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01合成氨總控崗位操作規(guī)程-資料下載頁

2025-07-07 11:30本頁面
  

【正文】 如下:. 總控通知各崗位作緊急處理,總控先按HS10HS102切斷工天,HS10HS104聯鎖切斷空氣,按HS105切斷燃天,切斷凈化氣出口。通知現場,關馳放氣搭燒閥,關爐頂燃天小閥,開燃天放空,關脫硫出口。一段爐蒸汽降溫至500℃后,停引風機,關C0102后放空,轉化系統(tǒng)悶爐。. 切甲烷化出口閥,將中、低變從系統(tǒng)中切除,保溫保壓。. 脫碳視情況可保壓循環(huán),若是停電或有其它事故,則停各泵,關LICA301切斷閥,作進一步停車處理。. 合成應切除補充氣,停循環(huán)機。關死加氨閥,兩個氨分放氨閥。關廢鍋給水閥,關馳放氣放空切斷閥,關去膜回收切斷閥,視情況作進一步處理。. 停車時總控應注意汽包及各廢鍋液位,嚴防干鍋和超壓。. J0401天壓機跳車:現象:系統(tǒng)斷工藝天然氣,系統(tǒng)壓力下降,水碳比大幅度上漲。處理:. 按HSV10HSV10HSV10HSV102。通知各崗位作停車處理,通知聯壓機退出氫氮氣和工藝空氣。繼續(xù)送儀表空氣,并聯系調度。. 切工藝天然氣倒回收,降低PICA101壓力。減少燃天,通知現場滅部分爐頂火咀和切上側燒與馳放氣搭燒。調節(jié)爐膛負壓,開大空氣預熱器保護蒸汽,轉化繼續(xù)通入蒸汽,逐步降一段爐出口溫度,若自產蒸汽不足時,可聯系快鍋,引入開工蒸汽,蒸汽在C0102后放空,是否進一步停車視情況決定。. 合成、中、低變,甲烷化則分別切除。保溫保壓,脫碳保壓繼續(xù)循環(huán)。. 總控應注意鍋爐系統(tǒng)的液位和脫碳液位,以及轉化溫度的控制,防止轉化蒸汽帶水。. 天然氣中硫含量高:當D010D0102無法將硫降至指標之內時,可提脫硫進口溫度,加大配H2量,減負荷生產。適當提高H2O/∑C,將一段爐溫度提至指標上限操作,維持生產。若D0102出口硫含量嚴重超標,系統(tǒng)則應作停車處理。防止觸媒中毒,待天然氣中硫含量下降后再開車。若是氧化鋅硫容量已飽和,則應更換脫硫劑。. 一段爐出口CH4%超標:原因:①TICA101低;②H2O/∑C低;③負荷太重;④觸媒活性差。處理:①用PRC101加大燃氣量;②關小PRC102,提高H2O/∑C,降低PICA303壓力;③適當減輕負荷,保出口氣體質量;④加強脫硫,保證D0102出口硫含量合格,防止觸媒中毒。加強蒸汽分離器和低點倒淋排放,防止觸媒泡水,加強廢鍋排污和脫鹽水質量控制。保證蒸汽質量,若觸媒活性太差,則停車更換。. 低變出口CO%超標:原因:①低變爐進口溫度低;②進口CO%過高;③進口汽氣比過低;④觸媒活性差。處理:①用TIC—201調節(jié)低變入口溫度,若TIC—201壞,則改為手動或用付線調節(jié);②降低中變出口CO%;③提高一段爐H2O/∑C或開空氣保護蒸汽,以提高中變和低變汽氣比;④觸媒活性太差則應更換觸媒。. 甲烷化超溫:原因:①進口溫度過高;②進口CO%過高;③進口CO2%過高;④C0201漏氣;⑤低變近路閥內漏。處理:①調節(jié)TIC—202或其付線,降低甲烷化入口溫度;②調整中、低變爐,降低低變出口CO%;③調整脫碳系統(tǒng),降低凈化氣CO2%;④若C0201漏氣和低變近路閥內漏,則應停車檢修。. J0304半貧液泵跳車:原因:電器或設備故障處理:總控通知現場,將部分工藝氣在吸收塔前放空,若備用泵能用則迅速啟動備用泵投入生產。否則就切合成、甲烷化、轉化減負荷、工藝氣塔前放空??偪貞撓惦姽げ槊髟?。隨時注意,甲烷化床溫和吸收塔、再生塔液位。. 貧液泵J0305跳車:原因:電器或設備故障處理:通知崗位迅速啟動備用泵。若甲烷化溫度迅速上漲,則應通知合成注意觸媒溫度,及時減量或停塔。聯壓機退出氫氮氣后,切除甲烷化,在吸收塔前或塔后放空。通知電工,設備查明原因,待凈化氣CO2%合格后,再向甲烷化和合成送氣。. 脫碳堿液稀釋:原因:①LICA303液位太高;②入吸收塔低變氣溫度過高;③系統(tǒng)補入脫鹽水過多;④J0303酸冷泵進口脫鹽水閥內漏;⑤脫碳系統(tǒng)熱負荷不夠;⑤再生塔底部液位過高。處理:①加大LICA303排放,控制好LICA303液位,嚴防帶液入吸收塔;②降低低變氣H2O/∑C和低變氣入吸收塔溫度。防止過多蒸汽在吸收塔中冷凝;③停止補入脫鹽水;④更換酸冷泵進口脫鹽水閥;⑤在LICA305處或酸冷泵處部分酸冷水排入地溝,降低上段液位;⑥提高再生熱負荷,濃縮堿液,若堿液過多,可部分排入貯槽;⑦向系統(tǒng)補入K2CO3,DEA和V2O5。調整好堿液成份。. 凈化氣CO2%超標:原因:①堿液循環(huán)量偏少;②堿液成份不合格;③堿液起泡,氣液接觸不良;④堿液再生度不好;⑤貧液溫度過高;⑥加負荷過快或空速提過多,氣液接觸時間短。處理:①補入堿液,維持各塔液位,保證足夠循環(huán)量;②調整堿液成份,保證堿液質量;③加入消泡劑,防止堿液嚴重起泡,影響吸收效果;④增加低壓蒸汽,提高再生熱負荷,降低再生壓力,保證再生質量;⑤加大貧液冷卻水量,降低貧液溫度到指標內;⑥減慢加負荷或聯壓機稍回65,降低吸收塔空速,保證合理的氣液接觸時間。. 合成塔壓力上漲,溫度下降:原因:①進口氨含量升高;②H2/N2失調;③惰性氣體含量升高;④合成觸媒活性下降;⑤合成塔入口帶氨;⑥合成觸媒中毒。處理:①降低2氨冷溫度,加強2氨分放氨,嚴禁帶氨。降低合成塔進口氨含量;②聯系轉化調節(jié)空氣流量來調整H2/N2或減少膜回收量,尾氣流量;③加大1氨分后馳放氣排放量,控制好合成壓力,降低惰性氣體含量。若是因為CH4%偏高,則應聯系轉化降低二段爐出口CH4%。④合成觸媒活性下降太多,若是觸媒老化的原因,則應更換觸媒。出現壓力上漲,溫度下降現象時,首先用馳放氣控制系統(tǒng)壓力不超標,減循環(huán)量穩(wěn)住床溫不垮溫。⑤迅速放低2氨分液位,用循環(huán)量和馳放氣控制合成床溫和壓力。若帶氨嚴重,床溫已降至活性溫度以下時,則合成退出氫氮氣。啟用電爐,按升溫程序升溫。⑥因甲烷化出口CO+CO2%嚴重超標,引起合成觸媒中毒時,合成應迅速退出氫氮氣和循環(huán)量,開馳放氣穩(wěn)定壓力。若床溫下降太多,則掛電爐升溫,待原料氣質量合格后,再充壓開車。9. 安全生產注意事項. 在生產中,嚴格按上級下達工藝指標運行,未經批準,不準自行改變。. 轉化加負荷時應按先加燃燒天然氣、蒸汽、工藝天然氣、再加工藝空氣的次序進行。減負荷時,則相反。且總控要隨時注意一段H2O/∑。. 各觸媒層溫度、出口氣體指標等,未達到工藝要求時,不能串入下面一道工序。. 合成使用電爐時,升溫應先加循環(huán)量,后提電爐功率。降溫時則應先減電功率,后減循環(huán)量。分階段進行,確保電爐的安全。. 開、停車時,應注意升降溫和升降壓速度必須符合要求,保護好設備和觸媒。. 開、停車及正常操作均應注意各鍋爐液位,防止干鍋。注意各換熱器有熱介質通過時,必須要有冷介質與其換熱,防止只有熱介質而使換熱器單邊受熱。. 微機操作中,不要進入與生產無關畫面。做好機房衛(wèi)生,在微機室內禁止吸煙,不準高聲喧嘩,保持環(huán)境潔靜。. 在發(fā)生重特大事故時,全系統(tǒng)或局部作緊急停車處理,應迅速切斷出事地點與前后的聯系,防止事故擴大化。13 / 13
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