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常減壓蒸餾裝置ppt課件-在線瀏覽

2025-06-16 01:00本頁面
  

【正文】 裝置工藝指標(biāo)控制平穩(wěn)率,為裝置的長周期運行在工藝控制上起主導(dǎo)作用。(見下圖 1)從圖 1上可以看出,采用限制操作變量后,目標(biāo)產(chǎn)品收率提高了 。由于裝置年均加工負(fù)荷率只有 85%左右,各機泵在不同程度上存在大馬拉小車現(xiàn)象,裝置電耗及系統(tǒng)壓力均較高,設(shè)備泄漏點多、故障率增加,為了解決上述問題,裝置采用了變頻技術(shù)。 98年裝置在常壓各側(cè)線、中斷回流、頂回流、塔頂產(chǎn)品,減壓各側(cè)線、中斷回流、頂回流等工藝流程無分支控制較簡單的側(cè)線上,采用了 17臺低壓變頻器,在控制方面與 DSC系統(tǒng)對接,完成系統(tǒng)控制。 2022年裝置對 630KW原料泵上采用變頻器進(jìn)行了技術(shù)論證,由于原料泵所配備的電機為 6000V高壓(煉油廠首次使用高壓變頻器),而且是為裝置提供原料的設(shè)備,換熱網(wǎng)絡(luò)分支多,所以從設(shè)備的選型、電器安裝、工藝控制三個方面進(jìn)行充分論證,以確保裝置安全 ,平穩(wěn)生產(chǎn)。 為滿足生產(chǎn)需要及便于今后系統(tǒng)維護(hù)和運行安全,選定技術(shù)已經(jīng)成熟的高 —— 高方式,取消升壓變壓器(升壓變壓器系頻帶要求寬的特種變壓器,損耗大,效率低,是在高 —— 高變頻技術(shù)不成熟時的替代手段)。 174。 174。(見下圖 3)圖示:開關(guān)位于 “1”表示塔底液位與原油四路串級控制;開關(guān)位于 “2”表示塔底液位直接受變頻器控制 : 174。174。174。174。 針對減壓真空泵效率低耗汽量大問題。把兩級四臺真空泵更換為新型高效噴射式真空泵,為了保證抽真空效果和降低噪音,將原抽空系統(tǒng)的管線進(jìn)行改造,此對策實施后,真空泵 用量由原來的 /時降到目前 /時,減壓塔頂真空度由 94KPA上升到 。 174。 注劑 174。 系統(tǒng)中注入破乳劑、脫鹽劑、洗滌水,在電場的作用下產(chǎn)生了如下效果174。174。174。 174。投用后效果顯著,裝置連續(xù)運行 1165天,換后溫度 286℃ ,為裝置長周期運行創(chuàng)造了有利條件。 裝置自原始開工以來,減頂瓦斯均未得到很好的回收利用,即浪費了能源又造成了環(huán)境污染, 2022年初經(jīng)與設(shè)計單位合作,設(shè)計出 WYQD100型無壓液體氣
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