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承德建龍廢水處理初步設(shè)計04-閱讀頁

2024-09-20 09:52本頁面
  

【正文】 塵: 噸,灰渣: 噸。 h 單耗 Kw 廢水 單耗 /m3隨著溶液酸度的增大,也可能產(chǎn)生不同聚合度的多釩酸根。上述反應(yīng)對低濃度的含釩鉻溶液(提釩廢水)中的釩的分離效果較好,此時鉻不發(fā)生反應(yīng),仍然停留在溶液中,由此可將 Fe(VO3)沉淀與含鉻溶液過濾分離。 工藝過程: 沉 釩廢水匯集 于 廢水 均質(zhì)大池,用泵送入除釩反應(yīng)釜,在廢水中加入 Fe2( SO4) 3,廢水中 V5+ 生成 Fe( VO3) 3或 Fe( OH) 反應(yīng)料液進(jìn)入壓濾機(jī)過濾,濾餅 干基 含 V2O5約 10%,進(jìn)入副產(chǎn)品格瑞化工 造福企業(yè) 30 釩回收工序 生產(chǎn)粗 APV 返回五氧化二釩生產(chǎn)工藝 ,釩的 分離 回收率> 90%。 濾液進(jìn)入 地下待除鉻儲水池,用泵送入 除鉻反應(yīng)釜 , 用硫酸 校正 PH,加入 還原劑 ,使 Cr6+被還原成 Cr3+ ,殘留的 V5+ 被還原成 V4+ ,再加氫氧化鈉溶液調(diào) PH,形成Cr(OH)3和殘存的釩酸鹽沉淀,并加入絮凝劑使沉淀完全。 廢水除鉻 PH8~9,其中部分銨鹽分解為揮發(fā)性銨鹽,鉻濾餅干化過程中產(chǎn)生含氨廢氣, 為保證車間、崗位環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生達(dá)標(biāo),設(shè)置廢氣負(fù)壓抽風(fēng) 送吹氨尾 氣治理塔治理達(dá)標(biāo)排放。 釩的去除率在 %以上,釩的排放濃度在 ~ mg/L。 TCr 排放濃度在 ~ 。含釩濾餅酸解過濾液 用 氫氧化鈉調(diào)整 PH值后,蒸汽加熱至沸,加入 硫銨沉淀 生產(chǎn) 粗 APV,過濾分離后送提釩工藝除磷工序重溶 ,經(jīng) V2O5沉淀工序得到合格的 APV,該裝置釩的收率 ≥ 95%。 格瑞化工 造福企業(yè) 32 圖 2 A 單元:釩鉻分別分離回收的工藝路線框圖 格瑞化工 造福企業(yè) 33 圖 3 釩回收利用 工藝 流程 框圖 年 產(chǎn) 4000 噸 V2O5回收 釩、鉻初級產(chǎn)品、 價值: 含釩濾餅回收 制備 粗 APV: 廢水中含釩 120mg/L、回收 釩濾餅(干基) 315 噸、折 V2O5含量 10%的標(biāo)渣 315 噸 除磷渣(干基) 384 噸,平均 V2O5含量 18% ( P 含量 ~%), 折V2O5含量 10%的標(biāo)渣 噸 一級吹氨濾餅 (熔化爐煙氣含釩塵和五氧化二釩蒸汽) ,平均 V2O5含量 %,折 V2O5 含量 10%的標(biāo)渣 噸 含釩總量:( 315++) 10%= 噸 粗 APV 回收率 95%,則釩回收總量: 95%= 噸 V2O5/年 酸解槽 廢水釩濾餅 V2O5除磷渣 硫銨 H2SO4 渣送水泥廠 NaOH 一級吹氨濾餅 廢水 過濾除雜 沉淀粗 APV 蒸汽 壓 濾 液 聚硅酸鐵(水處理劑) 粗 APV 返 V2O5除雜工序返溶 洗滌槽 過濾 液 格瑞化工 造福企業(yè) 34 年回收價值: 噸 10 萬元 /噸 V2O5折價 50%= 萬元 粗 APV 生產(chǎn)年產(chǎn)生含 Fe3+%的聚硅酸鐵液(作 焦化廢水、鋼鐵廢水處理專用高效混凝劑 ) 噸,質(zhì)量指標(biāo)參考 HG215391 制定 。 年 回收 釩 鉻 、聚硅酸鐵 總價值: ++102 = 萬元 每生產(chǎn)一噸 V2O5從廢水 回收 釩鉻 、聚硅酸鐵 價值: 萬元 247。 表 6 承德 建龍年產(chǎn) 4000 V2O5沉釩 廢水除釩除鉻 年 運(yùn)行費(fèi)用 名稱 規(guī)格 消耗 單價 元/噸 金額 元 元 /m3 元 /噸V2O5 濃硫酸 98% 噸 520 片堿 NaOH 99% 噸 3000 3948840 固體 聚合硫酸鐵 Fe≥ % 噸 1945 712648 焦?fàn)t煤氣 HPF 脫硫 副鹽 替代焦亞硫酸鈉 ( NH4) 2S2O3 ≥ 70% 噸 1000 545050 PAM 溶液 分子量 1200 萬, 1% 噸 400 電耗 裝機(jī) , 同時使用系數(shù) 1900800 度 元 /度 1197504 人工 操作工 44 人 24000 元 /年 384000 96 輔助工 3 人(白班) 14400 43200 格瑞化工 造福企業(yè) 35 元 小計 7081703 運(yùn)行 費(fèi)用:當(dāng)不考慮回收的釩鉻 產(chǎn)品和聚硅酸鐵 價值時,每噸產(chǎn)品的廢水處理成本: 元 每噸廢水的處理成本: 元 。 副產(chǎn)價值:每年回收釩 等初級 產(chǎn)品價值 萬元。 即年回收釩鉻產(chǎn)品 價值沖抵年運(yùn)行費(fèi)用后,盈利 萬元。 每噸 V2O5 產(chǎn)品廢水處理盈利: 元 /噸 ?V2O5。在 釩鉻 分別去除工藝中, 進(jìn)行 兩 級 混凝,兩 級 過濾操作,攻克了提釩廢水中活性硅酸根離子去除的難點(廢水中硅酸根的去除 無經(jīng)濟(jì)高效的工程技術(shù) ,每 級 混凝 去除率 僅 30%左右, 兩級混凝去除提高了去除率, 同時 解決了 過濾困難 的問題 ),為后續(xù) 吹 氨等工序創(chuàng)造了工藝條件 。其次,工程設(shè)計充分考慮 嚴(yán)冬氣候 , 保障工人作業(yè)環(huán)境, 減輕工人勞動強(qiáng)度, 設(shè)備布置和工藝操作以室內(nèi)為主。工程 設(shè)計詳見初設(shè)總圖。 變壓器室,電氣控制室, 2泵房,車間辦公室, 主要設(shè)備為:常溫常壓反應(yīng)釜 110m3 4 臺, 除釩 箱式壓濾機(jī) 200m2 2 臺, 除鉻 箱式壓濾機(jī) 100m2 3 臺 (已建 2 臺,新建 1 臺), 變壓器 2 臺 SCD101600KvA/10/, 20/5 噸橋式起重機(jī) ( S=) 1 臺, 已建 加藥裝置 Ф ( N=) 2 個移位改造為 PAM 溶解 加藥 槽,已建 NaOH 儲液 槽 移位改造為除鉻高位硫酸槽,現(xiàn)有廢水池 及泵站不變,輸送管網(wǎng)改 線,新建配套的工藝管網(wǎng)、泵閥、化學(xué)品存儲及加藥系統(tǒng)、電力儀表 控制 ,除鉻反應(yīng)釜廢氣 和鉻濾餅干化機(jī)產(chǎn)生的廢氣 負(fù)壓抽吸系統(tǒng)。 生產(chǎn)定員 3 4 人,作業(yè)方式 4 班 3 倒 ,白班裝卸輔助工 3 人 。無論是吹氨或蒸氨,都無法實現(xiàn) 把 氨氮 從廢水中脫除。 在固定銨鹽分解的同時,廢水中的硫酸鈉被轉(zhuǎn)化成氫氧化鈉,在煙氣吹脫過程中吸收酸性氣體(有毒有害 SO SO HCl、 Cl2等) ,有效的緩沖了煙氣吹氨過程中 PH 值降低,維持了 吹氨塔內(nèi) PH 值 ,保證固定 銨鹽 全部分解, 保證吹氨效果。同時, 在石灰 分解固定銨鹽工藝中 , 廢水中 鎂、錳離子形成氫氧化物沉淀, 與生存的 二水硫酸鈣沉淀一同混凝,加 PAM 絮凝劑強(qiáng)化混凝絮凝效果。 上清液 中的鈣離子和石灰 帶入的溶解性鈣離子,加入碳酸 氫 銨 形成 難 溶于廢水的 碳酸鈣沉淀,加 PAM 絮凝劑強(qiáng)化混凝絮凝效果,濃漿泵送 燒結(jié) 煙氣石灰脫硫的漿液系統(tǒng) ,碳酸氫銨帶入的銨離子在后續(xù)氨氮吹脫尾氣治理塔中回收利用 。 送往吹氨塔的 廢水 Ca2+≤5mg/L、 Mg2+≤。 石灰分解 固定銨鹽和硫酸鈉轉(zhuǎn)換 ,除鎂、錳、硅酸根離子 反應(yīng) : CaO+H2O Ca( OH) 2 (NH4)2SO4+ Ca( OH) 2+ 2H2O 2NH3 2H2O 2NH3 2H2O MgSO4+ Ca( OH) 2+2 H2O Mg( OH) 2 + CaSO4 2H2O FeSO4+ Ca( OH) 2+2 H2O Fe( OH) 2 + CaSO4 n、 m 為正數(shù), n 為 ~10。 H2O 2NH3 + 2H2O (1濃縮池加入碳酸氫銨溶解進(jìn)行除鈣,產(chǎn)生的含氨廢氣抽入吹氨尾氣塔 一并治理 生產(chǎn)硫酸銨 ) 工藝過程: A 單元 處理后廢水 自流 至 石灰 銨鹽分解 進(jìn) 水池,用泵送入1~2廢水 固定 銨鹽分解 反應(yīng)釜 ( 1~2廢水 固定 銨鹽反應(yīng)釜釜內(nèi)廢氣設(shè)負(fù)壓抽風(fēng)送 吹氨 尾氣治理塔生產(chǎn)硫銨 ), 攪拌下加入 罐 裝石灰粉進(jìn)行 固定 銨鹽分解和除鎂、錳、硅酸根離子處理, 檢測 達(dá)到 堿度 和現(xiàn)場除鎂指示劑檢測合格后泵送至 1濃縮池 ( 濃縮池加蓋密封,增設(shè) 廢氣負(fù)壓抽風(fēng)送 吹氨尾 氣治理塔) 進(jìn)行澄清 , 澄清液自流入 新建的 地面集水槽(底部管閥接已建地下濃漿槽),通過該槽 泵送 2濃縮池 ( 濃縮池加蓋密封,增設(shè) 廢氣負(fù)壓抽風(fēng)送 吹氨尾氣 治理塔) 。 2濃縮池 對廢水 加入碳酸 氫 銨 、絮凝劑進(jìn)行 除鈣離子 處理, 現(xiàn)場除鈣指示劑檢測 調(diào)整加藥量, 溢流的上清液自流至 C 單元 一級吹氨塔進(jìn) 水池,底部泥漿匯集入 已建地下濃 漿槽, 泵送 燒結(jié)煙氣石灰脫硫的漿液系統(tǒng) 。 表 7 承德 建龍年產(chǎn) 4000 V2O5廢水銨鹽分解 , 除鈣、鎂、錳、硅酸根離子運(yùn)行費(fèi)用 名稱 規(guī)格 消耗 單價 元 /噸 金額 元 元 /m3 元 /噸V2O5 罐 裝石灰粉 CaO 含量 ≥ 80% 2560 噸 350 896000 224 碳酸氫銨 農(nóng)用級 N≥ % 892 噸 620 553040 PAM 溶液 分子量 1200萬, 1% 噸 400 88640 電耗 裝機(jī) , 665280 度 元 /度 銨鹽分解、除鎂、錳、硅酸根反應(yīng)釜 罐裝石灰粉 1濃縮池 除鉻壓濾后廢水 上清液 2濃縮池 NH4HCO3 送 C 單元待吹氨水池 氨汽去 吹氨 尾氣塔回收 氨汽去 吹氨尾 氣塔回收 溢流 PAM 脫硫裝置 濃漿 氨汽去 吹氨尾 氣塔回收 集液槽 上清液 格瑞化工 造福企業(yè) 40 同時使用系數(shù) 人工 24人 24000元 /年 192020 48 3 人(白班) 14400元 43200 小計 2192020 運(yùn)行費(fèi)用:每噸 V2O5 產(chǎn)品的廢水處理成本: 元 , 每噸廢水的處理成本: 元。 每噸廢水處理成本: 元 /m3。 B 單元工程概況: 工程方案中,首先考慮對甲方已建部分廢水處理設(shè)備設(shè)施全部利用,建構(gòu)筑物改造利用,降低工程造價。 工程進(jìn)行集成化系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,以降低投資,提高勞動作業(yè)率。廠房 2 層框架結(jié)構(gòu),裝機(jī)容量 。 利用已建 2濃縮池(濃縮池加蓋密封,增設(shè) 廢氣負(fù)壓抽風(fēng)送 吹氨尾 氣治理塔), 將已建 2 個焦亞硫酸鈉儲罐( Ф N=)移位到 增設(shè)的 2濃縮池平臺上 作碳酸氫銨溶解加藥槽 , 濃縮池管網(wǎng)改線。建構(gòu)筑物及設(shè)備保溫和重度防腐、相應(yīng)的公輔設(shè)施。 C 單元:廢水氨氮吹脫及尾氣治理硫銨裝置 直接利用爐窯煙氣余熱吹氨并實現(xiàn)煙氣治理工藝 建龍 釩廠年產(chǎn) 4000噸 V2O5生產(chǎn)采用 48m2 條回轉(zhuǎn)窯氧化鈉化焙燒,每條窯尾煙氣量約10500Nm3/h,窯尾煙氣 經(jīng)重除、入爐助燃空氣換熱 器和 布袋 除塵器 后溫度≥ 160℃ ,粉塵含量 ≤100mg/Nm3。 我公司針對 V2O5回轉(zhuǎn)窯和熔化爐的煙氣和余熱特點,采用氨氮吹脫的先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備,將廢水吹氨與爐窯煙氣集中處理和余熱綜合利用三結(jié)合,進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)氣液環(huán)保治 理和節(jié)能減排的雙重目標(biāo)。 H2O NH3 + H2O 氨氣回收 NH3 + H2O + H2SO4 ( NH4) 2SO4 + H2O 硫銨近近飽和液 去沉釩 在 B 單元中,廢水中的硫酸鈉用石灰轉(zhuǎn)換成氫氧化鈉,在煙氣直接吹氨中,節(jié)省了等量的中和 HCl 和 SO3 等酸性氣體所需的燒堿,保證了吹氨過程中廢水 PH值要求,從而保證固定銨鹽全部分解的工藝要求。 吹氨尾氣 用稀硫酸洗滌 治理生產(chǎn)硫酸銨沉釩劑,尾氣排放達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 通過除塵器出來的煙 氣溫度約 300℃ ,用高溫風(fēng)機(jī)送入 一級吹氨塔 下段進(jìn)風(fēng)口 , 與噴淋廢水進(jìn)行直接的傳質(zhì)傳熱的逆流吹氨的工藝過程,含氨煙氣至下而上進(jìn)入一級吹氨塔上段填料層, 與 B 單元來的待吹氨廢水噴淋填料段再次吹氨, 煙氣攜帶吹脫氨氣進(jìn)入后續(xù)吹氨尾氣治理利用塔,該段廢水通過塔內(nèi)設(shè)置的收集水裝置全部截流至塔外,自流入一級吹氨塔下段吹氨水池, 由該池泵送至一級吹氨塔下段噴淋逆流吹氨,形成兩級串聯(lián)逆流吹氨的工藝過程。 吹氨尾氣 進(jìn)入吹氨尾氣治理塔 前, 經(jīng) 氣液分離 器收集分離析出的氨水 (該氨水送入 煙氣 脫硝除塵器進(jìn)行脫硝),分離氨水后的含氨尾氣經(jīng)尾氣治理塔 治理 后 達(dá)標(biāo)排放。 二級 吹氨 塔 采用 蒸汽換熱器 加熱 空氣 吹氨 ,二級 吹氨 塔 塔 頂煙囪排口 30m 處,吹氨尾氣氨濃度及總量排放指標(biāo)大大低于國家標(biāo)準(zhǔn)(氨氮排放量 35m3/h= , 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB1455493,一級排放標(biāo)準(zhǔn) 30m 煙囪 排放量 為 20kg/h
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