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正文內(nèi)容

塑料公司新建項目試生產(chǎn)使用方案-wenkub.com

2025-05-11 00:21 本頁面
   

【正文】 主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人、安全管理人員均經(jīng)過市安監(jiān)局培訓(xùn)后持證上崗。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。我公司對職工開展了安全教育培訓(xùn)工作,新進職工都進行三級安全教育。制定危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案演練的年度工作計劃,明確預(yù)案演練的頻次、演練主題等內(nèi)容,根據(jù)本企業(yè)的實際情況,以及重點單元裝置和儲存區(qū)域的危險特性情況,明確子預(yù)案的演練要求。 做好水源污染防控。預(yù)案編制中,要制定事故報告責(zé)任追究制,由相關(guān)報告人承擔(dān)未盡報告責(zé)任的行政和經(jīng)濟處罰。 建立事故突發(fā)時分級分類的報告職責(zé),并落實報告責(zé)任追究制。根據(jù)重點單元裝置和儲存區(qū)域的安全風(fēng)險評估結(jié)論和相關(guān)工藝規(guī)程、操作規(guī)程的技術(shù)要求,明確現(xiàn)有裝備設(shè)施的控制手段能否防范事故發(fā)生或能否緊急處置異常情況。 確定發(fā)生爆炸、泄漏、火災(zāi)事故后,事故現(xiàn)場可能造成的最大人員傷亡程度以及構(gòu)筑物及設(shè)施、設(shè)備最嚴重破壞程度。 危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案 根據(jù)國家安全監(jiān)督管理局頒布的 AQ/T90022022《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》 、 《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》要求,結(jié)合企業(yè)實際,制定符合本企業(yè)實際情況的事故應(yīng)急預(yù)案。 落實安全設(shè)立評價及消防安全設(shè)計要求的各安全設(shè)施及管理措施。因此,本建設(shè)項目與周邊企業(yè)、民居的相互影響是可以接受的。 周邊環(huán)境對建設(shè)項目的影響建設(shè)項目周邊環(huán)境中東側(cè)為永安環(huán)保公司及歐文公司,南側(cè)為喬30 / 34森公司。其影響范圍限于生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi),不會對周邊的企業(yè)造成影響。 泄漏事故所使用的原料中,固態(tài)物料發(fā)生泄漏事故時,其影響范圍僅在泄漏區(qū)周邊,不會對周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動造成影響。對周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活的影響主要有以下幾方面: 發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故本項目涉及可燃/易燃物(如:甲醇、甲醛等) ,若發(fā)生泄漏,上述可燃/易燃物蒸氣遇空氣可形成爆炸性混合物,遇明火或火花可引發(fā)火災(zāi)甚至爆炸事故。 處理: 切換風(fēng)機后加油。 (2) 關(guān)泵出口閥,停泵,放掉泵殼及入口管線內(nèi)的空氣。 停車后的再開車必須由有經(jīng)驗的操作人員操作。 爆炸 原因:原料氣中甲醇含量在爆炸極限之內(nèi),以點火器點火或熱觸媒點燃爆炸。 系統(tǒng)阻力大使風(fēng)量降低。 27 / 34 調(diào)整吸收塔液位。 吸收塔液位過高阻擋吸收塔進氣管。 開車前分析平衡濃度,檢查配料蒸汽閥。 適當(dāng)降蒸發(fā)溫度。 點火器安裝位置太高。 26 / 34 點火器功率太小。 停車檢修。 催化劑床層不平,或產(chǎn)生裂縫。 尾氣中 C0、CO CH 4含量高,H z含量低。 催化劑不平或裂縫。 降低生產(chǎn)負荷,提高氧醇比。 原料不合格(如氧化值低、水溶性差、含有乙醇)。 操作不當(dāng)造成觸媒有裂縫。 穩(wěn)定總蒸汽壓力 穩(wěn)定二塔液位。 二塔液位不穩(wěn)定,二返一流量過大。 配料蒸汽加強排液,提高過熱溫度,減量生產(chǎn)待溫度平均后再提量。 處理: 適當(dāng)提高氧醇比(提風(fēng)量或降蒸溫)。 氧化器副線閥沒關(guān)嚴或內(nèi)漏。 按處理蒸發(fā)液面突然升高處理。 蒸發(fā)液面突然升高。 按蒸發(fā)液位下降處理方法處理。 氧溫突然上升 原因: 蒸汽掉壓,使配料蒸汽量減少。 處理: 緊急停車。 提高操作水平,精心操作,避免氧溫波動。 處理:停車,重新裝填觸媒。 切換鼓風(fēng)機操作不當(dāng)。 停車,重新裝填觸媒。 觸媒層局部燃燒 現(xiàn)象:觸媒層不同測溫點溫差大,局部明亮,局部黑暗,產(chǎn)品中醇含量高。 水壓低。 如果是臟物堵塞液面計,沖洗。 關(guān)主線閥,用副線閥調(diào)節(jié),找儀表工修理。 蒸發(fā)液面突然下降 現(xiàn)象:蒸發(fā)溫度上升,氧化溫度上升,空氣壓力下降。 原因:蒸發(fā)器液位調(diào)節(jié)失靈(調(diào)節(jié)閥全開)。 如果蒸汽掉壓不嚴重,適當(dāng)加大配料蒸汽。 清洗管道和設(shè)備,以除去鐵組分及過剩的濕氣。 投料試車的目的19 / 34 最終檢查設(shè)備、管道是否完好,檢驗機泵的運轉(zhuǎn)情況。 冬季停車時要把各塔液位抽空,并用壓縮空氣把甲醛管線、冷卻器內(nèi)的甲醛吹掃干凈。 將蒸發(fā)器內(nèi)甲醇打入回收甲醇儲罐。 停鼓風(fēng)機、甲醇入料泵、甲醇循環(huán)泵、甲醛循環(huán)泵、甲醛采出泵、尾爐風(fēng)機。降低蒸發(fā)溫度(降低甲醛液循環(huán)量) 。 用少量觸媒填四周縫隙。 用蒸發(fā)溫度控制蒸發(fā)量并保持液位穩(wěn)定(甲醇平衡濃度根據(jù)蒸發(fā)能力具體調(diào)整,蒸發(fā)能力越強,平衡濃度可以更低) 。 逐步提風(fēng)量、降蒸溫控制氧醇比在 左右。點火后應(yīng)根據(jù)一塔底溫度及蒸發(fā)器溫度,逐漸關(guān)小直至關(guān)閉蒸汽加熱調(diào)節(jié)閥,打開甲醛換熱器控制閥,穩(wěn)定控制蒸發(fā)溫度。 蒸溫穩(wěn)定在規(guī)定溫度時,且保持 5min 以上,開點點火器點火。 當(dāng)蒸溫達到 55℃左右時,打開氧化器副線閥,關(guān)閉氧化器主線閥,打開蒸發(fā)器氣相出口閥,開蒸發(fā)器空氣入口閥,關(guān)預(yù)熱空氣閥,調(diào)整蒸發(fā)器壓力在 2kPa 左右,風(fēng)量在 1400Nm3/h 左右。 當(dāng)蒸發(fā)器液位、甲醇濃度達標后,停止加入甲醇。第一吸收塔液位指標合格后停止向第三吸收塔加水。水位正常后加水閥投自動,關(guān)蒸汽連通閥,開氣包放空閥。 蓋上反應(yīng)器上蓋,緊固好各連接法蘭。 先用滑石筆在觸媒筐內(nèi)壁上劃好刻度,再依次裝入 8~12 目、1~16 目、16~24 目、24~32 目、32~40 目觸媒。 。 聯(lián)系水、電、汽(氣),檢查水、汽(氣)壓力是否達到工藝指標。 吸收單元已正常運轉(zhuǎn)。謹慎,防止沖破防爆膜或安全閥啟跳。 檢測報警及聯(lián)鎖停車是否能及時正確動作。 檢查公用工程是否滿足生產(chǎn)需要。 已準備好試車用的母液 150m3。 公用系統(tǒng)已正常運轉(zhuǎn),包括水、電、蒸汽、儀表氣、氮氣。單機試車、聯(lián)動試車和投料試車 甲醛單機試車 甲醛的單機試車是采用粗產(chǎn)品貯槽的物料(母液)來模擬各部分的操作,從而保證裝置在正式試車時處于正常狀態(tài),單機試車正常后,再進行聯(lián)動試車。試生產(chǎn)(使用)的組織與指揮系統(tǒng) 試生產(chǎn)(使用)組織機構(gòu)與指揮組 長: 公司老總副組長: 某副總 張軍組 員: 公司部門領(lǐng)導(dǎo) 試生產(chǎn)(使用)技術(shù)小組組 長:張軍組 員:張劍、姜玉坤、姜玉平、劉保庚 試生產(chǎn)(使用)保運措施 人員培訓(xùn) 對操作人員進行了現(xiàn)場安全設(shè)施、設(shè)備、管路操作培訓(xùn),熟識各種閥門、管路及操作,并進行了考核。 入廠制度、控制室等要害部門保衛(wèi)制度已制定。 采樣點已確定,采樣器具、采用責(zé)任已落實。 分析檢測所需的儀器、化學(xué)藥品已齊備,分析規(guī)程及報表已落實。 試生產(chǎn)(使用)調(diào)度工作的正常秩序已形成,調(diào)度例會制度已建立。 生產(chǎn)裝置、罐區(qū)的消防噴淋、有毒、可燃氣體監(jiān)測報警儀器已投用,完好率達到 100%。 氣體防護、救護措施已落實。 安全、消防、急救系統(tǒng) 安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程、臺帳齊全,安全管理體系建立,人員經(jīng)安全教育后持證上崗。 儲罐位號、管線介質(zhì)名稱與流向、罐區(qū)防火有明顯標志。 物料儲存系統(tǒng) 原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品儲罐均已吹掃、試壓、氣密完畢。 通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)10 / 34 指揮系統(tǒng)電話暢通。DN150 蒸汽總管經(jīng)暖管試用,蒸汽系統(tǒng)壓力穩(wěn)定在 1 Mpa,流量平穩(wěn),完全可以滿足使用要求。 供電線路維護已經(jīng)落實,人員開始倒班巡線。室外消火栓型號為 SS150/ 共 11 套;室外設(shè)消防水炮共 11 套;生產(chǎn)車間、原料、產(chǎn)品、中間罐區(qū)安裝了水溶性泡沫滅火裝置;廢氣焚燒爐、原料、產(chǎn)品、中間罐區(qū)安裝氮氣使用裝置;原料、產(chǎn)品罐區(qū)安裝了噴淋裝置;生產(chǎn)車間裝置內(nèi)設(shè) SG24D65P 型室內(nèi)消火栓,配備了滅火器。 循環(huán)水系統(tǒng)已合格,運行穩(wěn)定。 物資供應(yīng)和保障已落實,實行 24 小時值班。 保運隊伍已建立。為能預(yù)防和及時、有效處理試生產(chǎn)(使用)過程中的突發(fā)事件,盡可能減少事故造
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