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典型事故案例-資料下載頁

2025-07-24 15:18本頁面
  

【正文】 中被夾套熱媒加熱為1,4丁二醇蒸汽,作業(yè)時卻未采取有效泄壓安全措施,是事故發(fā)生的直接原因。職工劉某某安全意識淡薄,違反安全操作規(guī)程,未做到先確認安全無誤后再進行作業(yè),是事故發(fā)生的間接原因。操作人員在處理管線閥門堵塞的過程中,未采取必要的安全措施,未按規(guī)定配戴防護面罩、石棉手套等勞動保護用品,是事故發(fā)生的重要原因。2005年9月15日12:30,儀化大康公司氫溴酸生產(chǎn)裝置1反應(yīng)釜R01出前餾,氫溴酸操作崗位丙班職工李某某發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜冷凝器下端出料橫管中間的放空閥冒氣嚴重,進而發(fā)現(xiàn)冷凝器水量不夠,即打開冷卻水進水閥直接給玻璃冷凝器加冷水,造成2只玻璃冷凝器外殼突然爆裂,將李某某臉部劃傷。操作工李某某安全意識淡薄,違反化工裝置安全操作規(guī)程:“當(dāng)發(fā)現(xiàn)玻璃冷凝器放空閥冒氣嚴重時,應(yīng)將反應(yīng)釜切出,待玻璃冷凝器溫度自然冷卻后,再加水”規(guī)定,打開冷卻水進水閥直接給玻璃冷凝器加冷水,大量的冷卻水進入冷凝器上部,殼層內(nèi)的水迅速汽化,瞬間產(chǎn)生較高壓力,導(dǎo)致玻璃冷凝器受壓爆裂,是事故發(fā)生的直接原因。安全生產(chǎn)管理不嚴格,生產(chǎn)準(zhǔn)備和檢查不夠,R01冷凝器水量供應(yīng)不足,是事故發(fā)生的間接原因。化工裝置安全生產(chǎn)責(zé)任制未能真正落實到位,現(xiàn)場安全管理不夠,當(dāng)班職工未能正確佩戴勞動保護用品,對公司有關(guān)部門及上級檢查中多次查出的職工不按規(guī)定正確佩戴勞動防護用品的老毛病置若罔聞、熟視無睹,未能根本徹底整改,是事故發(fā)生的管理原因。2005年12月13日9:30,儀化長絲生產(chǎn)中心二裝置值班長張某進行熔體過濾器81F01熔體排放操作時,熔體及降解氣體突然噴出,從接受槽中反濺入張某的面罩下部,造成燙傷。事故原因:過濾器切換過程中,閥門內(nèi)漏產(chǎn)生降解物和熔體殘渣,在排放的過程中形成了一定的壓力,在放流口有部分的堵塞,當(dāng)閥門開大時,熔體及降解氣體突然噴出,從接受槽中反濺后飛出,是事故發(fā)生的直接原因。操作人員張某自我防范意識能力不強,對熔體降解后的壓力危害估計不足,是事故發(fā)生的間接原因。長絲二裝置安全管理上存在漏洞,對這種操作中可能存在熔體從接受槽中反濺后飛出的危害認識不足,也是事故發(fā)生的間接原因。2006年5月23日10:15,由于過濾器排盡管線堵塞,拱形過濾器內(nèi)高溫乙二醇未排盡,在抬起過濾器頂蓋時過濾器內(nèi)高溫乙二醇溢出,陳某某避讓不及,導(dǎo)致左大腿上側(cè)部分淺表層被燙傷。事故原因:設(shè)備定期作業(yè)未按作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行,降溫時間短,溫度未降到位。過濾器排盡管線堵塞,導(dǎo)致過濾器拱形頂蓋內(nèi)高溫乙二醇無法排出,是事故發(fā)生的直接原因。操作人員對排盡管線堵塞情況判斷不清,自我保護意識不強,同時現(xiàn)場作業(yè)空間狹小是事故發(fā)生的間接原因?,F(xiàn)場應(yīng)急救護不到位,進行應(yīng)急救護時用水冷卻燙傷部位時間太短,加深了局部燙傷的程度。四、摔傷事故2006年7月11日0:20,儀化瓶片生產(chǎn)中心二裝置動力崗位甲班操作工馮某某騎電動自行車到現(xiàn)場巡檢時,因連續(xù)陰雨,道路有積水,車輛打滑,馮某某不慎摔倒導(dǎo)致右腳踝關(guān)節(jié)處錯位并骨折。事故原因:1. 馮某某自我保護安全意識不強,車輛打滑傾倒是事故發(fā)生的直接原因。
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