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制革廢水的調試運行-展示頁

2024-08-22 18:16本頁面
  

【正文】 放要求,利用剩余活性污泥的生物絮凝活性直接氣浮,利用氧氣脫硫,不加藥劑,節(jié)省運行費用。制革廢水的調試運行 我國制革企業(yè)有 2020 多家,每年排放的廢水量占全國工業(yè)廢水總排放量的%。制革生產工藝過程中使用了各種助劑、鞣劑、加脂劑、涂飾劑等,廢水含鹽量大、堿性大、 COD 濃度高、色度高、懸浮物多,污泥量大,且含有較多的硫化物和鉻等有毒物質,造成了廢水處理的難度極大。接觸氧化池耐水力水質沖擊負荷,出水水質好,運行穩(wěn)定。 2. 氣浮池檢驗 清水放滿氣浮池和 清水池,啟動溶氣水泵,這時溶氣缸中液位上升,至 1/3高度,開啟壓縮空氣閥門。 3.準備工作 根據處理水量確定菌種用量 ,每 1000m3 污水需供給 10~ 15t 活性污泥 (脫水污泥,含水率 80%,最好是制革污泥 )。在氧化溝中放滿綜合 污水(不加鞣制廢水),每 1000m3 污水每天投加 10Kg 磷肥,10Kg 砂糖(用化開后倒入),分 2~ 3 次投加。當污水水溫控制在 20℃左右時,經過 15天池中污泥濃度即可達到 1000mg/L。最初的回流比不要太大,可取 25%,隨著污泥濃度的增高,逐漸將回流比增至設計值,此時即可進入鞣制廢水。經常檢查格柵運轉情況,及時清除柵渣,防止大量懸浮物進入氧化溝。(不進水時仍進行曝氣) ,使污泥濃度達到 8~ 10g/L,總體積為氧化溝池容的 20%~ 40%。 、下午檢測污水 pH 值和污泥沉降比( SV),如出現異常情況應立即停止進水,檢測進水水質,確保培菌的正常進行。 ,進行少量污泥,回流污泥全部進氧化溝,二沉池出水全部排走;十天左右可按設計值回流污泥,一部分進入調節(jié)池,一部分進入氧化溝,同時開啟污泥處置設備; 碳源和氮源能夠滿足微生物的生長需要,磷源略缺乏,每1000m3 污水每天可投加 10Kg 磷肥。如果進水堿性偏高也會造成大量泡沫產生,這就需要對進水進行中和處理。解決辦法為加大氧化溝曝氣量,加大二沉池污泥回流量,縮短污泥在二沉池的 停留時間。 6. 鞣制廢水進入 氧化溝中 MLSS 濃度達到 3000mg/L 后,即可進入鞣制廢水。 當氧化溝內污泥濃度超過設計值時,二沉池應進行定期排泥。 制衣廢水處理工程的工藝設計及調試 一、 緒論 天津某制衣公司是一家專營制衣的民營企業(yè),產品有牛仔服、西裝、各式工作服等,產品遠銷美國等地。另外,在天津,還有眾多這樣的制衣行業(yè),均沒有建設污水處理設施,因此當地環(huán)保局要求該公司建設污水處理站,并結合當地的實際的情況,提出了要采用先進成熟的處理工藝,最低的工程投資及運行費用,易于操作管理等多項要求。水質監(jiān)測結果表明:處理后出水達到 GB89781996 中二級標準。 二、工藝設計 、設計水量 設計處理水量: 400 m3/d 、設計進水水質 CODcr: 1000mg/L; BOD5: 300 mg/L; SS: 800 mg/L; 色度: 800 倍; P: mg/L 、設計出水水質 符合《污水綜合排放標準》 GB89781996 中的二級排放標準,主要指標如下: CODcr≤ 150mg/L; BOD5≤ 30 mg/L; SS≤ 150 mg/L; 色度≤ 80 倍; P≤ mg/L; PH: 6- 9 、處理工藝流程及說明 、原水水質特點及分析 (
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