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工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù)-資料下載頁

2025-08-05 23:51本頁面
  

【正文】 轉(zhuǎn)機軸溫表要加強集控和就地的校對,保證可靠,發(fā)現(xiàn)異?;蚺c就地測得溫度偏差過大時,應(yīng)及時通知熱工處理。 泵的事故及應(yīng)急措施1. 離心泵的氣蝕 氣蝕具有以下危害性。  離心泵的性能下降。泵的流量、壓頭和效率均降低。若生成大量氣泡,則可能出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象,迫使離心泵停止工作。產(chǎn)生噪聲和振動,影響泵的正常工作環(huán)境。泵殼和葉輪的材料遭受損壞,降低了泵的使用壽命。  有效措施  氣蝕發(fā)生的原因是葉輪吸入口附近靜壓強低于某值所致。而造成該處靜壓強過低的原因諸多,如泵的安裝高度超過允許值、泵送液體溫度過高、吸入管路局部阻力過大等。為避免發(fā)生氣蝕,就應(yīng)該設(shè)法是葉輪入口附近的壓強低于輸送溫度下液體的飽和蒸氣壓。通常,根據(jù)泵的抗氣蝕性能,合理地確定泵的安裝高度,是防止發(fā)生氣蝕的有效措施。 2. 泵的泄漏及對應(yīng)措施 閥體和閥蓋的泄漏:原因:鑄鐵件鑄造質(zhì)量不高,閥體和閥蓋體上有砂眼、松散組織、夾渣等缺陷;天冷凍裂;焊接不良,存在著夾渣、未焊接,應(yīng)力裂紋等缺陷;鑄鐵閥門被重物撞擊后損壞。維護方法:提高鑄造質(zhì)量,安裝前嚴(yán)格按規(guī)定進行強度試驗;對氣溫在0176。和0176。以下的閥門,應(yīng)進行保溫或拌熱,停止使用的閥門應(yīng)排除積水;由焊接組成的閥體和閥蓋的焊縫,應(yīng)按有關(guān)焊接操作規(guī)程進行,焊后還應(yīng)進行探傷和強度試驗;閥門上禁止推放重物,不允許用手錘撞擊鑄鐵和非金屬閥門,大口徑閥門的安裝應(yīng)有支架。填料處的泄露(閥門的外漏,填料處占的比例為最大)原因:填料選用不對,不耐介質(zhì)的腐蝕,不耐閥門高壓或真空、高溫或低溫的使用;填料安裝不對,存在著以小代大、螺旋盤繞接頭不良、上緊下松等缺陷;填料超過使用期,已老化,喪失彈性;壓蓋、螺栓、和其他部件損壞,使壓蓋無法壓緊;操作不當(dāng),用力過猛等;壓蓋歪斜,壓蓋與閥桿間空隙過小或過大,致使閥桿磨損,填料損壞。維護方法: 應(yīng)按工況條件選用填料的材料和型式;按有關(guān)規(guī)定正確的安裝填料,盤根應(yīng)逐圈安放壓緊,接頭應(yīng)成30℃或45℃;使用期過長、老化、損壞的填料應(yīng)及時更換;損壞的壓蓋、螺栓及其他部件,應(yīng)及時修復(fù)或更換;應(yīng)遵守操作規(guī)程,除撞擊式手輪外,以勻速正常力量操作;應(yīng)均勻?qū)ΨQ擰緊壓蓋螺栓,壓蓋與閥桿間隙過小,應(yīng)適當(dāng)增大其間隙;壓蓋與閥桿間隙過大,應(yīng)予更換。 離心式壓縮機事故及應(yīng)急措施 壓縮機喘振,檢查壓縮機運行工況點在特性曲線上的位置,如距喘振邊界太近或落入喘振區(qū),應(yīng)及時脫離并消除喘振;:進氣閥開度不夠,濾芯太臟或其他原因,使進氣通道阻塞,入口氣源減少或切斷,應(yīng)查出原因并采取相應(yīng)措施;:~,不可過??;:進口流量減少或轉(zhuǎn)速下降,或轉(zhuǎn)速急速升高時,應(yīng)查明特性線,及時打開防喘的放空閥或回流閥;:壓縮機減速或停機時氣體未放空或未回流,出口逆止閥失靈或不嚴(yán),氣體倒灌,應(yīng)查明原因,采取相應(yīng)措施;:正常運行時防喘裝置應(yīng)投自動。油壓波動劇烈:打開放氣閥,清除雜質(zhì);:查明原因排除振源;:檢查、修理或更換;:調(diào)接油壓調(diào)節(jié)閥或更換。 結(jié)束語由于國內(nèi)高壓鈷法和低壓銠法裝置已運轉(zhuǎn)多年,累積了很多經(jīng)驗,國內(nèi)生產(chǎn)、科研、設(shè)計單位做了很多消化吸收工作,故今后新建裝置可以在引進專有技術(shù)和少量關(guān)鍵設(shè)備的情況下,由國內(nèi)承擔(dān)工程設(shè)計和絕大部分設(shè)備國產(chǎn)化,安全質(zhì)量相比國外不高。丁辛醇裝置關(guān)鍵部分是羰基合成工段,羰基合成的核心是催化劑和反應(yīng)器設(shè)計和制造。我國應(yīng)組織生產(chǎn)、科研、設(shè)計等單位對更新一代的催化劑協(xié)作攻關(guān)。近十幾年來,我國工業(yè)生產(chǎn)面貌發(fā)生了很大改進。但是我國工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀還存在下列一些問題:生產(chǎn)廠家多,生產(chǎn)規(guī)模小,原材料消耗大,勞動生產(chǎn)力低下,安全措施不健全,安全管理不到位等等。欲改變此種現(xiàn)狀辦法有:一是走聯(lián)合重組的道路,把企業(yè)做大做強;二是在節(jié)能降耗上花大氣力,可依據(jù)企業(yè)自身的情況,制定出具體目標(biāo);三是提高操作人員的安全意識,增強安全措施,加強安全管理。只要裝備、技術(shù)路線正確,管理能跟得上去,節(jié)能降耗就會有新的成效,企業(yè)就會走上自身完善,健康發(fā)展的道路。參考文獻(1)薛宏慶?!抖⌒链佳b置羰基合成工藝技術(shù)的分析》[J]。煉油技術(shù)與工程。2006年03期(2)史瑾燕。鄒佩良。張俊先?!兜蛪呼驶ㄉa(chǎn)丁辛醇工藝技術(shù)進展》[J]?;ぶ虚g體。2008年07期(3)劉媛。薜惠鋒?!秶鴥?nèi)外丁辛醇市場分析及對策與建議》[J]?;みM展。2010年05期(4)張雪峰主編.《齊魯石化壓縮系統(tǒng)操作規(guī)程》. 山東:山東工業(yè)出版社. 2002(5)田震主編.《化工過程安全》. 國防工業(yè)出版社. 2007致謝在此論文撰寫過程中,要特別感謝我的指導(dǎo)老師的指導(dǎo)與督促,同時感謝他的諒解與包容。陸老師傾注了大量的心血,從選題到開題報告,從寫作提綱,到一遍又一遍地指出每稿中的具體問題,嚴(yán)格把關(guān),循循善誘,在此我表示衷心感謝。沒有陸老師的幫助也就沒有今天的這篇論文。求學(xué)歷程是艱苦的,但又是快樂的。感謝我的班主任張仕清老師,謝謝她在這三年中為我們?nèi)嗨龅囊磺?,再次向她表示由衷的感謝。在這三年的學(xué)期中結(jié)識的各位生活和學(xué)習(xí)上的摯友讓我得到了人生的一大筆財富。在此,也對他們表示衷心感謝。 謝謝我的父母,沒有他們辛勤的付出也就沒有我的今天,在這一刻,將最崇高的敬意獻給你們! 本文參考了大量的文獻資料,在此,向各學(xué)術(shù)界的前輩們致敬!18
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