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全國(guó)冶金行業(yè)各類(lèi)事故情況匯總-在線瀏覽

2024-08-07 09:14本頁(yè)面
  

【正文】 道內(nèi)部純氧狀態(tài)下,遇到激發(fā)能量后,引起激烈反應(yīng)(爆燃),造成大量氧氣噴出,反應(yīng)放出的大量熱量,產(chǎn)生高溫,使鋼管熔化和燃燒反應(yīng)更加激烈,導(dǎo)致整根管線被毀和人員傷害。據(jù)銅陵市質(zhì)監(jiān)局介紹:該廠壓力管道未經(jīng)安裝監(jiān)督檢驗(yàn),對(duì)此,銅陵市質(zhì)監(jiān)局下達(dá)了安全監(jiān)察指令,責(zé)令禁止使用,恢復(fù)原狀,并向市政府專(zhuān)題報(bào)告。但因種種原因,隱患整改工作沒(méi)有得到落實(shí)。 違規(guī)使用氧氣試漏;178。 違規(guī)使用非防爆型工具和照明??扇嘉锿ㄟ^(guò)現(xiàn)場(chǎng)殘存物、墻壁痕跡和目擊證人詢(xún)問(wèn)確定燃爆點(diǎn)在新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。比對(duì)同批進(jìn)貨的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥解體檢查,內(nèi)部存有大量油脂。使用的清洗劑僅有75ml。由于更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥除脂不徹底,閥芯內(nèi)仍存有油脂(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,與氧氣接觸的物件表面,油脂殘留率應(yīng)小于125mg/m2)。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,潤(rùn)滑油在氧氣中燃燒點(diǎn)為273305OC。這次事故的直接原因是,新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥脫脂不完全,在違章使用氧氣試漏的狀況下發(fā)生爆炸。而油脂為不飽和碳?xì)浠衔铮c純氧反應(yīng)速度很快,產(chǎn)生反應(yīng)熱,由于氧化熱和壓縮熱的聚積,使溫度達(dá)到油的燃點(diǎn)引起自燃,并劇烈燃燒,此時(shí),管道內(nèi)部壓力急劇上升,在高溫下,純氧與管道金屬也發(fā)生反應(yīng),引起管道內(nèi)部爆炸,爆炸使管道焊口破斷,大量氧氣從破口噴出,造成外部管線被熔毀。事故發(fā)生后,該公司進(jìn)行緊急處置,制止了泄漏。事故截止閥的破裂口直對(duì)正北方向,而西北方向的3035米處,由阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司負(fù)責(zé)建設(shè)的涼水塔工地正在施工,造成33名人員中毒和不適 ,中毒人員中,阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司人員29人(主要為農(nóng)民工,其中有2名婦女和1名8歲男童),江蘇江都市橋臺(tái)工業(yè)設(shè)備安裝公司人員2人,潁東區(qū)陳油坊行政村(承包鍋爐出渣人員)1人,此外,還有昊源化工集團(tuán)公司保安1人。截止5月14日,28名中毒者9人處于重癥狀態(tài),9人處于中癥狀態(tài),10人留院觀察。省安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)生等部門(mén)派人趕赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)事故調(diào)查和傷員搶救工作。公司下設(shè)塑業(yè)、制氣、機(jī)械制造等四個(gè)子公司,占地面積52萬(wàn)平方米,員工1400余人,主要產(chǎn)品有尿素、碳酸氫銨、甲醇、嗎啉以及余熱發(fā)電30MW和塑料編織袋等。 該公司原生產(chǎn)能力為:尿素合成氨系統(tǒng)(18萬(wàn)噸/年液氨聯(lián)產(chǎn)7萬(wàn)噸/年甲醇,含1臺(tái)400米3液氨球罐)。 (二)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目情況2005年來(lái)該公司進(jìn)行生產(chǎn)新建與擴(kuò)建,其中40萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)裝置(含20萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)裝置一套、2臺(tái)6M50壓縮機(jī)、650米3液氨球罐2臺(tái)、φ1800氨合成系統(tǒng)一套,在建的φ1600甲醇合成系統(tǒng)一套、變壓吸附脫碳裝置和脫硫裝置各1套)。液氨球罐群屬于40萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目?jī)?nèi)容。(三)設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用情況該套液氨管道系統(tǒng)是安徽昊源化工集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)(有管道設(shè)計(jì)許可,證號(hào):SPG皖00708),江蘇江都市僑臺(tái)工業(yè)設(shè)備安裝公司安裝(安裝許可證號(hào):GAZ蘇—005—07)。該管線系統(tǒng)2006年8月方投入運(yùn)行,使用未辦理使用登記手續(xù)。 該崗位作業(yè)人員業(yè)經(jīng)考試發(fā)證,持證上崗。液氨管線直徑為133mm,在管線上配有安全閥,安全閥與管道之間設(shè)有截止閥。同時(shí)購(gòu)置的同規(guī)格型號(hào)的閥門(mén)有4只,并于2005年8月13日進(jìn)行了試漏試驗(yàn),2005年8月安裝到系統(tǒng)上,安裝后,系統(tǒng)分別進(jìn)行了水壓試驗(yàn)()和氣密性試驗(yàn)(),2006年8月與系統(tǒng)同時(shí)投入使用。兩人發(fā)現(xiàn)氨泄漏后,一班班長(zhǎng)跑到Φ1800mm合成崗位關(guān)閉放氨閥,四班班長(zhǎng)跑到合成崗位迅速佩戴空氣呼吸器到氨庫(kù)關(guān)閉2氨罐進(jìn)口閥,崗位操作人員佩戴防氨毒面具關(guān)閉補(bǔ)充氣閥,進(jìn)行緊急停車(chē)處理。事故現(xiàn)場(chǎng)位于昊源化工集團(tuán)廠區(qū)西北角氨儲(chǔ)罐區(qū),罐區(qū)四周分別是:北部是冷卻塔施工現(xiàn)場(chǎng),西部是廠區(qū)圍墻,南部是脫碳裝置安裝施工工地,東部是廠區(qū)空地,西北角距罐區(qū)約60米處是阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司冷卻塔施工臨時(shí)工棚,冷卻塔北部、南部各有一條安全疏散通道,其中南部通道被冷卻塔施工土方堆積堵塞。經(jīng)計(jì)算,,(當(dāng)時(shí)球罐介質(zhì)溫度為16℃)。而本次事故泄漏時(shí)間僅有9分30秒,足可見(jiàn)液相泄漏的危害性更大。由于當(dāng)班工人處置熟練迅速果斷,沒(méi)有造成更大危害。發(fā)生事故的液氨工藝管線總長(zhǎng)267米,規(guī)格為Φ1337,安裝安全閥的支管規(guī)格為Φ89?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該事故閥門(mén)底部脆斷飛出,斷口呈園型,直徑100mm,現(xiàn)場(chǎng)搜尋,未找到閥體底部爆炸碎片。從事故截止閥的外形看,全啟狀態(tài)下的閥桿有一段呈金屬本色,說(shuō)明事故狀態(tài)下,截止閥處于半關(guān)閉或全關(guān)閉狀態(tài),否則該段閥桿會(huì)有銹蝕痕跡。三、事故分析(一)事故閥門(mén)鑒定分析委托合肥通用機(jī)械研究院進(jìn)行技術(shù)鑒定。目視檢查斷口,有一長(zhǎng)42mm,,陳舊性裂紋,延內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展,該部位實(shí)測(cè)壁厚為11mm,裂紋深度為壁厚的77%。閥體厚度不均勻。該事故截止閥公稱(chēng)直徑80mm。對(duì)于公稱(chēng)直徑80mm。拉伸試驗(yàn)結(jié)果:閥體鑄件抗拉強(qiáng)度僅為71Mpa,低于GB9439對(duì)灰鑄鐵中最低牌號(hào)HT100的標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度不低于100Mpa的要求。硬度試驗(yàn)時(shí),試件一壓就裂。閥體斷口呈現(xiàn)三個(gè)部位:?jiǎn)⒘褏^(qū)、擴(kuò)展區(qū)和交匯區(qū)。啟裂部位有致密的泥狀腐蝕產(chǎn)物,其他部位為疏松的Fe2O3,為斷口受污染后的新鮮腐蝕產(chǎn)物。石墨與鋼相比,其機(jī)械性能低,因而可以將其視為無(wú)數(shù)個(gè)微裂紋,這些微裂紋將金屬基體割裂,當(dāng)受到外力時(shí),在裂紋尖端引起應(yīng)力集中,容易產(chǎn)生破裂。(二)液氨輸送工藝分析阜陽(yáng)昊源化工集團(tuán)公司的液氨輸送工藝是:從冷交換器出口排除的液氨,通過(guò)氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),由將高壓轉(zhuǎn)換為中壓后,液氨從放氨管線進(jìn)入液氨球罐。 安徽四方集團(tuán)的液氨輸送工藝是:氫氮?dú)庠诤铣伤≒設(shè)32Mpa)反應(yīng)成為合成氣(1020%氨氣,8090%氫氮?dú)猓?,合成氣?jīng)過(guò)分離后,進(jìn)入冷交換器(P設(shè)32Mpa,),在冷交換器進(jìn)一步冷卻后,液氨從冷交換器低部流出。生產(chǎn)過(guò)程中冷交換器出口閥門(mén)的開(kāi)與關(guān),采取GCS(中心儀表控制室)自動(dòng)控制和操作人員手動(dòng)控制(在儀表失靈時(shí))。中繼槽設(shè)安全閥、放空管、流量計(jì)、電磁氣動(dòng)閥、液位計(jì)。由于少量合成尾氣(氫、氮?dú)猓┮搽S液氨進(jìn)入氨儲(chǔ)存系統(tǒng),由此,放氨管線、中繼槽和液氨球罐的系統(tǒng)壓力不單純是液氨的飽和蒸汽壓。因此對(duì)這類(lèi)液氨系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)等,應(yīng)與氨制冷系統(tǒng)的壓力容器、壓力管道有所區(qū)別。據(jù)了解,我省還有一些尿素生產(chǎn)企業(yè)使用此種工藝。該管線介質(zhì)為液氨,而安全閥選擇為微啟式安全閥,直接安裝在管道上,一旦液氨介質(zhì)超壓,安全閥起跳,由于介質(zhì)汽化吸熱,容易造成安全閥凍結(jié),失去安全泄放作用。安徽四方公司由于配置了中繼槽,具有計(jì)量功能。這樣就產(chǎn)生了在交接班時(shí)需要切換球罐的液氨進(jìn)口閥門(mén),企業(yè)稱(chēng)為倒罐作業(yè)。舉一例說(shuō)明:如甲班為小夜班,乙班為大夜班,甲班生產(chǎn)的液氨輸送到1號(hào)球罐,乙班生產(chǎn)的液氨輸送2號(hào)球罐,在甲班與乙班交接班倒罐作業(yè)時(shí),正常操作是先打開(kāi)2號(hào)球罐的進(jìn)口閥,再關(guān)閉1號(hào)球罐的進(jìn)口閥。這種作業(yè)完全靠人工控制,在化肥企業(yè),此類(lèi)超壓情況時(shí)有發(fā)生,通常的形態(tài)是安全閥起跳。四、事故初步結(jié)論綜上分析,這是一起典型的是一起危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故和特種設(shè)備重大事故,也是一起危險(xiǎn)化學(xué)品安全責(zé)任事故和特種設(shè)備安全責(zé)任事故。(二)事故主要原因在制造、安裝、使用等環(huán)節(jié)上的違章違規(guī)(略涉及安全生產(chǎn)三同時(shí)部分)。(2)按照GB122331989《通用閥門(mén)鐵制截止閥與升降式止回閥》規(guī)定,對(duì)閥體材料為灰鑄鐵的鐵制截止閥的可用壓力登記,公稱(chēng)通徑為80mm。制造違標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量低劣(1)如(2)款所述,該截止閥制造單位違反標(biāo)準(zhǔn),制造超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)推薦范圍之外的Pg25,Dg80的灰鑄鐵截止閥。安裝違規(guī),壓力管道安裝未履行備案手續(xù),安裝未進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)國(guó)家質(zhì)檢總局《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]83號(hào))規(guī)定:新建、改建、擴(kuò)建的壓力管道(含附屬設(shè)施及安全保護(hù)裝置,下同)應(yīng)進(jìn)行安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn);壓力管道安裝開(kāi)工前,建設(shè)單位應(yīng)填寫(xiě)《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)申報(bào)書(shū)》向地方安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦理備案手續(xù)。違規(guī)使用國(guó)家質(zhì)檢總局《壓力管道使用登記管理規(guī)則(試行)》(國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]213號(hào))規(guī)定,壓力管道均應(yīng)進(jìn)行使用登記;新建、擴(kuò)建、改建壓力管道在投入使用前或者使用后30個(gè)工作日內(nèi),使用單位應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)壓力管道使用登記申請(qǐng)書(shū)和壓力管道使用注冊(cè)登記匯總表,向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理使用登記。(三)事故次要原因昊源公司和阜陽(yáng)水利建筑安裝公司危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)場(chǎng)所和施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,在危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置建筑工人工棚,無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng),疏散通道被人為堵塞等。今年3月份,該企業(yè)就在事故發(fā)生地點(diǎn),組織了液氨泄漏事故應(yīng)急演練,演練時(shí)模擬的事故條件與這起事故形態(tài)相似,事故發(fā)生時(shí),由于當(dāng)班人員經(jīng)過(guò)演練,應(yīng)急處置得當(dāng),1名工人報(bào)警,1名工人關(guān)閉出口閥門(mén),另1名工人穿上重裝防化服關(guān)閉進(jìn)口閥門(mén),僅用9分半時(shí)間就制止了泄漏,否則,事故造成的傷害會(huì)更大。應(yīng)急救援體系建設(shè)是今后特種設(shè)備安全生產(chǎn)工作的重要內(nèi)容,真正做到防為上,救次之,戒為下。由企業(yè)擬訂停產(chǎn)方案,阜陽(yáng)市安監(jiān)局監(jiān)督實(shí)施。管道裝置應(yīng)設(shè)置具有計(jì)量、緩沖、安全泄放功能的計(jì)量緩沖罐。六、行政措施(一)經(jīng)省安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)兩部門(mén)商議,5月14日省安監(jiān)局向省政府提出專(zhuān)題報(bào)告,提出對(duì)昊源公司新建、擴(kuò)建項(xiàng)目停產(chǎn)整頓的意見(jiàn)。(三)5月31日省質(zhì)監(jiān)局發(fā)出事故通報(bào),部署開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查、隱患排查工作,并暫停了昊源公司壓力管道設(shè)計(jì)資格。H、滁州市氧氣瓶爆炸事故2007年5月14日18時(shí)10分,滁州市瑯琊乙炔氣廠發(fā)生一起氧氣瓶爆炸事故,造成重傷2人、輕傷2人。在場(chǎng)4人受傷,其中,充裝工楊路平下身燒傷,氣體經(jīng)營(yíng)戶(hù)李軍左手被炸飛,另2人輕傷住院治療。屋頂石棉瓦被震碎,窗戶(hù)玻璃被沖擊波震碎。瓶體上部也向西飛去,穿過(guò)車(chē)間上部水泥窗欄,跌落至車(chē)間之外。氣體經(jīng)營(yíng)戶(hù)左手被炸飛,他翻過(guò)車(chē)間窗戶(hù), 跌跌撞撞向外跑去。另1名輕傷員腿部灼傷,住院觀察。 氣體經(jīng)營(yíng)戶(hù)李軍說(shuō):氣瓶充裝完畢在關(guān)閉閥門(mén)時(shí),突然起火,隨即爆炸。事故現(xiàn)場(chǎng)零落著被炸毀的充裝閥門(mén)、扳手和傷員衣物。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)氣瓶外部沾有油脂,一只氣瓶外部有燃燒痕跡。爆炸氣瓶底部斷口和上部斷口有明顯氧化燃燒痕跡。氧氣瓶混入油脂是氣瓶安全的大忌,此類(lèi)事故不斷發(fā)生。氧氣與油脂接觸,都能發(fā)生激烈的氧化反應(yīng),同時(shí)放出大量熱量,最后導(dǎo)致燃燒爆炸?!稓馄堪踩O(jiān)察規(guī)程》第61條 規(guī)定,屬于下列情況之一的氣瓶,應(yīng)先進(jìn)行處理,否則嚴(yán)禁充裝:鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定,對(duì)瓶?jī)?nèi)介質(zhì)未確認(rèn)的;附件損壞、不全或不符合規(guī)定的;瓶?jī)?nèi)無(wú)剩余壓力的;超過(guò)檢驗(yàn)期限的;經(jīng)外觀檢查,存在明顯損傷,需進(jìn)一步檢驗(yàn)的;氧化或強(qiáng)氧化性氣體氣瓶沾有油脂的;易燃?xì)怏w氣瓶的首次充裝或定期檢驗(yàn)后的首次充裝,未經(jīng)置換或抽真空處理的。四、事故結(jié)論從上述情況看,這是一起嚴(yán)重違法違規(guī)的責(zé)任事故。管理上的原因有:充裝人員無(wú)證作業(yè)。充裝超檢驗(yàn)周期氣瓶。至于油脂是從何而來(lái),滁州市正在調(diào)查,有三種情況應(yīng)引起各地重視。二是與CO2氣瓶混用,雖然CO2是不可燃物質(zhì),但CO2氣瓶充裝使用中容易帶有油脂進(jìn)入,一旦這種氣瓶再充裝氧氣,必然爆炸。三是氣體經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,不排除有惡意加入油脂的可能。我局當(dāng)即要求銅陵市局盡快核實(shí)情況,消除事故隱患,并于5月19日派員專(zhuān)程對(duì)銅陵液氯氣瓶隱患處理進(jìn)行督查。液氯氣瓶自1992年起放置至今,處于無(wú)人管理狀態(tài)。由于長(zhǎng)期放置在廢棄硫化物邊,氣瓶表面腐蝕嚴(yán)重,瓶體可檢測(cè)部位(部分瓶體被掩埋在泥土中)的壁厚不足原始壁厚一半。氣瓶瓶閥的壓蓋已被人拆卸偷走,隨時(shí)有可能發(fā)生氯氣泄漏。安徽氯堿集團(tuán)專(zhuān)業(yè)人員5月20日抵達(dá)隱患現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察,提出隱患處理技術(shù)方案。5月21日 ,省安辦向銅陵市政府下達(dá)隱患處理指令。5月24日銅陵市政府召開(kāi)了隱患處置指揮部全體成員會(huì)議。由分管市長(zhǎng)擔(dān)任指揮長(zhǎng),成員由有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加。立即啟動(dòng)《銅陵市特大安全事故應(yīng)急處理暫行辦法》。提出了各項(xiàng)工作的時(shí)間表。四、隱患處置過(guò)程5月27日下午召開(kāi)指揮部全體成員會(huì)議,進(jìn)行臨戰(zhàn)動(dòng)員。若3套方案均不成功,則啟動(dòng)第4方案,即:請(qǐng)部隊(duì)增援,動(dòng)用穿甲彈將氣瓶擊毀,將氯氣排空?,F(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作就緒,消防車(chē)、救護(hù)車(chē)以及環(huán)保監(jiān)測(cè)、無(wú)線電通訊等就位。5月28日8:30,指揮部指揮長(zhǎng)下達(dá)隱患處置指令。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員的努力,10:00,打開(kāi)了液相閥,將氣瓶?jī)?nèi)氯氣導(dǎo)入堿池內(nèi)中和。此后,剩下4只氣瓶閥門(mén)陸續(xù)打開(kāi),有2只氣瓶瓶閥閥桿被折斷,采用帶壓處理專(zhuān)用工具處置。,并對(duì)氣瓶進(jìn)行破壞性處理,防止流入社會(huì),成為新的隱患。J、合肥大楊液化氣站貯罐殘液處置案例大楊液化氣站位于合肥市廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)境內(nèi),該站因故停止?fàn)I業(yè)。為防止殘液泄漏造成危害,廬陽(yáng)區(qū)政府決定對(duì)貯罐殘液進(jìn)行泄壓處理,在合肥市廬陽(yáng)區(qū)政府組織和安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、消防等部門(mén)配合下,成功處理了貯罐內(nèi)殘液,消除了隱患。一、前期準(zhǔn)備工作由于此次需要處置的貯罐數(shù)量多,殘液處理量大,所以前期準(zhǔn)備工作必須充分。貯罐內(nèi)壓力、溫度和液位情況;貯罐罐體情況;壓力表、溫度計(jì)、安全閥、液位計(jì)等附件完好情況;現(xiàn)場(chǎng)及其周遍人員密集程度、交通人流情況、有無(wú)重要單位(學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)、居民住宅、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等)和重要設(shè)施(如高壓線、供氣、供水和通訊設(shè)施等);現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置條件,供水、供電、道路通常、氣象條件等。(三)承擔(dān)殘液技術(shù)處理的單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況制定詳細(xì)的殘液處理技術(shù)方案。(三)液化氣站周邊居民區(qū)密集,與交通要道合淮公路相距很近,約25m。三、處置方案根據(jù)介質(zhì)特性、現(xiàn)場(chǎng)情況、處置條件,制訂處置技術(shù)方案
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