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正文內(nèi)容

ejxaaa常規(guī)活性污泥處理廢水運行工藝-資料下載頁

2025-08-04 09:33本頁面
  

【正文】 900mg/l左右時,出水COD在1100mg/l左右進水顏色經(jīng)常變化,紅、黑、藍都有,可是水解酸化上清液、好氧上清液、出水的顏色都發(fā)黃,為何   ,應該有兩種可能,第一是您的采樣實驗是否有問題,另外就是,水解池有污泥流出,這樣在實驗室檢測時數(shù)據(jù)就升高了?!?,我想多半還是呈黑色的,經(jīng)過稀釋再夾有活性污泥后顏色呈黃色也是可能的。我想通常生化系統(tǒng)的長期去色效果是有限的,還須加強物化段的效果! (四) (書本得知),那么其污泥流失是必然,則必須在好氧后設(shè)污泥回流到水解池,是否如此?有手冊介紹,接觸氧化池污泥部分懸浮,部分附于填料,那三豐兄前面指出其調(diào)試時先悶曝,再排出剩下的活性污泥(防止游離態(tài)微生物與填料上的微生物爭奪有機養(yǎng)料),與其相矛盾???  若將好氧后混合液回流到水解酸化池,則水解酸化DO應控制在什么范圍?請大家指教   ,我想也不必進行回流的,通過水解池微生物自身繁殖,應該能夠滿足流失的補給?!?,此工藝,處理的重點和最后的把關(guān)環(huán)節(jié)不再水解池,因此,水解池濃度的適當波動不會對后續(xù)工藝造成太大的影響的。   ,我想這個做法與污泥排出并不矛盾的,因為這是在培菌階段而已,而非正常生產(chǎn)的操作。 (五) 有一種工業(yè)廢水是在生產(chǎn)精制棉的過程中產(chǎn)生的,有機物含量比較高,且廢水成堿性。我想在此加酸調(diào)節(jié)廢水的pH值,同時酸化水解廢水中的有機物,你看是否能實現(xiàn)。該水質(zhì)于造紙廢水有點相似,但他的水質(zhì)指標比造紙廢水要小得多得多。   人為酸化,我想不能有效降解有機物的,通過水解酸化菌可以降解有機物。特一加酸調(diào)節(jié)我想沒有必要! (六) 我現(xiàn)在剛剛做完一個7000噸的食品廢水,我想請教一下關(guān)于微生物培養(yǎng)的有關(guān)問題:我想采用直接接種來培養(yǎng),使用城市污水處理廠經(jīng)過脫水后的污泥餅可否?此污泥在脫水的過程中投加了PAM,對微生物有否影響?是否增加了培養(yǎng)的時間?   我想沒有問題的,不會增加培養(yǎng)時間的,同樣會保持活性的。 (七) 我曾經(jīng)在一個污水廠實習,這個污水廠用的是卡羅塞爾氧化溝工藝處理城市生活污水。有一次化驗室的人跟我說他們的出水中氨氮的出水比進水還高,不過出水中TP就很底。一直查不出什么原因,急得要命,怎么回事?曝氣量3臺滿負荷運行,卡羅次鼓風曝氣機 降低一點溶解氧吧! (八) 我的公式是在化學工業(yè)出版社出的《化工廢水處理技術(shù)》上看到的;我手頭上也沒有具體的實例,不知三豐老師能否用我的公式計算一下,看看和您的公式所算出的結(jié)果是否相同。如果相同最好,如果不同~~~~~~我該用哪個公式呢? 我想數(shù)據(jù)及變化趨勢應該比較接近的! (九) 我要給UASB接種!由于我在小鎮(zhèn)上調(diào)試,:1\是從一沉池以等同的流量給A段連續(xù)回流嗎?2\SV30應控制在多少?是5%10%嗎?3\一沉池廢棄污泥嗎?   ,如果是二沉池我比較能理解的?!?,通過AB法處理比較難降解的有機物比較有利,因為停留時間比較能夠保證的。 (十) 關(guān)于污泥齡的計算公式,為什么我的書上的公式和您的不同呢?我書上的公式是:污泥齡=(MLSS*曝氣池容積)/(廢水流量*進水BOD濃度)我該按哪個計算呢??   ?!?,您的公式看上去倒像是食微比的倒數(shù)。 (十一) 我想請教一下,我們廠處理石油出水,現(xiàn)在進調(diào)節(jié)池水質(zhì)較好,可暴氣池處理能力差,水面漂油很多,是污泥老化的原因嗎 油類本來就不易被生物降解的,跟污泥老化沒有太大關(guān)系的。 (十二) 我公司現(xiàn)接手一焦化廠蒸氨廢水處理工程,此廠以前也用的活性污泥法,但是由于氨、酚濃度極高,所有菌種全部陣亡。其水質(zhì)如下: COD=800011000;揮發(fā)酚=17002300;揮發(fā)氨=300;硫氰化物=635我們采用的預處理工藝為:蒸氨廢水(加堿)→隔油調(diào)節(jié)池(除油)→密封吹脫池→雙機氣浮→中間水池→砂濾效果依然不好,有什么更好的辦法嗎?在預處理工藝中還需要哪些改進?   ,處理成本的提高已為必然?!?,我想過濾后段增加A/B法處理可能會得到好的效果?!?,并且要求設(shè)計安裝單位,提供設(shè)計方案和理由,合理選擇生化工藝,應該沒有問題的。(十三) 想問問曝氣池下的曝氣頭設(shè)置有怎么樣的規(guī)范和注意要求呢? 給水排水設(shè)計手冊第5冊第二版鼓風曝氣設(shè)計規(guī)范也許對你有用. (十四) 一沉池、二沉池、污水脫泥房采用的絮凝劑用何種較好,(當然現(xiàn)在脫泥房的絮凝劑不是很急)。一般濃度及投入量是多少?現(xiàn)在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚鋁PAC)。建議采用硫酸鋁鐵絮凝劑,不要用聚鋁PAC,這樣效果可能要好一些。濃度及投入量可根據(jù)污水具體情況進行小試確定。  我覺得二沉池投加絮凝劑 是乎不合理。即使污泥惡化,也應慎重決定的! (十五) 、A/A/O、百樂克等工藝處理城市污水好象有不少采用低負荷運行,這些運行方式與常負荷運行有那些方面不同?   ,會導致以什么樣的負荷來運行的?!?(相比較);而高負荷運行則相反?!?,即負荷過低或過高。 chinayzb 200734 08:15(一) 我們廠是一級處理,而且是間歇進水,進水水質(zhì)有點超標,處理效果也沒有達標,我想問問您,影響一級處理有哪些因素?   ,影響因素較多,包括:原有設(shè)計、運行工藝、藥品選擇、操作方法等方面?!??!?,以得到理想的處理效果。 (二) 最近剛做完一個工業(yè)廢水的初步設(shè)計方案,我想請教你幫我看一下該工藝流程是否可行,是否合理。該廢水是在生產(chǎn)精制棉的過程中產(chǎn)生的,其COD為5000mg/L,色度為5萬,日處理水量為6000噸,還有一點,該廢水的COD值變化范圍相當大災幾百到一萬之間。我所采用的工藝是:廢水調(diào)節(jié)池加酸中和池加絮凝集沉淀池加脫色劑反應池加絮凝劑沉淀池厭氧反應池CASS反應池加脫色劑反應池加絮凝劑沉淀池達標排放。我的目的是通過二次脫色處理是水中的色度降低到200以下,同時通過添加絮凝劑保證廢水中的懸浮物達標,利用厭氧反應池的厭氧消化和CASS工藝的好氧處理工藝以控制廢水中的COD。還有像這類廢水,我的投資預算以處理一噸廢水的一次性投資為2500元/噸計算,是否合適?   你的這個方案太保守,出水達標沒有問題,但是,投資太大而且運行費用較高,你可以采用廢水調(diào)節(jié)池加酸中和池混凝反應池沉淀池厭氧反應池好氧反應池沉淀池脫色劑脫色出水池達標排放。投資在1200元以內(nèi)。前端加脫色劑效價不高,比較浪費的!(三) 南方的低濃度生活污水采用傳統(tǒng)活性法處理,出水一般COD小于20mg/l、BOD5在10mg/l左右,但ss總難以控制穩(wěn)定在20mg/l以下,二沉池為圓形中進周出,在出水堰板1m范圍內(nèi)有細微的浮粒從池下往上反涌,外觀很不好。就算ss是達標的,也過不了領(lǐng)導、記者、外行但有絕對影響力的檢查團的眼睛。   低負荷運行是產(chǎn)生此種情況的主因吧,也是必然的現(xiàn)象。適當根據(jù)食微比降低污泥濃度可以嘗試一下。 (四) 我廠采用氧化溝處理工藝,進水量為3700立方米每小時,進水BOD5為80mg/l左右,二級排放標準,每日排泥量為50立方米/小時,現(xiàn)污泥濃度MLSS已達到13000mg/l,不知如何是好?   應該不會出現(xiàn)此狀態(tài)或不會常時間存在,是儀表故障、污泥沉積?若確實還請三豐兄解惑。我想,這樣高的MLSS值是不可能達到的!因為如此數(shù)量級的微生物,簡單曝氣裝置已經(jīng)無法滿足其供氧量了!   進水cod=150,bod=35 出水cod=90,bod=28。而且進水量還不連續(xù)。開泵抽30分鐘,就要停機(沒有水抽)。一般是抽30分鐘停40分鐘。 鏡檢只有鞭毛蟲,數(shù)量不多。SVI(30)只有3%。 氧化溝可以看到大量小顆粒的污泥翻動。二沉池的壓縮沉淀效果還可以。請指點:怎樣提高MLVSS以及下階段該注意的事項!   ,是您的系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的根本前提!  。  ,就暫且關(guān)閉幾條線運行吧,也可提高水量,集中運行培養(yǎng)。等水量等提高后在全部開起來吧! (五) 小水量的污水站格柵怎么設(shè)計?按照教材或設(shè)計手冊上的設(shè)計公式算出來的格柵寬度太小,無法布置。   對于小水量的工程,計算出的格柵寬度太小,可以保持柵條間隙不變,直接把寬度放大為水渠的寬度,不必太拘泥于手冊。 (六) 二沉池為圓形周進周出(不是中進周出)。在出水堰板1m范圍內(nèi)有細微的浮粒從池下往上反涌,外觀很不好。只是我們的出水還沒達到標準。cod大約89mg/l,bod大約28mg/l,ss大約23mg/l。目前我們的培菌工作進展比較順利。SVI(30)大約有10%。鏡檢可以看到少量的輪蟲。跟這兩天下雨,進水量大有關(guān)吧。但我們進水的BOD/COD太低,導致培菌工作比較緩慢?,F(xiàn)在還沒有排泥。 針對我們目前的狀況,我有幾個問題:   我們是否可以連續(xù)進水,我們的污泥是否已經(jīng)耐一般的沖擊負荷?   氧化溝DO大約有8左右,是否只要開一臺曝氣機推流?還是偶爾開動曝氣機,氧化溝前面有進水推流,尾部有回流污泥推流。    估計什么時候開剩余污泥泵?怎樣控制回流比?   %的沉降比,f/;連續(xù)進水是沒有問題的?! 。詈每疾煺麄€氧化溝的溶解氧數(shù)據(jù)。然后決定曝氣方式?! ?,我想,一是能源浪費,二是出水夾有細小未沉降活性污泥顆粒。  。否則10%的沉降比,會有很大的折扣。  ,可根據(jù)進水量來調(diào)節(jié),和傳統(tǒng)污泥法一樣,如非脫氮除磷,50~100%皆可?! ?,與下雨,進水量大沒有太大關(guān)系,與低負荷,污泥齡長有關(guān)聯(lián)的,也提示可以連續(xù)進水,提升負荷了。當然,也要求適當排泥。 (七) 最近我們放空沉淀池,不知道為什么進水后大概一天后就有很多浮泥,是黑色的,已經(jīng)持續(xù)了一個多星期了,現(xiàn)在還有。究竟為什么會發(fā)生這種情況?有什么辦法補救呢或者預防呢?   1.我不知道,您的沉淀池是廢水處理的沉淀池,還是做自來水的沉淀池。如果是廢水處理的沉淀池,我想你應該檢查一下清洗前和清洗后,沉淀池進水的工況有無變化!如進水量、進水溶解氧含量、進水停留時間等!  ,二沉池污泥發(fā)黑上浮,首先應該考慮池內(nèi)溶解氧含量,避免出現(xiàn)缺氧或厭氧?! ?,回流量是否過小,刮泥設(shè)備是否隱藏故障,也要檢查一下?! ?,可考慮廢水有機顆粒物濃度是否增加,排泥是否到位,停留時間是否過長,刮泥設(shè)備是否隱藏故障等。 (八) 我目前研究CASS工藝處理高氨氮污廢水的脫氮效果,因在實驗室,所以配水做,濃度為:COD(葡萄糖)-400,氨氮-100,磷-8,污泥濃度4500左右,時間為:曝氣2h,,曝氣末端溶解氧為2,水力停留時間為12h,排水比1/3,回流比150%,但是目前脫氮僅僅50%左右,可否提高,如何提高?   我想脫氮除磷,不論何種工藝,原理多是大同小異的。您的mlss較高,我不知道您的碳源是否充作,否則會影響脫氮效果。通過檢查食微比可以了解碳源是否充作。已決定您是否應該增加碳源來提高脫氮效果。 (九) 在氧化溝運行的在線監(jiān)測中有一項為氧化還原電位。在環(huán)境監(jiān)測一書中查到氧化還原電位是污水中總的氧化還原電對的綜合表現(xiàn),表征的是污水的電化學性質(zhì)。請問:這到底是有什么具體的應用和作用。   從字面上的理解我認為:  ?。嚎梢岳斫鉃樗懈鞣N具有氧化還原能力的物質(zhì)綜合后表現(xiàn)出的電位值?! 。嚎梢岳斫鉃?,通過氧化還原電位值可以了解污水中氧化還原物質(zhì)的電化學性質(zhì)。 (十) 我小區(qū)日排廢水50m3(洗浴水,洗衣水,沖廁水,廚余水等生活廢水),現(xiàn)想設(shè)計一套廢水處理系統(tǒng),要求達到排放一級B標準,特別是氮和磷的去除。我想采用: 預處理厭氧發(fā)酵池(回收沼氣)好氧(除磷和硝化反應)厭氧(反硝化脫氮)這樣的處理工藝。請指教該系統(tǒng)的可行性?   說明:首先,處理的目的是使生活污水排放達標不要求回用,因為在新開發(fā)的居民小區(qū)沒有污水集中處理設(shè)施,而排放的生活污水幾乎沒有處理。其次,糞便水就是排放在污水中,我希望能夠在進行厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷而使其分解掉,所以沼氣不是目的,而是副產(chǎn)品,多少無所謂;最后,沉淀的污泥怎樣排走,是個問題,但估計污泥量應該不會很大,因為有兩級厭氧分解。   ,保險系數(shù)已經(jīng)比較高了,應該沒有問題的,其間設(shè)計參數(shù),還需根據(jù)水量和濃度多加斟酌的?! ?,似乎,厭缺氧段(反硝化脫氮)是放在好氧的前面的?! ?,因為您的處理水量不大,好氧排泥也可以回流入?yún)捬醢l(fā)酵池的,如此可減少產(chǎn)泥的。   感謝您的答復, 你提到厭缺氧段(反硝化脫氮)是放在好氧的前面的,確實如此,我為什么選擇這樣呢?我是想減少回流過程,因為除氮需先硝化再反硝化,我好氧在前,厭氧在后正好符合除氮機理且不用回流。這是我的想法,也許不免幼稚?  還有除磷必須先厭氧在好氧,但是關(guān)于污泥,特別是好氧除磷段的污泥按機理應該及時排走,我的理解是否有誤?而且要是需要排走,工程上也不好實現(xiàn),因為污泥量太少?若回流,則對于除磷是否失去了意義??
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