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第17章泄漏電流帶電檢測技術(shù)-資料下載頁

2025-07-14 01:39本頁面
  

【正文】 誤差%%75%U1mA/μA215從停電檢測數(shù)據(jù)分析,%,75%U1mA下泄漏電流達215μA,遠超過《省公司輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定值50μA(注意值),試驗數(shù)據(jù)結(jié)果判定為不合格。另外,現(xiàn)場觀察220kV某變電站145間隔三相避雷器在線監(jiān)測表,讀數(shù)不一致,A、,與帶電檢測結(jié)果一致。綜合考慮帶電檢測和停電試驗數(shù)據(jù),初步判斷缺陷原因為220kV某變電站145間隔C 相避雷器內(nèi)部受潮或閥片劣化,考慮到該避雷器運行時間不到3年,閥片劣化可能性較小,當前正值雨季,初步認為避雷器內(nèi)部受潮造成伏安特性不合格,導致在正常電網(wǎng)運行電壓下的阻性泄漏電流增大,不宜繼續(xù)運行。為找出220kV某變電站145間隔C相避雷器缺陷原因,2013年7月5日對該避雷器進行了解體檢查。具體情況如下。打開該避雷器上蓋板時未發(fā)現(xiàn)密封不良,但在上蓋板發(fā)現(xiàn)明顯的綠色銹斑,且與上蓋板的接觸面有黑褐色銹蝕,并在瓷套內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)水珠,芯體上有蓋板掉落的鐵銹。如下圖所示。圖 上蓋板有明顯銅銹取出該避雷器芯體,發(fā)現(xiàn)電阻片間的白色合金由于氧化產(chǎn)生白色粉末,芯體下部的金屬導桿嚴重銹蝕。電阻片表面有水霧,其中一片電阻片表面陶瓷釉有破損。如下圖所示。圖 芯體有銹蝕圖 閥片有破損打開該避雷器下蓋板,發(fā)現(xiàn)下蓋板與避雷器腔體間未加裝密封圈。如下圖所示。圖 未裝密封圈根據(jù)220kV某變電站145間隔C相避雷器帶電測試和停電試驗數(shù)據(jù),并結(jié)合對設(shè)備的解體檢查情況,可以認定避雷器缺陷產(chǎn)生的原因:(1)該避雷器在安裝過程中由于工藝流程控制不嚴,未加裝下蓋板與避雷器腔體間的密封圈,使水汽進入避雷器密封腔內(nèi),導致避雷器芯體受潮劣化;(2)腔體內(nèi)水汽受熱上浮,導致上蓋板銅板氧化出現(xiàn)銅綠;(3)電阻片的受潮劣化,導致伏安特性不合格,避雷器阻性電流和全電流增大,電阻片發(fā)熱。電阻片及其表面的陶瓷釉受熱膨脹,薄弱點出現(xiàn)了破損;(4)電阻片陶瓷釉破損導致該片絕緣性能下降,同時,電阻片間的均一性發(fā)生變化,形成避雷器運行電位分布的不均勻,從而出現(xiàn)該避雷器電阻片破損處對應點溫度升高。案例二 35kV氧化鋅避雷器帶電測試阻性電流異常缺陷某500kV變電站35kV4母線PT間隔安裝避雷器一組,型號為YH5WZ51/134,額定電壓為51kV,2011年12月生產(chǎn),2012年6月30日投運,投運后運行正常,投運后一周內(nèi)及2013年4月進行過兩次氧化鋅避雷器阻性電流帶電測試,試驗合格。2012年9月13日,該組避雷器B相發(fā)生泄漏電流迅速增大故障,經(jīng)過紅外測溫及阻性電流帶電測試,發(fā)現(xiàn)B相氧化鋅避雷器阻性電流增大,且伴有避雷器發(fā)熱本體發(fā)熱情況發(fā)生,該避雷器編號為22,更換后解體發(fā)現(xiàn)內(nèi)部進水閥片受潮的缺陷。2012年9月13日,某500kV變電站運行值班人員在例行巡視時,發(fā)現(xiàn)35kV,,B相泄漏電流增長一倍。電氣試驗一班立即安排骨干人員前往某500kV變電站進行診斷性試驗。專業(yè)人員到達現(xiàn)場先后采用紅外測溫和阻性電流帶電測試兩種方式進行了檢測。紅外測溫發(fā)現(xiàn):℃,℃,℃(如圖11所示)依據(jù)《DLT 6642008 帶電設(shè)備紅外診斷應用規(guī)范》診斷B相避雷器存在異常發(fā)熱,可能為閥片受潮或老化,為確定缺陷原因,進一步開展了阻性電流帶電測試。 B相避雷器紅外圖譜 A相避雷器紅外圖譜圖11 35kV4母線避雷器紅外圖譜利用HVMOVII測試儀對該避雷器泄漏電流和阻性電流進行了帶電測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)B相阻性電流初值差為583%,依據(jù)《電力設(shè)備帶電檢測技術(shù)規(guī)范》初步診斷為避雷器受潮或閥片老化。35kV4母線避雷器帶電測試數(shù)據(jù)如表11所示。表11:35kV4母線避雷器帶電測試數(shù)據(jù)Ix(mA)IR1P(mA)運行電壓(kV)ABCABC本次21前次21根據(jù)上述測試結(jié)果分析,認為該避雷器內(nèi)部閥片存在受潮或老化,公司立即申請了更換。更換后對該避雷器進行高壓試驗,外觀檢查無異常,極間絕緣電阻僅205MΩ,遠低于規(guī)程要求值≥1000MΩ。解體檢查,發(fā)現(xiàn)避雷器頂部的一段金屬管內(nèi)有大量水珠,如圖2所示。將氧化鋅閥片取出后,發(fā)現(xiàn)部分氧化鋅閥片已經(jīng)受潮,如圖3所示。 圖2 避雷器內(nèi)部的金屬管內(nèi)有大量水珠 圖3 受潮的氧化鋅閥片將氧化鋅避雷器頂部、底部的固定螺栓取下后,沒有發(fā)現(xiàn)有受潮痕跡,且避雷器頂部、底部的固定裝置采用非通孔結(jié)構(gòu),確保密封良好。但是,當將避雷器頂部的硅橡膠曾割開后發(fā)現(xiàn),避雷器頂部的硅橡膠厚度只有2mm左右,底部的硅橡膠厚度有9mm左右。廠家技術(shù)人員介紹,避雷器的高度、與外部硅橡膠的厚度是一定的,外部硅橡膠的厚度約為11mm。在澆筑硅橡膠工藝時,由于操作人員沒有將避雷器位置放在中間位置,造成避雷器頂部、底部硅橡膠厚度偏差較大,是造成本次避雷器受潮的直接原因。氧化鋅避雷器阻性電流帶電測試對于氧化鋅避雷器內(nèi)部閥片受潮缺陷的檢測較為靈敏,紅外測溫也能夠發(fā)現(xiàn)內(nèi)部閥片受潮的缺陷。 參考文獻[1]嚴璋,主編,電氣絕緣在線監(jiān)測技術(shù)[M],北京:中國電力出版社[2]常越,氧化鋅避雷器在線監(jiān)測方法的研究,清華大學博士學位論文,1993[3]劉家會,李寧,基于諧波分析的MOA阻性電流泄漏電流測量方法的研究,[J],三峽大學學報(自然科學版),2001 23(2),144147[4]王興貴,李慶玲,李效珍,等. 氧化鋅避雷器應用研究[J].高壓電器,2008,44(2):175177.鄭健,張國慶,[J].繼電器,2000,28(9):79方軍旗,[J].電氣應用,2006,(1):15[5]李慶玲,王興貴,李效珍,等. 氧化鋅避雷器應用一些問題探討[J].高壓電器,2009,45(2):130131.[6][J].高壓電器,2009,45(5):130132.[7]殷雄開,紹濤,高翔,[J].高電壓技術(shù),2002,28(6):34.[8]鄭勁,彭曉鶯. LCD_4型檢測儀帶電測試氧化鋅避雷器的誤差分析及檢測效果[J].電瓷避雷器,1995(6):3440.[9]游一捷, LCM—MUXI型金屬氧化物避雷器在線監(jiān)測系統(tǒng)[J] 高壓電器,1996(4),6062[10]鄭勁,彭曉鶯. MOA帶電測試的誤差分析及檢測效果[J] 高電壓技術(shù),1995(21),4244[11]梁毓錦,主編,金屬氧化物非線性電阻在電力系統(tǒng)中的應用,[M],北京:中國電力出版社,1977[12]王洪新,賀景亮,氧化鋅避雷器在線監(jiān)測中相間干擾的分析研究,[J],高電壓技術(shù),1997 26(2),2629[13]王澤文,陳繼東,,[J].電瓷避雷器1998 2:4646.[14]屠幼萍,何金良,廖金梅,ZnO避雷器運行狀況的判斷方法[J],高電壓技術(shù),2000 26(2),22
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