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實驗室安全培訓(xùn)-資料下載頁

2025-07-18 22:12本頁面
  

【正文】 蓬 ” 一聲,就見火從放料閥孔噴出將面部燒傷,即離開現(xiàn)場。這時釜蓋也被沖開,車間屋頂被打開一個洞,全車間頓時起火燃燒,上面三人當場死亡。在三層平臺上的氟化釜操作工,因無法經(jīng)過二層平臺逃生,被大火燒死。到 10時許,車間大火被消防隊員基本撲滅,車間內(nèi)一只裝有約 200Kg2, 4二硝基氯苯的氟化釜,因受高溫發(fā)生爆炸,氟化釜碎片飛離現(xiàn)場 100多米,將車間炸毀。 事故原因分析 工藝上,用鐵棒消除減壓蒸餾釜殘碴時,鐵棒撞擊釜底放料閥產(chǎn)生明火致使殘碴燃爆,但在操作中燈泡破裂產(chǎn)生明火也不能排除。 管理上,企業(yè)沒有安全操作規(guī)程,又沒對檢修、操作人員進行培訓(xùn),使職工在操作過程中,無章可循,冒險蠻干是發(fā)生事故的重要原因。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)法制觀念淡薄,缺乏安全生產(chǎn)知識,在生產(chǎn)工藝不成熟和車間設(shè)備布局不合理的情況下,冒然生產(chǎn) 2, 4二氯氟苯,是引起事故的主要原因。 經(jīng)驗和教訓(xùn) 楊副廠長違章指揮工人在禁火區(qū)用鐵棒及白熾燈從事化工檢修工作,對事故負有直接責任,因本人已死亡,不予追究。 楊廠長拒不執(zhí)行縣有關(guān)部門專門召開的 2, 4二氯氟苯產(chǎn)品安全生產(chǎn)會議紀 要精神;未經(jīng)有關(guān)部門審核批準,擅自生產(chǎn) 2, 4二氯氟苯;拒不執(zhí)行縣安委會發(fā)出的 “ 應(yīng)立即停產(chǎn)限期整改 ” 的決定。對事故的發(fā)生應(yīng)負主要責任,由司法部門依法追究刑事責任。 橫林鎮(zhèn)工業(yè)公司周副經(jīng)理,分管產(chǎn)品的審報和企業(yè)管理工作,參加縣召 開的 2, 4二氯氟苯產(chǎn)品安全生產(chǎn)專門會議后,未能及時落實會議紀要精神,未采取果斷措施,督促該廠停產(chǎn)整頓,應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責任,給予撤職處分。 3. 臺州某化工企業(yè) “ ”氫氟酸中毒事故 事故經(jīng)過 從 2OO4年 3月起,該公司使用某倉庫,將原溶液為 55%的濃氫氟酸進行 1: 1000的稀釋后賣給附近的一些公司作為洗滌用,但他們一直未向有關(guān)部門報告,擅自經(jīng)營危險品。 13日下午 l3時左右該公司雇傭 5人搬運濃度為 55%的氫氟酸。因盛裝氫氟酸的聚四氟乙烯塑料桶破損,而下人不知道泄露的液體品名、毒性、及注意事項,所以沒有采取有效的防護措施從事搬運工作,在搬運過程中裸露的皮膚有疼痛也未引起重視,直到搬運結(jié)束后才用清水沖洗被污染的皮膚,后因疼痛加劇于 l3時 40分被送到臺州醫(yī)院路橋分院醫(yī)治,并于當晚 2l時被轉(zhuǎn)入臺州醫(yī)。 事故原因分析 工藝上,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡單,沒有設(shè)置專門的工藝員。 管理上,沒有對操作工進行系統(tǒng)的安全教育, 5名搬運工均為當?shù)剞r(nóng)民, 男性,年齡在 47~ 65歲,文化程度均為小學(xué)以下,曾經(jīng)搬運過氫氟酸,但未發(fā)生塑料桶破損現(xiàn)象,不清楚如何處理氫氟酸中毒事故。安放氫氟酸這樣的高毒高腐蝕物品,并沒有經(jīng)過環(huán)保部門批準,算是違規(guī)操作。 經(jīng)驗和教訓(xùn) 造成事故的直接原因是盛裝氫氟酸的塑料桶泄漏導(dǎo)致污染皮膚;高濃度的氫氟酸有強烈的腐蝕性,對運輸和儲存氫氟酸的設(shè)備和容器有特殊的要求,由于用人單位沒有及時對包裝材料的完好性進行檢修;操作工對該化學(xué)品的危害性了解不足,從而導(dǎo)致該次急性職業(yè)中毒事故的發(fā)生。 應(yīng)該充分、高度的認識到職業(yè)病的危害性,認真貫徹執(zhí)行 《 職業(yè)病防治法 》 規(guī)定的義務(wù),積極為勞動者創(chuàng)造符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,預(yù)防與控制職業(yè)病危害事故的發(fā)生。 “ ”爆炸等事故 事故經(jīng)過 重氮化工藝過程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應(yīng)制得亞硝酰硫酸,再加入 6溴 2, 4二硝基苯胺制得重氮液,供下一工序使用。 11月 27日 6時 30分,聯(lián)化公司 5車間當班 4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎(chǔ)上,將重氮化釜溫度降至在 25℃ 。 6時 50分,向重氮化釜加入 6溴 2,4二硝基苯胺,先后分三批共加入反應(yīng)物 1350千克。 9時 20分加料結(jié)束后,開始打開夾套蒸汽對重氮化釜內(nèi)物料加熱至 37℃ , 9時 30分關(guān)閉蒸汽閥門保溫。按照工藝要求,保溫溫度控制在 35177。 2℃ ,保溫時間 46小時。10時許,當班操作人員發(fā)現(xiàn)重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物),重氮化釜數(shù)字式溫度儀顯示溫度已達 70℃ ,在向車間報告的同時,將重氮化釜夾套切換為冷凍鹽水。 10時 6分,重氮化釜溫度已達 100℃ ,車間負責人向聯(lián)化公司報警并要求所有人員立即撤離。 10時 9分,聯(lián)化公司內(nèi)部消防車趕到現(xiàn)場,用消防水向重氮化釜噴水降溫。 10時 20分,重氮化釜發(fā)生爆炸,造成搶險人員 8人死亡(其中 3人當場死亡)、 5人受傷(其中 2人重傷)。建筑面積為 735平方米的 5車間 B7廠房全部倒塌,主要生產(chǎn)設(shè)備被炸毀。 事故原因分析 工藝上, 操作人員沒有將加熱蒸汽閥門關(guān)到位,造成重氮化反應(yīng)釜在保溫過程中被繼續(xù)加熱,重氮化釜內(nèi)重氮鹽劇烈分解,發(fā)生化學(xué)爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。 管理上,重氮化反應(yīng)系統(tǒng)沒有裝備自動化控制系統(tǒng)和自動緊急停車系統(tǒng);重氮化釜崗位操作規(guī)程不完善,沒有制定針對性應(yīng)急措施,應(yīng)急指揮和救援處置不當,是這起爆炸事故的重要原因。 經(jīng)驗和教訓(xùn) 要繼續(xù)深化隱患排查治理專項行動,認真開展“ 回頭看 ” 和化工建設(shè)項目安全 “ 三同時 ” 檢查。 切實加強新建化工裝置試車過程的安全管理。 加大安全投入,加強儀表控制系統(tǒng)的維護管理,提高化工裝置的控制水平。 進一步加強從業(yè)人員的安全教育和技能培訓(xùn),提高操作人員的安全意識、操作技能和應(yīng)急處置能力。 謝 謝!
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