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正文內(nèi)容

畢業(yè)設計:礦井提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)改造設計說明書-資料下載頁

2024-12-03 16:26本頁面

【導讀】主要考慮的問題為:電機的底座和基礎配套問。控制系統(tǒng)采用AC660V變頻無級調(diào)速。采用PLC進行邏輯控制與系統(tǒng)。輔助電源由礦方原有380V提供。這種串電阻調(diào)速方式,利用控制器對串入轉(zhuǎn)子回路中不同阻。值的電阻進行組合,達到調(diào)速目的。但缺陷明顯,主要反映效率非常低,它。以增加轉(zhuǎn)差功率的消耗來換取轉(zhuǎn)速的降低。轉(zhuǎn)速越慢,效率越低,大部分功。率被轉(zhuǎn)換成熱能而消耗掉。變頻調(diào)速是通過改變定子供電頻率來達到電機調(diào)速的目的,無論轉(zhuǎn)速。變,因此效率很高,有著明顯的節(jié)電效果,且調(diào)速的平穩(wěn)性大大提高。能、減少維修、提高產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)品質(zhì)量等方面都取得了明顯的經(jīng)濟效益。量、節(jié)約電能提高自動化程度的目的。AC660V的電動機,電動機功率不變。馬建民、趙增玉著,《現(xiàn)代提升機數(shù)字控制系統(tǒng)》,中國礦業(yè)大學出。曾毅等著,《變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的設計與維護》,山東科學技術出版。采用價格便宜的交流感應電動機,

  

【正文】 的現(xiàn)象。發(fā)生這種現(xiàn)象時,當提升容器超出正常車位置 時,過卷開關動作,使安全回路斷開,提升機實現(xiàn)安全制動。過卷以后,如需繼續(xù)開車,司機必須根據(jù)過卷的方向,扭動過卷復位開關,安全回路才能重新接通。若司機將過卷復位開關位置扭錯,則不能開車,以保證開車方向與原開車方向相反。過卷故障解除后,司機應將過卷復位開關重新復位后再開車。 20 深度指示器失效保護 當提升機的牌坊式深度指示器發(fā)生斷軸事故時, PLC 對應的輸出保護觸點動作,實現(xiàn)安全制動。 機械閘瓦磨損保護 提升機機械閘裝有閘瓦磨損開關,當閘瓦磨損超限時,會使機械閘制動力不足,如果不進行保護很可能發(fā)生跑車事故。當閘瓦磨損開關動作時,PLC 會輸出保護信號,斷開安全回路,進行安全制動。待更換新閘瓦后,方能開車。 松繩保護 提升機在運行過程中如發(fā)生松繩現(xiàn)象時,則安全回路斷開。 調(diào)繩聯(lián)鎖保護 提升機調(diào)繩時,需將調(diào)繩開關置調(diào)繩位,保證提升機在全抱閘狀態(tài)下進行離合器的打開和合上。 六、上位機組態(tài)設計 上位機的主要功能 對提升機的運行狀態(tài)實現(xiàn)多畫面實時監(jiān)控, 對狀態(tài)、故障做到準確 顯示和實時報警,具備齊全的人機對話及記錄顯示功能, 畫面上能直觀了解到提升機運行的實時工況,發(fā)生故障時能自動彈出故障界面,并引起司機注意。具有歷史記憶和故障記錄功能。 所有報警和操作信號,能在顯示器顯示。實現(xiàn)提升全過程的位置、速度監(jiān)控。 上位機有如下顯示功能 ① 提升速度數(shù)字顯示, ② 容器位置數(shù)字顯示; ③ 液壓站油壓顯示; 21 ④ 提升勾數(shù)顯示 ; ⑤ 提升方向顯示; ⑥ 安全回路狀態(tài)顯示; ⑦ 檢修畫面顯示; ⑧ 提升容器位置柱狀圖顯示; ⑨ 提升速度實時曲線圖、速度保護包絡曲線圖顯示; ⑩ 歷史故障查詢顯示; ⑾ 操作方式顯示 。 系統(tǒng)具有如下畫面 ( 1)系統(tǒng)主畫面(畫面編號 001) ( 2)安全回路畫面(畫面編號 002) ( 3)狀態(tài)指示畫面(檢修畫面 畫面編號 003) ( 4)報警畫面(畫面編號 004) ( 5)參數(shù)設定畫面(畫面編號 005) ( 6)故障記錄畫面(畫面編號 006) ( 7)速度曲線畫面(畫面編號 007) ( 8)時鐘校準畫面(畫面編號 008) ( 9)歷史故障查詢畫面(畫面編號 009) 七、新系統(tǒng)與原系統(tǒng)的經(jīng)濟技術比較 、技術性能 變頻調(diào)速屬無級調(diào)速,閉環(huán)控制,調(diào)速范圍大,調(diào)速精度高,爬行速度易控制,重物下 放操作時易操作,安全性能好,對提升機等相關機械設備在運行和停止過程中沖擊比較小。 電阻調(diào)速屬有級調(diào)速,開環(huán)控制,調(diào)速精度低,爬行速度不易控制。重物下放操作時,需動力制動與轉(zhuǎn)子電阻配合操作,全憑司機的經(jīng)驗和感覺,很難準確控制,安全性能差對提升機等相關機械設備在運行和停止過 22 程中沖擊比較大。 、節(jié)電性能 串電阻調(diào)速裝置在減速和重物下放時需投入動力制動,消耗外加直流電源功率,并將電動機的再生能量消耗在轉(zhuǎn)子電阻上。而四象限變頻調(diào)速裝置在減速和重物下放操作時,能自動地將電動機的再生能量反饋至供電電網(wǎng),實現(xiàn)再生反饋 制動,節(jié)電效果明顯。以 155KW/ 380V-Ф 提升機為例,采用變頻調(diào)速裝置較串電阻調(diào)速裝置省電 35%以上,年節(jié)約電費6 萬元左右。 網(wǎng)側(cè)變流器實行 PID 控制,對網(wǎng)側(cè)交流電流的大小和相位進行實時檢測并控制,使輸入電流與電源電壓保持同相位,使系統(tǒng)的功率因數(shù)總接近等于 1,功率因數(shù) COSФ 。這樣就提高了功率因數(shù),減少了無功消耗,此項可節(jié)約電能 15%左右。 、 提升機 保護 變頻調(diào)速裝置本身具有過壓、欠壓、過流、過負荷、缺相、超溫等保護,同時可選配數(shù)字式深度監(jiān)視器,可實現(xiàn) 提升機 過卷、過速、減速、限速 等重要保護的雙線制保護功能,滿足煤礦安全規(guī)程要求。 轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速裝置,無電動機過負荷、缺相、超溫保護,無限速、自動減速功能,對過卷和超速只有單一保護功能。 轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速裝置內(nèi)的鼓形控制器、正反向接觸器通過電流大,又頻繁動作,觸點易燒損;電阻發(fā)熱量大、接頭多、易氧化或接觸不良而發(fā)熱,所以維護量極大。 變頻調(diào)速裝置采用無觸點控制,電機的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)采用計算機控制,加上變頻調(diào)速裝置的功率器件及控制計算機模件均系德國進口產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良可靠,維護量極低。 、維護方面 變頻調(diào)速裝置+ PLC 及上位機控制,技術 先進、制造工藝嚴格,屬于邏輯控制,動作接點很少,基本屬于免維護產(chǎn)品。 TKD 系統(tǒng)主要靠繼電器和接觸器來操作提升機的運行,動作接點多,邏輯過程比較繁瑣,很容易產(chǎn)生故障點,維護比較麻煩。 23 八、 結(jié) 束語 通過使用過程中實測,提升機在使用變頻調(diào)速后,節(jié)電率在 20%左右,且控制質(zhì)量大為提高,實現(xiàn)無級調(diào)速。同時由于電動機不再需要頻繁地起動和停止,不必再由繼電器、接觸器進行控制,使整個系統(tǒng)的壽命大為延長。實現(xiàn)軟停和軟起,消除了電動機硬起動過程中對電網(wǎng)的沖擊。另外操作簡便,省時省力,用戶很滿意。 位能負載條件下的變頻調(diào)速系統(tǒng) 設計必須以實際負載情況為依據(jù),才能達到節(jié)省投資的目的。如何使電動機、變頻器、制動組件的合理匹配是系統(tǒng)要良好運行的關鍵。礦用 提升機 繞線電機改用變頻調(diào)速方式后,系統(tǒng)具有一定的節(jié)電效果,更重要的是具有柔性化控制,使系統(tǒng)的性能大大提高和機械部份壽命延長。 參考文獻 [1]盧燕 .礦井提升機電力拖動與控制 .北京 :冶金工業(yè)出版社 ,2021 [2]王永華,陳玉國 .現(xiàn)代電氣控制及 plc 應用技術 .北京 :航空航天大學出版社 ,2021 [3]余發(fā)止 .國內(nèi)為礦井提升機的現(xiàn)狀與發(fā)展 .礦井機電 ,1995 年第 3 期 [4]葉 予光 .基于 plc技術的礦井提升機電控系統(tǒng) .機電一體化 ,2021年第 6 期 [5]蔣宏民 .plc 技術在我國礦井交流提升系統(tǒng)中的應用研究 .冶金礦山設計與建設, 1998 年第 4 期 [6]張 紅 巖 . 可 編 程 控 制 器 在 交 流 提 升 機 電 控 中 的 應 用 . 中 州 煤炭 ,2021 年第 4 期 [7]馬建民、趙增玉著,《現(xiàn)代提升機數(shù)字控制系統(tǒng)》,中國礦業(yè)大學出版社, 2021 年 8 月 [8]曾毅等著,《變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的設計與維護》,山東科學技術出版社, 1999 年
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