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deh系統(tǒng)的作用功能及組成技術講課材料(參考版)

2025-05-16 18:10本頁面
  

【正文】 有一些使用進口掛閘電磁閥的廠家更換電磁閥后,也從根本上解決了掛閘問題。該閥為DN15通徑,采用旁路接法。 當這兩種故障同時存在時,很難通過調配節(jié)流孔來解決。當危急遮斷滑閥的研磨面不是很好時,就會將滑閥沖擊掉下來。掛閘電磁閥通電后,危急遮斷器的掛閘油口油壓降低,保安油壓推動危急遮斷滑閥上移,使研磨面貼合,完成掛閘??梢酝ㄟ^放大掛閘油路的節(jié)流孔至φ8~φ10,或減小保安油路的節(jié)流孔至φ4來解決。 機組保安系統(tǒng)改造后,掛閘電磁閥一般安裝在前箱外部。早期使用的掛閘電磁閥為美國Vickers的DG4S4型電磁閥。5) 可以將電磁閥1與電磁閥2互換位置,如果此時仍為高報警,則說明電磁閥3故障,如果此時變?yōu)榈蛨缶?,說明電磁閥1故障。報警后首先要確定是哪一只電磁閥故障,可以通過更換電磁閥的位置來判定。可以通過檢查清洗節(jié)流孔來清除故障。ASP油壓報警多數是由于節(jié)流孔堵塞造成的。如果AST電磁閥沒有動作時,ASP1或2壓力開關動作,或AST電磁閥復位后壓力開關不復位,就存在ASP油壓報警。ASP油壓由AST油壓通過節(jié)流孔產生,再通過節(jié)流孔到回油。 對于前一種情況,打開進油門,使用伺服閥測試工具通過外加信號的方法將閥門開啟至原來位置,如果此時沒有振動,說明是控制信號問題,由熱工檢查處理;如果振動加大,說明是伺服閥故障,應立即更換伺服閥。當振動發(fā)生時,通過強制信號將該閥門慢慢置于全關位置,關閉進油門,拔下伺服閥插頭,測量振動。第四、控制信號夾帶交流分量,使HP油管內的壓力交變產生油管振動?!禘H系統(tǒng)安裝調試手冊》中規(guī)定管夾必須可靠固定,如果管夾固定不好,會使油管發(fā)生振動。油動機與閥門本體相連,例如200MW機組中壓調門,油動機在汽缸的最上部,當機組振動較大時,勢必造成油動機振動大,與之相連的油管振動也必然大。油管振動會引起接頭或管夾松動,造成泄漏,嚴重時會發(fā)生管路斷裂。DEH對由于閥門突跳引起的油動機擺動無能為力,只有通過修改閥門特性曲線使常用工作點遠離該位置。在閥門關小的過程中,同樣在蒸汽力的作用下,主閥又由門桿的上死點突然跳到門桿的下死點,造成流量減小,DEH又發(fā)出開大該閥門指令。3)閥門突跳引起的輸出指令變化。2)伺服閥故障。產生油動機擺動的原因主要有以下幾個方面:1)熱工信號問題。在輸入指令不變的情況下,油動機反饋信號發(fā)生周期性的連續(xù)變化,我們稱之為油動機擺動。當安全系統(tǒng)發(fā)生故障出現泄漏時,安全油壓降低,會使一個或數個卸荷閥關不嚴造成油動機內泄。當油動機上卸荷閥動作后發(fā)生卡澀會造成泄漏,當泄漏大時油動機無法開啟,當泄漏小時造成內泄。此時,該油動機的回油管溫度會升高。3)伺服閥泄漏。當回油閥未關緊或閥門不嚴時,高壓油直接泄漏到回油管,造成內泄。2)蓄能器短路。~,如果二者的差值過小,會造成安全閥溢流。此時,油泵的電流會增大。如果在冷卻系統(tǒng)已經投入并正常工作的情況下,油溫持續(xù)在50℃以上,則我們認為系統(tǒng)發(fā)熱量過大,油溫過高。已不能運行,需要換油。(),就應投入再生裝置,這時酸度會很快下降。 抗燃油的酸值升高后,必須連續(xù)投入再生裝置。水在抗燃油中會發(fā)生水解,水解會產生磷酸,磷酸又是水解的催化劑。所以,我們在設計和安裝EH系統(tǒng)時應注意:1)EH系統(tǒng)組件特別是管道應遠離高溫區(qū)域;2)增加通風,降低環(huán)境溫度;3)增加抗燃油的流動,盡量避免死油腔。影響抗燃油酸度的因素很多,對于我們使用的EH系統(tǒng)來講,影響抗燃油酸度的主要因素為局部過熱和含水量過高,其中以局部過熱最為普遍??谷加退嶂瞪?因該部分機構裝在泵體內,最好由泵制造商委派的專業(yè)技術人員來完成。當推動活塞發(fā)生卡澀或摩擦力增大時,調節(jié)閥輸出的壓力信號變化不能及時轉化成斜盤傾角(即泵輸出流量)變化,使泵的輸出壓力發(fā)生波動。出現這種情況,可以拆下調節(jié)閥并解體,清洗相關零件,檢查閥芯磨損情況,復裝后基本可以消除該閥故障。調節(jié)閥裝在泵的上部,感受泵出口壓力變化并轉化成推動機構的推力,其上的調整螺釘用于設定系統(tǒng)壓力。 出現EH油壓波動現象,主要是由于泵的調節(jié)裝置動作不靈活造成的。我們則認為該泵出現調節(jié)故障。 EH系統(tǒng)中配置的二臺主油泵是恒壓變量泵。本文將對EH系統(tǒng)的一些典型故障進行分析,并將常規(guī)的處理方法介紹給大家。十七、 EH系統(tǒng)的典型故障及處理 在控制理論及電子技術飛速發(fā)展的今天,新建機組普遍采用高壓抗燃油的純電調系統(tǒng),而大部分使用液調的機組也已經改為高壓純電調系統(tǒng)。1與DCS或廠網數據共享。OPC控制(103%)。多(單)閥控制??焖贉p負荷(RUNBACK)。調頻功能。自動同期控制。對于主汽門,只是將伺服閥去掉,換成了試驗電磁閥,而卸荷閥是當AST電磁閥動作時,卸去AST油,使主汽門快速關閉。反之,負荷降低。 自循環(huán)濾油系統(tǒng)主要有:濾油泵、纖維素過濾器(精密過濾),硅藻土再生裝置(使油保持中性)等組成。十五、 各系統(tǒng)工作原理 供油系統(tǒng) 去EH母管供油系統(tǒng)簡圖主要由:油箱、抗燃油泵(2臺)、蓄能器25升、進出口門、逆止閥(單向閥)、壓力表等組成。若一時難以查明或暫時無法解決,應加強檢查,制定切實可行的預防措施,防止高壓油管道破裂,機組負荷波動過大。 結束語DEH控制下,一旦出現調門晃動,由于其油壓較高(P≥13MPa),高壓油管道系統(tǒng)往往伴隨著較大的震動聲。而一旦協調解除,那么,DEH中的“一次調頻”就會起作用,并以單機閉環(huán)為標準,測量自身轉速并加以維持,由于此時機組在網上運行,頻率不可能不出現波動,造成“一次調頻”頻繁動作,反映在調門上,即為晃動現象。這是因為:對于投協調后的機組來說,DEH只相當于一個執(zhí)行機構。解決的方法:停機后進行消缺。由于某一高調門門芯脫落,當負荷變動時,雖然該調門的反饋桿動作,表面上該調門參與計算與動作,但由于實際閥門已失去調節(jié)作用,導致實際負荷與指令輸出不能對應,程序重新進行計算,如此反復,最終反映為高調門和負荷出現波動。解決的方法:及時校正已變形的閥門反饋桿,最好采取適當措施,增大調門反饋桿的強度,以提高其抵御變形的能力。由于其工作的環(huán)境較差,動作頻繁,容易造成高壓調門的反饋桿變形,若變形較為明顯時,即可直接觀察出來。(2)高調門反饋桿變形 由于在“CCS”狀態(tài)下,DEH只相當于一個執(zhí)行機構,而隨著鍋爐參數的變化,機組負荷要保持不變,高調門的動作較為頻繁。此時,應與熱工、汽機人員,重點檢查、核對在“多閥”狀態(tài)下,調門的實際開啟順序和組態(tài)時開啟的調門是否一一對應,若出現錯誤,應重新進行組態(tài)。而解除“CCS”和“AGC”控制,將“DEH”切為“手動”“單閥”狀態(tài)運行,則調門晃動現象消失,機組運行較為穩(wěn)定。給機組的安全運行帶來隱患。出現的問題 機組在正常運行中,一般調門在多閥狀態(tài),而“CCS”(協調)“AGC”(負荷
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