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特種設(shè)備事故和事故應(yīng)急處置案例-展示頁

2025-05-11 07:06本頁面
  

【正文】 安全閥,安全閥與管道之間設(shè)有截止閥。 該崗位作業(yè)人員業(yè)經(jīng)考試發(fā)證,持證上崗。該管線系統(tǒng)2006年8月方投入運(yùn)行,使用未辦理使用登記手續(xù)。(三)設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用情況該套液氨管道系統(tǒng)是安徽昊源化工集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)(有管道設(shè)計(jì)許可,證號(hào):SPG皖00708),江蘇江都市僑臺(tái)工業(yè)設(shè)備安裝公司安裝(安裝許可證號(hào):GAZ蘇—005—07)。液氨球罐群屬于40萬噸/年尿素生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目內(nèi)容。 (二)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目情況2005年來該公司進(jìn)行生產(chǎn)新建與擴(kuò)建,其中40萬噸/年尿素生產(chǎn)裝置(含20萬噸/年尿素生產(chǎn)裝置一套、2臺(tái)6M50壓縮機(jī)、650米3液氨球罐2臺(tái)、φ1800氨合成系統(tǒng)一套,在建的φ1600甲醇合成系統(tǒng)一套、變壓吸附脫碳裝置和脫硫裝置各1套)。 該公司原生產(chǎn)能力為:尿素合成氨系統(tǒng)(18萬噸/年液氨聯(lián)產(chǎn)7萬噸/年甲醇,含1臺(tái)400米3液氨球罐)。公司下設(shè)塑業(yè)、制氣、機(jī)械制造等四個(gè)子公司,占地面積52萬平方米,員工1400余人,主要產(chǎn)品有尿素、碳酸氫銨、甲醇、嗎啉以及余熱發(fā)電30MW和塑料編織袋等。省安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)生等部門派人趕赴現(xiàn)場指導(dǎo)事故調(diào)查和傷員搶救工作。截止5月14日,28名中毒者9人處于重癥狀態(tài),9人處于中癥狀態(tài),10人留院觀察。事故截止閥的破裂口直對(duì)正北方向,而西北方向的3035米處,由阜陽市水利建筑安裝工程公司負(fù)責(zé)建設(shè)的涼水塔工地正在施工,造成33名人員中毒和不適 ,中毒人員中,阜陽市水利建筑安裝工程公司人員29人(主要為農(nóng)民工,其中有2名婦女和1名8歲男童),江蘇江都市橋臺(tái)工業(yè)設(shè)備安裝公司人員2人,潁東區(qū)陳油坊行政村(承包鍋爐出渣人員)1人,此外,還有昊源化工集團(tuán)公司保安1人。事故發(fā)生后,該公司進(jìn)行緊急處置,制止了泄漏。而油脂為不飽和碳?xì)浠衔?,與純氧反應(yīng)速度很快,產(chǎn)生反應(yīng)熱,由于氧化熱和壓縮熱的聚積,使溫度達(dá)到油的燃點(diǎn)引起自燃,并劇烈燃燒,此時(shí),管道內(nèi)部壓力急劇上升,在高溫下,純氧與管道金屬也發(fā)生反應(yīng),引起管道內(nèi)部爆炸,爆炸使管道焊口破斷,大量氧氣從破口噴出,造成外部管線被熔毀。這次事故的直接原因是,新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥脫脂不完全,在違章使用氧氣試漏的狀況下發(fā)生爆炸。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,潤滑油在氧氣中燃燒點(diǎn)為273305OC。由于更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥除脂不徹底,閥芯內(nèi)仍存有油脂(國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,與氧氣接觸的物件表面,油脂殘留率應(yīng)小于125mg/m2)。使用的清洗劑僅有75ml。比對(duì)同批進(jìn)貨的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥解體檢查,內(nèi)部存有大量油脂??扇嘉锿ㄟ^現(xiàn)場殘存物、墻壁痕跡和目擊證人詢問確定燃爆點(diǎn)在新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。 違規(guī)使用非防爆型工具和照明。 違規(guī)使用氧氣試漏;178。但因種種原因,隱患整改工作沒有得到落實(shí)。據(jù)銅陵市質(zhì)監(jiān)局介紹:該廠壓力管道未經(jīng)安裝監(jiān)督檢驗(yàn),對(duì)此,銅陵市質(zhì)監(jiān)局下達(dá)了安全監(jiān)察指令,責(zé)令禁止使用,恢復(fù)原狀,并向市政府專題報(bào)告。從當(dāng)時(shí)掌握的情況,我們推斷,事故的直接原因是由于泄漏形成管道外部空間呈富氧狀態(tài)或在管道內(nèi)部純氧狀態(tài)下,遇到激發(fā)能量后,引起激烈反應(yīng)(爆燃),造成大量氧氣噴出,反應(yīng)放出的大量熱量,產(chǎn)生高溫,使鋼管熔化和燃燒反應(yīng)更加激烈,導(dǎo)致整根管線被毀和人員傷害。以上分析表明,有發(fā)生爆炸的可燃物質(zhì)條件。v 更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥雖然經(jīng)過脫脂清洗,但沒有按照有關(guān)安全規(guī)定,進(jìn)行完全脫脂,有存有油脂的可能性,這是氧氣行業(yè)一大禁忌,在存有油脂條件下,氧氣會(huì)與之發(fā)生激烈反應(yīng),爆炸。與氧氣發(fā)生氧化還原反應(yīng)。 以上分析表明,有發(fā)生富氧狀態(tài)的條件。v 在用氧氣試漏時(shí),沒有證據(jù)表明氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥法蘭密封可靠,有氧氣泄漏可能。v 拆卸氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,管內(nèi)原存的余氣被釋放至大氣。三、事故原因分析(一)燃燒爆炸條件分析:助燃物質(zhì)一般化工檢修規(guī)定,控制氧含量在1723%,既防止缺氧,又防止富氧,兩種狀況均能導(dǎo)致事故。(幸存者先跑到30米外的制氧車間后轉(zhuǎn)向氧氣球罐,又去制氧車間樓外取F型扳手,再爬上球罐關(guān)閉閥門)。因氮?dú)忾g的出氣閥門處也噴出火焰,幸存者跑至氧氣球罐上部關(guān)閉了氣源進(jìn)口閥門,致此燃燒方被控制。除1人幸免外,擠在氧氣間不到4米2作業(yè)區(qū)域的7名作業(yè)人員全部傷亡。在上述工作全部完成后,用氧氣試漏,在打開進(jìn)氣閥后(打開1/3圈)的不到3秒的短暫時(shí)間,發(fā)出一聲沉悶的巨響,從氧氣調(diào)壓間噴出火焰和濃煙,同時(shí)發(fā)出強(qiáng)烈的氣流聲。按照計(jì)劃安排,4月14日上午,該公司有關(guān)人員(總調(diào)度、機(jī)動(dòng)科長、儀表負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)維修工人)8人進(jìn)入調(diào)壓站進(jìn)行氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥更換作業(yè)。氧氣通過管道從球罐輸送至調(diào)壓站,(煉鋼需要氧氣壓力),然后通過管道輸送至生產(chǎn)車間。該廠制氧車間采取空分制氧,為煉鋼提供氧氣,制氧機(jī)組為3800米3/時(shí)。在全市開展以特種設(shè)備安全為重點(diǎn)的安全大檢查工作。成立經(jīng)貿(mào)、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)察、檢察、公安、勞動(dòng)、工會(huì)等部門和有關(guān)制氧專家參加的事故調(diào)查組,開展事故調(diào)查。成立善后處理組,全力做好傷亡親屬安撫和事故賠償。銅陵市政府立即采取了七個(gè)措施:成立分管副市長為指揮長的事故處置指揮部。省政府領(lǐng)導(dǎo)、市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)事故處理做出指示,市政府主要領(lǐng)導(dǎo)去醫(yī)院看望傷員。一、事故概況:2005年4月14日,銅陵市金港鋼鐵有限責(zé)任公司制氧車間調(diào)壓站發(fā)生重大燃爆事故,正在現(xiàn)場檢修作業(yè)的8名工作人員中,3人死亡,4人重傷(數(shù)月后4名傷員醫(yī)治無效,全部死亡)。事故的管理原因是:一是塔吊安裝沒有辦理告知手續(xù),沒有經(jīng)過監(jiān)督檢驗(yàn),沒有辦理使用登記手續(xù)。四、事故調(diào)查結(jié)論通過現(xiàn)場勘測(cè)、證據(jù)收集、人員調(diào)查等情況表明,這是一起典型的違法、違章事故。 由于搶救傷員,事故現(xiàn)場已被破壞,吊臂等部件已被拆卸。 基礎(chǔ)截面存在高低差,兩個(gè)軌道存在嚴(yán)重的高低差,盡管事故現(xiàn)場已被破壞,但現(xiàn)場測(cè)量結(jié)果,大車軌道同截面高低差仍達(dá)到100mm,嚴(yán)重超標(biāo)。軌道與枕木采取用羅紋鋼制的土制道釘釘入枕木,壓固極不可靠。(二)現(xiàn)場調(diào)查情況塔吊的基礎(chǔ)建立在軟基的浮土層上,其上僅有簡單的工程廢渣鋪墊,沒按要求用碎石鋪設(shè),基礎(chǔ)沒有夯實(shí)以保證堅(jiān)實(shí)可靠。2003年1月17日安裝,22日調(diào)試,28日施工單位組織驗(yàn)收。 三、事故調(diào)查與分析 (一)塔吊的制造安裝情況該塔吊為哈爾濱建筑工程機(jī)械制造廠1969年10月制造,承載重量為26噸,屬淘汰產(chǎn)品。 3月4日,該塔吊正在吊裝位于施工現(xiàn)場大車軌道東端北側(cè)軌道外的槽鋼,吊裝的鋼材為8號(hào)槽鋼,合計(jì)68根,共370米長,總重量為3噸,(與墜落點(diǎn)高差約13米),運(yùn)行至臂架朝正北與大車軌道相垂直方向時(shí)突然發(fā)生倒塌,事故發(fā)生時(shí)塔吊吊臂與軌道處于垂直狀態(tài),倒塌的塔吊正好砸在公路邊的三間工棚,當(dāng)天正值雨雪天氣,氣溫很低,現(xiàn)場的民工正在棚內(nèi)烤火,當(dāng)場死亡7人,5人重傷,其中1人經(jīng)搶救無效死亡。中鐵隧道集團(tuán)二處十公司為隧道專業(yè)施工單位,在承接工程后將大橋分包給中鐵集團(tuán)成都橋梁廠施工。黃山市政府成立了常務(wù)副市長為組長,安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等有關(guān)部門參加的事故領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)事故調(diào)查、事故搶救和事故善后三個(gè)小組,開展事故處理工作。 省、市安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)部門在接到事故報(bào)告后,先后到達(dá)現(xiàn)場。特種設(shè)備事故和事故應(yīng)急處置案例安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編印二〇〇七年六月目錄黃山市軌道式塔式起重機(jī)傾翻事故……………………………(3)銅陵市氧氣壓力管道重大燃爆事故案例………………………(5)阜陽市液氨壓力管道泄漏事故案例……………………………(8) 滁州市氧氣瓶爆炸事故案例……………………………………(13) 銅陵液氯氣瓶重大事故隱患處置案例…………………………(15) 合肥大楊液化氣站貯罐殘液處置案例…………………………(16) 合肥市汽車罐車火災(zāi)事故應(yīng)急處置案例………………………(18) 阜陽市液化氣體鐵路罐車泄漏事故應(yīng)急處置案例……………(21) 銅陵市液氨汽車罐車泄漏事故應(yīng)急處置案例…………………(22)一、事故概況2003年3月4日,位于黃山市歙縣境內(nèi)的正在建設(shè)的徽杭高速公路16標(biāo)段發(fā)生一起軌道式塔式起重機(jī)傾翻事故, 造成8人死亡, 4人重傷。事故發(fā)生后,縣市政府和有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場,搶救傷員。按照省政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,授權(quán)黃山市政府成事故調(diào)查組,負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理工作。 二、事故發(fā)生過程徽杭高速公路16標(biāo)段由中鐵隧道集團(tuán)二處十公司承建,該標(biāo)段全長 3020米,有兩座隧道(長1549米)、五座大橋。發(fā)生傾翻事故塔吊為中鐵集團(tuán)成都橋梁廠所有。死亡的8人有1女7男,除1名女的外,均為歙縣竹鋪鄉(xiāng)嶺角村人。該塔吊為大車軌道行走式,塔吊位于324省道南側(cè)的高速公路施工面上,塔吊底下鋪設(shè)枕木(長75公分)、鋼軌鋪設(shè)在枕木上,塔吊在軌道上行走,塔吊底部的車輪與軌道接觸,大車軌道走向?yàn)闁|西方向。施工單位在安裝前沒有辦理安裝告知手續(xù),沒有經(jīng)過監(jiān)督檢驗(yàn),使用前沒有辦理使用登記手續(xù)。軌道下的枕木采用分開鋪設(shè),軌道之間無保證跨距不變及軌道移動(dòng)的限制拉桿,無邊緣保護(hù)措施,軌道直線度嚴(yán)重超標(biāo),部分枕木與基礎(chǔ)接觸懸空。塔吊與軌道連接的傾翻側(cè)車輪上有新鮮的坑狀傷痕,且車輪有明顯變形,間隙大于1mm,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)重啃軌引起沖擊,運(yùn)行不穩(wěn)定。 軌行式塔吊當(dāng)臂架方向與大車軌道方向相垂直時(shí)是吊車工作最不利位置,事故發(fā)生時(shí)塔吊正處于此最不利位置。但從事故現(xiàn)場看,塔吊塔身無明顯失穩(wěn)現(xiàn)象,因此可以排除構(gòu)架失穩(wěn)而造成傾倒的可能性。事故的直接原因是:塔吊處于最危險(xiǎn)工作位置,由于基礎(chǔ)不牢且存在高低差,在吊運(yùn)貨物時(shí),引起受力不均,塔吊重心偏移一側(cè),在該方向,塔吊自身重量集中在傾倒側(cè)軌道上,造成軌道基礎(chǔ)下陷,重心進(jìn)一步偏移,導(dǎo)致車輪咬軌,并形成沖擊,使塔吊整體穩(wěn)定性進(jìn)一步破壞,同時(shí)操作工沒有經(jīng)驗(yàn)和采取必要的應(yīng)急手段狀況下,塔吊整體抗傾覆性徹底破壞, 造成傾翻事故發(fā)生。二是違章在塔吊下方設(shè)置工棚,是造成群死群傷的主要原因。事故發(fā)生后,銅陵市政府立即啟動(dòng)重大事故應(yīng)急預(yù)案,市政府分管領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門迅速趕赴現(xiàn)場組織救援和善后處理工作。省安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局分別派員趕赴現(xiàn)場指導(dǎo)救治、善后和事故調(diào)查工作。成立醫(yī)療搶救組,并連夜從安醫(yī)大請(qǐng)來燒傷專家會(huì)診。成立治安保衛(wèi)組,保護(hù)事故現(xiàn)場和搶救秩序。責(zé)令金港公司全面停產(chǎn),落實(shí)安全防范措施。二、事故發(fā)生過程金港公司是銅陵市一家招商引資的民營企業(yè),投資總額約1個(gè)億,2004年4月投產(chǎn),主要產(chǎn)品為鋼材線材。生產(chǎn)的氧氣送氧氣球罐儲(chǔ)存(V=,P設(shè)=,P工=)。該調(diào)壓管線的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生閥芯內(nèi)漏故障,影響生產(chǎn),投產(chǎn)以來至少更換過3次氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。首先關(guān)閉了管線兩端閥門隔斷氣源,然后松氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥法蘭螺栓,在松螺栓過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥門沒有關(guān)緊仍有漏氣,作業(yè)人員又用F型扳手關(guān)閉進(jìn)氣閥門,在漏氣情況消除后,作業(yè)人員拆卸掉故障氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,換上經(jīng)脫脂處理的新氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,安裝儀表電源線和氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制汽缸管線,并用萬用表測(cè)量?,F(xiàn)場一片火海,4名作業(yè)人員渾身帶著火焰沖出現(xiàn)場。其中3人死亡,4人燒傷。從發(fā)生爆炸到氣源關(guān)閉的時(shí)間約幾分鐘左右。旁路管道的上部被熔化,并形成破口,管道內(nèi)部沒有燃燒痕跡,證明是外部燃燒造成管壁減薄,內(nèi)部殘存氣體在溫度急劇升高下,壓力升高,導(dǎo)致管道破開。此事故完全具備富氧狀態(tài)條件。v 在檢修過程中,發(fā)生閥門未管死,有氧氣逸出。v 爆炸時(shí)檢修管線內(nèi)部必然存有氧氣??扇嘉镔|(zhì)v 在氧氣濃度較高的狀況下,人體、衣物、鋼鐵都會(huì)成為還原劑。也就是說人體、衣物、鋼鐵在富氧狀態(tài)下成為可燃物。v 作業(yè)者的工具、衣物、手套也可能沾有油污(脂)。激發(fā)能量從現(xiàn)場情況看,有多種造成爆炸燃燒的激發(fā)能量條件:v 作業(yè)人員衣著化纖衣物導(dǎo)致的靜電;v 使用非防爆型工具;v 采用非防爆型照明;v 在一定的溫度、濃度下,氧氣能與油脂反應(yīng),反應(yīng)放出的熱量會(huì)引起油脂
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