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安全生產(chǎn)第4期工作簡報(bào)-資料下載頁

2025-06-29 12:00本頁面
  

【正文】 都要逐一交代,不可疏忽。  ⑵對(duì)重要數(shù)據(jù)如原材料的耗量,重要工藝指標(biāo)等,要一個(gè)一個(gè)地交接?! 、菍?duì)重要的生產(chǎn)工具與各種消防、防護(hù)器材等,要一件一件地交接?! 、冉唤影鄷r(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎細(xì)致,應(yīng)該看到的就要看到,應(yīng)該聽到的就要聽到,應(yīng)該用手摸到的就要摸到?! ?jiān)持做到“五交”、“五不交”  五交: ?、沤槐景嗌a(chǎn)、工藝指標(biāo)、產(chǎn)量和任務(wù)完成情況?! 、平桓鞣N設(shè)備、儀表運(yùn)行及設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏情況。⑶交不安全因素及已采取的預(yù)防措施和事故處理情況?! 、冉辉加涗浭欠裾_完整和崗位區(qū)域的清潔衛(wèi)生情況?! 、山簧霞?jí)指令、要求和注意事項(xiàng)。  出現(xiàn)下列情況應(yīng)做到“五不交”: ?、?生產(chǎn)情況、設(shè)備情況不明,特別是事故隱患不明不交。 ?、?原始記錄不清不交。 ?、?工具不齊不交?! 、?崗位衛(wèi)生不好不交?! 、?接班者馬虎不嚴(yán)格不交?! ?yán)格手續(xù),建立交接班記錄  交接班手續(xù)完成后,由雙方班長和各崗位的操作工分別填寫交接班記錄,將交接情況詳細(xì)記錄并在記錄上簽字,以便查尋。  接、交班長還應(yīng)各自召集本班人員開班前或班后會(huì),提出安全生產(chǎn)要求或進(jìn)行班后總結(jié)。【外部事故案例】事故名稱:合成第二氨冷器帶油事故事故時(shí)間:2008年12月1日原因類別:操作事故發(fā)生單位:合成車間事故經(jīng)過:2008年12月1日,上午8:53合成氣壓縮機(jī)跳車,在開車恢復(fù)生產(chǎn)過程中,合成第二氨冷器運(yùn)行不正常,其出口工藝氣溫度降不到指標(biāo)范圍內(nèi)(指標(biāo)10℃,當(dāng)時(shí)4℃)。通過降循環(huán)水溫度及降低氣氨壓力的辦法,效果都不明顯,最后根據(jù)氣氨溫度與出口工藝氣溫度對(duì)比,判定的氨冷器帶油,油分附著在氨冷器內(nèi)列管上,影響換熱效果所致。小夜班接班后,通知檢修工將第二氨冷器排污閥后法蘭拆開接臨時(shí)短節(jié)進(jìn)行排油,由于溫度低,油分黏度大,排油速度慢,直至2日中午第二氨冷器排油完畢,恢復(fù)正常工作。事故原因:由于冷凍冰機(jī)問題,長期以來一直帶油至后工段,最終在合成第二氨冷器內(nèi)積聚,雖然第二氨冷器也每天排油,但排油不徹底,使油附著在氨冷器列管上,影響氨冷器換熱效果,此為這次事故的主要原因。另外,車間在管理上存在漏洞,落實(shí)不到位,排油不徹底監(jiān)管不力,也是造成此次事故的一個(gè)原因。事故的發(fā)生要求我們:每班要認(rèn)真執(zhí)行車間排油制度,主任、工段長定期檢查排油情況;化工班長每班監(jiān)督操作工排油,并簽字確認(rèn)排放數(shù)量;操作工要在交接班記錄本上記錄清楚排油時(shí)間、排油量,交接排放槽液位,排放時(shí)直至管道閥門結(jié)霜為止;聯(lián)系廠家徹底解決冰機(jī)帶油問題。事故名稱:氣柜氧含量超標(biāo)發(fā)生時(shí)間:2009年8月2日發(fā)生單位:造氣車間原因類別:重大未遂事故事故經(jīng)過、原因和教訓(xùn):2009年8月2日早班6:00,車間接調(diào)度通知準(zhǔn)備養(yǎng)爐送氣,早班按工藝主任指示養(yǎng)8爐,白班接班后,至9點(diǎn)8爐氧含量分析合格,因?yàn)楫?dāng)時(shí)氣柜進(jìn)口未加水封,系統(tǒng)內(nèi)屬于正壓,工段長便通知用8煤氣爐向氣柜供氣,同時(shí)要分析工到氣柜進(jìn)口取樣做煤氣成分分析。分析工到氣柜進(jìn)口處取樣分析后,便立即通知造氣三樓,此時(shí)三樓主操也發(fā)現(xiàn)氣柜氧表顯示成上漲趨勢(shì),便立即把8爐處理至強(qiáng)行放空, 同時(shí)聯(lián)系調(diào)度說明情況,并把氣柜頂部和進(jìn)口放空打開降低氣柜高度。原因分析:此次氧含量高的是因?yàn)?,?月1日停車后,為保證系統(tǒng)內(nèi)正壓,氣柜進(jìn)口水封未進(jìn)行加水,為了對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,脫硫貧富液泵和循環(huán)水泵也都處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。8月2日9點(diǎn)8爐分析合格送氣時(shí),把系統(tǒng)管道與脫硫塔內(nèi)滯留了一天多的煤氣也送至了氣柜,而系統(tǒng)內(nèi)滯留的煤氣吸收了循環(huán)水和脫硫液帶進(jìn)系統(tǒng)的氧成分,這一部分氣體與氣柜內(nèi)氣體混合后造成了氣柜內(nèi)煤氣成分氧含量高。事故教訓(xùn)是:每次原始或臨時(shí)開車時(shí)都要由前至后逐步進(jìn)行置換并分析合格,方可送氣,同時(shí)系統(tǒng)開停車時(shí)期一定要對(duì)水封等安全設(shè)施進(jìn)行檢查。事故名稱:造氣循環(huán)水冷水池缺水發(fā)生時(shí)間:2009年10月5日發(fā)生單位:造氣車間原因類別:設(shè)備事故事故經(jīng)過、原因和教訓(xùn):10月5日早班,造氣循環(huán)水操作工在4:45分加完藥后對(duì)各水泵例行巡檢,發(fā)現(xiàn)3冷水泵電流下降到100A,操作工立即打電話給當(dāng)班班長,并和主控聯(lián)系,然后到現(xiàn)場檢查水位,發(fā)現(xiàn)冷水池嚴(yán)重缺水,經(jīng)檢查是2熱水泵跳車,丙班班長到達(dá)現(xiàn)場后迅速開啟了1備用熱水泵,停掉了3冷水泵,以便盡快提高冷水池水位(并開啟了微渦流副線進(jìn)行補(bǔ)水),直至5:30分水位逐漸恢復(fù)正常。事故教訓(xùn)是:造氣循環(huán)水?dāng)嗨绻l(fā)現(xiàn)不及時(shí)或處置不得當(dāng)可能帶來的后果是非常嚴(yán)重的,最嚴(yán)重可能導(dǎo)致大量煤氣泄漏、爆炸、火災(zāi)或全廠緊急停車,所以,任何一個(gè)崗位都是不可忽視的。主控操作人員要密切關(guān)注各壓力、溫度、液位的變化,以及各運(yùn)行設(shè)備的運(yùn)行指示,車間各級(jí)和電儀人員要加強(qiáng)巡檢力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題后進(jìn)行匯報(bào)和處理。提高對(duì)異常事件的處理能力。事故名稱:氧含量超高發(fā)生時(shí)間:2009年12月13日發(fā)生單位:造氣車間原因類別:重大未遂事故經(jīng)過、原因和教訓(xùn):2009年12月13日,大夜班,因原料煤含矸石量大(20%),摻燒有型煤灰渣多,造成煤氣爐氣化層上移,若不及時(shí)下灰便會(huì)造成煤氣爐內(nèi)局部結(jié)塊,所以接班后便開始下灰,當(dāng)時(shí)12爐條機(jī)不轉(zhuǎn),3吹風(fēng)閥不起,爐條機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)時(shí)不轉(zhuǎn)的有45臺(tái)爐,生產(chǎn)條件非常困難。到5:16,14煤氣爐同時(shí)出現(xiàn)吹翻現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)趕緊打至強(qiáng)行放空處理,但是煤氣爐吹翻后在計(jì)算機(jī)上顯示的時(shí)間比較滯后,等發(fā)現(xiàn)吹翻后已有部分回收氣送至氣柜,5:22氧含量開始上漲,%,趕緊與調(diào)度聯(lián)系作了減量處理,5:28氧含量開始下降,5:33恢復(fù)至指標(biāo)。原因分析:原料煤矸石大、灰分大,造氣爐氣化層上移,導(dǎo)致吹翻,后工段頻繁減量,生產(chǎn)條件困難。操作工發(fā)現(xiàn)吹翻后不能及時(shí)處理。事故教訓(xùn):各班應(yīng)對(duì)原料進(jìn)行把關(guān),發(fā)現(xiàn)原料問題,及時(shí)協(xié)調(diào)處理。加強(qiáng)學(xué)習(xí)、積極總結(jié),提高業(yè)務(wù)水平,當(dāng)原料出現(xiàn)變化時(shí),能夠及時(shí)對(duì)工藝操作做出相應(yīng)調(diào)整,以及當(dāng)爐況較差時(shí)的應(yīng)急處理措施。主題詞:安全生產(chǎn) 工作 簡報(bào)送:公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā): 各車間、部室、崗位唐山市成旺化工有限公司安委辦 共印70份聯(lián)系電話5597002。郵箱:cwhgaq@163. 24 / 24
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