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萬(wàn)噸加氫裂化裝置開(kāi)工總結(jié)-在線瀏覽

2025-03-07 17:00本頁(yè)面
  

【正文】 產(chǎn)品分餾塔設(shè)側(cè)線柴油汽提塔,設(shè)置重柴、輕柴兩個(gè)循環(huán)回流回收熱量。 自 2022年 6月 15日 7月 5日用時(shí) 20天完成催化劑裝填。裝填設(shè)備采用 UOP專用密相裝填器,由 UOP現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)技術(shù)人員負(fù)責(zé)操作密相裝填器,催化劑裝劑公司和車間配合,整個(gè)裝填過(guò)程在UOP現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)技術(shù)人員的全程參與下完成。從實(shí)際裝填數(shù)據(jù)分析,各類催化劑的裝填量、裝填密度與理論值相比誤差均在 %以內(nèi),很好地完成了催化劑裝填工作。 最終催化劑干燥的條件為: 循環(huán)介質(zhì): N2 反應(yīng)系統(tǒng)壓力: (冷高分頂壓力) 反應(yīng)器入口溫度: ≯ 110℃ 在所有反應(yīng)器床層達(dá)到 110℃ 條件時(shí),冷高分沒(méi)有脫出明水。 ,每一壓力等級(jí)都進(jìn)行了動(dòng)壓降測(cè)試,在操作壓力 ,反應(yīng)系統(tǒng)動(dòng)壓降為 。 氣密過(guò)程大的問(wèn)題是: 后,出現(xiàn)關(guān)不嚴(yán),拆除處理;循環(huán)機(jī)本體在 力下,本體出現(xiàn)漏點(diǎn),不得不停機(jī)消漏等問(wèn)題。 、 擴(kuò)孔,擴(kuò)孔率 27%; 22日進(jìn)行第二次測(cè)試,經(jīng) UOP現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)技術(shù)人員核算, , ,誤差在 5%以內(nèi),滿足要求。 按照 UOP開(kāi)工手冊(cè)要求,確定硫化條件、硫化油性質(zhì)。 獨(dú)山子石化 8月 28日晚 20: 30分啟動(dòng)高壓原料泵,反應(yīng)進(jìn)料 125 t/h,床層吸附熱較大,一、二精制床層溫度均在 120℃以下,隨著溫度疊加,裂化床層溫升普遍較高,尤其是三床層最高達(dá)到 156℃ ; 22: 00點(diǎn)高分開(kāi)始向低分減油,分餾接受低氮油,隨即改外甩,沖洗催化劑床層。 8月 29日凌晨 5: 45分,新氫機(jī) A/B均出現(xiàn)二級(jí)差壓高高聯(lián)鎖,停機(jī)消缺 60h. 9月 2日凌晨 1: 45分,反應(yīng)器入口 195℃ ,反應(yīng)開(kāi)始注硫予硫化。 第二階段為高溫硫化階段,反應(yīng)以 ≯ 17℃/h 升溫、系統(tǒng)中 H2S≮10000ppm ;自 4日凌晨 4: 00點(diǎn)開(kāi)始升溫,至 21: 00點(diǎn)反應(yīng)器入口溫度 296℃ ,裂化床層入口達(dá)到 290℃ ,此時(shí),循環(huán)氫加熱爐爐膛溫度已達(dá) 800℃ ,換熱流程調(diào)整到位,已沒(méi)有手段繼續(xù)升溫,無(wú)法滿足精制催化劑 315℃ 的硫化要求。用時(shí) 72h。 本次催化劑予硫化,受到裝置設(shè)備故障的影響,造成低溫、高溫兩個(gè)硫化階段分開(kāi)進(jìn)行,用時(shí) 12天, DMDS使用 90t,為理論使用量的 2倍; 由于 UOP設(shè)計(jì)注硫采用計(jì)量泵標(biāo)定后按泵量計(jì)量,實(shí)際計(jì)量泵行程隨著泵的運(yùn)行出現(xiàn)松動(dòng),計(jì)量不準(zhǔn)。 獨(dú)山子石化 切換 VGO 予硫化在 290℃ 階段,裂化床層開(kāi)始出現(xiàn)反應(yīng),反應(yīng)分餾循環(huán)的低氮油逐步減少,重新外引部分低氮油,控制精制段入口溫度 290℃ ,裂化段入口 280℃ ,且裂化各床層入口呈 3℃遞減控制。 10日凌晨 6: 45分開(kāi)始切換 VGO, 至 10: 45分完畢,反應(yīng)進(jìn)料 120t/h,在此進(jìn)料條件下,全面調(diào)整操作,至 11日晚 23:30分,輕石、重石、輕柴、重柴、尾油等產(chǎn)品陸續(xù)合格進(jìn)罐。 獨(dú)山子石化 三、裝置主要操作條件 產(chǎn)品性質(zhì)分析 獨(dú)山子石化 開(kāi)工運(yùn)行 1個(gè)月后, 10月 1820日進(jìn)行的裝置符合性標(biāo)定來(lái)分析, 2個(gè)月后, 11月 20日裝置進(jìn)行了設(shè)計(jì)負(fù)荷標(biāo)定,從標(biāo)定分析,裝置總體運(yùn)行較好。氮含量和氫含量與設(shè)計(jì)進(jìn)料大致相同。 獨(dú)山子石化 原料性質(zhì) 序號(hào) 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)混合進(jìn)料性質(zhì) ( CGO摻煉 30%) VGO CGO 混合( CGO摻煉 13%) 1 密度, kg/m3 / 2 HK, ℃ 321 3 2%, ℃ 346 4 10%, ℃ 358 5 30%, ℃ 389 6 50%, ℃ 412 7 70%, ℃ 438 8 90%, ℃ 470 9 98%, ℃ 510 10 硫, %(m/m) 11 氮 (mg/kg) 1082 1058 12 瀝青質(zhì)( m/m%) / 13 殘?zhí)浚?% 14 鉛 (mg/kg) / 小于 小于 小于 15 鐵, μ g/g ≤ 16 鎳+釩, μ g/g ≤ 小于 小于 小于 17 銅, μ g/g / 小于 小于 小于 18 硅, μ g/g < 小于 小于 19 鈉, μ
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