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環(huán)保型聚丙烯腈酸銨水性粘結(jié)劑在摩托車缸體砂芯上的應(yīng)用分析畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-07-27 08:16本頁(yè)面
  

【正文】 度應(yīng)明顯優(yōu)于NO9,測(cè)定結(jié)果為MPa: NO8: av: NO9: av: 此測(cè)定結(jié)果令人比較意外,說(shuō)說(shuō)明實(shí)際生產(chǎn)廠的回用砂會(huì)需要更多的粘結(jié)劑才能達(dá)到需要的強(qiáng)度()。d,試樣浸泡試驗(yàn)將已測(cè)過(guò)的NONO9樣泡入水中,結(jié)果NO8可長(zhǎng)久不潰且維持可觀強(qiáng)度,而NO9吸水很快并易潰散。該試驗(yàn)顯示。A04耐水性試驗(yàn)明顯優(yōu)于廣州粘結(jié)劑。,NO8棱角強(qiáng)度高于NO9,而NO9極易掉砂;對(duì)于未及時(shí)測(cè)的NONO9各2個(gè)已烘干的∞樣,再放置24小時(shí)后的強(qiáng)度值為:NO8: av: NO9: av: 此說(shuō)明,由于初強(qiáng)度不高,所以抗吸潮性自然也很差,均只達(dá)50%左右。所以根據(jù)上面試驗(yàn)結(jié)果,新妙砂中加入4%粘結(jié)劑是不夠的,應(yīng)考察更高加入量時(shí)的狀況。②新妙面砂的進(jìn)一步試驗(yàn):NO10: +270g基料粘結(jié)劑(占砂6%),混10分鐘出砂,NO11: +225g A04粘結(jié)劑(占砂5%)+40ml水,混10分鐘出 砂。NO12: +270g 廣州粘結(jié)劑(占砂6%),混10分鐘出砂。從混制出的砂來(lái)看,NO10幾乎不粘手,NO11略粘,而NO12明顯粘附。制∞樣時(shí),粘芯盒的感覺(jué)也與此一致,總的來(lái)說(shuō),都比較容易制∞樣,每種砂4個(gè),均布于瓷盤中放入200℃爐內(nèi)烘60分鐘出爐,冷至室溫后測(cè)強(qiáng)度:NO10: av:NO11: av:NO12: av:此結(jié)果說(shuō)明,A04即使加入5%,強(qiáng)度也會(huì)高過(guò)加入6%的廣州粘結(jié)劑,至于基料,估計(jì)加入5%也滿足要求,只是表面強(qiáng)度不足(即表面安定性欠缺),必然限制了其應(yīng)用。用摩托車缸體模具對(duì)NONO1NO12三種砂進(jìn)行制樣試驗(yàn):結(jié)果顯示對(duì)于洗凈之模具,NO10可順利制出完整的坭芯,但也觀察到葉片頂端不是太致密。而再用NO1NO12制坭芯時(shí),則葉片無(wú)法取出,后再?zèng)_洗模具并以石英粉做脫模劑時(shí),NO1NO12均可制出完整坭芯,但都存在葉片疏松的狀況,所以對(duì)這種長(zhǎng)葉片摩托車缸體坭芯,使用水溶性粘結(jié)劑砂將會(huì)遇到不小的麻煩。鑒于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多生產(chǎn)短葉片缸體,且工人的制芯技能肯定高于我們,故仍制出夠量的A04送到廠里試驗(yàn)。③ 涪陵新妙摩配機(jī)械廠現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn):該廠采用的輾輪式混砂機(jī),每次取兩斗砂,約裝400kg砂,兩斗共800kg,計(jì)劃按4%加入A04,取A04 32kg,按工廠的習(xí)慣,混砂時(shí)間為56分鐘,工廠的經(jīng)驗(yàn)是不能讓砂發(fā)熱,短時(shí)混制也不會(huì)使砂板結(jié),便于制芯?;焐斑^(guò)程中感覺(jué)粘結(jié)劑中有NH3放出,經(jīng)測(cè)試新妙砂PH值近中性,所以A04的PH值偏高,估計(jì)應(yīng)控制在7以下,才能避免不良?xì)馕丁T谛旅顝S混制的一輾砂全部用于制芯,從現(xiàn)場(chǎng)觀察到和工人的體會(huì),砂的流動(dòng)性基本滿足使用要求,但比油砂甚至比廣州粘結(jié)劑略有差距。坭芯在烘爐中(燃煤加熱)烘后出爐后觀察到強(qiáng)度比該廠現(xiàn)行用砂明顯高,耐水性更好,澆注后發(fā)現(xiàn),所得鑄件表面較為粗糙,所以需要提高混制砂的流動(dòng)性,必要時(shí)可降低強(qiáng)度來(lái)實(shí)現(xiàn),由于廠方工期任務(wù)緊,已無(wú)法在短期內(nèi)安排試驗(yàn),所以只有在另外的廠里試驗(yàn)。附:從新妙現(xiàn)場(chǎng)帶回2kg左右的試驗(yàn)混制砂,在試驗(yàn)室制出12個(gè)∞樣,其中6個(gè)入200℃爐中烘烤40分鐘出爐,另外6個(gè)敞放于室內(nèi)靜置至少24小時(shí)以上再行烘烤(模仿生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況,有時(shí)制好的缸體坭芯要放置一到兩天后才統(tǒng)一烘烤)。從烤出的砂樣看,其強(qiáng)度合乎要求,雖然棱角鋒利程度不及5%粘結(jié)劑時(shí)的情況,但應(yīng)滿足生產(chǎn)要求。實(shí)測(cè)值(MPa): av:,對(duì)于這類小坭芯,已可滿足生產(chǎn)要求。④ 北碚靜觀XX新渝機(jī)械廠現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn):1)對(duì)新渝廠面砂,背砂的試驗(yàn)是混砂試驗(yàn)為了解決粘結(jié)劑用料,擬定在小型容器中人工混砂,時(shí)間在56分鐘之間NO13: 400g面砂+20g A04+10mg水NO14:400g背砂+20g A04+10mg水每種砂各制3個(gè)∞樣,入爐200℃下烘烤45分鐘出爐,從出爐的烘烤樣棱角強(qiáng)度看,應(yīng)當(dāng)合乎生產(chǎn)要求。冷至室溫后的測(cè)定結(jié)果為MPa:NO13: av: NO14: av : 背砂強(qiáng)度高于面砂應(yīng)歸于面砂偏細(xì),粘結(jié)劑耗量應(yīng)更高的原因。2)考察外加水量對(duì)芯砂的影響:NO15: 400g面砂+20gA04+20ml水NO16:400g背砂+20gA04+20ml水混制工藝、制樣、烘焙規(guī)范也同前a,結(jié)果為:MPaNO15: av: NO16: av: 由此結(jié)果知,增加外加水量會(huì)有一定的增強(qiáng)效果,但幅度不大,所以外加水量的多少應(yīng)根據(jù)工人的是否便于制樣來(lái)決定。3)新渝機(jī)械廠現(xiàn)場(chǎng)混砂試驗(yàn)廠方的混砂設(shè)備和涪陵新妙摩配廠不同,系由建筑用水泥混制設(shè)備改裝而來(lái),無(wú)輾輪,只葉片?,F(xiàn)場(chǎng)將一臺(tái)混砂機(jī)的油砂清理干凈,然后加入250kg面砂,%比例加入約14kgA04粘結(jié)劑,并外補(bǔ)水5kg(占砂2%),混砂時(shí)發(fā)現(xiàn),翻轉(zhuǎn)效果不錯(cuò),開始10分鐘尚有團(tuán)粒(富水或富粘結(jié)劑團(tuán)),但10分鐘后就基本沒(méi)有了,當(dāng)混制15分鐘后,砂子有明顯發(fā)熱現(xiàn)象,故混到22分鐘時(shí)放料(該廠油砂每輾混40分鐘左右)。為了準(zhǔn)確地檢測(cè)到混砂效果,放砂前,取適量上部認(rèn)為是混合最均勻,粘結(jié)劑含量也可能最高的砂裝袋密封,此樣記為:“新渝試砂(上)”。在將刮片能達(dá)到的沙層放完后,混砂機(jī)底部尚存有部分砂,此砂也取出適量裝袋密封,記為:“新渝試砂(下)”?;熘粕坝晒S工人制樣,工人感覺(jué)雖然容易打芯,但光潔度不及油砂,且制芯是需要更大的緊實(shí)力,此次制出了4050套坭芯,放入烘爐火口附近烘焙,以便觀察其強(qiáng)度和耐烘性。話分兩頭:對(duì)于取回的“新渝試砂(上)”,“新渝試砂(下)”進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)度測(cè)試。每種砂制4個(gè)∞樣,均布入200℃烘爐中烘烤50分鐘,出爐冷至室溫后測(cè)抗拉強(qiáng)度結(jié)果為:MPa:新渝試砂(上) : av:新渝試砂(下) : av:此測(cè)定結(jié)果說(shuō)明,最初擔(dān)心這種混砂設(shè)備混制均勻性問(wèn)題存屬多慮。%,強(qiáng)度可以相當(dāng)高。另一頭是:所制的50套坭芯隨含脂砂芯一并入爐烘烤后(燒焦炭烘焙,具體問(wèn)題無(wú)法控制,只是控制每爐用炭量)出爐見強(qiáng)度比含脂芯略高,也未見火口附近的坭芯出現(xiàn)燒損。所以A04粘結(jié)劑有希望代替合脂。從三天后新渝廠的澆鑄落砂清理的鑄件看,A04粘結(jié)劑坭芯生產(chǎn)的鑄件出現(xiàn)毛刺的幾率明顯大于合脂砂,其實(shí)質(zhì)問(wèn)題仍然是水溶性粘結(jié)劑砂的流動(dòng)性太差,對(duì)于這種形狀復(fù)雜的小坭芯,全憑工人手感緊實(shí),對(duì)砂的流動(dòng)性要求很高,要讓現(xiàn)用水溶性粘結(jié)劑達(dá)到合脂的流動(dòng)性還有許多研究工作要做,只有對(duì)粘結(jié)劑的分子量進(jìn)行更廣泛的選擇試驗(yàn)才有可能解決此問(wèn)題,鑒于試驗(yàn)時(shí)間有限,更多的探討只有留待以后。5 結(jié)論本研究通過(guò)一系列試驗(yàn)工作得出的結(jié)論如下:① 在腈綸廢絲:水=1:,使用催化劑B,于195℃,具有粘度穩(wěn)定、粘結(jié)能力優(yōu)異的特點(diǎn),為用作鑄造型芯粘結(jié)劑打下了良好的基礎(chǔ)。② 單獨(dú)使用腈綸水解液粘結(jié)劑不易滿足生產(chǎn)要求。主要表現(xiàn)在混合砂流動(dòng)性欠缺,烘培后的型芯表面安定性較差,抗吸潮及耐水性不足。③ 使用各種添加劑可以使腈綸廢絲水解液性能得到顯著改善:少量干性油脂的加入可提高型砂流動(dòng)性;適量聚醚的使用不僅可以增強(qiáng),更重要的是顯著提高砂芯的表面安定性;少量有機(jī)磷酸鹽的使用能在一定程度上賦予型芯耐烘能力。④ 目前XX周邊的摩配廠的生產(chǎn)條件較差甚至很差,不僅表現(xiàn)在廠房、設(shè)備設(shè)施簡(jiǎn)陋,環(huán)保意識(shí)很差,而且工人素質(zhì)低下,少見有合格的型砂管理技術(shù)人員,所以對(duì)于本研究進(jìn)行的環(huán)保新產(chǎn)品的試驗(yàn)遇到了極大的困難。這是本次短期的畢業(yè)設(shè)計(jì)未達(dá)到較大規(guī)模生產(chǎn)試驗(yàn)、應(yīng)用目標(biāo)的根本原因。致謝XXX參考文獻(xiàn)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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