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事故案例集錦ppt課件-文庫吧資料

2025-05-18 05:34本頁面
  

【正文】 生爆燃事故。截至 19日 10時 20分,已導致 58人遇難,另有 70余人正在接受治療。 制定完善的安全生產(chǎn)規(guī)程,對生產(chǎn)過程進行全過程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 防范措施 生產(chǎn)甲類危險物品要向公安消防機構(gòu)申報后投入生產(chǎn),廠房設計要符合消防要求。 沒有對操作工人進行全面的技術(shù)培訓,以致操作工人只知簡單的操作,不懂得生產(chǎn)的原理和生產(chǎn)的危險性,在實際生產(chǎn)中,出現(xiàn)問題不能及時處理,以致發(fā)生爆炸事故。這是事故發(fā)生的直接原因。 加強安全管理和對員工的安全培訓教育,提高員工安全技能,杜絕違章行為。 該廠安全管理不到位,現(xiàn)場檢修作業(yè)監(jiān)管不力,對工人安全教育不足,是導致事故發(fā)生的間接原因。 15時 30分,罐內(nèi)忽然發(fā)生爆炸,李某頭部受傷,經(jīng)搶救無效死亡,王某面部及雙手燒傷。 14時 20分開始清洗工作,第一次用清洗劑進行清洗。 罐內(nèi)違章檢修 內(nèi)燃引起爆炸 事故經(jīng)過 某日 8時許,某藥廠檢修車間班長李某帶領(lǐng)三名工人對樹脂催化罐進行檢修。 ( 3)規(guī)章制度不健全,沒有成文的清罐收油工作程序和方法。 事故原因 ( 1)安全員工作失職,叉車進入油罐區(qū)沒有檢查防火罩,作業(yè)中又無證違章開車;現(xiàn)場出現(xiàn)異常氣味時,沒有及時判明原因,采取必要措施。當時發(fā)生爆燃感到氣味很大,有 3人嘔吐,但隊領(lǐng)導沒有意識到問題的嚴重性,沒采取果斷措施,仍繼續(xù)組織運送廢油。 ( 5)高壓線路上工作,停電后一定要驗電,并在工作地段兩端掛接地線。 ( 3)已結(jié)束的工作票,應加蓋 “ 已執(zhí)行 ” 章,并妥善保存。 ( 2)對工作票要認真審核,不能盲目送電。 ( 2)違反 《 電業(yè)安全工作規(guī)程 》 (電力線路部分) “ 工作許可人在接到所有工作負責人(包括用戶)的完工報告后,并確知工作已經(jīng)完畢,所有工作人員已由線路上撤離,接地線已拆除,并與記錄簿校對無誤后方可下令拆除發(fā)電廠、變電所線路側(cè)的安全措施,向線路恢復送電 ” 和 “ 線路經(jīng)過驗明確無電壓后,各工作班應立即在工作地段兩端掛接地線 ” 之規(guī)定也是造成這次事故的重要原因。此時,線路維護工張某正在郎張線路罐頭廠配電變壓器門型架上作業(yè),其他人員均在變壓器周圍工作,工作前未掛短路接地線,在付某送上電的一剎那,張某觸電,從 ,經(jīng)搶救無效死亡。 12時,萬某與副值付某交接班,萬某口頭交待了工作票所列工作任務和注意事項后,又在值班記錄填寫上 “ 郎張線有人工作,待工作票交回后再送電 ” 。 (3)施工前必須進行現(xiàn)場檢查和安全技術(shù)交底。 預防措施: (1)電纜溝內(nèi)必須使用36V及以下電壓。 事故簡要經(jīng)過 焦作電廠6千伏廠用盤電纜溝敷設8號爐控制電纜,在未進行技術(shù)交底和現(xiàn)場檢查、低壓固定照明(36伏)未投入情況下,技術(shù)員決定利用使用施工時臨時使用的220V、1千瓦的燈泡作行燈,雖然發(fā)現(xiàn)燈頭線接頭處絕緣不良仍繼續(xù)指揮作業(yè),工人?。?,30歲,二級電工,本工種工令五年)在移動燈泡時觸電身亡。 主要原因:違反操作規(guī)程。 缺乏常識觸電事故 發(fā)生事故日期:1979年8月1日16時35分。 粉塵爆炸的預防: ? 經(jīng)常濕式打掃地面和設備,防止粉塵飛揚和聚集。 ? 容易產(chǎn)生二次爆炸。 ? 而根據(jù) 《 空氣中粉塵爆炸極限表 》 顯示,淀粉的粉塵屬于農(nóng)產(chǎn)品類粉塵,爆炸下極限為 45g/m3,起火點是 470℃ 。 ? 最常見的粉塵爆炸有煤粉、面粉、木粉、糖粉、玉米粉、土豆粉、鋁粉、鋅粉、鎂粉、硫黃粉等。 原因分析 ? 粉塵是指分散的固體物質(zhì)。專家現(xiàn)場初步分析,事故原因是車間粉塵爆炸所致。 第三,一定要杜絕火源,除防止明火外,還要防止電器火花、工具撞擊火花,各種情況下出現(xiàn)的摩擦起火,甚至靜電起火。 其次,對通風設備要經(jīng)常進行清理,因為這些設備上很容易沾染著這些物品的顆粒,造成軸心偏轉(zhuǎn)。 預防措施 首先要控制粉塵漂浮,控制粉塵漂浮的方法很多,最常見的就是提高空氣中的濕度,粉塵吸水后成了較大的顆粒下沉.就可以達到降低空氣中粉塵濃度的目的。但是引起粉塵爆炸必須具備兩個條件:一是粉塵與空氣中的氧充分混合達到一定濃度,沒有一定濃度,粉塵顆粒之間距離較大,火焰難以傳遞;二是要有火源。鼓風機的葉片上不可避免地會纏繞上麻絨,當鼓風機打開時,因摩擦而產(chǎn)生的火花已足夠?qū)⒎蹓m點燃,事故就是這樣發(fā)生的。在風力的作用下,除塵室內(nèi)的亞麻粉塵呈懸浮狀態(tài)。 亞麻廠的燃燒、爆炸事故都起始于除塵設備。粉塵懸浮在空氣中,與空氣中的氧充分混合,當達到一定濃度時,只要一遇到火星,就會發(fā)生燃燒,這種燃燒能以極快的速度擴大,通過熱傳導和火焰輻射的方式將熱量迅速傳給周圍懸浮的粉塵,使它們也受熱燃燒。 原因分析 許多屬于普通貨物的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸過程中會產(chǎn)生粉塵。爆炸順著幾百米的地下通道擴展,凡是所能觸及的一切瞬間都遭到殘酷的破壞;連成一片的 36000平方米廠房,被炸毀 9500平方米, 268臺機器設備遭毀損, 54人喪生, 1821人受傷。整套國外引進的設備完全損毀,多幢樓房被震塌,一些建筑構(gòu)件被拋出 80余米遠,損失慘重。 二起粉塵爆炸事故 案例一 1982年 12月,我國南方某港口的糧食儲存筒倉,由于電焊作業(yè)飛濺的火花點燃了管道內(nèi)懸浮的小麥粉塵,引起猛烈爆炸。 ( 3)檢測站專職安全員安全管理工作不到位,未嚴格執(zhí)行安全員崗位責任制,也是這起事故的間接原因之一。該單位現(xiàn)場管理混亂,現(xiàn)場操作人員都未經(jīng)過專門培訓,受利益驅(qū)動,超范圍承接業(yè)務,從而導致了該起事故的發(fā)生。孟等 3人在清理地烘爐時,由于單位未及時給他們進行環(huán)氧乙烷危險性能的安全教育,不知環(huán)氧乙烷危險特性,在存在環(huán)氧乙烷和空氣混合氣體的環(huán)境條件下,使用鐵鍬清理煤渣因摩擦、碰撞等原因,導致了爆炸事故的發(fā)生。 該鋼瓶檢測站站長金某違反規(guī)定,在未確認氣瓶內(nèi)存在殘液的情況下,指揮野蠻操作,卸、裝環(huán)氧乙烷瓶閥,松開底部易熔座塞螺栓,任意泄放環(huán)氧乙烷氣體,導致環(huán)氧乙烷氣體大量泄放,釀成爆炸
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