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甲烷氯化物裝置填平補齊,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的技改-資料下載頁

2025-07-27 04:24本頁面
  

【正文】 氯甲烷塔釜出料調(diào)節(jié)閥一臺理由如下:該調(diào)節(jié)閥安裝于脫氯塔進料,因受腐蝕嚴重,現(xiàn)已報廢,使用旁路截止閥手動控制,無法實現(xiàn)自動控制,極大地增加了塔的操控難度。該調(diào)節(jié)閥安裝于三氯共沸塔進料,因受腐蝕嚴重,調(diào)節(jié)閥已報廢不能使用,現(xiàn)完全依賴人工操作極難建立塔的物料平衡。該調(diào)節(jié)閥安裝于脫氯塔返回氣管道流量調(diào)節(jié),因外部受腐蝕嚴重,調(diào)節(jié)閥一但穿孔,會影響氯甲烷的正常生產(chǎn),所以考慮購買備件。該調(diào)節(jié)閥安裝于脫氯甲烷塔釜出料管,因受腐蝕嚴重,調(diào)節(jié)閥進行多次維修,現(xiàn)已報廢,用旁路控制生產(chǎn)。主要建設(shè)內(nèi)容:新購川儀HPFDN40。2新購川儀HPFDN25。新購川儀HPFDN40。新購川儀HPFDN40各1臺,提高產(chǎn)品儲存能力目前各產(chǎn)品儲槽情況:一氯甲烷60m3 二氯甲烷130m3(其中優(yōu)級品70m3)三氯甲烷60m3 四氯化碳40m3儲存能力明顯偏小,隨著產(chǎn)能的擴大,市場稍有波動就會造成裝置停產(chǎn)的可能。因此解決應(yīng)對的辦法只能有兩個,一是加強銷售工作力度,促進銷售量的穩(wěn)定;二是增加產(chǎn)品儲存能力。根據(jù)成品庫場地實際情況一氯甲烷、二氯甲烷可各增加一30m3儲槽,優(yōu)級品C槽(30m3)改為三氯甲烷成品槽,優(yōu)級品D、E槽更新放大為30m3和50m3的儲量,分別作為二氯甲烷、三氯甲烷成品或優(yōu)級品儲槽(結(jié)合生產(chǎn)實際需要來確定)。主要建設(shè)內(nèi)容:一氯甲烷貯槽30m3 1臺、二氯甲烷貯槽30m3 1臺、三氯甲烷貯槽50m3 、30m3各1臺。本投資根據(jù)10月11日技術(shù)部主持召開的甲烷氯化物技改論證會要求,要從長周期穩(wěn)定生產(chǎn),系統(tǒng)進行考慮,將近兩年需投入的設(shè)備更新、技改項目通盤論證,合并202011年更新項目,一并論證。因此,本報告投資進行了大幅調(diào)整:完善甲烷氯化物裝置,,總體投資較少。表6-1點技改、設(shè)備的更新及費用表?!   挝唬喝f元序號項目明 細單位設(shè)備數(shù)量金額(萬元)備注一氫氯化部份(一)填平補齊技改項目內(nèi)容110%氫氧化鈉泵臺22一氯精制塔再沸器臺1小計3(二)需列入2011年正常更新內(nèi)容1更新60m2(一氯冷凝器),30m2(反應(yīng)氣冷凝器)的石墨冷卻器臺228000L搪瓷反應(yīng)釜臺1153一氯甲烷精制塔回流屏蔽泵臺134一氯甲烷精制塔塔頂冷卻器和尾氣冷卻器內(nèi)部換熱管束支25壓縮機大修臺1小 計7二熱氯化系統(tǒng)(一)填平補齊技改項目內(nèi)容1熱氯化反應(yīng)器套1100含空冷管2反應(yīng)器電加熱裝置套1163反應(yīng)器操作平臺個1144旋風(fēng)分離器臺115淬冷塔支1106淬冷塔釜支17淬冷泵臺28一、二、三級冷凝器臺3具體費用根據(jù)工藝方案要求確定。小計8148未包含一、二、三級冷凝器費用(二)需列入2011年正常更新內(nèi)容1更新螺桿式制冷壓縮機組(JLG16DIIIF)臺套1262更新粗氯化液貯槽50m3臺1202011年計劃表18,金額12萬元,設(shè)備放大。3更新50m3玻璃鋼立式貯槽臺14氯化工序80m2石墨換熱器臺113小 計4三精餾部份(一)填平補齊技改項目內(nèi)容1脫氯甲烷塔(Φ700)支12脫氯甲烷進料泵(3000L/H隔膜或多級磁力泵)臺1133二氯粗塔塔頂冷凝器30m2臺14二氯粗餾塔釜液泵臺25二氯粗塔配套儀器儀表套115含遠傳式流量計3支、氣動調(diào)節(jié)閥4個,遠傳式液位計2支。小計6(二)需列入2011年正常更新內(nèi)容1更新脫氯甲烷塔再沸器和二氯甲烷塔再沸器臺22更新三氯甲烷一、二塔塔頂石墨換熱器20m2臺23更新精餾三氯一、二塔中間塔塔節(jié)節(jié)54更新精餾塔塔釜臺142010年計劃結(jié)轉(zhuǎn)到2011年小計10四成品儲槽(一)填平補齊技改項目內(nèi)容1新增一氯甲烷貯槽30m3個182新增30m3二氯甲烷貯槽、更新放大原二氯D、E槽為50m3 、30m3三氯甲烷貯槽個327小計435五安裝材料費50六其它費用40設(shè)計費用填平補齊技改項目內(nèi)容小計2011年正常更新計劃內(nèi)容小計總 計其中:2010年設(shè)備更新計劃結(jié)轉(zhuǎn)4萬元,但未包含氯化系統(tǒng)一、二、三級冷凝器的費用。從表6-1中可以看出:完善甲烷氯化物裝置,,總體投資較少。為滿足當前離子膜法燒堿裝置的氯平衡調(diào)劑需要和適應(yīng)甲烷氯化物市場產(chǎn)銷兩旺、《國家方案》的限制CTC的法規(guī)要求,甲烷氯化物生產(chǎn)裝置應(yīng)盡快實施改造,一方面履行《國家方案》的限制CTC的承諾,降低四氯化碳的比例、減少殘液的產(chǎn)生;另一方面提高二氯甲烷、三氯甲烷的產(chǎn)量,提高甲烷氯化物裝置的耗氯能力,增強氯氣調(diào)劑能力,提高離子膜燒堿裝置的穩(wěn)定運行,提高裝置的綜合效益。因此,進度應(yīng)盡快決策、展開實施:公司決策后力爭六個月完成,實現(xiàn)正常生產(chǎn)。調(diào)研、設(shè)計工作:對需更換的設(shè)備進行重新設(shè)計,對原有的設(shè)備需計算能否滿足擴產(chǎn)后的生產(chǎn)要求;提出需購買的儀器儀表清單,為期1個月設(shè)備制作,儀器儀表購買:為期4個月;同期完成工程施工圖設(shè)計現(xiàn)場施工:利用停工檢修時間對甲烷氯化物生產(chǎn)線進行改造,因設(shè)備安裝和工藝管線安裝勞動量大,故在停工檢修短期時間內(nèi)完成,需延長一定時間,為期1個月。本次技改方案調(diào)整二氯甲烷5000噸/年,三氯甲烷7000噸/年,四氯化碳1143噸/年,年總量13143噸。根據(jù)氯堿分部2010年1-3月內(nèi)部利潤計算表實際:表8-1氯產(chǎn)品內(nèi)部利潤表(1-3月累計)序號產(chǎn)品名稱計量單位銷量 噸銷售收入元/噸變動成本元/噸邊際利潤邊利率%單價元總額萬元1二氯甲烷噸420038883122三氯甲烷噸4895371411814四氯化碳噸36403819-179--5鹽酸噸417---476液氯噸4577271269-542--7氯氣噸4271069-642--150小計全年若按本方案實施后,鹽酸、液氯、氯氣主要用于甲烷氯化物生產(chǎn),且裝置12個月預(yù)測效益如下表8-2表8-2氯產(chǎn)品內(nèi)部利潤表(12個月)序號產(chǎn)品名稱計量單位銷量 噸銷售收入元/噸變動成本元/噸邊際利潤邊利率%單價元總額萬元1二氯甲烷噸5000420038883222三氯甲烷噸7000420037144864四氯化碳噸114336403819-179--5鹽酸噸4550417---476液氯噸120017091269440-7氯氣噸40444271069-642--150小計  其中:二氯甲烷、三氯甲烷價格按公司計劃價計算、液氯送塑化價1709元/噸、氯氣和普氯乙酸427元/噸計。上述對比可以看出,鹽酸、和普用氯氣是虧損最大的,項目技改后,裝置邊利能力更強,按計劃價?! 。船F(xiàn)階段的效益測算2年至3年內(nèi)即可收回投資。同時,裝置的調(diào)劑能力強,對燒堿裝置的綜合效益有促進作用。結(jié)   論 為滿足當前離子膜法燒堿裝置的氯平衡調(diào)劑需要和適應(yīng)甲烷氯化物市場產(chǎn)銷兩旺、《國家方案》限制CTC的法規(guī)要求,甲烷氯化物生產(chǎn)裝置應(yīng)盡快實施改造,一方面履行《國家方案》的限制CTC的承諾,降低四氯化碳的比例、減少殘液的產(chǎn)生;另一方面提高二氯甲烷、三氯甲烷產(chǎn)量,提高甲烷氯化物裝置的耗氯能力,增強氯氣調(diào)劑能力,提高離子膜燒堿裝置的穩(wěn)定運行,提高裝置的綜合效益。 項目充分利用設(shè)備更新計劃和費用,實施填平補齊,有價值的產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長。,,總體投資較少。 甲烷氯化物裝置原有投資將近2000萬元,現(xiàn)尚有資產(chǎn)約1450萬元,若不實施本次必要技改,裝置按國家方案要求應(yīng)盡快實施徹底關(guān)閉,不僅公司沒有氯氣平衡調(diào)劑裝置,燒堿裝置開停無法有效控制,而且關(guān)閉將造成較大資產(chǎn)損失?!〖淄槁然镄袠I(yè)是國內(nèi)第二大氯平衡行業(yè),國內(nèi)總規(guī)模雖較大,但公司作為氯氣平衡調(diào)劑裝置,市場的影響較小,剛性需求是存在的,同時,可利用周期性的市場變化,提高裝置效益。因此,公司甲烷氯化物生產(chǎn)裝置應(yīng)盡快實施改造,控制CTC的生產(chǎn),實現(xiàn)良性循環(huán)發(fā)展和生產(chǎn)。氯 堿 分 部 二〇一一年一月 修訂38 / 38
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