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年產(chǎn)焦炭80萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧資料

2024-09-02 18:18本頁(yè)面
  

【正文】 硫銨離心機(jī) Q=振動(dòng)流化床干燥機(jī) Q8~10t/h 不銹鋼 1 蒸氨塔 DN2200 H=20450 不銹鋼 2 五、終冷洗苯工段: 遼寧科技學(xué)院 2020 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 22 頁(yè) 年產(chǎn)焦炭 80 萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì) (一)設(shè)備論證及選型 終冷塔 通常終冷塔有金屬板式直接終冷塔,帶焦油洗萘器的煤氣終冷塔及橫管終冷塔。清除焦油霧的方法很多,但從焦油霧滴的大小及所要求的凈化程 度來(lái)看,采用電捕焦油器最為經(jīng)濟(jì)可靠,效率可達(dá) 98%以上。 電捕焦油器選型: 焦油霧是在煤氣冷卻過(guò)程中形成的,它以內(nèi)充煤氣的焦油氣泡狀態(tài)或極細(xì)小的焦油滴存在于煤氣中。在此設(shè)計(jì)中,我選擇了離心式鼓風(fēng)機(jī)。但在使用日久后,間隙因磨損而增大,其效率降 低,次種鼓 風(fēng)機(jī)必須用循環(huán)管調(diào)節(jié)煤氣量,在壓出管路上需安裝安全筏,以保證安全運(yùn)轉(zhuǎn)??梢垣@得較高的壓頭。離心式用于大型焦?fàn)t;容積式常用的是羅茨鼓風(fēng)機(jī),用于中型和小型焦?fàn)t。 24247。 有以上數(shù)據(jù)可知: 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下煤氣處理量 Q=W = 10000247。見(jiàn)于以上兩種初冷器的對(duì)比我選用橫管式間接初冷器。橫管初冷器與豎管初冷器兩者相比,橫管初冷器有更多優(yōu)點(diǎn),如對(duì)煤氣的冷卻,凈 化效果好,節(jié)省鋼材,造價(jià)低,冷卻水用量少,生產(chǎn)穩(wěn)定,操作方便,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積省。 第四章 煤氣凈化各工段設(shè)備的選型及計(jì)算 一、 冷凝鼓風(fēng)工段: 設(shè)計(jì)參數(shù) :生產(chǎn) 80 萬(wàn)噸的焦化廠,年用干煤量 萬(wàn)噸,產(chǎn)生荒煤氣 萬(wàn)噸, 年平均工作日 360 天,每天 24 小時(shí)。常用冷凍機(jī)冷卻分離脫水法和直接水冷卻法兩種,后者比較經(jīng)濟(jì),使用廣。 吸附法 .用活性固體干燥劑吸附,有硅膠、活性氧化鋁、分子篩等。液體吸水劑可分貧油冷卻器 冷凝液罐 油水分離器 冷凝冷卻器 控制分離器器 油油分離器 新洗油槽 脫苯塔 管式爐 洗油槽 再生器槽 貧油槽 產(chǎn)品儲(chǔ)槽 粗苯回流槽 外來(lái)洗油 遼寧科技學(xué)院 2020 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 19 頁(yè) 年產(chǎn)焦炭 80 萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì) 為乙二醇類(lèi)溶液氯化鋰或氯化鈣水溶液。粗煤氣的脫水主要有吸收法、吸附法和冷凝法等。本作業(yè)區(qū)設(shè)有充氮壓力平衡系統(tǒng),各貯槽的放散氣均接至其中。設(shè)置 4 個(gè)焦油貯槽,接受冷凝鼓風(fēng)作業(yè)區(qū)送來(lái)的焦油,并裝車(chē)外運(yùn);設(shè)置 2 個(gè)輕苯貯槽,接受 粗苯蒸餾作業(yè)區(qū)送來(lái)的輕苯,并定期裝車(chē)外運(yùn);設(shè)置 2 個(gè)精重苯貯槽,接受粗苯蒸餾作業(yè)區(qū)送來(lái)的精重苯,并定期裝車(chē)外運(yùn);設(shè)置 2 個(gè)洗油貯槽用于接受外來(lái)的洗油,并定期用泵送往粗苯蒸餾作業(yè)區(qū);設(shè)置 2 個(gè) NaOH 貯槽、 1 個(gè) KOH 貯槽和 2 個(gè)堿真空槽,分別用于接受外來(lái)的堿液 NaOH 和 KOH, 并定期用泵送至脫硫作業(yè)區(qū);設(shè)置 2 個(gè)硫酸槽、 1 個(gè)復(fù)式真空槽,用于接受外來(lái)的硫酸( 93%),并定期用泵送至硫銨作業(yè)區(qū)。洗油由汽車(chē)槽車(chē)運(yùn)來(lái),卸入洗油卸車(chē)槽,由泵送粗苯蒸餾工段。此外還有富油的預(yù)熱溫度和含苯量。 直接蒸汽量、溫度: 提高直接蒸汽量,可使各組分的蒸出率增加。反之,則相應(yīng)增加。貧油中各組分的蒸汽壓增大,從而使粗苯的蒸出率也增加。在脫苯蒸餾過(guò)程中通入大量直接水蒸汽,當(dāng)塔內(nèi)的總壓力一定時(shí),若氣相中水蒸汽所占的分壓愈高,則粗苯和洗油的蒸汽分壓就愈低,這樣就可以在較低的脫苯蒸餾溫度(遠(yuǎn)比 250300℃的溫度低)下,便可將粗苯完全地從洗油中蒸出來(lái)。在精餾過(guò)程中,當(dāng)加熱互不相溶的液體混合物時(shí),如果此混合物的蒸汽分壓之和達(dá)到塔內(nèi)的總壓時(shí),液體即行沸騰。因此,選用管式爐加熱法。再生器頂排出溫度為190200℃的水汽,油汽與粗苯汽一起進(jìn)入脫苯塔,再生器底部殘?jiān)ㄆ谂欧拧]p、重分縮器分別進(jìn)入油水分離器分離。 從脫苯塔頂出來(lái)的粗苯蒸汽,進(jìn)入分縮器,溫度從 170180℃,降到 90℃左右,部分水蒸汽被冷凝下來(lái),然后進(jìn)入冷凝冷卻 器,粗苯和水從冷凝冷卻器下部流入油水分離器進(jìn)行分離。加熱到 180190℃的富油,從第 14 層板進(jìn)入脫苯塔。再生器底部的殘?jiān)涂煽吭O(shè)備內(nèi)的蒸 汽壓力間歇地或連續(xù)地排至殘?jiān)筒邸? 由于洗油在循環(huán)使用當(dāng)中質(zhì)量變壞。 從粗苯、輕分縮油、重分縮油油水分離器排出的分離水均進(jìn)入控制分 離器進(jìn)一步分離,以減少洗油損失。 進(jìn)入分離器的油氣和水汽混合物,在分離器底部?jī)筛袼纬傻睦淠簽橹胤挚s油,在分縮器頂部?jī)筛袼纬傻睦淠簽檩p分縮油。為得到合格的粗苯產(chǎn)品,可用冷卻水水量控制分縮器頂部蒸汽溫度,之其在 8689℃的范圍內(nèi)。按照富油的加熱方式的不同,可分為蒸汽加熱法和管式爐加熱法兩種 蒸汽加熱法生產(chǎn)一種苯 由洗滌工序來(lái)的富油在分離器下面的三格中,被脫苯塔來(lái)的蒸汽加熱至7080℃,然后進(jìn)入貧富油換熱器,被來(lái)自脫苯塔的溫度為 130140℃的熱貧油加熱到 90100℃,最后在富油預(yù)熱器中用低間接蒸汽加熱到 135145℃,進(jìn)入脫苯塔頂部進(jìn)行脫苯。但為達(dá)到需要的脫苯程度,則需將富油加熱到 250300℃,這在實(shí)際上是不可行的,但為了降低脫苯蒸餾的溫度,可采用水蒸汽蒸餾法或真空蒸餾法。 六、粗苯蒸餾工段 : (一 )脫苯工藝 由洗苯工序過(guò)來(lái)的含苯富油需進(jìn)行脫苯。煤氣速度的增大時(shí)吸收系數(shù)增大,可提高氣液相接觸的旋流程度和提高洗苯塔的生產(chǎn)能力。 遼寧科技學(xué)院 2020 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 16 頁(yè) 年產(chǎn)焦炭 80 萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì) e、煤氣壓力和流速的影響 :煤氣壓力增大時(shí),其擴(kuò)散系 數(shù)隨壓力的增加而減小,因而使吸收系數(shù)降低 。如果一步降低貧油中的粗苯含量,雖有助于降低塔后損失,但將增加脫苯蒸汽時(shí)的水蒸汽耗量,使粗苯 180℃前餾出率減少,即相應(yīng)增加粗苯中溶劑油的生成量,并使洗油的耗量增加。 c、貧油含苯量的影響 :其它條件一定時(shí),入塔貧油中粗苯含量愈高,則塔后損失愈大。增加循環(huán)洗油量可降低洗油中粗苯的含量,增加氣液間的吸收推動(dòng)力,從而提高粗苯回收率。 b、洗油的分子量及循環(huán)油量的影響 :當(dāng)其它條件一定時(shí),洗油的分子量變小將使洗油中粗苯含量變大,即吸收得愈好。吸收溫度不宜過(guò)高,也不宜過(guò)低。吸收溫度增高,吸收系數(shù)有些增大,但不顯著?,F(xiàn)分述如下: a、吸收溫度的影響 :吸收溫度指洗苯塔內(nèi)氣體液體兩相接觸面的平均溫度,它取決于煤氣和洗油的溫度,也受大氣溫度的影響?;厥章适窃u(píng)價(jià)洗苯操作的重要指標(biāo),可按下式表示: η =1a2/a1 式 中:η 粗苯回收率, % a1, a2—— 洗苯塔入口,出口煤氣中苯含量,克 /標(biāo)米179。為此,我們通過(guò)氣相進(jìn)入液相的量的多少來(lái)討論回收進(jìn)行的程度。因此擴(kuò)散過(guò)程的全部阻力也就等于氣膜和液膜的阻力之和,這個(gè)阻力的大小也就決定了吸收速率的大小。雙膜理論的基本觀點(diǎn)如下:相互接觸的氣液兩流體間存在著穩(wěn)定的相界面,界面兩側(cè) 各有一很薄的有效滯留膜層。 (3)粗苯回收原理及影響因素 遼寧科技學(xué)院 2020 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 15 頁(yè) 年產(chǎn)焦炭 80 萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì) 洗油回收粗苯的原理 用洗油回收煉焦煤氣中的粗苯是一種吸收過(guò)程。但煤氣的壓縮及冷凍過(guò)程復(fù)雜,動(dòng)力消耗大,設(shè)備材質(zhì)要求高。 凝結(jié)法: 在低溫加壓的情況下,使苯族烴從煤氣中冷凝出來(lái)。 用活性炭吸附劑可將煤氣中的苯族烴幾乎完全吸附下來(lái)。苯族烴即被吸附在其表面上直至達(dá)到飽和狀態(tài)。 石油洗油質(zhì)量指標(biāo) 表 21 名 稱 單 位 指 標(biāo) 比重( 20℃ ) 黏度 蒸餾試驗(yàn): 初餾點(diǎn) 350℃前餾出量 凝固點(diǎn) 含水量 固體雜物 Rl 50176。但石油洗油吸收能力低,故循環(huán)洗油比用焦油洗油時(shí)大,因而洗油在循環(huán)使用過(guò)程中,會(huì)形成不溶于洗油的油渣,造成換熱設(shè)備的堵塞而破壞正常的加熱制度。 (2)石油洗油吸收法 用石油洗油回收苯族烴的工藝與焦油洗油苯族烴的工藝 流程一樣 ,只是在設(shè)計(jì)油槽時(shí) ,須要考慮經(jīng)常排出油渣和可能生成的乳化物 . 石油洗油洗苯具有油耗低,油水分離容易及操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。但是萘苊同芴 ,氧及洗油中其他高沸點(diǎn)組分混合時(shí) ,能遼寧科技學(xué)院 2020 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 14 頁(yè) 年產(chǎn)焦炭 80 萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì) 生成低熔點(diǎn)的有關(guān)各組分的共熔點(diǎn)混合物 ,所以洗油中存在 一定數(shù)量的萘 ,則有助于降低洗油析出沉淀物的溫度。 (1)焦油洗油吸收法 焦油洗油是高溫焦油加工時(shí) 230300℃的餾分 ,由于大多數(shù)焦化廠都能自得 ,所以應(yīng)用廣泛 ,其質(zhì)量指標(biāo)已在第一章中列出 如表 13. 焦油洗油的含萘量除規(guī)定要小于 13%外 ,還要求其含苊量不大于 5%,是為了保證在 1015℃時(shí)無(wú)固體沉淀物。我國(guó)焦化廠洗滌用的洗油主要有焦油洗油和石油洗油。加壓吸收法可強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程,適于煤氣在遠(yuǎn)距離或用作合成氨廠原料的情況下采用。脫苯后的洗油(貧油)冷卻后重新送至洗滌塔循環(huán)使用。 (二)洗苯工藝 : 洗油吸收法: 洗油吸收煤氣中的苯族烴為典型的物理吸收,是在洗滌塔中回收煤氣中的苯族烴 。 綜合上述的四種工藝,通過(guò)比較,第四種優(yōu)點(diǎn)突出,本溪地區(qū)有低溫的水源。 ( 3)該系統(tǒng)阻力小,風(fēng)機(jī)電耗低;操作維護(hù)簡(jiǎn)便;無(wú)污染;占地面積小,基建費(fèi)用少。出口煤氣約 21℃左右,煤氣含萘量大約在 350450mg/Nm179。如此低溫,就決定了必須要有低溫水的焦化廠才易采用該工藝。 18℃的冷凍水由塔下部橫管冷卻器進(jìn)入,向上經(jīng)串聯(lián)著的各橫管器與塔內(nèi)循環(huán)油,煤氣間接換熱繩溫,然后從塔的外部排出。(此過(guò)程中,循環(huán)油槽內(nèi),入塔處,出塔處油溫基本相同)。以下,然后從塔底排出,進(jìn)入旋風(fēng)捕霧器除掉夾帶的焦油,萘和凝結(jié)水霧,然后去洗苯塔。缺點(diǎn)是該流程油洗萘在較為高的溫度下進(jìn)行,塔后煤氣含萘量仍較高,煤氣溫度波動(dòng);操作復(fù)雜,洗油耗量大,脫苯困難,仍需進(jìn)行污水處理。煤氣。上段用從涼水架來(lái)的循環(huán)水冷卻至 2023℃的循環(huán)水噴淋,將煤氣再冷卻 25℃左右,額外水從終冷塔底部經(jīng)水封管流入熱水池;然后用泵送至涼水架,經(jīng)冷卻后自流入冷水池。降到 500800mg/Nm179。 : 飽和器來(lái)的 5055℃的煤氣進(jìn)入木格填料洗萘塔底部,塔頂噴灑溫度為5557℃的洗苯富油進(jìn)行洗萘。該流程的優(yōu)點(diǎn)是不僅可以把冷卻水中的萘幾乎全部清除,而且對(duì)水中的酚有一定萃取作用結(jié)果,減少?zèng)鏊艿那鍜叽螖?shù),有利于冷卻水的進(jìn)一步處理。分離出的焦油及浮在水面上的油類(lèi)、萘等混合物自流到焦油槽。焦油在循環(huán)使用 24 小時(shí)后,經(jīng)加熱靜止脫水用泵送往焦油車(chē)間加工處理,送空的焦油槽再接受冷鼓工段的新鮮焦油以備循環(huán)洗萘使用。以下。含萘冷卻水從終冷塔底部流出,經(jīng)液封管導(dǎo)入焦油洗萘器底部并向上流動(dòng)。該洗萘法僅用于硫銨生產(chǎn)工序之后。 該流程的優(yōu)點(diǎn)是操作穩(wěn)定 ,便于管理 ,缺點(diǎn)是該工藝流程的除萘率受冷卻水溫的影響,故塔后的煤氣含萘量較高。 在刮萘槽中積聚的萘 ,定期用水蒸氣間接加熱熔化后流入萘的揚(yáng)液槽,再用水蒸汽壓送往焦油槽或焦油氨水澄清槽。冷卻后的 煤氣去洗苯塔脫苯。橫管終冷噴灑輕焦油洗萘工藝 . : 來(lái)自硫銨工段煤氣在終冷塔內(nèi)自下而上流動(dòng) ,在流動(dòng)過(guò)程中與經(jīng)由隔板孔眼噴淋而下的冷卻水流密切接觸,從 5560℃冷卻至 2127℃ ,部分水汽被冷凝下來(lái) ,同時(shí)還有相當(dāng)數(shù)量的萘也從煤氣中析出 ,并被水沖洗下來(lái) ,煤氣含遼寧科技學(xué)院 2020 屆本科生畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 12 頁(yè) 年產(chǎn)焦炭 80 萬(wàn)噸焦化廠回收車(chē)間粗苯工段工藝初步設(shè)計(jì) 萘量可從 20203000mg/Nm179。煤氣終冷和焦油洗油工藝 。油終冷塔分為兩段,上段引出的輕柴油用噴灑油泵送入下段噴灑冷卻煤氣。脫去煤焦油、奈和氨后的煤氣,在油終冷塔內(nèi)被循環(huán)噴灑的輕柴油由約 55C 冷卻至 25~30C后出塔,送往后續(xù)的洗苯塔。間接水終冷在傳熱效果上不如直接水終冷法,因此較少采用。煤氣冷凝液流入器底,用泵抽出,送入終冷器的頂部和中部循環(huán)噴灑,以沖洗橫管外壁上含沉積物。終冷塔內(nèi)產(chǎn)生的冷凝液以終冷水排污方式排出,送往生物托分裝置處理。回收氨后約 60C 左右的煤氣在終冷塔內(nèi)被循環(huán)噴灑的終冷水冷卻至 25C,從塔頂排出,去洗苯塔。煤氣在終冷中脫萘,煤氣中的氰化氫同時(shí)大量溶解于終冷水中,氰化氫等有害氣體從涼水架上逸散,污染了環(huán)境,并且工藝流程復(fù)雜,因此,敞開(kāi)式出一些老廠仍在延續(xù)使用外,新廠已不再采用。直接水終冷法分敞開(kāi)式和封閉式兩種。 (1)直接水終冷法 : 直接水終冷法用循環(huán)噴灑的冷卻水直接與煤氣接觸,對(duì)煤氣進(jìn)行最終冷卻。 (三)工藝選擇及特點(diǎn): 本設(shè)計(jì)采用半直接法,噴淋式飽和器,集酸洗、除酸、結(jié)晶為一體,設(shè)備體積小 ,脫氨效率高; 噴淋式飽和器為空噴結(jié)構(gòu),煤氣系統(tǒng)阻力小,鼓風(fēng)機(jī)能耗低; 硫銨母液系統(tǒng)設(shè)備均采用超低碳不銹鋼制作 ,使用壽命長(zhǎng) ,可保證裝置長(zhǎng)期連續(xù)穩(wěn)定操作,維護(hù)費(fèi)用低; 硫銨干燥采用振動(dòng)流化床,干燥效果好,易于操作維護(hù);
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