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某制革廢水處理廠改造方案-文庫吧

2024-10-09 08:54 本頁面


【正文】 渣中 , 同時在加工過程中采用的大量化工原料,如酸、堿、鹽、硫化鈉、石灰、鉻鞣劑、加 脂劑、染料等,其中有相當(dāng)一部分進入廢水之中。這些加工過程產(chǎn)生的廢液多是間歇排出,其排出的廢水是制革工業(yè)污染的最主要來源。 制革廢水主要來自于準(zhǔn)備、鞣制和其它濕加工等三個加工工段: ( 1) 鞣前準(zhǔn)備工段 : 在該工段中,污水主要來源于水洗、浸水、脫毛、浸灰、脫灰、軟化、脫脂等。主要污染物有三類:一是有機廢物,包括泥漿、蛋白質(zhì)、油脂等;二是無機廢物,包括鹽、硫化物、石灰、 Na2CO NH4+、 NaOH等;三是有機化合物,包括表面活性劑、脫脂劑等。鞣前準(zhǔn)備工段的廢水排放量約占制革總廢水量的 50%以上,污染負(fù)荷占總排放 量的 60%左右,是制革廢水的主要來源; ( 2) 鞣制工段 : 在該工段中,廢水主要來自水洗、浸酸、鞣制。主要污染物為無機鹽、重金屬鉻等。其廢水排放量約占制革總廢水量的 25%左右; ( 3) 鞣后濕整飾工段 : 在該工段中,廢水主要來自水洗、擠水、染色、加脂、噴涂機的除塵污水等,其主要污染物為染料、油脂、有機化合物等,廢水排放量約占制革總廢水量的 25%左右。 制革各工序產(chǎn)生的制革廢水及其成分如下表所示: 8 各生產(chǎn)工序產(chǎn)生的廢水及其污染成分 序號 工 序 加入輔料 作 用 污染成分 1 浸水 滲透劑、防腐劑 使腌制 皮恢復(fù)鮮皮狀態(tài) 血、水滲性蛋白、鹽等 2 脫脂 脫脂劑、表面活性劑 去除皮表面及油脂 表面活性劑、蛋白、鹽等 3 脫毛浸灰 石灰膏、硫化鈉 去掉表皮及毛,并使松散 膠原纖維皮膨脹 硫化鈉、石灰、硫氫化鈉、 蛋白質(zhì)、毛、油脂等 4 水洗 / 洗掉表面的灰 硫化鈉、石灰、硫氫化鈉、 蛋白質(zhì)、毛、油脂等 5 脫灰 銨鹽、無機酸 脫去皮肉外部灰,中和裸 皮 銨鹽、鈣鹽、蛋白質(zhì)等 6 軟化及洗水 酶及助劑 皮身軟化,降低皮溫 酶及蛋白質(zhì)等 7 浸酸 NaCl、無機酸、有機酸 對鞣皮酸化 酸、食鹽等 8 鞣制 鉻 粉及助劑、碳酸氫鈉 使膠原穩(wěn)定 鉻鹽、硫酸鈉、碳酸鈉等 9 水洗 / / 鉻鹽、硫酸鈉、碳酸鈉等 10 中和水洗 染料、有機酸、加脂劑 及助劑 中和酸性皮 中性鹽 11 染色加脂 / 上色,并使皮革柔軟豐滿 染料、油脂、有機酸等 12 水洗 / / 染料、油脂、有機酸等 制革工業(yè)用水量非常大,一般情況下,根據(jù)產(chǎn)品品種和生坯類別的不同,每生產(chǎn) 1t 原料皮需用水 60~ 120噸。這些用水除一小部分被原皮吸收,絕大部分使用之后形成廢水排放,所以制革工業(yè)廢水排放量也是非常大的;同時由于廢 水通常是間歇式排放,所以廢水水量和水質(zhì)的波動非常大。以本工程為例,每生產(chǎn)一轉(zhuǎn)鼓( 800~ 1000 張皮 ) 約耗水 80 噸左右。 9 由于皮革生產(chǎn)工序的不同,在每天的生產(chǎn)中都會出現(xiàn)多次排水高峰,通常每天會出現(xiàn) 5h 左右的高峰排水。一般高峰排水量為日平均排水量的 2~ 4倍。 根據(jù)業(yè)主提供的制革生產(chǎn)工藝流程可知,各企業(yè)除鞣前準(zhǔn)備和鞣制工段外,還包含以藍濕皮為原料進行整飾加工,在染色加工過程中使用了大量使用了有機酸、染料、加脂劑及各種化學(xué)助劑,因此所產(chǎn)生的廢水污染物成份也比較復(fù)雜, CODcr、 BOD SS、色度非常高。 另外,由于企業(yè)制革多采用非環(huán)保型化工原料,且當(dāng)?shù)責(zé)o條件實施清潔生產(chǎn),導(dǎo)致廢水污染負(fù)荷非常高,廢水成分復(fù)雜、耗氧量高、懸浮物多、色深,含有蛋白質(zhì)、脂肪、染料等有機物和鉻、硫化物、氯化物等無機鹽類,廢水中有毒、有害廢水比重比較大,并隨工段、工藝、工序的不同而變化很大。同時,由于生產(chǎn)無統(tǒng)一計劃,水質(zhì)隨生產(chǎn)品種、生皮種類、工序交錯而變動很大,導(dǎo)致了污染物排放的極不規(guī)律。 設(shè)計 處理要求 按 GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)考核, 其中總 Cr和 Cr6+執(zhí)行表 1第一類污染物最高允許排 放濃度。主要指標(biāo)見下表 : 10 設(shè)計出水水質(zhì)情況表 (單位: mg/L, pH無量綱 ) 項 目 pH CODcr BOD5 SS S2 總 Cr NH3N 一級標(biāo)準(zhǔn) 6~ 9 100 20 70 15 3 處理工藝 污水處理廠改造前工藝簡介 污 水 處 理 廠 改 造 前 工 藝 流 程 簡 圖 如 下 圖 所 示 。 11 含鉻廢水進水 綜合廢水進水 機械粗格柵 機械細格柵 調(diào)節(jié)池 柵渣 外運 調(diào)節(jié)預(yù)沉池 調(diào)節(jié)曝氣池 初次沉淀池 氣 浮 池 氧 化 溝 二次沉淀池 排入場外河流 泵 回 流污泥 剩余污泥 污泥 浮渣 污泥 氣浮池污泥井 污泥濃縮井 泵 泵 板框壓濾 干泥 外運 填埋 泵 污泥 沉淀池 板框壓濾 泵 泵 污泥 鉻餅酸化回收或鉻餅作副產(chǎn)品出售 加藥 NaOH 或 Ca(OH)2 MgO 12 目前運行存在的主要問題 : ( 1)制革集中區(qū)正常生產(chǎn)的企業(yè)有 80 多家,由于廠家多,生產(chǎn)計劃和廢水排放無規(guī)律可言,使得進入處理廠的水量水 質(zhì)變化特別大,尤其是廢水中懸浮固體含量特別高,制革廢水中的污泥主要成分有石灰、皮屑、碎肉渣、羊毛等,粗略計算,現(xiàn)有預(yù)沉池長為 33m,寬為 23m,有效泥深為 ,約 1900 立方,在日進水 1500~ 2020 立方米時,僅用 12 天的時間就淤平了整個池子(此數(shù)據(jù)指進入污水處理廠的污泥,不含各企業(yè)的沉淀池和輸送渠沉積的污泥),即污泥量占到總水量的 10%左右。 目前運行中固液分離不是很好,大量的 SS 進入生物處理系統(tǒng),影響了處理效果。 ( 2)由于企業(yè)脫毛使用大量 Na2S,排入污水處理廠的硫化物濃度過高,如在預(yù) 處理中去除不掉硫化物,進入后續(xù)生物處理系統(tǒng),將抑制微生物的生物活性,對出水水質(zhì)有直接的影響。 ( 3)生物處理之前的預(yù)處理污泥負(fù)荷削減率太低,導(dǎo)致進入氧化溝的廢水 COD 高達 2500~ 3200mg/L,對氧化溝的微生物造成較大的沖擊,日進水量在 1500 噸以下時,沖擊不太明顯,日處理量超過1600~ 4000噸時,氧化溝水質(zhì)出現(xiàn)惡化現(xiàn)象。 ( 4)冬春季是制革的旺季,由于此時氣溫低對生化處理系統(tǒng)有影響,微生物降解吸附的能力非常差,旺季生產(chǎn)的水量達到每天3000~ 4200 噸,因預(yù)處理效果差,污染負(fù)荷大,再加上氣溫低和水量大的沖擊,一周期間,氧化溝水質(zhì)嚴(yán)重惡化并伴有異味氣體散發(fā), 13 此時 COD可高達 800~ 1000mg/L。 每年的 12月至次年的 4月,由于冬春季節(jié)氣溫較低,微生物活動能力降低,此時氧化溝溫度在 5~ 10℃之間,造成氧化溝大量泡沫的產(chǎn)生,因此,提高生化系統(tǒng)水溫,增強微生物活性,消除因表面活性劑遇水溫低機械運動易產(chǎn)生大量的泡沫,這是個必須解決的問題。 ( 5)運行的設(shè)備和構(gòu)筑物存在以下問題: 1)預(yù)沉池由于池型設(shè)計不合理和池容不足,造成沉淀效果較差; 2)調(diào)節(jié)曝氣池中的預(yù)處理曝氣不足和曝氣不均勻; 3)調(diào)節(jié)預(yù)沉池中的行 車吸泥設(shè)備易堵塞; 4)初次沉淀池由于水力負(fù)荷和固體負(fù)荷偏大,加上排泥管管徑偏小且常有堵塞現(xiàn)象,造成初沉池沉淀效果較差和排泥不暢; 5)氧化溝冬季運行中泡沫較多,曝氣量略有不足,池內(nèi)污泥分布不夠均勻,且污泥濃度較低; 6)二次沉淀池采用虹吸管,不能正常運行,二沉池設(shè)計中的其它問題,水力負(fù)荷和固體負(fù)荷偏大,致使活性污泥混水外排; 7)污泥處理設(shè)備效率較低 ,需重新增設(shè)污泥處理設(shè)備 ; 8)氣浮池氣泡不夠細密,釋放器可能存在問題。 改造后的 工藝流程: 根據(jù)上述運行中存在的主要問題,改造工程中重點要解決的工藝和 技術(shù)路線如下: 14 ? 改造并新建,增加預(yù)沉池容積,將預(yù)沉池的高峰處理水量增加到 800~ 1100m3/h,設(shè)計優(yōu)質(zhì)的刮泥、排泥系統(tǒng),池前明溝內(nèi)投加 FeSO4去除大部分的硫化物。 ? 增加曝氣調(diào)節(jié)池容積,將現(xiàn)有調(diào)節(jié)預(yù)沉池改為曝氣調(diào)節(jié)池,池內(nèi)投加聚合硫酸鐵,并加大曝氣量,在對水中硫化物進一步去除的同時,去除水中的部分氨氮。 ? 初沉池改為混凝沉淀池,提高初沉池的處理效果,減輕氣浮的壓力。 通過以上措施,確保進入氧化溝的 COD 降到 1200~ 1400mg/L,SS 降到 100mg/L以下。 ? 氧化溝目前運行總體上較正常,可增加氧化溝保溫兼消泡系統(tǒng),開啟備用轉(zhuǎn)碟,保證氧化溝的 COD 去除率維持在較高水平,并提高氨氮去除率,另外二沉池偏小,設(shè)備(吸泥機)有故障,出水槽設(shè)計不合理,減少了二沉池面積,宜拆除集水槽重新設(shè)計,并改用刮泥機,使二沉出水 COD低于 200mg/L。 ? 二沉池后新建多級進水 A/O 膜法生物脫氮系統(tǒng)和混凝沉淀池,進一步提高 COD和 NH3N的去除率,使出水最終達到一級標(biāo)準(zhǔn)。 本項目中,第一級 A/O 采用泥法工藝,主要以去除有機物為主,并初步脫除一部分氮,降低二級處理的氨氮負(fù)荷。由于一級 A/O 后的 15 氨氮濃度仍較高且有機物濃度較低,二級脫氮生化系統(tǒng)需要很長的污泥齡
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