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萬(wàn)噸重介選煤車間原煤預(yù)先脫泥改造方案探討-文庫(kù)吧

2025-04-21 10:15 本頁(yè)面


【正文】 造成磁選機(jī)局部經(jīng)常堵料, 導(dǎo)致磁選機(jī)工作效 果 差 , 最高時(shí)磁選機(jī)尾礦噸原煤帶介量達(dá) , 造成介耗升高 ; 3) 由于煤泥量大,兩組精煤濃縮分級(jí)旋流器組的入料濃度在 200g/L 左 2 右,超過了入料 80110g/L 的最佳工作濃度 ,導(dǎo)致濃縮分級(jí)旋流器組工作不正常; 且經(jīng)常出現(xiàn)溢流跑粗現(xiàn)象,嚴(yán)重量溢流跑粗量超過了 10g/l,造成了浮選尾礦跑粗,尾煤壓濾作業(yè)困難且煤泥灰分低等一系列問題 ; 解決辦法: 方案一: 對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)入原煤預(yù)先脫泥改造及粗煤泥 TBS 分選改造可以徹底解決以上問題,改造前后局部工藝流如 圖 二 如示: 從兩圖中可以看出此工藝改造不需要大改動(dòng),僅增加原煤預(yù)先脫泥系統(tǒng)及 TBS 粗煤泥分選系統(tǒng),從圖一、圖二比較可以看出改造后 煤泥進(jìn)行了預(yù)先處理,對(duì)煤泥進(jìn)行了單獨(dú)處理,粗煤泥( )的由 TBS 精確處理,細(xì)煤泥( 以下)由浮選機(jī)處理,且原先由高頻篩回收的粗煤泥也經(jīng) TBS處理,系統(tǒng)中粗煤泥灰分得以控制,不會(huì)出現(xiàn)粗煤泥高灰背灰情況;同時(shí) 煤泥基本不進(jìn)入 重介系統(tǒng) ,使弧形篩、脫介篩、磁選機(jī)工作效率提高,易于脫介,介耗能大大降低。 圖一:現(xiàn)有車間原則工藝流程圖 3 圖二: 增加脫泥及 TBS 改 造 工藝流程圖 方案二: 在原有工藝的基礎(chǔ)上增加煤泥重介分選系統(tǒng) ,改造 后 的 工藝流
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