freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

畢業(yè)論文基于plc的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn)(參考版)

2024-11-11 20:55本頁面
  

【正文】 [15] , G. Wszo? ek , W. Carvalho , Programmable controller designe。 [13] 王永華,現(xiàn)代電氣控制及 PLC 應用技術 2 版 [M],北京:北京航空航天大學出版社,2020, 2; 1~89。 [11] 黃剛,唐敏,磁性傳感器的應用于技術動向 [J],傳感器世界, 1998( 1), 5~6。 [9] 李家書,氣動技術的應用 [J],液壓氣動與密封, 2020( 4), 6~7。 [7] 謝麗萍,王占富,豈興明,西門子 S7200 系列 PLC 快速入門與實踐 [M],北京:人民郵電出版社, 2020, 5, 99~123。 [5] 陳學敏,工程中電磁閥的應用探討 [J],石油化工自動化, 2020,( 4), 58~59。 [3] 張凡,淺淡 PLC 的發(fā)展趨勢與現(xiàn)狀 [J],科技與生活, 2020( 9), 24~25。 基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 40 參考文獻 [1] 尤陽陽, 汽車白車身焊裝生產(chǎn)線的 PLC 控制系統(tǒng)設計與實現(xiàn) [D],長安大學, 2020。因為傳輸率會受到實驗室環(huán)境的影響,導致傳輸率太高,造成無法正常通信。 CPU 313C2DP 無法正常工作 下載 STEP7中的硬件組態(tài)或程序塊到 PLC, CPU的“ SF”燈亮, EM277無法通信,考慮到有可能程序沒有正確下載到 CPU 224上,又重新下載了 S7200的程序,但還是發(fā)現(xiàn) S7200和S7300無法通信。 解決中間限位誤差,我將中間限位的磁性傳感器取出,將調(diào)壓閥調(diào)到較低氣壓狀態(tài),數(shù)次測量中間限位的停 靠點,最后固定此時氣壓,放入磁性傳感器,便可精確定位薄臂氣缸的位置。 搬運分揀站的定位誤差常常出現(xiàn)在限位的信號處理。 圖 57 主控界面 39 系統(tǒng)的分析 電磁閥漏氣現(xiàn)象 進行調(diào)試過程中,打開氣泵時,雙電控三位五通閥 4V130C06,中封式,有漏氣現(xiàn)象,經(jīng)檢查電磁閥接縫處有漏氣,由于實驗室無新的電磁閥,在調(diào)試過程中,也沒有出現(xiàn)問題,就沒有 進行更換。 圖 55 廢料推入存儲器 ( 5)將非廢料搬運到傳送帶,機械手處于右限位、下限位,下圖為傳感器監(jiān)控,完成后基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 38 機械手回到搬運準備狀態(tài),等待下一個動作。 圖 53 氣動手指抓取物料 ( 3)廢料放到推料臺,機械手處于中間限位、下限位狀態(tài),下圖為傳感器監(jiān)控。 ( 1)搬運準備,機械手處于左限位、上限位狀態(tài),下圖為觸摸屏橫臂機械手單元傳感器基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 36 監(jiān)控。在 STEP 7 Micro/WIN 編程軟件中,我們可以對該單元的變量進行監(jiān)視,如加工完成數(shù)、廢料數(shù)等;在系統(tǒng)調(diào)試過程中,可以對下單中的變量的變化數(shù)據(jù)進行變量連續(xù)監(jiān)視,我下單 5個并進行連續(xù)監(jiān)視,變量數(shù)據(jù)變化如圖 51: 圖 51 變量初始狀態(tài)、完成下單任務后變量狀態(tài) 在搬運分揀過程中,完成 5次,其中又 1次為廢料,其余為合格產(chǎn)品。 35 5 系統(tǒng)的調(diào)試和分析 系統(tǒng)的調(diào)試 機械手搬運分揀的調(diào)試 搬運分揀單元完成物料的搬運和分揀。通過 STEP7實現(xiàn) S7300與 S7200的組建通信。 圖 46 組態(tài)硬件 觸摸屏界面的組態(tài) ( 1) PLC與 HMI的連接 選擇需要連線的 PLC 類型 ,拖入工程結構窗口里。經(jīng)過 定時器等待后,薄型氣缸達到上限位,推料氣缸完成推料至廢料存儲器中,無桿氣缸向左移至左限位,進入初始等待狀態(tài)。 之后進入搬運狀態(tài),根據(jù)不同的信號完成不同的動作: ( 1)當加工站傳感器有非廢料信號輸入,傳送站準備信號輸入,無桿氣缸進右移,直至右限位,經(jīng)過定時器等待后,薄型氣缸達到上限位時,無桿氣缸向左移至左限位,進入初始等待狀態(tài);或者搬運分揀單元為單步調(diào)試時實現(xiàn)。4Y1=0 基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 30 梯形圖 橫臂機械手搬運分揀循環(huán)控制程序段是本設計的核心部分,梯形圖如圖 34,。3B1=0amp。4Y1=1 1B1=1amp。2B1=1amp。1Y2=0 2B2=1 3Y2=1amp。3B1=0 1Y1=0 非正常工件 amp。1B3=1 1Y1=1 1B1=1amp。2Y1=0 3B1=0amp。1B3=1 2Y1=1amp。定時器 1=1 3Y3=1 3B3=1 2Y1=0 3B1=1amp。S3=1 2Y1=1amp。2B1=1amp。2Y1=1amp。順序控制圖在搬運和分揀動作的時候分開,說明了機械手對正常工件和廢料不同處理功能 。 具體如圖 33所示。 根據(jù) PLC的內(nèi)存分配原理,如表 31 表 41 搬運分揀單元順序控制中 S7200 變量分配 序號 向 MES發(fā)送數(shù)據(jù) 地址 備注 1 左限位 I 無桿氣缸 2 中間限位 I 無桿氣缸 3 右限位 I 無桿氣缸 4 上限位 I 薄型氣缸 5 下限位 I 薄型氣缸 6 夾緊 I 氣動手指 7 廢料推出位 I 推料氣缸 8 上電 I 9 開始 V 10 復 位 V 11 調(diào)試 V 12 手動 V 13 單聯(lián) V 14 停止 V 15 廢料 上站輸入 16 加工站完成信號 上一站 17 傳送帶準備信號 下一站 18 已經(jīng)加工 VW8 系統(tǒng)控制功能,上電后“復位”按鈕燈閃爍,按“復位”按鈕,氣缸進行復位,氣缸復位完成后, 1B1= 2B1= 3B1=0、 4B1=1,此時“開始”按鈕閃爍;按“開始”按鈕,程序開始運行。自動和手動取決了控制模式的方式,如果需要對機械手順序控制的監(jiān)控,可以用過手動模式進行監(jiān)控;對于流水線的全部工作,需要使用自動模式,同時要達到聯(lián)動,以保證下一站能夠正確接收到信號 。 27 流程圖 系統(tǒng)工作的方式可以設置為自動流水線和手動下單兩種模式。 4Y1為控制推料氣缸的電磁閥 控制要求 搬運分 揀操作站根據(jù)上一站的加工完成信號和廢料信號,完成廢料分揀、搬運任務 。 2Y1為控制薄型氣缸的電磁閥 ( 3) 3B1為安裝在氣動手指的一個極限工作位的磁性傳感器。 1Y 1Y2為控制無桿氣缸的電磁閥。直線氣缸: CY3RG20600;推料氣缸:CDJ2B1630; ( 2)氣動手指: MHZ216D; ( 3)速度控制閥; ( 4)電磁閥: 4V11006, 4V12006, 4V130C06; ( 5)調(diào)速閥; ( 6)壓力表; ( 7)分水濾氣器。 25 4 機械手搬運分揀系統(tǒng)的實現(xiàn) 機械手搬運分揀系統(tǒng)原理圖 圖 41 PLC控制原理圖 氣動回路原理圖 氣動控制系統(tǒng)是本工作單元的執(zhí)行機構,該執(zhí)行機構的邏輯控制功能是由 PLC實現(xiàn)的??梢酝ㄟ^基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 24 USB接口將工程下載到觸摸屏上。同時 256色的色彩保證你畫面的高質(zhì)量輸出。 EV5000是步科觸摸屏的組態(tài)軟件,有多項方便人 機交互的功能,如備份功能、 PLC類型替換功能、多工程控制、 HMI類型替換、組態(tài)自動保存功能。 表 36 傳送指令與移位寄存器指令 語句 描 述 語句 描述 MOVB IN, OUT 傳送字節(jié) SHRB DATA, S_BIT, N 移位寄存器 STEP7編程軟件 在本示例項目中,我們所使用的為 Step7 ,主站使用 CP 5611網(wǎng)卡與 PLC通信,從站使用 PC/MPI或 CP5611通信電纜與 PLC通信。 表 34 輸出指令與其他指令 輸 出 指 令 語句 描述 其 他 指 令 語句 描述 = bit 輸出 NOT 取反 =I bit 立即輸出 EU 正跳變 S bit, N 置位 ED 負跳變 SI bit, N 立 即置位 NOP N 空操作 R bit, N 復位 RI bit, N 立即復位 ( 4)定時器與計數(shù)器指令。 表 32 標準觸點指令 語句 描述 語句 描述 LD bit 裝載,電路開始的常開觸點 LDN bit 取反后裝載,電路開始的常閉觸點 A bit 與,串聯(lián)的常開觸點 AN bit 取反后與,串聯(lián)的常閉觸點 O bit 或,并聯(lián)的常開觸點 ON bit 取反后或,并聯(lián)的常閉觸點 ( 2)堆棧有關的指令。初學者可選通信速率的默認值 9600bit/s。 圖 32 PC/PPI電纜外形 ( 2)默認設置: 基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 22 Ⅰ PC/PPI電纜的通信端口為 0. Ⅱ 計算機的通信口為 COM 1。 圖 31 S7200系統(tǒng) PLC的編程系統(tǒng) ( 1) PC/PPI電纜連接 將 PC/PPI電纜有“ PC”標記的 RS232端連接到計算機的 RS232通信接口上,標有“ PPI”標記的 RS485端連接到 CPU模塊的通信口上。 21 3 系統(tǒng)軟件 STEP 7Micro/WIN 編程軟件 S7200系統(tǒng) PLC的編程系統(tǒng) S7200系列 PLC是西門子公司的 S7可編程控制器系列中微型機,在使用 S7200系列 PLC時,需要對其進行編寫, STEP 7Micro/WIN是用于開發(fā)西門子 S7200系列 PLC的專業(yè)軟件,基于 Windows的應用軟件,其功能強大,主要為用戶開發(fā)控制編程所使用,同時也可以實時監(jiān)控用戶程序的執(zhí)行狀態(tài),其編程環(huán)境基友操作方便、使用簡單、易于掌握的特點,用戶能很快的學會并進行程序開發(fā) [5]。 表 210 EM 277 PROFIBUS DP模塊的技術規(guī)范 物理特性 尺寸( W H D) 71 x 80 x 62 mm 重量 175 g 功率損失(耗散) 通信性能 節(jié)點數(shù) 1 port 電氣接口 RS 485 隔離(外部信號到 PLC邏輯) 500 VAC(電氣) PROFIBUSDP/MPI波特率 (自動設置 ) , , , , 500kbps; 1, , 3, 6和 12Mbps 協(xié)議 PROFIBUSDP從站和 MPI從站 電纜長度 1200m 1000m 19 500kbps 400m 1- 200m 312Mbps 100m 網(wǎng)絡能力 站地址設定 0- 99 (由旋轉開關設定 ) 每個段最多站數(shù) 32 每個網(wǎng)絡最多站數(shù) 126,最大到 99個 EM 277站 MPI連接 總共 6個,其中 2個預留 (1個為 PG, 1個為 OP) 電源損耗 + 5V DC (從 I/O總線 ) 150 mA 24V DC輸入電源需求 電壓范圍 - DC 端口增加 24V, 120mA輸 出 30mA 端口工作電流 60mA 端口增加 5V, 90mA輸出 180mA 電源噪聲 (10MHz) 峰峰值 1V 隔離 (輸入電源與邏輯電路之間 ) 500V AC,1分鐘 通訊口上 5V DC電源 每個口最大電流 90mA 隔離變壓器與 24V DC 500V AC, 1分鐘 輸入和邏輯電路隔離 通訊口上 24V DC電源 電壓范圍 - DC 每個口最大電流 120 mA 電流限制 - A 隔離 非隔離 西門子 S7300 , CPU 313C2DP 本系統(tǒng)中的 CPU 313C2DP主要起 集成模擬量輸出和數(shù)字量輸出功能的作用,其基本技術數(shù)據(jù)見下表: 表 211 CPU 313C2DP技術數(shù)據(jù) 項目 備注 電源(額定值) 24V DV 總 I/O 地址區(qū)域 最大 1024 字節(jié) /1024 字節(jié)(可 以任意編址) 基于 PLC的機械手搬運控制系統(tǒng)實現(xiàn) 20 狀態(tài)變量數(shù)量 最大 30 個 控制變量數(shù)量 最大 14 個 位存儲 256 個 接口類型 集成的 RS485 接口 本章小結 本章介紹了 系統(tǒng)所涉及到硬件,首先介紹了 MES網(wǎng)絡型模塊式柔性自動化生產(chǎn)線實訓系統(tǒng),著重介紹了搬運分揀單元,對該站中氣動手指、氣缸、電磁閥、磁性開關、調(diào)速閥、浮動接頭進行了詳細的解釋,概述了主控單元的組成與功能。 EM 277 可以連接到網(wǎng)絡上的 S7300主站進行通信。 西門子 S7200 , CPU224 CPU224的 PLC主機如圖 213,該模塊包括一個中央處理器 CPU、數(shù)字 I/O、通信口及電源,這些器件都被集成到一個緊湊獨立的設備中,形成了一個功能強大的微型 PLC,具體見下圖: 圖
點擊復制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1