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某制革廢水處理廠改造方案-文庫吧資料

2024-11-06 08:54本頁面
  

【正文】 周邊出水輻流式沉淀池,池內(nèi)設有周邊傳動刮泥機,污泥泵將污泥部分回流至生物接觸氧化池,回流比采用 30%,其余提升至污泥池進行脫水處理。 ②終沉池:設計為 1 座,設計參數(shù) q= 配套設備: ? 攪拌機 2臺,型號 JBFⅢ,轉速分別為: 60r/min、 24r/min,功率分別為 、 。 設計反應池和終沉池各一座,鋼砼結構。 ? 高位水箱:規(guī)格φ 1500 1750,兩只, PE材質 ? 彩鋼夾芯板: 厚度 75mm,面積 1430 ㎡ 。 23 ? 填料支架:采用金屬固定支架。 供氧方式:采用穿孔管曝氣方式,空氣用量 90~ 110m3/min。 進水方式:四點進水。 氨氮負荷: LNH3N=設計總有效容積為 5000m3, A/O 體積比1: 3, 平均停留時間 24 小時 。 ( 9)接觸氧化池(四段 A/O)(新建) 功能:進一步去除氨氮和有機物。使進入接觸氧化池的水溫(冬季)平均上 升 4℃,即維持在 13℃以上,每年供汽為 3個月。 ( 8) 中間水池(新建) 22 二沉池出水進中間水池, V=110m3,地下池。 新增設備: ? 周邊傳動刮泥機 1臺,φ =18m, N=。 改用周邊傳動刮泥機。 h,φ H= (m),池壁有效水深 ,停留時間 。 ( 7)二沉池 (改造) 功能:固液分離,并提供回流污泥。 新增設備: ? 氧化溝消泡裝置一套,約 2750 ㎡ ,材質采用特種尼龍絲網(wǎng)。氧化溝池壁增高 ,采用磚混形式, 池上覆蓋特種尼龍絲網(wǎng), 同時 在原有噴淋罐中考慮投加消泡劑,利用原噴淋管向池內(nèi)噴灑消泡水,以減少冬季氧化溝泡沫的產(chǎn)生。使進入接觸氧化池的水溫(冬季)平均上升 10℃,即達到 15℃以上,每年供汽為 3個月。 ( 5)集水池(新建) 氣浮池出水進集水池, V=110m3,地下池。 ? 釋放器 2套??紤]到廢水中表面活性 劑成分較多,為更好的發(fā)揮氣浮池作用,設計增大回流比至 50%,并對溶氣罐、釋放器等進行相應改造。 ( 4)氣浮池(改造) 功能:有效去除廢水中大分子難降解物質、有毒物質、膠體物質及不溶物質,尤其表面活性劑可在該單元得到有效去除。 新增設備: ? 聚合鋁鐵投加裝置 1套,投加量 200mg/L。 初沉池 1 座,φ =,有效水深 ,池內(nèi)設置周邊傳動刮泥機,污泥重力排至污泥池。 新增設備: ? 三葉風機 2臺( 1用 1備), Q=28m3/min, H=, N=30kW。在該池中通過空氣氧化去除預沉池出水中部分硫化物,曝氣強度 ( 2)曝氣調(diào)節(jié)池(改造) 功能:均衡水質,貯存水量。 ? FeSO4配制及投加系統(tǒng) 1套,投加能 力 300kg/h。 新增設備: ? 行車式刮泥機 4臺 ,寬 12m, N= 4(kW)。新建預沉池設計采用多斗式,并利用氣提與泵提相結合的排泥方式。新建預沉池 4座,鋼砼結構,采用平流式沉淀池,單池尺寸: B L= (m),有效水深 19 ,超高 。 四段 A/O接觸氧化工藝流程框圖如下: 17 綜合廢水 處理工藝流程如下:(虛線表示新建處理單元) 格柵 預沉池 曝氣調(diào)節(jié)池 初沉池 氣浮池 集水池 氧化溝 二沉池 中間水池 四段 A/O 接觸氧化池 混凝沉淀池 達標排放 污泥池 脫水外運 經(jīng)預處理的含鉻廢水 鼓風曝氣 硫酸亞鐵 排 泥 排 泥 排 泥 排 泥 聚合鋁鐵 硫 酸 聚合硫酸鐵 蒸 汽 轉刷曝氣 鼓風曝氣 內(nèi)回流 外回流 蒸 汽 PAC、 PAM 綜合廢水 18 改造后 廢水 處理 各工段進出水數(shù)據(jù)預測 運行效果預測表 處理 工段 預沉池 調(diào)節(jié)池 初沉池 氣浮池 氧化溝 二沉池 A/O 接觸氧化 池 混凝沉淀池 項目 進水 出水 去除率( %) 出水 去除率( %) 出水 去除率( %) 出水 去除率( %) 出水 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) COD 7000 3200 54 1800 44 1260 30 190 85 < 100 BOD5 2500 1200 52 600 50 420 30 42 90 < 15 SS 3000 500 83 200 60 100 50 < 70 NH3N 300 300 > 300 300 < 150 50 < 15 色度 1500 1050 30 420 60 210 50 100 50 < 50 倍 pH 值 1014 910 89 9 78 78 S2 500 < 20 96% < 20 < 20 < < 4 工藝設計 綜合廢水( 5000m3/d) ( 1)預沉池(新建) 功能:沉淀粒徑較大的 SS 設計水力負荷: 這樣勢必增加廢水處理運行成本,而且大量的硝化液回流給缺氧區(qū)帶入溶解氧量,使缺氧區(qū)溶解氧提高,而溶解氧會消耗廢水中易降解有機基質,從而影響脫氮速率。 ? 關于四段 A/O接觸氧化工藝 A/O工藝分段進水生物膜脫氮技術是傳統(tǒng) A/O工藝基礎上發(fā)展起來的生物膜脫新技術。 ☆能夠存活世代時間較長的微生物 ? ? 有利于硝化作用的進行。生物膜處理工藝的特點如下: ( A)微生物方面的特征 ☆微生物種類多樣化: ① 相對安靜穩(wěn)定環(huán)境; ② SRT 相對較長;③ 絲狀菌也可以大量生長,無污泥膨脹之虞;④ 線蟲類、輪蟲類等微型動物出現(xiàn)的頻率較高;⑤ 藻類、甚至昆蟲類也會出現(xiàn);⑥ 生物膜上的生物:類型廣泛、種屬繁多、食物鏈長且復雜。 本項目中,第一級 A/O 采用泥法工藝,主要以去除有機物為主,并初步脫除一部分氮,降低二級處理的氨氮負荷。 ? 氧化溝目前運行總體上較正常,可增加氧化溝保溫兼消泡系統(tǒng),開啟備用轉碟,保證氧化溝的 COD 去除率維持在較高水平,并提高氨氮去除率,另外二沉池偏小,設備(吸泥機)有故障,出水槽設計不合理,減少了二沉池面積,宜拆除集水槽重新設計,并改用刮泥機,使二沉出水 COD低于 200mg/L。 ? 初沉池改為混凝沉淀池,提高初沉池的處理效果,減輕氣浮的壓力。 改造后的 工藝流程: 根據(jù)上述運行中存在的主要問題,改造工程中重點要解決的工藝和 技術路線如下: 14 ? 改造并新建,增加預沉池容積,將預沉池的高峰處理水量增加到 800~ 1100m3/h,設計優(yōu)質的刮泥、排泥系統(tǒng),池前明溝內(nèi)投加 FeSO4去除大部分的硫化物。 每年的 12月至次年的 4月,由于冬春季節(jié)氣溫較低,微生物活動能力降低,此時氧化溝溫度在 5~ 10℃之間,造成氧化溝大量泡沫的產(chǎn)生,因此,提高生化系統(tǒng)水溫,增強微生物活性,消除因表面活性劑遇水溫低機械運動易產(chǎn)生大量的泡沫,這是個必須解決的問題。 ( 3)生物處理之前的預處理污泥負荷削減率太低,導致進入氧化溝的廢水 COD 高達 2500~ 3200mg/L,對氧化溝的微生物造成較大的沖擊,日進水量在 1500 噸以下時,沖擊不太明顯,日處理量超過1600~ 4000噸時,氧化溝水質出現(xiàn)惡化現(xiàn)象。 目前運行中固液分離不是很好,大量的 SS 進入生物處理系統(tǒng),影響了處理效果。主要指標見下表 : 10 設計出水水質情況表 (單位: mg/L, pH無量綱 ) 項 目 pH CODcr BOD5 SS S2 總 Cr NH3N 一級標準 6~ 9 100 20 70 15 3 處理工藝 污水處理廠改造前工藝簡介 污 水 處 理 廠 改 造 前 工 藝 流 程 簡 圖 如 下 圖 所 示 。同時,由于生產(chǎn)無統(tǒng)一計劃,水質隨生產(chǎn)品種、生皮種類、工序交錯而變動很大,導致了污染物排放的極不規(guī)律。 根據(jù)業(yè)主提供的制革生產(chǎn)工藝流程可知,各企業(yè)除鞣前準備和鞣制工段外,還包含以藍濕皮為原料進行整飾加工,在染色加工過程中使用了大量使用了有機酸、染料、加脂劑及各種化學助劑,因此所產(chǎn)生的廢水污染物成份也比較復雜, CODcr、 BOD SS、色度非常高。 9 由于皮革生產(chǎn)工序的不同,在每天的生產(chǎn)中都會出現(xiàn)多次排水高峰,通常每天會出現(xiàn) 5h 左右的高峰排水。這些用水除一小部分被原皮吸收,絕大部分使用之后形成廢水排放,所以制革工業(yè)廢水排放量也是非常大的;同時由于廢 水通常是間歇式排放,所以廢水水量和水質的波動非常大。其廢水排放量約占制革總廢水量的 25%左右; ( 3) 鞣后濕整飾工段 : 在該工段中,廢水主要來自水洗、擠水、染色、加脂、噴涂機的除塵污水等,其主要污染物為染料、油脂、有機
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