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噴煤工藝-資料下載頁

2025-03-01 12:49本頁面
  

【正文】 :備用罐裝罐完畢 → 關放散閥 → 開流化閥 → 開充壓閥(至罐壓設定值) → 關噴吹罐輸煤閥 → 備用罐開補氣閥 → 開切斷閥(注意觀察噴煤管道壓力) → 關噴吹罐切斷閥 → 關補氣閥 → 關流化閥 →開放散閥 → 開備用罐輸煤閥 → 送煤 停煤操作:1. 短期(小于 8h)停煤操作:關噴吹罐輸煤閥 → 管道吹掃 2分鐘后通知高爐停煤完畢 → 高爐通知停風后關切斷閥 → 關補氣閥 → 關流化閥 → 開放散閥2. 長期(大于 8h)停煤操作: 計劃停煤在 8小時以上時,必須噴空罐內煤粉(或使用噴吹罐回 粉管將剩余煤粉送至煤粉倉),然后按短期停煤操作執(zhí)行。 。噴吹崗位技術操作規(guī)程 操作時應注意以下事項:1. 噴吹氣源壓力 ~ ,壓力越低,濃度越高,壓縮空氣消耗量越少 ,空壓機突然停機或空壓機壓力突然降低,應立即關閉切斷閥,通知高爐開噴槍放散閥,關槍閥,防止噴吹系統(tǒng)回火爆炸。2. 噴吹管道壓力升高,超出正常值時,應及時聯(lián)系高爐停煤,清掃管道、分配器、噴槍。3. 噴吹系統(tǒng)因故障不能給高爐噴煤時,應盡可能提前通知高爐,以便減少高爐爐況波動。4. 罐內煤粉溫度 80℃( 混合煤 )時,改用全氮氣噴吹。即氮氣罐連通閥打開,將壓縮空氣罐出口手動閥關閉,使用氮氣噴吹。噴吹崗位技術操作規(guī)程 遇下列情況應立即關切斷輸煤閥停煤,并根據(jù)具體情況停風通知高爐拔槍,即為緊急停煤1. 噴吹系統(tǒng)突然停電2. 輸煤管道堵塞3. 管道或其它設施嚴重跑風泄漏無法繼續(xù)噴吹時4. 高爐發(fā)生意外事故或發(fā)生著火爆炸等危及安全生產(chǎn)時5. 輸煤管道堵塞噴吹罐為什么要安裝流化裝置216。使噴煤量連續(xù)均勻并提高噴吹煤粉濃度。216。防止煤粉在罐內壁 “ 掛臘 ” ,積粉自燃。216。防止煤粉懸料起拱橋。六、噴吹煤粉對高爐冶煉過程的影響 一、爐缸煤氣量增加,在風口面積不變的情況下鼓風動能增加,燃燒帶擴大。煤粉中含碳氫化合物越多(焦炭中揮發(fā)分含量一般小于 %,無煙煤中為 5%~ 12%,煙煤中為 10%~ 35%),在風口前氣化后產(chǎn)生的 H2越多,爐缸煤氣量增加越多(灰分很高的無煙煤例外,因為它的碳含量太低而使煤氣量減少)。煤氣中 H2量的增加,有利于煤氣向爐缸中心滲透,使爐缸工作均勻。二、理論燃燒溫度下降,而爐缸中心溫度略有上升。 t理 降低的原因是:燃燒產(chǎn)物煤氣量增加;噴吹煤粉氣化時揮發(fā)分分解吸熱使燃燒放出的熱值降低;煤粉進入燃燒帶時的溫度( 100℃ 左右)遠低于焦炭進入燃燒帶時的溫度( 1500℃ ),因此燃燒帶入燃燒帶的物理熱減少。爐缸中心溫度升高的原因是:鼓風動能和煤氣中 H2含量增加使煤氣向中心滲透,爐缸中心部位的熱量收入增加;上部還原得到改善,爐子中心直接還原數(shù)量減少,熱支出減少;熱交換因 H2的增加而改善。三、料柱的阻損 △ p增加。噴吹煤粉以后,煤粉代替焦炭,使料柱中礦 /焦比增大,焦炭數(shù)量減少,料柱的空隙度下降,煤氣上升時的阻力增加,壓差升高;上升煤氣量增加,使煤氣速度增大, △ p也隨之升高。煤氣中 H2量增加,由于其黏度和密度較小,有利于 △ p的下降,但其作用小于前二者的作用,所以最終 △ p總是升高的。 四、間接還原發(fā)展,直接還原降低。其原因是:煤氣中還原性組分 CO+ H2數(shù)量和濃度增加; H2的數(shù)量和濃度增加,加速間接還原發(fā)展;焦炭的溶損反應 CO2+ C= 2CO進行的幾率減少;礦石在爐內停留時間增加等。計算表明,噴吹煤粉 100kg/t后,鐵的直接還原度降低 8%~ 10%。 謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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