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生產(chǎn)技術(shù)部20xx年度工作總結(jié)-展示頁

2024-10-26 21:56本頁面
  

【正文】 檢方面:雖然大部分崗位工能夠按照《設(shè)備巡檢路線和標(biāo)準(zhǔn)》去做,但是由于缺乏經(jīng)驗(yàn)和理論知識,很難準(zhǔn)確的掌握和判斷問題。生產(chǎn)技術(shù)部2010年11月22日第二篇:生產(chǎn)技術(shù)部工作總結(jié)生產(chǎn)存在不足尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):乳山公司存在的問題和不足總結(jié)如下:一、現(xiàn)場管理方面:技改方面:通過了解現(xiàn)場設(shè)備、工藝有很多一部分存在著一些布局和工藝問題需要技改革新。工作的積極性、主動(dòng)性、仍存在有一定差距,另與外界交往較少,致使創(chuàng)新意識較差。三、存在問題,不能正確處理班組和班組,工種與工種,分工與合作的關(guān)系,一分工就不能很好合作的現(xiàn)象偶有發(fā)生;,存在不能接受別人的事故教訓(xùn),不能很好地借鑒和接受以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);,標(biāo)準(zhǔn)化程度不高;,違反規(guī)定的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。新鋼結(jié)構(gòu)廠房及其配套工程已全部完工,并于6月份投入使用。所以在生產(chǎn)過程中有非專業(yè)人員進(jìn)行操作,在操作過程中由于對設(shè)備性能了解較少,致使設(shè)備保養(yǎng)方面跟不上;針對以上問題生產(chǎn)技術(shù)部制定了設(shè)備承包管理辦法,有使用班組對其所使用的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是折邊機(jī)在制作上海森松碟530032不銹鋼封頭時(shí),造成夾緊缸變形;針對這次事故的發(fā)生,生產(chǎn)技術(shù)部做了細(xì)致的分析,造成這次事故發(fā)生的主要原因是設(shè)備本身存在質(zhì)量問題,設(shè)備性能不能夠達(dá)到使用要求。而在試制過程中發(fā)現(xiàn)其反彈量很大,用樣板對模具各道筋板每隔300㎜進(jìn)行測量、紀(jì)錄,并將所測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、調(diào)整,最后對模具進(jìn)行了兩次修整,瓜瓣壓制后樣板間隙基本符合樣板間隙要求。方案制定不細(xì),重點(diǎn)表現(xiàn)在方案的制定重心放在了瓜瓣的壓制上,而忽略了瓜瓣成型后的切割、坡口制作、打磨及組對要求,只是對幾何尺寸做了明確;二是模具制作方面,因?yàn)檫@么厚的不銹鋼瓜瓣冷壓成型,對我公司來說屬于第一次;其壓制反彈量方面沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。經(jīng)分析,一是方案制定方面,前期與用戶溝通不到位,沒有針對該封頭的制作進(jìn)行過專門技術(shù)交流,沒有真正把用戶的要求弄清。其中以南京寶色的橢φ928050為戰(zhàn)線最長,制作難度最大,通過公司上下的齊心努力,最終于6月中旬通過客戶驗(yàn)收。由于班組人員穿插作業(yè),物料領(lǐng)用未能按班組、工序清晰劃分,其他班組成本核算偏差較大,還有待進(jìn)一步完善。成本分析自1月到11月,重點(diǎn)對電耗及模壓天然氣消耗情況進(jìn)行了跟蹤統(tǒng)計(jì)。旋壓、焊接雖比去年有所提高,但與目標(biāo)還有差距。產(chǎn)品一次合格率產(chǎn)品一次合格率是影響成本及履約率的關(guān)鍵因素,今年以來,生產(chǎn)技術(shù)部提出了新的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,加快轉(zhuǎn)變舊的工作思路和習(xí)慣,進(jìn)一步加強(qiáng)工序控制,建立班組自檢制度及自檢負(fù)責(zé)人。建立和完善統(tǒng)計(jì)分析制度。第一篇:生產(chǎn)技術(shù)部2010年度工作總結(jié)生產(chǎn)技術(shù)部2010年度工作總結(jié)2010年為我公司的“管理優(yōu)化年”,今年以來,公司本著人員優(yōu)化、流程優(yōu)化、服務(wù)優(yōu)化的經(jīng)營思路,努力提高產(chǎn)品一次合格率和交貨履約率,不斷完善工藝技術(shù),全力提升企業(yè)競爭力。圍繞公司大目標(biāo),生產(chǎn)技術(shù)部將以管理優(yōu)化為中心,加強(qiáng)班組建設(shè),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)無邊界合作精神;細(xì)化和完善工序控制要點(diǎn),并逐一進(jìn)行落實(shí);做好生產(chǎn)人員技能培訓(xùn),提高操作技能。為發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)改進(jìn),現(xiàn)將2010年度工作情況總結(jié)如下:一、生產(chǎn)情況產(chǎn)量公司從1月份至11月底共生產(chǎn)封頭2303噸,與年度目標(biāo)相差較大;究其主要原因,當(dāng)初制定目標(biāo)時(shí)過分看好華東市場及3000噸瓜瓣壓機(jī)的生產(chǎn)能力,但從實(shí)際運(yùn)行情況來看,市場形勢并不容樂觀。在此措施下,1~%(目標(biāo)92%);%(目標(biāo)95%);焊接一次合格率為93%(目標(biāo)95%)。1月至11月期,生產(chǎn)技術(shù)部對各工序一一進(jìn)行控制項(xiàng)目測評,從測評結(jié)果來看,嚴(yán)格控制每道工序是提高一次合格率的有效措施。1~11月份電耗280度/噸,主要旋壓產(chǎn)品退火及設(shè)備退火電耗較大, M;,合計(jì)每噸3。新材料、新產(chǎn)品制作生產(chǎn)技術(shù)部圍繞以特材、特種、特型等突出本企業(yè)特色的產(chǎn)品為指導(dǎo)方針,公司今年為南化機(jī)制作了一大批夾套封頭,為南京寶色制作了橢φ928050,材質(zhì)為:SA240 S32304,為張家港化機(jī)制作了一批大型錐體,為洛陽七二五所壓制一批鈦及鈦合金瓜瓣和封頭。但在封頭制作過程中由于前期準(zhǔn)備和中間控制不到位,造成封頭預(yù)組裝過程中出現(xiàn)一些問題。在方案的制定過程中,沿用了以往的制作方法,標(biāo)準(zhǔn)制定過松。結(jié)合同行及以往經(jīng)驗(yàn),只是在模具制作形式上作了改變,對模具反彈量沒有考慮。設(shè)備管理(1)、設(shè)備事故:重大設(shè)備事故2起,一是 2000噸油壓機(jī)在沖壓張家港錐體小口時(shí),主缸缸套崩裂。(2)、設(shè)備管理中存在問題:目前我公司人員較少,專業(yè)操作人員緊缺;就拿行車來說,我公司現(xiàn)有行車7臺,行車工只有1人,在各工序都工作的情況下根本保證不了正常生產(chǎn)。二、技改項(xiàng)目立車已于4月上旬安裝調(diào)試結(jié)束并投入使用。立車和新廠房的投入使用大大改善了我公司的工作環(huán)境,并為公司的下一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。總體來說,在過去的一年中,顯然取得了一些成績,工作中也存在有一定的不足。以上問題都是需要我們在今后的工作中加以改進(jìn)克服和提高的方面。設(shè)備管理方面:現(xiàn)在設(shè)備管理規(guī)章制度都已健全,但是一些負(fù)責(zé)人對制度的含義理解不清楚,設(shè)備的理論知識培訓(xùn)不到位。人員問題崗位人
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