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畢業(yè)設計-年產60萬噸焦炭焦化廠粗苯回收車間設計-文庫吧資料

2025-01-23 01:26本頁面
  

【正文】 7 散熱損失 Q7 其中 為散熱系數 Q7= =(+ Q3)=+ 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 21 8 管式爐的輸出熱量: QB=Q4+Q5+Q6+Q7 =++++ =+ 9 QA=QB + Q3=+ Q3=所以散熱損失 Q7=+= KJ/h 再生器的物料衡算 洗油與萘在提餾段的蒸發(fā)率的公式 )2(12i )(1)(1η niniklkl???? 設有兩層塔板 n=2,油在再生器內被加熱至 200℃ ,該溫度下萘和洗油的飽和蒸汽壓力分別為 496 mmHg 和 200 mmHg?!? q2=粗苯量 比熱 溫度 =135 =水帶入熱量:水在 135℃ 下的比熱是 從管式爐出來的富油進入脫苯塔時,閃蒸后與閃蒸前液相中各組分比率計算如下:苯的比率:假設 ? B = 甲 苯: ? T =( 7668) /( 7668+3875) = 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 18 二甲苯: ? X =( 7668) /( 7668+2060) = 溶劑油: ? S =( 7668) /( 7668+1100) = 洗 油: ? M =( 7668) /( 7668+110) = 萘 : ? N =( 7668) /( 7668+295) = 水 : ? W =0 8 閃蒸后留在液相中各組分的數量如表 : 蒸發(fā)量 =閃蒸前的量 閃 蒸后留下的量 =+++= 蒸發(fā)量 =閃蒸前的量 閃蒸后留下的量 =+++ = 表 成分 Kmol/h Kg/h 苯 = 甲苯 = 二甲苯 = 溶劑油 = 洗油 = 55240 萘 = 共計 377. 198 粗苯在管式爐中的蒸發(fā)率: 100%=% 管式爐的熱量衡算 1 從洗苯塔來的富油經過分縮器,貧富油換熱器后進入管式爐帶入的熱量 Q1 洗油帶入熱量(包括萘):含萘洗油 135℃ 時的比熱是 3 富油量 =貧油量+粗苯產量+貧油中含粗苯量 =+936+ = 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 17 4 富油中水量 =富油量 % =% =5 富油中萘量 =富油量 5% =5% =6 洗油量 =貧 油量 富油中萘量 = =7 則進入脫苯工序的富油量見表 : 表 成分 Kg/h Kmol/h 分子量 洗油 160 萘 128 苯 78 甲苯 二甲苯 106 溶劑油 水 18 共計 管式爐出口富油溫度為 180℃ ,壓力為 920mmHg。 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 10 2 物料衡算與熱量衡算 計算依據 煤氣量: 340Nm3/t 煤 煤氣密度: SH2 產率 (占裝煤量 ): % SH2 密度: 粗苯的回收率 (占裝煤量 ): 1% 洗苯塔后煤氣含苯量: 2g/Nm3 粗苯蒸汽密度: kg/Nm3 煤氣量: 31824Nm3/h 硫銨工段來的煤氣溫度 /飽和溫度 ℃ : 58/52℃ 終冷溫度: 22℃ 橫管終冷洗萘塔的物料及熱量衡算 橫管終冷洗萘塔物料衡算 1 干煤氣的體積流量和質量流量 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 11 V 煤氣 =31824Nm3/h G 煤氣 =31824= ㎏ /h 2 煤氣中含 SH2 量 G SH2= G 煤 H 2S 產率 =1000%=V SH2=G SH2/? SH2=3 煤氣中粗苯含量 G 粗苯 =G 煤 粗苯的回收率 + V 煤氣 塔后煤氣含苯量 =10001%+ 31824= V 粗苯 =G 粗苯 /? 粗苯 =4 三種氣體流量之和 V 總 =31824++=5 塔前煤氣中水蒸氣量( G 塔前 kg/h 和 V 塔前 Nm3/h) 塔前煤氣溫度 T1 =58℃ ,煤氣露點 T01 =52℃ ,露點下的水蒸汽壓力為 P01=1385kg/m2,煤氣分壓為 8948kg/m2,煤氣壓約為 10000pa P1=煤氣絕對總壓力 =大氣壓+ 煤氣壓 =101330+10000 =111330pa V 塔前 =V 總 P 02/(P1P01) =1385(1113301385) =G 塔前 =V 塔前 18/=18/=6 塔后煤氣中水蒸汽量 ( G 塔后 kg/h 和 V 塔后 Nm3/h) 塔后煤氣溫度 T2=22℃ ,露點 T02=22℃ ,露點下水蒸汽壓力 P02=269kg/m2,煤 氣壓為P2=9500pa 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 12 V 塔后 =V 總 P 02/(P2P01) =269(101330+95001385) =G 塔后 = V 塔后 18/=18/= 橫管終冷洗萘塔 熱量衡算 1 帶入熱量 干煤氣帶入熱量: q1= V 煤氣 干煤氣在 58c 下的焓 =31824 =H2S 帶入熱量: q2= G SH2H 2S 在塔前溫度下的比熱 塔前溫度 =58 =式中 ——kcal 與 kJ 之間的單位轉換系數 粗苯帶入熱量: q3= G 粗苯 i i=(103+ ct) 式中 c=(+ )/M M——粗苯平均分子量,可取為 t—煤氣塔前溫度, ℃ 則 c=(+ 58)/ =℃ i=(103+ 58) 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 13 =q3= G 粗苯 i= =水蒸氣帶入熱量: q4= G 塔前 水蒸氣塔前溫度下的焓 = =總共帶入的熱量: Q 入 = q1+ q2+ q3+ q4=2 帶出熱量 干煤氣帶出熱量: q′ 1= V 煤氣 干煤氣在 22℃ 下的焓 =31824=H2S 帶出熱量 : q′ 2= G SH2H 2S 在塔前溫度下的比熱 塔前溫度 =22=粗苯帶出熱量 :q′ 3= G 粗苯 i ′ , c′ =(+ ′ )/M=(+22)/= Kcal/kg ℃ i′ =(103+ ct′ )=(103+ 22)=q′ 3==水蒸氣帶出熱量: q′ 4= G 塔前 水蒸氣塔前溫度下的焓 == KJ/h 總共帶出的熱量: Q 出 =q′ 1+ q′ 2+ q′ 3+ q′ 4 =+++ = KJ/h 所以煤氣從 58℃ 降到 22℃ 放出的熱量 為: 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 14 Q 入 Q 出 =9826923 KJ 3 冷卻水量 W: (冷卻水采用 18℃ 的地下水出塔溫度為 28℃ 左右 ) W=( Q入 —Q出 ) /[( 28—18) 1000] =9826923/[( 28—18) 1000] =4 冷卻面積的計算: 平均溫差 mT? : 煤 氣: 58℃ ? 22℃ 冷 卻水: 28℃ ? 18℃ △ T: 30℃ 4℃ 則平均溫差為: mT? =2121ln tttt????? = 30430ln4?=℃ 冷卻面積 F: 由公式 F=Q/( mT? 另外,通過本次設計將會拓寬自己的知識面,在文獻檢索,電腦軟件,動手動腦能力等方面也會得到進一步的鍛煉和提高。 在 對其生產工藝進行全面系統(tǒng)分析的基礎上,結合當前企業(yè)的生產情況,對其技術進行理論分析,進而對生產進行診斷和評析,最終提出優(yōu)化的工藝方案,選擇最佳工藝條件進行生產車間工藝設計,以達到提回收率的目的,又使生產過程對環(huán)境的污染大大減小。 現對生產原料、生產工藝方法進行改進,采用管式爐生產一種苯,減少了投 資,并且提高了粗苯的回收量,降低了生產成本和設備投資,大大提高了經濟效益。本課題要求對現有的生產工藝進行全面、系統(tǒng)的分析,并結合企業(yè)對粗苯回收的生產,對現有技術進行理論分析,進而對生產進行診斷,對生產原料的選取及工藝的可行性進行論證,選擇合理的、優(yōu)化的工藝條件進行生產車間設計,同時要求生產對環(huán)境影響極小,排放物達到排放標準;且經濟效益客觀。 設計脫苯過程采用管式爐再生法生產一種苯方法 [4][11] 。 b 采用 管式爐再生法生產一種苯,該工藝流程與前述工藝基本相同,唯一區(qū)別在經貧富油換熱器后的富油不是進入預熱器中用中壓蒸汽加熱,而是進入管式爐加熱到 180200℃后再進入脫苯塔脫苯 [6]。大部分洗油被蒸發(fā)并隨著直接水蒸汽進入脫苯塔的底部。 此外,洗油在循環(huán)使用過程中質量會變壞。從兩苯塔頂部出來的輕苯蒸汽和水蒸氣進入輕苯冷凝冷卻器,冷凝的輕苯用泵送到兩苯塔頂部作回流,控制塔頂溫度,同時控制輕苯質量,另一部分由回流槽進入中間槽即為輕苯產品。從分縮器底部出來的粗苯蒸汽和水蒸氣進入兩苯塔,在此分離成輕苯和重苯。 從脫苯塔底部排出的熱貧油自流入貧富油換熱器,然后回脫苯塔底部貧油槽,再用泵送到貧油冷卻器 冷卻,送往洗苯塔循環(huán)使用。 本設計采用洗苯過程采用焦油洗油吸收法 [3] 。此外在洗苯過程中生成的難 容油渣容易堵塞換熱設備,含有油渣的洗油與水容易形成乳濁液,影響正常操作。以下。 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 7 目前國內使用的石油洗油為輕柴油,與焦油洗油比較耗量低、油水分離容易,具有較高的穩(wěn)定性,長期使用其物理化學性質幾乎不變。最后一臺洗苯塔噴頭上面捕霧層,以 捕集煤氣夾帶的油滴,減少洗油損失,也避免洗油進入煤氣。 各洗苯塔底部為洗油接受槽,用鋼板與煤氣隔開。從貧油槽來的貧油則從最后一臺洗苯塔頂噴淋而下,與煤氣逆向而行密切接觸,吸收煤氣中的苯。 ( 2) 洗苯工藝 a 焦油洗油吸收法 煤氣經最終冷卻至 25℃ 左右后,首先進入第一臺洗苯塔的底部,從塔頂導出,再依次經過各臺洗苯塔。 c 系統(tǒng)阻力小,風機電耗低;操作維護簡便;無污染;占地面積小,基建費用少。出口煤氣約 22℃ 左右,煤氣含萘量大約在 350450mg/Nm179。 設計除萘過程采用橫管終冷噴灑輕質焦油洗萘工藝。 d 橫管終冷噴灑輕質焦油洗萘工藝 煤氣的終冷和除萘都在橫管終冷塔中進行,煤氣從上部導入終冷洗萘塔,從終冷塔下部導出;而水從下往上與煤氣逆流而行,且與煤氣間接接觸,煤氣在預冷段內冷卻至2125℃ 后進入吸收段的上部,循環(huán)噴灑輕質焦油霧滴,捕霧后的煤氣進入洗苯塔。 該流程的優(yōu)點 是塔后煤氣含萘量要低于前兩種工藝,用水量也僅為水洗萘的一半,因而可減少含酚污水的排放量。除萘后的煤氣進入終冷塔,該塔為隔板式分兩段,下段用從涼水架來的循環(huán)水噴淋,將煤氣冷卻至 40℃ 左右,上段用經冷卻器冷卻至 2030℃ 的循環(huán)水噴淋,將煤氣再冷卻 25℃ 左右,熱水從終冷塔底部經水封管流入熱水池,然后用泵送至涼水架,經冷卻后自流入冷水池。 c 洗油萘和煤氣最終冷卻 工藝 煤氣進入木格填料洗萘塔底,經由塔頂噴淋下來的 55℃ 左右富油洗滌后可使煤氣含萘量降到 600mg/Nm179。結果,減少涼水架的清掃次數,有利于終冷水的進一步處理。 從洗萘器上部流出的水進入澄清槽,經與焦油分離后自流到涼水架冷卻,分離出的焦油及浮在水面上的油類、萘等混合物自流到焦油貯槽。洗萘后的焦油從洗萘器底部排入焦油貯槽。含萘冷卻水從終冷塔底流出,經液封管導入焦油洗萘器底部并向上流動。刮萘槽結構復雜笨重 ,建設費用高 ,且操作環(huán)境較差 ,污水處理量大 [9]。 該流程的優(yōu)點是操作穩(wěn)定 ,便于管理 ,缺點是出冷卻塔煤氣含萘量較高 。降到 8001200mg/Nm179。橫管終冷噴灑輕質焦油洗萘工藝 .本 設計采用橫管終冷噴灑輕質焦油洗萘工藝,同時在粗苯回收的過程中運用智能控制其過程,使其達到最大化 [17]。煤氣終冷和焦油洗萘工藝 。 (3)一些地方和焦炭企業(yè)對環(huán)境治理不重視 , 以犧牲環(huán)境和資源為代價發(fā)展經濟 , 再加上資金不足 ,造成焦爐氣回收裝置不能及時的配套建設 , 因此 , 國家對焦炭企業(yè)治理除了采取 中北大學 2022 屆畢業(yè)設計說明書 4 強制手段外 , 還需在焦爐氣回收方面給予一定的政策鼓勵和資金投入 [2]。 (2)由于技術落后或資金投入不足 , 造成粗苯回收率低。其主要原因 : 煉焦裝置發(fā)展速度過快 ,
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