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cak6140數(shù)控車床故障檢測與維護-資料下載頁

2024-12-06 02:49本頁面

【導讀】文)領導小組審核后發(fā)給學生,最后同學生畢業(yè)論文等其它材料一起存檔。文獻、資料檢索閱讀:篇;是否具備獨立查閱文獻資料的能力。2.本表僅供參考,各系根據(jù)檢查需要,可對檢查內容進行必要的調整。隨著科學技術的發(fā)展,普通機床越來越不能滿足市場的需求,其勞動強度大,漸轉向數(shù)控化,因為數(shù)控機床可彌補普通機床的許多缺點,可實現(xiàn)加工精度高,多工序的集中化,自動報警,自動補償及自動監(jiān)控的功能。維護的相關類容。從數(shù)控車床的故障診斷的內容談起,介紹數(shù)控車床故障規(guī)律,并講述數(shù)控車床的常見故障,包括機械故障、伺服。系統(tǒng)故障、PLC電氣故障等。從而得知,數(shù)控車床維護是一門復雜的技術,要熟悉數(shù)控車床的各。個部分,理論與實踐相結合,提高工作效率。

  

【正文】 扇工作是否正常。每半年或每季度檢查一次風道過濾器是否有堵塞現(xiàn)象,若過濾網上灰塵積聚過多,不及時清理,會引起數(shù)控柜內溫度過高。 ( 4)數(shù)控系統(tǒng)的輸入 /輸出裝置的定期維護。 80 年代以前生產的數(shù)控車床,大多帶有光電式紙帶閱讀機,如果讀帶部分被污染,將導致讀入信息出錯。為此,必須按規(guī)定對光電閱讀機進行維護。 ( 5)直流電動機電刷的定期檢查和更換。直流電動機電刷的過渡磨損,會影響電動機的性能,甚至造成電動機損壞。為此,應對電動機電刷進行定期檢查和更換。數(shù)控車床、數(shù)控銑床、加工中心等,應每年檢查一次。 ( 6)定期更換存儲用電池。一般數(shù)控系統(tǒng)內對存儲器件設有可充電電池維護電路,以保證系統(tǒng)不通電期間能保持其存儲器的內容。在一般情況下,即使尚未失效 ,也應每年更換一次,以確保系統(tǒng)正常工作。電池的更換應在數(shù)控系統(tǒng)供電狀態(tài)下進行,以防更換時 RAM 內信息丟失。 ( 7)備用電路板的維護。備用的電路板長期不用時,應定期裝到數(shù)控系統(tǒng)中通電運行一段時間,以防損壞。 機械部件的維護 ( 1)主傳動鏈的維護,定期調整主軸驅動帶的松緊程度,防止因帶打滑造成的掉轉現(xiàn)象;檢查主軸潤滑的恒溫油箱、調節(jié)溫度范圍,及時補充油量,并清洗過濾器;主軸中刀具夾緊裝置長時間使用后,會產生間隙,影響刀具的夾緊,需及時調整液壓缸活塞的位移量。 ( 2)滾珠絲杠螺紋副的維護,定期檢查、調整絲杠螺 紋副的軸向間隙,保證反向傳動精度和軸向剛度;定期檢查絲杠與床身的連接是否有松動;絲杠防護裝置有損壞要及時更換,以防灰塵或切屑進入。 四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 17 ( 3)刀庫及換刀機械手的維護,嚴禁把超重、超長的刀具裝入刀庫,以避免機械手換刀時掉刀或刀具與工件、夾具發(fā)生碰撞;經常檢查刀庫的回零位置是否正確,檢查車床主軸回換刀點位置是否到位,并及時調整;開機時,應使刀庫和機械手空運行,檢查各部分工作是否正常,特別是各行程開關和電磁閥能否正常動作;檢查刀具在機械手上鎖緊是否可靠,發(fā)現(xiàn)不正常應及時處理。 ( 4)車床精度的維護,定期進行車床水平和 機械精度檢查并校正。機械精度的校正方法有軟硬兩種。其軟方法主要是通過系統(tǒng)參數(shù)補償,如絲杠反向間隙補償、各坐標定位精度定點補償、車床回參考點位置校正等;硬方法一般要在車床大修時進行,如進行導軌修刮、滾珠絲杠螺母副預緊調整反向間隙等。 第七章 數(shù)控車床故障維修實例 在數(shù)控車床實際工作中常常會出現(xiàn)各種各樣的故障。無論是機械故障還是電氣故障,若不及時排除故障,都會對經濟效益產生很大的影響。所以,對一些常見的數(shù)控機床故障要有一定的了解。以下是一些數(shù)控機床常見故障的維修實例。 修實例 例 1. 主軸噪聲的故障維修 故障現(xiàn)象:車床 CAK6140 在 1200 轉時,主軸噪聲變大 分析及處理過程: CAK6140 采用的是齒輪變速傳動。一般來講主軸產生噪聲的噪聲源主要有:齒輪在嚙合時的沖擊和摩擦產生的噪聲;主軸潤滑油箱的油不到位產生的噪聲;主軸軸承的損壞引起的噪聲。將主軸箱上蓋的固定螺釘松開,卸下上蓋,發(fā)現(xiàn)油箱的油在正常水平。檢查該擋位的齒輪及變速用的撥叉,看看齒輪有沒有毛刺及嚙合硬點,結果正常,撥叉上的銅塊沒有摩擦痕跡,且移動靈活。在排除以上故障后,卸下皮帶輪及卡盤,松開前后鎖緊螺母,卸下主軸 ,檢查主軸軸承,檢查中發(fā)現(xiàn)軸承的外環(huán)滾道表面上有一個細小的凹坑碰傷,更換軸承,重新安裝好后,用聲級計檢測,主軸噪聲達到正常范圍。 例 2. 加工件粗糙度不合格 故障現(xiàn)象: CAK6140 車床車削工件粗糙度不合格 分析及處理過程:該機床在車削外圓時,車削紋路不清晰,精車后粗糙度達不到。在排除工藝方面的因素后(如刀具、轉速、材質、進給量、吃刀量等),將主軸擋位掛到空擋,用手旋轉主軸,感覺主軸較松。打開主軸防護罩,松開主軸止退螺釘,收緊主軸鎖緊螺母用手旋轉主軸,感覺主軸合適后,鎖緊主軸止退螺釘,四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 18 重新精車削,問題得到解 決。 例 1. 車床 X 軸反向間隙過大 故障現(xiàn)象: CAK6140 加工圓弧過程中 X 軸出現(xiàn)加工誤差過大。 分析及處理過程:在自動加工過程中,從直線到圓弧時接刀處出現(xiàn)明顯的加工痕跡。用千分表分別對車床的 Z、 X 軸的反向間隙進行檢測,發(fā)現(xiàn) Z 軸為 ,而 X 軸有 。可以確定該現(xiàn)象是由 X 軸間隙過大引起的。分別對電動機連接的同步帶、帶輪等檢查無誤后,將 X 軸分別移動至正、負極限處,將千分表壓在 X 軸側面,用手左右推拉 X 軸中拖板,發(fā)現(xiàn)有 的移動值??梢耘袛嗍?X 軸導軌鑲條引起 的間隙。松開鑲條止退螺釘,調整鑲條調整螺母,移動 X軸, X 軸移動靈活,間隙測試值還有 ,鎖緊止退螺釘,在系統(tǒng)參數(shù)里將“反向間隙補償”值設為 10,重新啟動系統(tǒng)運行程序,上述故障現(xiàn)象消失。 例 2. 跟蹤誤差過大報警 故障現(xiàn)象: CAK6140 運動過程中 Z 軸出現(xiàn)跟蹤誤差過大報警。 分析及處理過程:該機床采用半閉環(huán)控制系統(tǒng),在 Z 軸移動時產生跟蹤誤差報警,在參數(shù)檢查無誤后,對電動機與絲杠的連接等部位進行檢查,結果正常。將系統(tǒng)的顯示方式設為負載電流顯示,在空載時發(fā)現(xiàn)電流為額定電流的 40%左右,在快速移動是就出現(xiàn)跟 蹤誤差過大報警。用手觸摸 Z 軸電動機,明顯感受到電動機發(fā)熱。檢查 Z 軸導軌上的壓板,發(fā)現(xiàn)壓板與導軌間隙不到 。可以判斷是由于壓板壓的太緊而導致摩擦力太大,使得 Z 軸移動受阻,導致電動機電流過大而發(fā)熱,快速移動時產生丟步而造成跟蹤誤差過大報警。松開壓板,使得壓板與導軌間的間隙在 ~ 之間,鎖緊緊定螺母,重新運行,機床故障排除。 例 1. 車床刀架轉不到位 故障現(xiàn)象: CAK6140 換刀時 3 號刀位轉不到位。 分析及處理過程:一般有兩種原因,第一種是電動機相位接反 ,但調整電動機相位線后故障不能排除。第二種是磁鋼與霍爾元件高度位置不準。拆開刀架上蓋,發(fā)現(xiàn) 3 號磁鋼與霍爾元件高度位置相差距離較大,用尖嘴鉗調整 3 號磁鋼與霍爾元件高度與其他刀號位基本一致,重新啟動系統(tǒng),故障排除。 例 1. X 軸無規(guī)律振動 故障現(xiàn)象: X 軸無規(guī)律振動 分析及處理過程:機床在低速時觸摸有振動的感覺,快速時感覺不明顯,加工工四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 19 件尺寸正常。但在車削圓錐面時即 X 軸有插補進給時,工件表面有溝痕出現(xiàn),且無任何報警。根據(jù)伺服系統(tǒng)的控制框圖,應用穩(wěn)定性的判定條件分析,故障位置不在位置環(huán) ,而應在速度環(huán)。檢查速度環(huán)發(fā)現(xiàn)測速電動機個別碳刷已全部磨損。更新碳刷后,故障排除。 例 軸定位不準故障 故障現(xiàn)象:運行中發(fā)現(xiàn) X 軸定位不準 分析及處理過程:故障發(fā)生后,重點檢查 X 軸的重復定位精度,驅動 X 軸正、負方向進行重復定位,每一次的誤差均為 以上,且連續(xù)重復幾次后,誤差便累計到 1mm 左右。為判斷是 X 軸驅動單元故障,還是數(shù)控系統(tǒng)主板故障,采用交換法,將 X 軸驅動板與 Z 軸驅動板互換,結果,故障就轉到 Z 軸,而 X 軸定位恢復正常,說明故障源在 X 軸驅動板上,而不在數(shù)控系統(tǒng)主板上。更換一塊新的驅動板后,故障排 除。 例 1. NC 啟動后 CRT 無顯示 故障現(xiàn)象: CAK6140 數(shù)車啟動就斷電,且 CRT 無顯示 分析及處理過程:初步分析可能是某處接地不良,經過各個接地點的檢測處理,故障未排除。之后檢查了一下 CNC 各個板的電壓,用示波器測量發(fā)現(xiàn)數(shù)字接口板上集成電路的工作電壓有將強的紋波,經檢查電源低頻濾波電容正常。在電源兩端并接一下小容量濾波電容,啟動機床正常,故障排除。 例 故障現(xiàn)象: CAK6140 數(shù)控系統(tǒng),工作后系統(tǒng)經常死機,停電后經常丟失機床參數(shù)和程序 分析及處理過 程:經分析和診斷,出現(xiàn)故障的原因一般有如下幾點:電池不良;系統(tǒng)存儲器出錯;軟件本身不穩(wěn)定。根據(jù)如上分析,逐條進行檢查:首先用萬用表直接測量系統(tǒng)斷電存儲電池,發(fā)現(xiàn)電池有問題;測量主板上的電池電壓,發(fā)現(xiàn)時有時無,進一步檢查發(fā)現(xiàn)當用于按著主板一側測量時的電壓正確,松開手是電壓不正確,因此初步診斷為接觸不良所知;拆下該主板,仔細發(fā)現(xiàn)主板已經彎曲變形,校正后重新試驗,故障排除。 四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 20 四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 21 結 論 本文從數(shù)控車床故障的產生以及診斷維修的意義論述到數(shù)控車床故障的常見故障的解決方法???以清楚地知道數(shù)控車床是技術含金量很高的設備,在使用過程中要嚴格遵照使用要求。當設備出現(xiàn)問題后,要及時冷靜地進行故障診斷,尋找合適的方法解決問題。維護人員要注重實踐,在實踐中不斷提高自己的水平。只有當自身的水平提高了,數(shù)控車床的故障診斷和修理過程才能更迅速、更準確,才能更好地提高工作效率,多創(chuàng)效益。 四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 22 致 謝 本文是在尊敬的劉老師的精心指導下完成的,劉老師嚴謹?shù)膶W風和高度的責任心深深影響著學生。劉老師的教誨使學生受益匪淺。在此,謹向尊敬的 劉老師表示真誠的感謝和崇高的敬意! 同時還要感謝以前教我知識的所有老師,是他們三年辛勤的教學,讓我用掌握的知識與實踐緊密的聯(lián)系起來完成了這次畢業(yè)設計。我還要感謝所有支持我的同學和朋友,正因為有了他們的支持,我的畢業(yè)論設計才得以更快、更好的完成。最后,我希望在未來的學習或者工作過程中,以更加豐厚的成果來答謝曾經關心、幫助和支持過我的所有領導、老師、同學和朋友。 四川職 業(yè)技術學院畢業(yè)設計 23 參考文獻 [1]龔仲華 .數(shù)控機車故障診斷與維修 500 例,北京:機械工業(yè)出版社出, 2021 [2]王潤孝、秦觀生 .機床數(shù)控原理與系統(tǒng),西北工業(yè)大學出版社 ,2021 [3]龔仲華 .數(shù)控技術,機械工業(yè)出版社, 2021 [4]劉永久 .數(shù)控機車故障診斷與維修技術,機械工業(yè)出版社出版, 2021 [5]王忠峰、郝繼光 . 數(shù)控機床故障診斷及維修實例 ,國防工業(yè)出版社 ,2021 [6]田宏宇 .數(shù)控機床結構與維修 ,上海交通大學出版社 ,2021 [7]余仲裕 .數(shù)控機床維修,機械工業(yè)出版社, 2021 [8]楊丁、夏寶林 .數(shù)控加工,西南交通大學出版社,
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