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催化裂化事故判斷與處理-展示頁

2025-05-23 18:32本頁面
  

【正文】 換熱器后給汽掃進(jìn)分餾塔 , 分餾塔壓力降至50Kpa。 立即降低反應(yīng)壓力 , 并從油漿泵出口集合管處截流 , 降低油漿循環(huán)量 。 第四是制定詳細(xì)的事故預(yù)案 , 并加強(qiáng)技術(shù)練兵 。 各崗位操作員要抓住所屬崗位的關(guān)鍵參數(shù) , 重點(diǎn)監(jiān)控 。 在處理催化大停電 、 DCS故障等重大事故時(shí) , 務(wù)必要保證人員充足 。 雖然這次事故沒有造成嚴(yán)重的影響 , 應(yīng)該說中間僥幸的成份非常大 。 DCS失電后所有顯示全無 , 現(xiàn)場(chǎng)控制閥失去信號(hào)輸入 , 所有操作都是在摸索的狀態(tài)下進(jìn)行的 。 UPS供電故障 DCS失電導(dǎo)致裝置停工 15 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 這次 DCS失電故障是所有的事故處理過程中最危險(xiǎn)的一次 。 17點(diǎn)反應(yīng)恢復(fù)進(jìn)料 。 分餾和穩(wěn)定崗位操作員按照主風(fēng)中斷事故處理 , 并立即去現(xiàn)場(chǎng)盯住各主要液面 , 各產(chǎn)品改不合格線 。 主要原因?yàn)樵偕鞒穳哼^晚 , 今后類似事故再生器要在 5分鐘內(nèi)撤壓至零 催化裝置大面積停電事故 14 事故經(jīng)過: 2021年 4月 19日中午 12:35電器操作人員在檢查 UPS工作情況時(shí)將 UPS切換至備用 UPS供電 , 因備用UPS供電故障導(dǎo)致 DCS控制器失電 , DCS黑屏 。 20分鐘后 , 考慮到油氣基本被帶出 , 雙動(dòng)滑閥全開 , 再生器撤壓至零 。 催化裝置大面積停電事故 13 ( 10) 分餾油漿在 200℃ 時(shí)未安排倒引中壓蒸汽加熱 ,到 170℃ 時(shí)倒引中壓蒸汽加熱時(shí) , 油漿泵多次抽空 ,因循環(huán)量小 , 倒加熱效果差 , 形成惡性循環(huán) 。 于是決定緩慢向提升管轉(zhuǎn)劑 , 事實(shí)證明推斷是正確的 。 采用的措施:關(guān)死待生滑閥 , 降低反應(yīng)壓力 , 開大待生滑閥上的反吹蒸汽 ( DN80) , 開大錐體松動(dòng)蒸汽FIC1131, 用蒸汽向上頂 。 ( 9) 開始汽提段催化劑向再生器轉(zhuǎn)劑時(shí) , WIC10DI 102A同步下降 , 但 WIC101由 35% 降至 17% 后 ,無論待生滑閥開度多大 , WIC10 DI102A均不變化 。 ③ 通過大型卸料線向燒焦罐鼓風(fēng) 。 ( 7) 當(dāng)時(shí)主風(fēng)無法并入再生器 , 采用的措施: ① 主風(fēng)機(jī)切除后 , 投主風(fēng)自保 , 給大事故蒸汽硬頂 , 然后關(guān)小蒸汽 , 自保復(fù)位 , 主風(fēng)并入 , 同時(shí)蒸汽小范圍來回開關(guān) 。 催化裝置大面積停電事故 11 ( 6) 因害怕長(zhǎng)時(shí)間停電 , 床溫過低 , 所以提前關(guān)主風(fēng)事故蒸汽 , 開始悶床 , 致使在開起機(jī) 101后 , 無法順利并入再生器 , 耽誤大量時(shí)間 。 ( 5) 因 UPS隨時(shí)有停電危險(xiǎn) , 將雙動(dòng)改至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)動(dòng) , 全開 。 ( 3) 前期裝置的事故處理預(yù)案編制一定要切實(shí)有效 , 才能在發(fā)生事故時(shí)按事故處理預(yù)案有條不紊的進(jìn)行處理 。 ( 1) 本次事故處理總體方向把握較好 , 幾大步驟迅速完成 , 反應(yīng)切斷流化 、 切斷進(jìn)料 、兩器撤壓 。 催化裝置大面積停電事故 8 2:經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 本次停電事故為近 10年生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的最緊迫的事故 , 在裝置全部停電 , 公用系統(tǒng)癱瘓的情況下 , 快速有效的將裝置切除進(jìn)料 。反應(yīng)切進(jìn)料。 (11)其他崗位或者重大設(shè)備故障,無法維持操作。 (9)公用系統(tǒng)中斷無法維持操作。 (7)DCS系統(tǒng)失靈,或者不顯示。 6 事故處理原則 出現(xiàn)以下情況必須切進(jìn)料。 (4)斜管流化異常,藏量搬家失去控制。 (2)兩器壓差失控,可能造成催化劑倒流。 5 事故處理原則 出現(xiàn)以下情況必須切進(jìn)料。 ( 6)切除進(jìn)料后分餾系統(tǒng)油漿循環(huán)不能停,并且應(yīng)提高上返塔量來保證催化劑洗滌效果。 4 事故處理原則 (4)防止兩器超溫?fù)p壞設(shè)備??刂瞥两灯鲏毫ι愿哂谠偕鳎瑖?yán)禁主風(fēng)串入沉降器,關(guān)閉再生、待生滑閥切斷兩器流化。 3 事故處理原則 催化裂化裝置事故處理一般原則是 ( 1)無論發(fā)生任何事故都要保證人身安全第一,設(shè)備安全第二的原則。催化裂化事故判斷與處理 催化 勝 利 煉 油 廠 煉 油 實(shí) 業(yè) 部 2 概 述 催化裂化裝置平穩(wěn)操作的關(guān)鍵是掌握好三大平衡 — 物料平衡、壓力平衡和熱量平衡。由于催化裂化生產(chǎn)操作復(fù)雜,反應(yīng)溫度高,產(chǎn)品易燃易爆,當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的設(shè)備、電氣、儀表或公用系統(tǒng)故障時(shí)如處理不當(dāng)極易引發(fā)此生事故甚至是重大惡性事故。 (2)兩器藏量不能壓空。 (3)控制好兩器壓力,防止超壓損壞機(jī)組。 (5)防止催化劑和泥。 ( 7)主風(fēng)中斷后如果長(zhǎng)時(shí)間不能恢復(fù),應(yīng)考慮卸催化劑。 (1)原料中斷,無法恢復(fù)。 (3)反應(yīng)溫度(提升管中部溫度)不能低于450℃ ,不然應(yīng)立即切斷進(jìn)料。 (5)主風(fēng)中斷。 (6)大面積停電,無法維持操作。 (8)凈化風(fēng)中斷,儀表失靈。 (10)出現(xiàn)重大著火爆炸事故。 7 1:事故經(jīng)過: 2021年 7月 28日, 0: 03分全廠全面大停電,主風(fēng)自保同時(shí)動(dòng)作,(現(xiàn)場(chǎng)所有電器設(shè)備停運(yùn),循環(huán)水、除鹽水中斷,照明停, ,非凈化風(fēng)、凈化風(fēng)中斷)。至 1: 40供電逐步恢復(fù)正常。 沒有發(fā)生次生事故 , 為以后裝置出現(xiàn)嚴(yán)重事故提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) 。 催化裝置大面積停電事故 9 ( 2) UPS開始供電 , 時(shí)間大約 40分鐘 ,這次在停車基本處理完后 , 除留一臺(tái)顯示器外其它均停用 , 使供電時(shí)間大大延長(zhǎng) , 共供電 2小時(shí) 40分鐘 。 催化裝置大面積停電事故 10 ( 4) 凈化風(fēng)中斷后 , DN300, DN400放火炬閥失去動(dòng)力必須現(xiàn)場(chǎng)手搖動(dòng)作 。 反應(yīng)蒸汽均改為副線 ,并適當(dāng)降低蒸汽量 , 最后除 FIC101開大 ,其余蒸汽只過量即可 。 如有下次類似事故 , 應(yīng)提早進(jìn)行卸劑 。 ② 大量卸劑 , 這次估計(jì)共卸出 100噸以上 。 ④ 通過爐101看窗往外放催化劑 催化裝置大面積停電事故 12 ( 8) 主風(fēng)并入再生器后 , 因床溫已很低 , 迅速安排噴油 , 由于噴油較快 , 催化劑床層溫度下降不大 。分析為汽提段下格柵 ( 100 100) 被焦塊堵住 。 但 WIC10 DI102A均不變化 , 分析可能 WIC101指示的 17% 均是焦塊 , 實(shí)際汽提段已沒有一點(diǎn)催化劑 。 兩器流化逐漸正常 。 ( 11) 為保證兩器差壓 , 停電后雙動(dòng)滑閥未全開撤壓 ,當(dāng)時(shí)反應(yīng)壓力在 60Kpa左右 , 控制再生壓力在 50Kpa,為帶出沉降器中油氣 , 提升管和沉降器各路蒸氣全開 。 由于煙機(jī)入口碟閥關(guān)不嚴(yán) ,再生壓力未及時(shí)撤至零 , 煙機(jī)在停電后一直低速運(yùn)
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