 低加門,平衡軸向力。 2022 年 11 月 20 日 11 月 20 日 1 機(jī)用 2爐新蒸汽冷態(tài)定參數(shù)啟動,暖機(jī)至1200r/min 因 脹差大 ,打閘停機(jī); 21 日再次啟動閥 切換 時 轉(zhuǎn)速控制不住 ,打閘停機(jī); 24 日又啟動,轉(zhuǎn)速仍控制不住打閘停機(jī); 25 日 1 機(jī)做調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn),確認(rèn)調(diào)門不嚴(yán)。經(jīng)檢查為調(diào)門的壓緊螺栓 下方的 導(dǎo)向塊 卡澀,不具備調(diào)整作用,使調(diào)門無法落座。 29日調(diào)門消缺完畢后, 1 機(jī)做調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn)合格, 發(fā)現(xiàn) 1 導(dǎo)管焊縫處有沙眼,打閘停機(jī)。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn) 4 調(diào)門導(dǎo)管 焊縫處壁厚變薄。 汽輪機(jī)輔機(jī) 凝汽器 2022 年 2 月 17 日 2 機(jī)凝汽器水質(zhì)異常分析及處理 2022 年 2 月 17 日八點(diǎn)班, 2 機(jī)在未補(bǔ)水情況下 凝汽器和除氧器水位緩慢升高,聯(lián)系化水化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水硬度嚴(yán)重超標(biāo)。 經(jīng)過從各方面因素查找,造成 凝結(jié)水硬度嚴(yán)重超標(biāo)的原因 為 2射水抽汽器噴嘴進(jìn)口處 堵塞 一塊較大的水泥塊,造成射水箱中工業(yè)水經(jīng)空氣管倒吸入凝汽器。 本次水質(zhì)異常情況發(fā)生后,經(jīng)汽機(jī)車間從 2 月 17 日上午到 2 月18 日上午 10 點(diǎn)查找仍未找出原因, 2機(jī)組被迫停運(yùn)。汽機(jī)車間沒有發(fā)現(xiàn)兩臺射水抽汽器運(yùn)行時 2射水抽汽器的異常,至使機(jī)組停運(yùn),造成 事故擴(kuò)大 。(正常情況下,兩臺射水抽汽器是一運(yùn)一備,這樣運(yùn)行就可很快查出原因,而汽機(jī)車間沒有這樣做)造成 2機(jī)組停機(jī) 61個小 時找漏,給我廠造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。 本著“誰主管 ,誰負(fù)責(zé)”的原則, 汽機(jī)車間對本次事故負(fù)主要責(zé)任。經(jīng)事故調(diào)查小組研究決定,本次事故定為二類障礙。根據(jù)《關(guān)于延長 2022 年第二個百日安全生產(chǎn)無事故活動的通知》(平煤坑電[2022]86 號文)和《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》(平煤坑電 [2022]2 號文)對汽機(jī)車間罰款 800 元,對汽機(jī)車間主任 、汽機(jī)黨支部書記 各罰款 200 元;對汽機(jī)車間副主任 、技術(shù)主管 和技術(shù)員 各罰款 100 元。 2022 年 6 月 干好本職工作體現(xiàn)在一步一個腳印腳踏實(shí)地的工作之中,日常 的運(yùn)行分析是我的主要工作內(nèi)容,也是維護(hù)好兩臺機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的有效手段。我每天早晨上班的第一件事情就是仔細(xì)查看上一天的運(yùn)行日志,分析機(jī)組各參數(shù)的變化情況,以此判斷設(shè)備的健康狀況,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患和異常情況。 去年 6 月份我發(fā)現(xiàn) 2機(jī)凝汽器循環(huán)水進(jìn)水 壓力 比往年 偏高,相同的真空與負(fù)荷下循環(huán)水出口 水溫偏高 2℃, 針對這兩項(xiàng)參數(shù)的異常,我分析 2機(jī)凝汽器水側(cè)有 堵塞 的情況,應(yīng)該對凝汽器水側(cè)清洗,在隨后不久的檢修中發(fā)現(xiàn)凝汽器銅管堵塞了1/5,檢修重啟后真空有了明顯的增高,有效地提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng) 濟(jì)性,降低了 發(fā)電成本。 2022 年 8 月 28 日 8 月 28 日 15:15 分 1機(jī)凝汽器甲側(cè)反沖洗放水門漏,負(fù)荷降至15MW。 15:25 缺陷處理后恢復(fù)正常。 2022 年 11 月 汽機(jī)車間要對凝器汽 更換 為 不銹鋼管 后進(jìn)行詳細(xì)的運(yùn)行分析。 2022 年 1 月 28 日 凝汽器水位偏高 1 月 28 日,因熱力公司檢修汽網(wǎng)管道, 8:35 分停止汽網(wǎng)運(yùn)行。因汽網(wǎng)停運(yùn),增加 25T 左右主蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),則凝汽器凝結(jié)水量增大,造成凝汽器水位偏高,經(jīng)調(diào)整后恢復(fù)。 防范措施:汽機(jī)車間制定停送供汽操作票,要組織班組學(xué)習(xí)危險源辨析及安全操作注意事項(xiàng)。 凝結(jié)水泵 2022 年 4 月 6 日 2022 年 4 月 6 日 10: 50, 1 機(jī)負(fù)荷: ;主汽壓力: ;主汽溫度: 526℃;凝結(jié)水流量 139T/h;真空 ; 2 給水泵, 2 循環(huán)水泵, 2 凝結(jié)水泵, 1 射水泵運(yùn)行。 1 機(jī)主司機(jī) 按時對設(shè)備進(jìn)行巡檢,經(jīng)過 2 凝結(jié)水泵時測得電機(jī)軸承溫度為 57℃,接著繼續(xù)對凝汽器系統(tǒng),集水泵房檢查,巡檢完畢后按原路返回,經(jīng)過 2 凝結(jié)水泵時發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承有冒煙現(xiàn)象,隨即按事故按鈕,對凝結(jié)水泵進(jìn)行了緊急 切換 ,切換后對值長進(jìn)行了詳細(xì)的匯報。 同志認(rèn)真巡檢的態(tài)度和對事故的及時處理,避免了一次燒電機(jī)事故,在此對 同志認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)提出表揚(yáng)。 低加 除氧器 2022 年 3 月 25 日 3 月 25 日 1機(jī)負(fù)荷 46mw 降至 40mw,除氧器壓力升至 ,除氧器安全門動作,檢查調(diào)門無異常。 2022 年 10 月 1 日 10 月 1 日 18:46 分,運(yùn)行三班監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水流量無顯示,除氧器壓力急劇上升水位迅速下降,立即匯報值長聯(lián)系鍋爐人員啟動疏水泵向除氧器上水,班長上除氧器開啟除氧器水位調(diào)節(jié)門旁路門,同時檢查水位調(diào)節(jié)門 行程指示能開關(guān),但是沒有流量,判斷是水位調(diào)節(jié)門門芯脫落。 三班人員監(jiān)盤認(rèn)真,處理及時,保證了 除氧器的安全運(yùn)行 , 10月 2 日檢修對凝結(jié)水調(diào)節(jié)門進(jìn)行了拆檢,該門確實(shí)門芯脫落。 2022 年 2 月 1 日 2 月 1 日 6: 45 分 2除氧器溶解氧 10ug/L 超標(biāo),經(jīng)調(diào)整后正常。 防范措施:汽機(jī)運(yùn)行人員調(diào)整排氧門應(yīng)受值長指令并要做好記錄;值長要撐握并接受汽水站值班員對汽水品質(zhì)監(jiān)督。 給水泵 2022 年 5 月 23 日 5 月 23 日 9: 25 時, 3給水泵跳閘,監(jiān)盤人員立即強(qiáng)合 3給水泵未強(qiáng)合成功,( 4給水泵不備用)同時 DCS 盤上顯示 3給水泵濾清器后油壓為零, 9: 26 時將 2機(jī)打閘停機(jī)。 此時汽機(jī)車間聯(lián)系檢修車間清洗 3給水泵濾清器,熱工對 3給水泵濾清器后油壓系統(tǒng)進(jìn)行處理, 下午 2機(jī)組又重新啟動并網(wǎng),當(dāng)負(fù)荷帶到 4MW 時, 3給水泵又一次跳閘,強(qiáng)合 3給水泵未成功后立即啟動 2給水泵為 2爐供水,2機(jī)組又一次啟動, 5 月 29 日 4給水泵檢修后投入運(yùn)行, 3給水泵退出運(yùn)行投入備用。 2022 年 5 月 23 日 5 月 23 日 9: 21 分 3給水泵低油壓保護(hù)動作跳閘, 2機(jī)組打閘停機(jī),緊急停爐, 用 1機(jī)組給水泵向 2爐補(bǔ)水, 12: 50 分點(diǎn)火, 17: 35 分沖轉(zhuǎn),18: 23 分并網(wǎng), 18: 23 分 3給水泵低油壓保護(hù)再次動作跳閘, 2機(jī)組打閘停機(jī),緊急停爐, 18: 42 分用 1機(jī)給水泵帶 2機(jī), 2機(jī)并網(wǎng),停機(jī) 9 小時。 2022 年 2 月 16 日 3給水泵跳閘引起打閘停機(jī)的原因分析及處理。 2 月 16 日 4 給水泵檢修解備,負(fù)荷: 52MW;主汽壓力: ;主汽溫度: 515℃;真空: 95K
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