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設備故障與事故處理(已改無錯字)

2024-10-25 02 本頁面
  

【正文】 :30分左右,當班班長舒兵輝在二線窯上巡檢時發(fā)現(xiàn)液壓擋輪有異音,現(xiàn)場液壓擋輪油壓在3—5MPa之間波動,便立即通知中控操作員蔣賓,將情況匯報工段領導和分廠及保全處專業(yè)領導到現(xiàn)場確認,經檢查發(fā)現(xiàn)初步判斷液壓擋輪軸承已損壞,擋輪頭部已嚴重歪斜,無法正常使用,并嚴重影響窯運行,經公司研究決定于19:55分進行停窯檢修更換液壓擋輪,二線窯于13日9:50分投料恢復正常生產。二、原因分析日常巡檢專業(yè)點檢不到位,液壓擋輪軸承出現(xiàn)隱患后沒有及時發(fā)現(xiàn),導致液壓擋輪長期處于隱患運行,致使液壓擋輪軸承損壞停窯進行更換,是導致本次事故發(fā)生的直接原因;制造分廠、設備保全處對大型主機設備監(jiān)控、巡檢不重視,沒有定制度和責任人對主機設備規(guī)范點檢,造成設備隱患沒能及時發(fā)現(xiàn)并采取有效的防范措施,是本次事故發(fā)生的重要原因。三、防范措施針對近期設備故障頻繁和確保高溫季節(jié)設備安全穩(wěn)定度夏,由保全處牽頭,制定裝備巡檢小組,由專業(yè)領導負責落實,從大型主機設備巡檢做起,確?,F(xiàn)場設備隱患及時發(fā)現(xiàn)解決;各分廠要以設備四級點巡檢為抓手,做好設備的日常巡檢,確保隱患及時發(fā)現(xiàn)并解決。 中國廠2窯液壓擋輪損壞一、事情經過2014年9月29日16:00左右,二線窯中控顯示窯電流突然從800A瞬間上升至1500A后下降,且窯電流波動較大。問題出現(xiàn)后中控操作員立即通知相關人員到現(xiàn)場進行檢查,發(fā)現(xiàn)液壓擋輪已經不轉,判斷內部軸承已經損壞,擋輪面與輪帶滑動摩擦造成窯電流異常波動。二、原因分析經對損壞擋輪檢查,發(fā)現(xiàn)油位正常,所以判斷造成液壓擋輪損壞的主要原因是2窯受力不好,造成窯經常下行運動,液壓擋輪受力過大導致?lián)p壞。三、防范措施立即對窯受力狀況進行檢查,對窯托輪受力進行適當調整。減輕液壓擋輪受力。鑒于目前液壓擋輪運行情況,擬定監(jiān)控方案采取措施,加大窯上行次數(shù)和減輕液壓擋輪受力。 英德海螺A線窯液壓擋輪損壞一、事情經過2014年10月5日19:49A線窯正常運行過程中現(xiàn)場巡檢工發(fā)現(xiàn)液壓擋輪上部冒火花,立即滅火并拍?;剞D窯,匯報分廠及公司領導,經相關人員到場檢查,液壓擋輪已無法正常工作,二、原因分析A線液壓擋輪與14年6月16日更換,但更換后存在液壓缸內泄,無法正??刂聘G上下竄,蓄能器力量得不到釋放。A線窯液壓擋輪與輪帶接觸不好,受力不均,造成液壓擋輪運行時振動大,容易造成擋輪損壞。該液壓擋輪在修復裝配時,推力軸承間隙未調整好,造成擋輪下竄,迷宮密封摩擦損壞,擋輪不轉動。三、防范措施機修工段對川崎調撥的液壓擋輪進行檢查,及時調整液壓擋輪下端蓋間隙及加固擋輪下端蓋。定期檢查擋輪保護裝置和隔熱裝置是否存在隱患,隔熱效果,通風情況,積灰衛(wèi)生等是否保持良好,否則要及時檢查處理。液壓擋輪更換完畢后,機電專業(yè)要及時調整擋輪上竄和下竄的位置,固定好馬蹄鐵,開啟擋輪運行并做好跟蹤,油壓控制在46MPa之間。密切關注液壓擋輪運行管理,嚴格控制限位正常,要求巡檢 36工每班不少于一次對液壓擋輪運行情況進行檢查確認并記錄,發(fā)現(xiàn)擋輪壓力較平常高出2MPa時或峰值在6MPa以上時要立即匯報。對擋輪上下竄動增加計數(shù)器,便于中控和現(xiàn)場記錄擋輪竄動時間和次數(shù),燒成工段,機修工段做好日常液壓擋輪巡檢,檢查擋輪地腳螺栓是否松動,內部異音,液壓缸漏油及內泄情況。針對A線液壓擋輪接觸不好,受力不均振動大的問題,計劃在下次計劃檢修時,現(xiàn)場對擋輪和輪帶進行切削處理,同時對托輪進行調整,減小后座力,保證接觸和受力正常。一、事情經過原料立磨1327循環(huán)風機于2009年11月3日投入生產運行,2010年元月22日,因該風機固定端軸承突然振動大導致跳停,檢查發(fā)現(xiàn)軸承損壞,由蘇州中材進行更換,本次更換的是國產軸承(瓦房店)。更換后運轉至2月2日,軸承出現(xiàn)高溫導致風機跳停,檢查發(fā)現(xiàn)該軸承又一次損壞,由制造分廠自行更換進口軸承(SKF),并對風機與電機進行找正。之后開機至2月12日因高溫導致風機跳停,經檢查發(fā)現(xiàn)該軸承有一只滾動體、軸承內圈均出現(xiàn)剝離,由制造分廠再一次組織更換進口軸承(SKF)。結合前期安裝情況,對風機與電機進一步找正,包括膜片聯(lián)軸器的安裝間距進行調整、復核。開機正常。二、原因分析原料立磨1327循環(huán)風機固定端軸承自投入運行以來共損壞三次,經與會人員研討分析,初步原因如下:第一次軸承損壞的主要原因是:風機整體偏低,運行持續(xù)震動,軸承承受的徑向載荷過大而導致軸承損壞;第二次和第三次軸承損壞的原因:主要是第一、二次軸承損壞更換后,沒有對膜片聯(lián)軸器之間的間隙(設計為195mm,事后復核為202mm)進行核實,更換軸承后,挪動了電機,認為電機螺栓孔沒動,就沒有復核聯(lián)軸器之間的間隙,導致電機開機后,軸承承受軸向 38力過大,是導致軸承損壞的主要原因。軸承因受軸向力過大產生熱膨脹后軸承游隙變小,出現(xiàn)軸承卡死是軸承損壞的次要原因。2月12日更換軸承后開機之前,也沒有復核膜片聯(lián)軸器之間的間隙,因此開機2次(第一次運行5分鐘后出現(xiàn)跳停、第二次運行15分鐘后又出現(xiàn)跳停)后,電機因綜保動作無法開啟。經查找圖紙結合現(xiàn)場分析,結果發(fā)現(xiàn):聯(lián)軸器之間的自由間隙為202mm,圖紙要求為195mm,相差7mm。螺栓連接后聯(lián)軸器之間的間隙為196mm,也就是把電機主軸拉往風機側6mm。因此風機開機時電機主軸要恢復自身位置較難,只有拉著風機主軸往電機方向運動,致使風機固定端軸承受到很強的軸向力,這是后三次固定端軸承頻繁出現(xiàn)損壞的主要原因。三、防范措施軸承在更換過程中采用熱裝配,加熱溫度(以溫度計控制)嚴格控制在120℃以下,小軸承安裝時最好將溫度控制在80—100℃之間,應根據(jù)軸自身的測量偏差來確定軸承加熱溫度范圍;聯(lián)軸器安裝時一定要注意主電機的軸伸量,安裝前、后一定注意復測電機軸伸是否和名牌上標注的尺寸相符;另外就是保證聯(lián)軸器之間的距離(聯(lián)軸器、風機說明書或名牌提供的具體尺寸);聯(lián)軸器應盡量采用百分表測量的方法來找正,特別是大型主機設備,不提倡用直尺靠接聯(lián)軸器的粗找方法來找正;找正數(shù)據(jù)應根據(jù)圖紙或者其他相關資料進行核算;找正結束后對主電機以及風機軸承座采用頂絲定位,防止開機后出現(xiàn)移位,導致找正失效;要經常檢查電機、風機的地腳螺栓是否出現(xiàn)松動,及時復緊;軸承座油位是否合適;冷卻水壓力是否合適,如不合適應及時調整處理;停機時注意清理葉輪積灰,防止粘結后開機時出現(xiàn)葉輪動平衡失效。 宏熙公司原料磨循環(huán)風機軸承損壞一、事故經過2014年8月19日2:00左右,昆明宏熙水泥公司在處理好一線原料磨系統(tǒng)斜槽堵料后,正常開機。6:10左右,該公司原料磨巡檢工普進祥同志聽到原料磨循環(huán)風機異響,檢查發(fā)現(xiàn)循環(huán)風機無載端軸承座脫落,立即通知中控操作員停機,同時在現(xiàn)場將風機稀油站停機。6:20分左右昆明宏熙水泥公司相關負責人趕到現(xiàn)場,經現(xiàn)場檢查,循環(huán)風機軸承座脫落飛出,風機葉輪損壞。二、原因分析根據(jù)現(xiàn)場設備損壞情況,通過對現(xiàn)場各崗位、DCS程序聯(lián)鎖情況、溫度及電流曲線等檢查核實,原因分析如下:由于循環(huán)風機自由端軸承座供油管道手動調節(jié)閥開度較小,軸承座及供油管道供油不暢,潤滑不良,導致軸承跑內圈溫度升高,致使主軸彎曲變形振動加劇,強烈的振動使得軸承座螺栓脫落,軸承座脫落飛出。設備潤滑不良是導致風機葉輪損壞的直接原因。經檢查崗位巡檢記錄及調取中控記錄,夜班0:006:00之間沒有對循環(huán)風機進行點檢,調取中控的軸承溫度曲線圖顯示,19日凌晨4:℃開始緩慢上升,至凌晨6:05分升至209℃,中控操作員未發(fā)現(xiàn)。經核實了解,中控操作員張云飛(2014年4月份上崗)上班后提前填寫了當班的中控記錄。現(xiàn)場崗位巡檢人員對設備點巡檢不認真,中控操作人員對設備參數(shù)變化不敏感,對設備保護的作用認識不到位,工作技能、責任心與中控操作崗位要求差距大,當軸承溫度異常變化時,使得相關人員未能及時發(fā)現(xiàn)并妥善處理,是造成本次事故擴大的主要原因。經對中控DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖關系檢查,循環(huán)風機稀油站運行信號、壓力低故障信號在程序上均能參與聯(lián)鎖控制,但該聯(lián)鎖值在中控所有操作站畫面都可以隨意更改,也可能隨時手動解除聯(lián)鎖。調查發(fā)現(xiàn),昆明宏熙水泥公司將該軸承溫度跳停聯(lián)鎖值設置為70℃,并將聯(lián)鎖關系解除,是造成本次事故的重要原因。三、防范措施加強設備運行維護管理,按照設備四級點檢要求,開展好設備的日常點、巡檢工作,設備管理部門要牽頭定期對專業(yè)管理制度執(zhí)行、日常點巡檢質量、設備運行狀態(tài)、潤滑管理等進行綜合檢查,對檢查存在問題的整改情況進行驗證考核,確保設備維護到位、運行受控。加強對中控操作崗位當班情況的抽查,特別是夜班當班操作、參數(shù)記錄等的檢查,確保設備運行過程中參數(shù)的異常變化能及時發(fā)現(xiàn),提示相關專業(yè)進行檢查處理,切實發(fā)揮中控對生產線設備的集中運行監(jiān)控作用。各收購兼并公司要在本月內組織對設備保護、聯(lián)鎖情況進行系統(tǒng)梳理,并制定整改計劃表,組織相關人員進行專題培訓,完善設備保護管理。機電保全部、自動化所給予全程技術支持與指導。嚴禁隨意修訂設備保護值或保護解鎖,如生產過程中確需對保護進行修改或解鎖的,嚴格按照《電氣保護管理指導書》要求,執(zhí)行保護定值修改及解鎖權限規(guī)定,辦理相關審批手續(xù)。各單位要認真汲取教訓,進一步加強員工的責任心教育,抓好員工的專業(yè)技能培訓引導,使員工熟知崗位操作規(guī)程,掌握必須的應知技能,切實保障設備運行安全,杜絕設備事故的發(fā)生。 興安海螺2428入窯斗提減速機損壞一、事情經過:4月22日夜班中控操作員譚興友接班窯產量為360t/h,斗提電流在225233A之間波動(電流基本波動處在正常范圍)。00:50分2428斗提電流突然波動到243A,以為是之前余熱發(fā)電PH鍋爐開啟振打物料過多導致電流過高。00:53分2428斗提電流增至250A之后下降,于是立即聯(lián)系現(xiàn)場巡檢工蔣百雄、陳雄成檢查2428斗提是否有異?,F(xiàn)象,經現(xiàn)場檢查頭尾輪反饋均無異常。01:15分2428斗提電流再次跳至270A,中控操作員立即匯報分廠廠長助理李德斌。李德斌提示入窯斗提電流不能超過250A,于是中控操作員將窯產量360t/h減產到330t/h運行,并再次通知現(xiàn)場巡檢工、機修工對入窯斗提進行檢查,反饋均無異常。01:40分通知電氣人員對2428斗提電流進行測量反饋均為實際值253A,于是立即向分廠領導做了匯報,01:56分由于斗提電流上升較高產量從330t/h減至300t/h運行。02:08分斗提電流突然上升至306A之后下降至126A,于是立即停窯對2428入窯斗提進行檢查,發(fā)現(xiàn)減速機內部齒輪嚴重斷裂。經過2天的搶修更換減速機,于25日恢復生產。二、原因分析:事故發(fā)生后,檢查減速機發(fā)現(xiàn)二、三級齒輪嚴重損壞,二級齒輪軸承存在點蝕,且滾柱體有橫向摩擦跡象,從而推斷齒輪損壞后 42造成減速機二級齒輪與三級齒輪竄動移位、嚙合接觸發(fā)生變化,受沖擊碰撞力而出現(xiàn)齒輪折斷;斗提平常運行電流波動較大,特別在PH鍋爐振打啟動物料增加后,物料運行負荷增加,電流波動大,從而產生較大的沖擊力,對齒輪造成較大的影響;專業(yè)技術管理存在漏洞,日常設備檢查不仔細,未能及時發(fā)現(xiàn)設備存在的隱患及做好預防措施;設備巡點檢不到位,巡點檢人員技能不高,未能察覺事故發(fā)生前兆。三、防范措施:成立減速機專業(yè)檢查小組,開展減速機專項檢查并做好記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時利用停機時間進行處理;加強員工培訓,制定巡點檢業(yè)務流程書,提高巡點檢質量,及時發(fā)現(xiàn)設備隱患及時處理;提高操作技能及系統(tǒng)穩(wěn)定性,杜絕窯產量大波動造成斗提電流波動;有效控制PH鍋爐振打后物料緩慢下料,避免造成斗提電流波動過大;由于更換的減速機為修復件,目前運行振動較大,輸入端溫度偏高,日常加強跟蹤監(jiān)控并做好記錄。 安龍公司一線原料磨減速機損壞一、事情經過:2014年9月22日安龍海螺原料磨系統(tǒng)檢修,9月23日01:07檢修結束并組織開機,01:12分立磨降輥時由于高速軸振動大跳停,隨即中控通知現(xiàn)場對減速機高速軸及立磨本體進行檢查確認,檢查均未發(fā)現(xiàn)異常,于01:16分再次開機,01:20分降輥時再次因高速軸振動大跳停,中控立即將相關情況匯報分廠、保全處及公司領導,01:56分保全處及分廠領導到達現(xiàn)場并組織檢查,于02:10分進行空負荷試車,試機過程中高速軸異響且振動大,02:32分因振動大第三次跳停,后經檢查發(fā)現(xiàn)減速機大螺傘局部斷齒、開裂,箱體底部散落7塊斷齒。經與主減廠家重齒公司研討確認,該減速機已無法維持運行。二、原因分析:減速機本身裝備存在質量問題。立磨在開機過程中出現(xiàn)振動大跳停,操作員憑經驗判斷,料層在3040或6070都會出現(xiàn)布料問題,降輥時振動大跳停是操作問題,重復開機對設備本身造成較大損害。設備故障發(fā)生后為及時匯報,信息傳達不及時,導致對設備監(jiān)控不到位。設備出現(xiàn)故障后,原因查找不精細,在原因未查明的情況下盲目開機,造成故障惡化。三、防范措施:加強各主機設備的培訓,裝備專業(yè)窯避免培訓走形式,一定要讓員工了解設備性能參數(shù),故障案例,檢查處理方法等。嚴格執(zhí)行裝備管理制度和公司信息匯報制度,落實設備開機必須三個專業(yè)在場檢查確認,檢修完主機開機必須有分廠領導在場確認方可開機。保全處督促三大分廠嚴格設備四級點檢制度和各項專項檢查,并對運行臺帳記錄進行檢查。要求每月進行分析,提前發(fā)現(xiàn)問題,做到預檢預修。對設備隱患要建立臺帳進行跟蹤。 凌云公司一線原料磨減速機損壞一、事情經過:2014年9月27日制造分廠按計劃對原料立磨進行預檢修,在檢修前公司分管領導強調近期集團各子公司立磨主減速損壞較多,并指示要求本次檢修對立磨主減速機進行檢查;(上次檢查時間是9月7日并拍照存檔)于是分廠安排下午14:00機修工崔永杰、原料工段設備管理員何文軍對其進行檢查。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)異常,于是原料設備管理員向分廠進行了匯報,分廠領導雷桂發(fā)要求到現(xiàn)場對主減速機內部再次進行檢查確認,于是安排機修工段楊魏鴻一同到現(xiàn)場進行檢查,在檢查過程中分廠領導雷桂發(fā)發(fā)現(xiàn)主減速機大錐齒底部軸承存在異常,因減速機內部空間較小分廠要求機
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