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2024-09-25 21:02本頁面
  

【正文】 缺乏經(jīng)驗。 上?;S聚乙烯車間火災(zāi)事故 ? 1961年 5月 8日下午,上?;S聚乙烯車間聚合釜操作人員發(fā)現(xiàn) 200升聚合釜的乙烯管線堵塞,便決定折卸乙烯閥,進(jìn)行疏通。 ? 事故原因: ? ,在技術(shù)和設(shè)備上均未過關(guān)。 ? 3月 15日用 200升聚合釜開始,新增設(shè)的 400升聚合釜為 4月 21日投入使用,至 5月 8日僅生產(chǎn)了 6釜,操作人員對該工藝不熟悉。當(dāng)日操作人員對 200升聚合釜進(jìn)行過 2次間析排氣,使用了部分乙烯,致干燥系統(tǒng)和 200升釜壓力下降,而 400升聚合釜的聚合過程已近完畢,乙烯壓力相對較高,而造成 400升釜內(nèi)的聚乙烯和汽油混合物串壓入 200升釜內(nèi),引起閥門堵塞。 ? 《 化工企業(yè)安全管理制度 》 第六章第五條,關(guān)于“易燃、易爆、有毒、有腐蝕和蒸汽設(shè)備管道檢修,必須切斷物料出入口閥門, ……” 的規(guī)定。 ? 《 煉油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)定 》( YHS01- 78)第 67條,關(guān)于“明火加熱爐與集中布置的甲 A類工藝設(shè)備、壓縮機(jī)、泵、大型容器或容器組之間,應(yīng)設(shè)置非燃燒的實體防火墻;如不設(shè)防火墻時,兩者的防火間距 …… 不得小于 40m。 重慶天原化工總廠壓力容器爆炸重大事故 ? 一、事故概況 ? 2022年 4月 15日 2l時,重慶天原化工總廠氯氫分廠 1號氯冷凝器列管腐蝕穿孔,造成含銨鹽水泄漏到液氯系統(tǒng),生成大量易爆的三氯化氮。 ? 16日 17時 57分,在搶險過程中,突然聽到連續(xù)兩聲爆響,液氯儲罐內(nèi)的三氯化氮突然發(fā)生爆炸。爆炸造成 9人死亡, 3人受傷,該事故使江北區(qū)、渝中區(qū)、沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)的 15萬名群眾疏散,直接經(jīng)濟(jì)損失 277萬元 ? 二、事故原因分析 ? 事故爆炸直接因素關(guān)系鏈為:設(shè)備腐蝕穿孔呻鹽水泄漏進(jìn)入液氯系統(tǒng)一氯氣與鹽水中的銨反應(yīng)生成三氯化氮一三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度 (內(nèi)因 )→ 啟動事故氯處理裝置振動引爆三氯化氮 (外因 )。根據(jù)重慶大學(xué)的技術(shù)鑒定和專家的分析,造成氯氣泄漏和鹽水流失的原因是 1號氯冷凝器列管腐蝕穿孔。 ? ②列管內(nèi)氯氣中的水分對碳鋼的腐蝕。 ? ④列管與管板焊接處的應(yīng)力腐蝕。 ? 1992年和 2022年 1月該液氯冷凍崗位的氨蒸發(fā)系統(tǒng)曾發(fā)生泄漏,造成大量的氨進(jìn)入鹽水,生成了含高濃度銨的氯化鈣鹽水。 ? (2)三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度和啟動事故氯處理裝置造成振動,引起三氯化氮爆炸。在抽吸過程中,事故氯處理裝置水封處的三氯化氮因與空氣接觸和振動而首先發(fā)生爆炸,爆炸形成的巨大能量通過管道傳遞到液氯儲罐內(nèi),攪動和振動了液氧儲罐中的三氯化氮,導(dǎo)致 4號、 5號、 6號液氯儲罐內(nèi)的三氯化氮爆炸。近兩年無維修、保養(yǎng)、檢查記錄,致使設(shè)備腐蝕現(xiàn)象未能在明顯腐蝕和腐蝕穿孔前及時發(fā)現(xiàn)。 2022年 2月 12日,集團(tuán)公司與該廠簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書以后,該廠未按規(guī)定將目標(biāo)責(zé)任分解到廠屬各單位。 ? 重慶天原化工總廠對自身存在的安全隱患整改不力,該廠“ 2. 14”氯化氫泄漏事故后,引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對此作出了重要批示?!?2. 14’’事故后,本應(yīng)增添鹽酸合成尾氣和四氯化碳尾氣的監(jiān)控系統(tǒng),但自到“ 4. 16’’事故發(fā)生時都尚未配備。 ? 有關(guān)專家在 《 關(guān)于重慶天原化工總廠“ 4. 16”事故原因分析報告的意見 》 中指出:“目前,國內(nèi)對三氯化氮爆炸的機(jī)理、爆炸的條件缺乏相關(guān)技術(shù)資料,對如何避免三氯化氮爆炸的相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚不夠完善”,“因含高濃度銨的氯化鈣鹽水泄漏到液氯系統(tǒng),導(dǎo)致爆炸的事故在我國尚屬首例”。這次事故是目前氯堿行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)條件下難以預(yù)測、沒有先例的事故,人為因素不占主導(dǎo)作用。 江蘇聯(lián)化科技公司 爆炸事故 ? (一)事故發(fā)生簡要經(jīng)過 ? 重氮化工藝過程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應(yīng)制得亞硝酰硫酸,再加入 6-溴- 2, 4-二硝基苯胺制得重氮液,供下一工序使用。 6時 50分,開始向 5000升重氮化釜加入 6-溴- 2,4-二硝基苯胺,先后分三批共加入反應(yīng)物 1350千克。按照工藝要求,保溫溫度控制在 35177。 10時許,當(dāng)班操作人員發(fā)現(xiàn)重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物),重氮化釜數(shù)字式溫度儀顯示溫度已達(dá) 70℃ ,在向車間報告的同時,將重氮化釜夾套切換為冷凍鹽水。 10時 9分,聯(lián)化公司內(nèi)部消防車趕到現(xiàn)場,用消防水向重氮化釜噴水降溫。建筑面積為 735平方米的 5車間 B7廠房全部倒塌,主要生產(chǎn)設(shè)備被炸毀。在重氮化反應(yīng)保溫時,操作人員未能及時發(fā)現(xiàn)重氮化釜內(nèi)溫度升高,及時調(diào)整控制;裝置自動化水平低,重氮化反應(yīng)系統(tǒng)沒有裝備自動化控制系統(tǒng)和自動緊急停車系統(tǒng);重氮化釜崗位操作規(guī)程不完善,沒有制定針對性應(yīng)急措施,應(yīng)急指揮和救援處置不當(dāng),是這起爆炸事故的重要原因。新苯胺裝置、 1個硝基苯儲罐、 2個苯儲罐報廢,導(dǎo)致苯酚、老苯胺裝置、苯酐裝置、 6二乙基苯胺等 4套裝置停產(chǎn)。 ? 事故調(diào)查組專家組認(rèn)為:該事故直接原因是由于當(dāng)班操作工停車時,疏忽大意,未將應(yīng)關(guān)閉的閥門及時關(guān)閉,誤操作導(dǎo)致進(jìn)料系統(tǒng)溫度超高,長時間后引起爆裂,隨之空氣被抽入負(fù)壓操作的 T101塔,引起 T101塔、 T102塔發(fā)生爆炸,隨后致使與 T101塔、T102塔相連的 2臺硝基苯儲罐及附屬設(shè)備相繼爆炸。無疑,這是一起重大責(zé)任事故。整個污水團(tuán)長度約80km,以每小時約 2km的速度向下游移動,受污染的松花江水流過的江面總長度為 1 000多 km。 26日凌晨,污染高峰基本流過哈爾濱市區(qū)江段,完全通過哈爾濱市需要 40小時左右。 鹽酸工段氯化氫尾氣回收系統(tǒng)爆炸事故 一、事故經(jīng)過 ? 2022年 6月 13日零時,某化工廠鹽酸工段丁班操作人員,按正常程序交接班后,生產(chǎn)系統(tǒng)正常。 2時 50分全廠突然停電,主操作發(fā)現(xiàn)合成爐內(nèi)火焰突然熄滅,借應(yīng)急燈光亮,發(fā)現(xiàn) H2總管壓力急劇下降,便立即采取緊急停車處理,主操作負(fù)責(zé)關(guān) H2調(diào)節(jié)閥,副操作負(fù)責(zé)關(guān)閉 H2總管閥門,當(dāng)即將關(guān)閉 H2調(diào)節(jié)閥時,這時照明燈閃了一下,電又送來(為瞬間停電),發(fā)現(xiàn) H2總管壓力在降至 0值時又升到8kPa。 ? 事故現(xiàn)場 ? 鹽酸尾氣回收系統(tǒng),在四樓操作室北側(cè), φ300排放管伸至 5樓頂部,主要設(shè)備有:稀酸罐、稀酸泵、降膜吸收器、相連接管道等。爆炸后,所有非金屬管道、閥門全部炸碎,稀酸罐炸裂,合成爐、降膜吸收器的石墨防爆膜片被炸成粉狀。事故發(fā)生后,操作人員立即通知廠部有關(guān)人員,鹽酸工段停車,檢查其它設(shè)備損壞情況,查找事故原因。 生產(chǎn)原料及氣體調(diào)查。操作時,調(diào)節(jié) H Cl2比,不可過氫,也不可過氯,過氫容易發(fā)生爆炸,過氯容易造成空氣污染,據(jù)操作人員反映,當(dāng)時氣體在爐內(nèi)燃燒正常配比合理,沒有異情現(xiàn)象。工藝指標(biāo)是經(jīng)過科學(xué)的論證和生產(chǎn)實踐所得,由技術(shù)科下達(dá),經(jīng)檢查,各項工藝控制指標(biāo)符合安全生產(chǎn)要求,并以規(guī)程形式現(xiàn)場張貼。 操作人員調(diào)查。 操作方法及緊急停車處理采取措施調(diào)查。調(diào)查組經(jīng)過認(rèn)真分析、論證,認(rèn)為要從易燃易爆氣體上找原因,特別是操作人員反映 H2總管壓力從 0值突然升至 8kPa,然后慢慢回落,這一點引起調(diào)查組高度重視(原來沒有出現(xiàn)過這類情況),一致認(rèn)為,不但要在鹽酸工段找原因,還要在全廠氫氣系統(tǒng)找原因,通過艱苦調(diào)查,科學(xué)論證,反復(fù)試驗,終于找出事故發(fā)生根源。當(dāng)全廠突然停電時,全廠所有機(jī)泵全部停止運(yùn)轉(zhuǎn),管道內(nèi)大量 H2氣倒流,干燥工序操作人員又未及時關(guān)閉 H2輸送閥門,造成大量 H2經(jīng) H2管道倒流至鹽酸生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)(突然停電后鹽酸氫氣壓力降至 0值后又反彈升至表壓顯示 8kPa),倒流的 H2通過鹽酸工段氫管道壓至合成爐內(nèi),與爐內(nèi)的氣體混合,此時合成爐內(nèi)壓力由微正壓迅速達(dá)到正壓狀況。這時稀酸罐內(nèi)液體量為罐體容量 4/5,罐內(nèi)氣相空間相對狹小。 ? 3 突然停電時,操作工思想準(zhǔn)備不足,有猶豫慌亂現(xiàn)象,在緊急停車過程中,關(guān)閉 H Cl2閥門不及時,不迅速、不徹底,這也是造成事故的原因之一。 ? 事故經(jīng)過 ? 1972年 1月 14日,聚乙烯車間開車復(fù)產(chǎn), 15日投入第 1釜料。忽然聽到“啪”的一聲,釜上東側(cè)的玻璃視鏡破裂,接著轟的一聲巨響,瞬間出現(xiàn)火光,同時發(fā)生斷電,整個廠房內(nèi)所有門窗都被爆炸氣浪擊破或被烈火燒毀,聚合釜周圍的電氣開關(guān)、儀表均被燒壞或震壞。 ? 間接原因 ? 聚合釜的視鏡玻璃原設(shè)計是直徑 95mm 15mm(根據(jù)設(shè)計零部件手冊,該視鏡玻璃規(guī)格可耐壓 6kg/cm2) ,后來為了便于操作人員窺視釜內(nèi)反應(yīng)情況,于 1970年上半年改大為直徑145mm 12mm(在設(shè)計零部件手冊上沒有該規(guī)格數(shù)據(jù)),連續(xù)使用了一年半。 ? 防范措施 ? ; ? ,即重新使用直徑 95mm 15mm的視鏡玻璃; ? 。 15日 17時40分,該廠氯氫分廠冷凍工段液化崗位接總廠調(diào)度令開啟 1號氯冷凝器。當(dāng)班操作工兩度對液化崗位進(jìn)行巡查,未發(fā)現(xiàn)氯冷凝器有何異常,判斷 4號貯罐液氯進(jìn)口管可能有堵塞,于是轉(zhuǎn) 5號液氯貯罐(停 4號貯罐)進(jìn)行液化,其液面管也不結(jié)霜。 ? 發(fā)現(xiàn)氯冷凝器穿孔后,廠總調(diào)度室迅速采取 1號氯冷凝器從系統(tǒng)中斷開、冷凍緊急停車等措施。將 1號氯冷凝器余氯和 1號氯液氣分離器內(nèi)液氯排入排污罐。 16日 0時 48分,正在抽氣過程中,排污罐發(fā)生爆炸。 2時 15分左右,排完鹽水后 4h的 1號鹽水泵在靜止?fàn)顟B(tài)下發(fā)生爆炸,泵體粉碎性炸壞。為了消除繼續(xù)爆炸和大量氯氣泄漏的危險,重慶市于 16日上午啟動實施了包括排險搶險、疏散群眾在內(nèi)的應(yīng)急處置預(yù)案, 16日 9時成立了以一名副市長為指揮長的重慶天原化工總廠“ 4?16”事故現(xiàn)場搶險指揮部,在指揮部領(lǐng)導(dǎo)下,立即成立了由市內(nèi)外有關(guān)專家組成的專家組,為指揮部排險決策提供技術(shù)支撐。指揮部據(jù)此決定,采取自然減壓排氯方式,通過開啟三氯化鐵、漂白液、次氯酸鈉 3個耗氯生產(chǎn)裝置,在較短時間內(nèi)減少危險源中的氯氣總量;然后用四氯化碳溶解罐內(nèi)殘存的三氯化氮( NCl3);最后用氮氣將溶解 NCl3的四氯化碳廢液壓出,以消除爆炸危險。 ? 16日 17時 30分,指揮部召開全體成員會議,研究下一步處置方案和當(dāng)晚群眾的疏散問題。 ? 據(jù)勘察,爆炸使 5號、 6號液氯貯罐罐體破裂解體并形成一個長 9m、寬 4m、深 2m的炸坑。 ? 爆炸事故發(fā)生后,引起黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,溫家寶、黃菊、華建敏等中央領(lǐng)導(dǎo)同志對事故處理與善后工作作出重要指示,國家安監(jiān)局副局長孫華山等領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場指導(dǎo),并抽調(diào)北京,上海、自貢共8名專家到重慶指導(dǎo)搶險。 浙江瑞安化工廠爆炸事故 一、事故概況及經(jīng)過 ? 1993年 6月 14日,浙江省瑞安化工廠均三甲苯胺車間配酸工段反應(yīng)釜發(fā)生爆炸,造成死亡 3人、重傷 9人、輕傷 5人,經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 200多萬元。這一任務(wù)由該校化學(xué)系 1名退休教授和 1名退休副教授擔(dān)任。教授確認(rèn)改裝符合要求后,決定在生產(chǎn)裝置上直接投料試驗。鍋體從二樓震落到底樓,鍋蓋飛出 11米遠(yuǎn),攪拌器電動機(jī)飛出22米多遠(yuǎn),廠房倒塌。 ? 2.對技術(shù)路線本身的危險性不認(rèn)識。這條路線本身有較大的危險性;醋酐與硝酸混合可產(chǎn)生硝酸乙酰和四硝基甲烷,這兩種物質(zhì)極不穩(wěn)定,容易爆炸。 ? 3.對所用設(shè)備沒有進(jìn)行認(rèn)真的驗證。更嚴(yán)重的是液面距溫度計底部還有 40多厘米,溫度計只能反映出氣相溫度,而不能反映出液相溫度,因此操作者錯將氣相溫度當(dāng)成液相溫度去控制。 1998年 8月 8日晚上 10時 30分,氯化工段沈某等 3名操作工上班,車間內(nèi) 3只蒸餾鍋閥門打開并通入了苯,開始生產(chǎn)。沈跑出車間 10米后即倒下,另外2名操作工見狀緊急呼救,廠方將沈急送醫(yī)院,在送醫(yī)院途中沈即死亡。這些諸多因素造成了慘劇的發(fā)生。吸入高濃度苯蒸氣后,主要表現(xiàn)為中樞神經(jīng)系統(tǒng)的麻醉作用,嚴(yán)重者可因呼吸中樞麻痹而死亡。 一起反應(yīng)釜泄漏事故的教訓(xùn) ? 事故經(jīng)過 ? 2022年 4月 27日深夜 10點 55分左右,某化工廠一臺反應(yīng)釜(滴加罐)發(fā)生氯氣泄漏事故,造成 2名操作工死亡,其余操作工因及時從 2米多高的操作臺跳下逃離而未受傷害。內(nèi)筒使用介質(zhì)為氯化氫、氯氣。內(nèi)筒及夾套封頭型式采用橢圓形,支座型式為懸掛式,容積為 1000升,內(nèi)筒襯有搪玻璃,經(jīng)檢查,搪玻璃完好,反應(yīng)結(jié)構(gòu)如圖 1所示。 ? 事故分析 ? 從事故現(xiàn)場分析,該起事故主要是由于操作失誤引起的。根據(jù)GB5044《 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級 》 ,氯氣為 Ⅱ 級(高度危害)介質(zhì),車間空氣中氯氣最高濃度值~,呼吸道吸入半數(shù)致死濃度值 LC50為200~2022mg/m3。從鍋爐房出來的蒸汽未經(jīng)減壓直接進(jìn)入滴加罐夾套,使用壓力完全由鍋爐“控制”(該廠鍋爐型號為 Ⅱ ,鍋爐出口蒸汽額定為 ),反應(yīng)釜上未裝安全泄放裝置,當(dāng)反應(yīng)釜產(chǎn)生壓力時,壓力無處泄放而致使真空管破裂。 某石化公司發(fā)生 CO
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