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正文內(nèi)容

粉塵綜合治理可行性研究報告(參考版)

2025-03-04 00:02本頁面
  

【正文】 原檢修平臺保留; 1各帶落煤管原有的鎖氣器予以保留,安裝在原來的位置上; 1在原煤的全水分不高于 12%的情況下運(yùn)行,不得有堵煤現(xiàn)象; 1安裝完工后,液壓推桿等附屬設(shè)施應(yīng)恢復(fù)(保留使用原來的); 1安裝前,落煤管刷兩遍鐵紅 防銹漆;安裝后,再刷一遍中灰面漆; 1竣工后,交竣工圖叁份;一份交廠資料室備案,一份留作車間、班組設(shè)備維修用。尺寸 600 寬 500 高。 十一、設(shè)備、材料明細(xì)表 1.設(shè)備(含安裝、調(diào)試費用) 單位:萬元 序號 名 稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單 價 總 價 波型下煤管 1000mm 1000mm 108米 5. 3萬 /米 572. 4萬 1 耐磨襯板 460 300 δ 25 156噸 1 156 萬 2 可活動擋煤板 懸掛式 50個 0. 1 5 萬 3 埋頭螺栓 M16 70 6000 套 0. 0002 1. 2萬 4 設(shè)計、施工費用 220 萬 5 其它 70 萬 合計 1025. 08萬 技術(shù)要求 根據(jù)原各帶的落煤管基礎(chǔ)進(jìn)行改造; 各段落煤管均采用法蘭聯(lián)接,材質(zhì)為等邊角鋼 50 5。包括:節(jié)能降耗方面、提高安全性、提高可靠性等;對環(huán)境的影響;經(jīng)濟(jì)效益;社會效益等。同時由于落煤管漏煤現(xiàn)象的頻繁發(fā)生,造成 各皮 帶煤粉堆積,粉塵飛揚(yáng),煤粉濃度極高,嚴(yán)重影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行 ,改造后,此類現(xiàn)象將大為減少甚至杜絕。 九、評價結(jié)論 : (一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù),從安全、技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面,論述工程項目的可行性和存在問題。 (十二)其它外部條件是否具備: 是 六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表: 投資估 算表: (一)設(shè)備費: 萬元 (二)施工費: 220 萬元 (三)其它費: 70 萬元 (四)工程總投資: 萬元 (五)設(shè)備、材料明細(xì)表:見附表 七、經(jīng)濟(jì)效益分析: (一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的計算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等: 減少了 穿孔 、 漏煤 、跑粉 現(xiàn)象 ,極大地改善了檢修的勞動強(qiáng)度和運(yùn)行人員的工作環(huán)境,節(jié)能降耗。 (六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實情況; 無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。 (三)工程施工周期: 單項工期需要 20天 (四)設(shè)備制造周期: 耐磨襯板的制造周期為 1個月 。 (十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述: 在原基礎(chǔ)上進(jìn)行施工,無需考慮上述因素。 (八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護(hù)的評價: 減少了落煤管 穿孔 、 漏煤 、跑粉 現(xiàn)象 ,節(jié)能降耗。 (六)完成后系統(tǒng)布置的變化: 系統(tǒng)布置無變化 (七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙; 可使 落煤管無穿孔、漏煤粉、 下煤不正 等不良現(xiàn)象,使落煤管運(yùn)行的安全性和可靠性系數(shù)提高,效率提高。 (三)項目范圍: 將現(xiàn)有落煤管改成 波型 落 煤管 , 內(nèi)部 加裝 耐磨襯板 和可活動檔 煤板。 四、項目規(guī)模和主要內(nèi)容: (一)項目方案及內(nèi)容綜述(不超過 40個字); 將現(xiàn)有落煤管改成 波型 落 煤管 , 內(nèi)部 加裝 耐磨襯板 和可活動檔煤板。可基本 杜絕落煤管穿孔漏煤現(xiàn)象的發(fā)生,使安全性、可靠性大大提高,從而達(dá)到既保證出力,又節(jié)能降耗 的效果 。 (六)要求定量、準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、投資費用、效益、投資回收作出綜合比較: 將現(xiàn)有落煤管逐條改造。 (五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實施可行性、合理性、存在問題和解決辦法: 該項工程可提高落煤管的耐磨性,實際使用效果顯著,可大大減少檢修工作量,提高輸煤系統(tǒng)的安全可靠性。 (三)施工方案、過渡方案: 根據(jù)現(xiàn)有落煤管的基礎(chǔ),逐條改造。 三、方案論證: (一)方案描述: 將現(xiàn)有落煤管改成 波型 落 煤管 , 內(nèi)部 加裝 耐磨襯板 和可活動檔煤板。 6.改善勞動環(huán)境和條件等:減少了 穿孔 、 漏煤 、跑粉 現(xiàn)象 ,極大地改善了檢修的勞動強(qiáng)度和運(yùn)行人員的工作環(huán)境。 3.系統(tǒng)匹配:無變化 4.環(huán)境保護(hù):減少了 穿孔漏煤 跑粉 現(xiàn)象 ,節(jié)能降耗。 (五)存在的主要問題: 1. 缺陷情況的記錄和敘述: 落煤管穿孔漏煤現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴(yán)重影響了設(shè)備的正常運(yùn)行 和安全 文明生產(chǎn) 。 (四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論: 將現(xiàn)有落煤管改成 波型 落 煤管 ,其 內(nèi)部 5mm不銹鋼板換成 25mm厚的 ZGMn132耐磨襯板,用埋頭螺栓固定,導(dǎo)料槽上部安裝 懸掛式 可活動檔板,以調(diào)整落煤點。同時由于落煤管漏煤現(xiàn)象的頻繁發(fā)生,造成 各皮 帶煤粉堆積,粉塵飛揚(yáng),煤粉濃度極高,嚴(yán)重影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。但在實際使用過程中,發(fā)現(xiàn)不適用于本廠煤質(zhì),磨損嚴(yán)重,目前多處落煤管已穿孔。 (二)項目提出的背景: 各帶落煤管 在設(shè)計時沒有考慮鋼板耐磨的問題。 改進(jìn)后,減少了粉塵濃度,提高了安全運(yùn)行的可靠性,沒有任何負(fù)面影響。 (二)對改進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán)境影響等方面的對比分析。 將犁板尾部角度進(jìn)行調(diào)整,加長尾部犁板采用不銹鋼,并采用弧形結(jié)構(gòu)的形式來防止拋 煤現(xiàn)象的發(fā)生。 犁板尾部角度較大,導(dǎo)致有 少部分煤拋灑在煤倉外。 九、評價結(jié)論: (一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù),從安全、技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面,論述工程項目的可行性和存在問題。 (七)需要停機(jī)停爐等計劃的落實情況: 無 (八)進(jìn)口設(shè)備是否具備采購條件: 無 (十)主要設(shè)備及材料的采購是否采用招議標(biāo)方式進(jìn)行:是 (十一)主要設(shè)備及材料采購的被招標(biāo)對象(制造商)的選擇: 建議選購浙江富達(dá)液壓機(jī)械 有限公司 (十二)其它外部條件是否具備: 是 六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表: (一)投資估算表: (二)設(shè)計費: 萬元 (三)調(diào)試費: 萬元 (四)設(shè)備費: 萬元 (五)施工費(其中人工費): 萬元 (七)工程總投資: 25 萬元 (八)設(shè)備、材料明細(xì)表:見附表 七、經(jīng)濟(jì)效益分析: (一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的計算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等: 減少漏煤,減少了粉塵濃度、提高了安全可靠性,相對提高了經(jīng)濟(jì)性。 (五)勘測設(shè)計周期: 7天. (六)資金來源等的落實情況: 需華銀公司撥款。 (十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述: 在建筑物內(nèi)部進(jìn)行施工,無需考慮上述因素。 (八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護(hù)的評價: 環(huán)境粉塵濃度大大降低。 (二)工程計劃開竣工時間; 2021 年 12 月 10日開工 12 月 31 日竣工。同時,保證了安全就提高了經(jīng)濟(jì)效益。 (六)要求定量、準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、投資費用、效益、投資回收作出綜合比較: 犁煤器共有 46 臺,犁刀加長板 46*4 個 ,高分子耐磨犁板 46*2 套,設(shè)備費及安裝調(diào) 試費共計 25 萬元。 (三)施工方案、過渡方案: 在原犁煤器上進(jìn)行施工,首先將皮帶停止運(yùn)行,在原犁煤器上施工。 三、方案論證: (一)方案描述: 將原犁煤器犁刀尾部加長;在原犁煤器犁板中間加一塊高分子耐磨犁板。 3.系統(tǒng)匹配:無變化 4.環(huán)境保護(hù):能極大的減少粉塵濃度 5.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:減少浪費, 6.改善勞動環(huán)境和條件等:主要是改善勞動環(huán)境,有利于職工身體健康。 (五)存在的主要問題: 1. 缺陷情況的記錄和敘述: 在配煤時經(jīng)常出現(xiàn)煤倉周圍( 朝皮帶運(yùn)行方向)漏煤現(xiàn)象。 (三)進(jìn)行的必要性: 漏煤嚴(yán)重,造成 6 皮帶層粉塵飛揚(yáng),加之 6 皮帶上不能用水沖冼,造成二次污染,因此必須把漏煤點消除。 6帶犁煤器改造可研報告 項目名稱: 6 帶犁煤器改造 項目性質(zhì):技改 可研編制人:周斌 項目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)行二處 項目負(fù)責(zé)人: 盧順新 編制部門: XX 發(fā)電廠燃料運(yùn)行二處 編制時間: 2021 年 11 月 6帶犁煤器改造可研報告 一、前言 (一)項目名稱: 6帶犁煤器改造 (二)項目性質(zhì):技改 (三)可研編制人:周斌 (四)項目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)行二處 (五)項目負(fù)責(zé)人:盧順新 二、項目提出的背景及改造的必要性: (一)承擔(dān)可行性研究的單位: 華銀 XX火力發(fā)電分公司。 緩沖鎖氣器應(yīng)能使高速落下的煤流在緩沖擋板上得到緩沖,其重錘的重量應(yīng)保證檔板的開度隨煤流的沖擊力而變化,從而減少煤流的沖擊力和誘導(dǎo)風(fēng)量。 在不受煤流沖擊的 適當(dāng)部位設(shè)置大小合適、密封良好的檢查門, 以便于檢查料流及人工疏導(dǎo)堵塞 ; 對于易于磨損 及 需要調(diào)整、檢查和更換的部件要求能比較方便地拆卸、更換和修理 ; 緩沖擋板應(yīng)可方便地從檢修門中取出進(jìn)行更換或檢修; 煤斗鎖氣器 各轉(zhuǎn)動件必須轉(zhuǎn)動靈活,不得有卡阻現(xiàn)象, 密封措施完整、操作靈活 ,到位準(zhǔn)確; 重錘機(jī)構(gòu)應(yīng)能方便地增減重錘數(shù)量,控制緩沖擋板的閉合力矩。 煤斗 采用 焊接 加工制造, 所有焊接處先打坡口處理,保證焊接質(zhì)量。使我車間安全文明生產(chǎn)上一個臺階,沒有任何負(fù)面影響。但可使我公司安全文明生產(chǎn)上一個臺階。 七、經(jīng)濟(jì)效益分析: (一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的計算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等: 無直接經(jīng)濟(jì)效益、 但可使我公司安全文明生產(chǎn)上一個臺階。 (七)需要停機(jī)停爐等計劃的落實情況: 需停用一邊輸煤系統(tǒng),逐邊改造。 五、工程實施條件: (一)工程項目有關(guān)征地、占地、施工臨時用地、拆遷、賠償?shù)韧獠織l件的落實情況:無 (二)設(shè)計、施工單位的選擇: 耒電耒能公司 (三)工程施工周期: 30 天 (四)設(shè)備制造周期:軸承座的制作要 10 天左右 (五)勘測設(shè)計周期: 5天. (六)資金來源等的落實情況: 需華銀公司撥款。 (九)對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況: 無 (十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期: 煤斗制作要 20 天左右,軸承座的制作要 10 天左右。 (六)完成后系統(tǒng)布置的變化: 無變化 (七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙; 使煤斗和鎖氣器的密封性提高,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行設(shè)計安裝。 (三)項目范圍: 煤倉間 (四)項目的主要設(shè)備材料構(gòu)成; δ 8 普通 鋼板 , δ 12 不銹 鋼板 , 304 軸承, 軸承座。 四、項目規(guī)模和主要內(nèi)容: (一)項目方案及內(nèi)容綜述(不超過 40個字); 配倉層 92 個煤斗加寬加長,內(nèi)部增加耐磨襯板,保留原有 92 套鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動部分的公母套形式為軸承形式。使我車間安全文明生產(chǎn)上一個臺階。 (六)要求定量、準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、投資費用、效益、投資回收作出綜合比較: 配倉層 92 個煤斗進(jìn)行加寬加長改造, 92 套煤倉鎖氣器,更換軸承,改進(jìn)重錘結(jié)構(gòu), 設(shè)備費及安裝費用共計 萬元 。 (五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實施可行性、合理性、存在問題和解決辦法 : 此改造方案可防止負(fù)荷大時煤斗漏煤現(xiàn)象,解決煤倉鎖氣器設(shè)計落后,跑粉煤嚴(yán)重,配倉層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。 (三)施工方案、過渡方案: 共有 92 個煤斗和 92 塊檔板,分四次改造安裝。 保留原有鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動部分的公母套形式為軸承形式。 (七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題 通過改造可解決 犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤斗外面及 煤倉鎖氣器設(shè)計落后,跑粉煤嚴(yán)重,配倉層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題 。 5.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:減少煤的流失。 : 打煤時由于粉塵濃度大,無法看清路面,嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)。 (五)存在的主要問題: 1. 缺陷情況的記錄和敘述: 由于煤斗尺寸過小,犁煤器經(jīng)常將煤犁出 煤斗外面,運(yùn)行班經(jīng)常組織鏟煤。 (四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論: 實際運(yùn)行中, 由于煤斗尺寸過小,犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤斗處面,加上鎖氣器鎖氣器檔板是公母套結(jié)構(gòu)的, 一旦因煤 中 的雜物 卡堵或銹蝕,就會造成檔板開啟不靈活,不能達(dá)到自動鎖氣器的作用。 造成 各皮 帶粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,嚴(yán)重 損害了工作人員的身心健康,影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行 。 (二)項目提出的背景: 6 帶煤倉間的煤斗由于原始設(shè)計失誤,煤斗尺寸過小,內(nèi)部沒有加耐磨襯板,個別煤斗已磨穿孔;鎖氣器開啟不靈活,無負(fù)荷時不能自動復(fù)位關(guān)閉, 造成6皮 帶粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,粉 塵 濃度極高 。 安裝完后,刷一遍中灰面漆; 竣工后, 提供有關(guān)技術(shù)文件資料、計算書和各類圖紙 叁份
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