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畢業(yè)設(shè)計-數(shù)控機(jī)床主軸部件及其維護(hù)維修-在線瀏覽

2025-02-03 18:53本頁面
  

【正文】 斷專家系統(tǒng)使自診斷和故障監(jiān)控功能更趨完善。 世界上正在進(jìn)行研究的智能化切削加工系統(tǒng)很多,其中日本智能化數(shù)控裝置研究會針對鉆削的智能加工方案具有代表性。數(shù)控系統(tǒng)一般首先面向生產(chǎn)現(xiàn)場和企業(yè)內(nèi)部的局域網(wǎng),然后再經(jīng)由因特網(wǎng)通向企業(yè)外部,這就是所謂 Inter/Intra 技術(shù)。數(shù)字制造,又 稱“ e制造”,是機(jī)械制造企業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志之一,也是國際先進(jìn)機(jī)床制造商當(dāng)今標(biāo)準(zhǔn)配置的供貨方式。 數(shù)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)一步促進(jìn)了柔性自動化制造技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代柔性制造系統(tǒng)從點 (數(shù)控單機(jī)、加工中心和數(shù)控復(fù)合加工機(jī)床 )、線 (FMC、FMS、 FTL、 FML)向面 (工段車間獨立制造島、 FA)、體 (CIMS、分布式網(wǎng)絡(luò)集成制造系統(tǒng) )的方向發(fā)展。 數(shù)控系統(tǒng)向高可靠性方向發(fā)展 隨著數(shù)控機(jī)床網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用的日趨廣泛,數(shù)控系統(tǒng)的高可靠性已經(jīng)成為數(shù)控系統(tǒng)制造商追求的目標(biāo)。我們只對某一臺數(shù)控機(jī)床而言,如主機(jī)與數(shù)控系統(tǒng)的失效率之比為 10:1(數(shù)控的可靠比主機(jī)高一個數(shù)量級 )。如果對整條生產(chǎn)線而言,可靠性要求還要更高。 數(shù)控系統(tǒng)向復(fù)合化方向發(fā)展 在零件加工過程中有大量的無用時間消耗在工件搬運、上下料、安裝調(diào)整、換刀和主軸的升、降速上,為了盡可能降低這些無用時間,人們希望將不同的加工功能整合在同一臺機(jī)床上,因此,復(fù)合功能的機(jī)床成為近年來發(fā)展很快的機(jī)種 。 普通的數(shù)控系統(tǒng)軟件針對不同類型的機(jī)床使用不同的軟件版本,比如 Siemens的 810M 系統(tǒng)和 802D 系統(tǒng)就有車床版本和銑床版本之分。目前,主流的數(shù)控系統(tǒng)開發(fā)商都能提供高性能的復(fù)合機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)。 最近,國外主要的系統(tǒng)開發(fā)商在 6 軸聯(lián)動控制系統(tǒng)的研究上已經(jīng)取得和很大進(jìn)展,在 6 軸聯(lián)動加工 中心上可以使用非旋轉(zhuǎn)刀具加工任意形狀的三維曲面,且切深可以很薄,但加工效率太低一時尚難實用化。數(shù)控機(jī)床性能在高速度、高精度、高可靠性和復(fù)合化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、柔性化、綠色化方面取得了長足的進(jìn)步。 第二章 數(shù)控機(jī)床主軸結(jié)構(gòu) 高速加工對機(jī)床主軸的要求 高速加工對機(jī)床主軸系統(tǒng)不僅要求轉(zhuǎn)速高,輸出的扭矩和功率要大,還要 求具有較高的主軸回轉(zhuǎn)精度和在高速運轉(zhuǎn)中保持具有良好的剛度、抗震性及熱穩(wěn)定性。實際應(yīng)用中主要有兩類高速主軸:一類是具有零傳動的高速電主軸,這類主軸因采用電機(jī)和機(jī)床主軸一體化的結(jié)構(gòu),并經(jīng)過精確的動平衡校正,因此具有良好的回轉(zhuǎn)精度和穩(wěn)定性,但對輸出的扭矩和功率有所限制;另一類是以變頻主軸電機(jī)與機(jī)械變速機(jī)構(gòu)相結(jié)合的主軸,這類主軸輸出的扭矩和功率要 大得多,但相對來說回轉(zhuǎn)精度和平穩(wěn)性要差一點,因此對于這類主軸來說,如何正確地設(shè)計機(jī)床主軸及其組件對機(jī)床加工精度的影響是至關(guān)重要的。因為角接觸軸承可以同時承受徑向和一個方向的軸向載荷,允許的極限轉(zhuǎn)速較高。 10 主軸軸承的預(yù)緊:用普通螺母作主軸軸承軸向限位,通常難以保證螺母端面與軸心線有較高的垂直度 ( 如圖 1a) ,鎖緊后易使軸承偏斜,甚至有可能使軸彎曲 ( 如圖 1b) ,這都將影響軸的旋轉(zhuǎn)精度 [2]。因此在目前的設(shè)計中多數(shù)采用集中定量定時油霧或滴油潤滑方式。 主軸拉桿自動裝刀系統(tǒng) 在加工中心和高速數(shù)控銑床中刀具安裝勢必采用自動裝刀機(jī)構(gòu)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)有與主軸一同旋轉(zhuǎn)的隨動單元,也有不隨主軸旋轉(zhuǎn)的分離型結(jié)構(gòu),前者結(jié)構(gòu)比較緊湊,復(fù)雜程度高,后者結(jié)構(gòu)簡單,成本低,但占用空間較大。 11 圖 5 KX714 主軸結(jié)構(gòu) 1. 壓縮空氣管 2. 活塞 3. 雙溝鎖緊螺母 4. 碟形彈簧 5. 拉桿 6. 主軸 7. 主軸套筒 8. 主軸內(nèi)冷卻環(huán) 9. 刀具拉釘 10. 擋油法蘭 主軸水冷卻系統(tǒng) 在高速旋轉(zhuǎn)運動中軸承溫升是造成主軸變形、加工精度下降的重要因素之一。因此,如何改善機(jī)床主軸系統(tǒng)熱特性,減少系統(tǒng)的熱源強(qiáng)度,降低溫升及減少系統(tǒng)的熱位移,在高速主軸設(shè)計中就顯得尤為重要。在主軸套筒外設(shè)計連續(xù)的水冷卻環(huán)槽,讓機(jī)床冷卻液先流經(jīng)主軸套筒上的冷卻環(huán)槽,然后再噴出到刀具刀尖,用這種方式帶走軸承產(chǎn)生的絕大部分熱量,減少系統(tǒng)熱能向機(jī)床主軸傳導(dǎo)。 12 第三章 數(shù)控機(jī)床主軸的故障分析與維修 開機(jī)后,不論輸入指令,主軸僅僅出現(xiàn)底速旋轉(zhuǎn),實際轉(zhuǎn)速無法達(dá)到指定值。 在本機(jī)床上,檢查主軸驅(qū)動器無報警,而主軸出現(xiàn)底速旋轉(zhuǎn),可以基本確認(rèn)主軸驅(qū)動器無故障。 分析主軸驅(qū)動器的控制特點,主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號還需要給定旋轉(zhuǎn)方向。 主軸在高速旋轉(zhuǎn)時 ,出現(xiàn)異常振動的故障維修。 但在本機(jī)床上,由于故障前交流主軸驅(qū)動系 統(tǒng)工作正常,可以在高速下旋轉(zhuǎn):而主軸在超過 3000r/min 時,在任意轉(zhuǎn)速下振動均存在,可以排除機(jī)械共振的原因。通過對主軸驅(qū)動部分的電器原理圖的分析 (如圖 11 所示 ),再仔細(xì)檢查機(jī)床的主軸驅(qū)動系統(tǒng)連接,最終發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的主軸驅(qū)動器的接地線連接不良,將接地線重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。 分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸的轉(zhuǎn)角與 Z 軸進(jìn)給之間進(jìn)行的插補(bǔ)。 在本機(jī)床上,由于主軸能正常旋轉(zhuǎn)與變速,分析故障原因主要有以下幾種: (1)主軸編碼器與主軸驅(qū)動器之間的連接不良。 (3)主軸驅(qū)動器與數(shù)控之間的位置反饋信號電纜連接不良。 根據(jù)檢查,可以確定主軸位置檢測系統(tǒng)工作正常。 在本系統(tǒng)中,主軸的每轉(zhuǎn)進(jìn)給動作與參數(shù) 的設(shè)定有關(guān),當(dāng)該位設(shè)定為 14 “ 0”時, Z 軸進(jìn)給時不檢測“主軸速度到達(dá)”信號;設(shè)定為“ 1”時, Z 軸進(jìn)給時需要檢測“主軸速度到達(dá)”信號。 通過系統(tǒng)的診斷功能,檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)實際主軸轉(zhuǎn)速顯示值與系統(tǒng)的指令值一致時,“主軸速度到達(dá)”信號仍然為“ 0”。 S 指令無效,主軸轉(zhuǎn)速僅為 1~ 2r/min,無任何報警。 由于 CNC 無報警顯示,故主軸速度控制指令未輸出可能的原因是主軸未滿足轉(zhuǎn)速輸出的條件。 通過手動控制電磁閥,使機(jī)床換到低速檔后,機(jī)床的低速檔檢測開關(guān)輸入信號正確, PLC 中主軸低速換檔的標(biāo)志位隨之變?yōu)檎_的狀態(tài),滿足了主軸條件。 為了進(jìn)一步判斷機(jī)床故障的原因,通過 MDI 方式,執(zhí)行 M42(換高速檔指令)后,發(fā)現(xiàn) M42 指 令不能完成。 檢查主軸箱內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)機(jī)床的換檔機(jī)構(gòu)的撥叉松動,在地速檔時,由于撥叉向下動作,可以通過自重落下,因此機(jī)床可以正常工作;換高速檔時,撥叉向上運動,撥出后不能插入齒輪。 工停車時發(fā)出巨大的響聲 ,同時車間總電源跳閘車間。修好后的三相 電壓僅為 340V(要求電壓調(diào)至 360~ 380V)。查看驅(qū)動部分 ,B 相正組觸發(fā)脈沖只有 ,而正常時的觸發(fā)脈沖為 15V。換上新管子后一切正常。在逆變狀態(tài)與在整流狀態(tài)下都是觸發(fā)電位較高的可控硅 SCR1,同時使前一相可控硅 SCR3 承受反相電壓而關(guān)斷 ,在整流狀態(tài)下 ,在SCR3的關(guān)斷其間以反相阻斷狀態(tài)為主 ,即使后一個可 控硅不觸發(fā) ,而 SCR3到一定時刻也會因過零而自動關(guān)斷。這樣若后一個可控硅不導(dǎo)通 ,由于電感 L 的放電作用 ,使該可控硅再延續(xù)導(dǎo)通一個時期而進(jìn)入正半周 ,可控硅將繼續(xù)導(dǎo)通下去 ,同時也阻礙后面的可控硅導(dǎo)通。 3. 6 主軸驅(qū)動單元損壞,開機(jī)后,主軸報警,顯示器顯示“主軸沒準(zhǔn)備好”。用萬用表測主軸伺服驅(qū)動 BKH 電源進(jìn)線供電正常,而伺服單元數(shù)碼管無顯示,說明該單元損壞。該單元通電啟動時, KM5 先閉合, 2~ 3s 后, KM6 閉合,將電阻 R 短接。實際接線中三只電阻卻接成了三相并聯(lián)形式,起不到保護(hù)作用,導(dǎo)致通電時主軸單元被損壞,同時三只電阻因長期通電燒糊。 16 電源實際接線 電氣圖接線電源 圖 22 第四章 數(shù)控機(jī)床運行中主軸的異常及處理方法 主軸發(fā)熱現(xiàn)象 機(jī)床運行中主軸發(fā)熱主要由于其轉(zhuǎn)速較高且連續(xù)工作,故摩擦熱和切削熱是主要熱源。一般處理方法是: (1)先檢查前后軸承潤滑脂是否耗盡或涂抹過量,應(yīng)按量注入潤滑脂; (2)再檢查前后軸承是否有損傷或混入異物,如軸承有破損應(yīng)更換新軸承;或者清除贓物,更換潤滑脂。檢查時,可先使電機(jī)與主軸間的聯(lián)軸器斷開使電機(jī)空載運行,若仍有噪音,則原因出在主軸電機(jī),否則為機(jī)械系統(tǒng)中主軸箱內(nèi)機(jī)械部件故障。若有,則故障出現(xiàn)在機(jī)械部分,否則故障出現(xiàn)在印制線路板上。若有關(guān),應(yīng)檢查主軸與主軸電機(jī)連接是否完好,電機(jī)軸承或主軸電機(jī)與主軸聯(lián)軸器是否正常,主軸箱內(nèi)驅(qū)動齒輪嚙合是否良好,以及安裝在交流主軸電機(jī)尾部的脈沖發(fā)生器是否工作正常。 切削時主軸出現(xiàn)停轉(zhuǎn)或旋轉(zhuǎn)不穩(wěn)現(xiàn)象 數(shù)控機(jī)床在切削加工時,有時會出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)或突然停轉(zhuǎn)現(xiàn)象,一般從以下方面處理: (1)首先觀察主軸伺服系統(tǒng)是否有報警顯示。 (2)印制線路板設(shè)定錯誤,控制回路調(diào)
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