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年產(chǎn)8萬噸鄰苯二甲酸二辛酯(dop)生產(chǎn)車間初步工藝設(shè)計--資料下載頁

2025-05-31 12:37本頁面
  

【正文】 后取δ=6mm,復(fù)驗66%=〉 故最終取C1=故δ=6mm 上下封頭均采用標準橢球形封頭,根據(jù)封頭為DN14005。曲面高度h1=100mm,直邊高度h2=25mm,材料選用20 R鋼。 材料選用16MnR鋼,根據(jù)JB/47032000標準,DN400mm的榫槽密封面長頸對焊法蘭。 換熱器封頭和殼體上的接管都需要補強,在開孔外面焊接上一塊與容器壁材料和厚度都相同的,即5mm厚的20R鋼板。選用型號JB/471292 鞍座 BI 700 F 。三、換熱器的主要結(jié)構(gòu)尺寸和計算結(jié)果設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù)形式固定板管式公稱面積㎡殼體內(nèi)徑/mm450折流擋板數(shù)22管子尺寸/mm管中心距/mm32管長/m3材質(zhì)碳鋼管子排列方式正三角形計算換熱面積㎡物料參數(shù)參數(shù)管程殼程流量/(kg/h)進/出口溫度/℃200/7025/6物性密度/(kg/m3)1005定壓比熱容/[kJ/(kg?℃)]導熱系數(shù)/[W/(m178。?℃)]粘度/(Pa?s)計算結(jié)果管程殼程壓降/Pa57007600傳熱系數(shù)/[W/(㎡?K)]421計算面積/㎡裕度%五.環(huán)境保護與勞動安全“三廢”處理生產(chǎn)過程中工業(yè)廢水的主要來源是酯化反應(yīng)中生成的水;經(jīng)多次中和后含有單酯鈉鹽等雜質(zhì)的廢堿;洗滌粗酯用的水;脫醇時汽提蒸汽的冷凝水,它們的組成大致如下面所示:表12酯化液與中和廢水的組成酯化反應(yīng)液%中和廢堿液Mg/LDOP90.4DOP2000苯酐7.83苯酐2000苯二甲酸單辛酯苯二甲酸單辛酯鈉1000硫酸單辛酯硫酸單辛酯鈉23000硫酸單辛酯硫酸單辛酯鈉4000治理的辦法,首先應(yīng)從工藝上減少廢水的排放量,象本設(shè)計采用的是非酸催化劑,則可革除中和水洗兩個工序;其次,當然也不可避免地要進行廢水處理。一般說全部處理過程分為回收和凈化兩級?;厥諘r必須考慮經(jīng)濟效益,如果回收有效成分的費用很大,就不如用少量堿將其破壞除去。 對于本設(shè)計回收的辛醇一部分直接循環(huán)到酯化部分使用,另一部分需進行分餾和催化加氫處理。而產(chǎn)生的廢水(COD值700~1500mHg/L)可以用活性污泥進行生化處理后再排放。 DOP生產(chǎn)過程安全事項化工產(chǎn)品生產(chǎn)是一項具有高風險性的行業(yè),因此在整個化工生產(chǎn)中,設(shè)備安裝、施工、操作等等都必要要考慮各方面安全因素,設(shè)計過程中要周密考慮,最大程度的消除安全隱患,使事故概率降低到最小。在設(shè)計中,流程上要考慮的安全因素主要是避免設(shè)備和管道內(nèi)截止的壓力超過允許的超做壓力而造成災(zāi)難性事故的發(fā)生。一般利用安全泄壓裝置來及時排放管道內(nèi)的介質(zhì),使管道內(nèi)截止的壓力迅速下降。設(shè)備及管道中可以采用的安全泄壓裝置主要有爆破片和安全閥,或在管道上加安全水封和安全放空管。 介質(zhì)的易燃與易爆是相互關(guān)聯(lián)的,防爆的首要措施是防火,所以DOP生產(chǎn)的安全,首要先從防火做起。根據(jù)DOP生產(chǎn)的特點,應(yīng)采取下列防火措施:(1) 貯存輸送原料及產(chǎn)品的貯罐、管線附近嚴禁火源,并有明顯的指示牌和標志。(2) 廠房內(nèi)不存放易燃物質(zhì),地溝保持通暢,防止可燃氣體、液體積聚,加強廠房里通風。(3) 電氣設(shè)備須選用防防爆型,電纜、電源絕緣良好,防止產(chǎn)生電火花。接地牢靠,防止產(chǎn)生靜電。(4) 備有必須的消防器材。對于DOP生產(chǎn)防爆應(yīng)該注意如下幾點:(1) 嚴格執(zhí)行受壓容器、受壓設(shè)備使用、管理有關(guān)規(guī)定,操作人員必須經(jīng)過嚴格訓練。(2) 不準任意改變運行中的工藝參數(shù),不得超溫、超壓及提高設(shè)備的使用等級。(3) 受壓容器、管線的安全設(shè)施齊全,且證明確實靈敏可靠,如安全閥、壓力表、防爆板及各種連鎖信號、自動調(diào)節(jié)裝置等。嚴格執(zhí)行防火規(guī)定及安全技術(shù)措施,嚴格控制可爆介質(zhì)不得上升到爆炸范圍。六.設(shè)計結(jié)果評析與總結(jié)經(jīng)過一段時間的資料查詢、文獻搜索、設(shè)計整理,在老師的指導和同學的幫助下,我們這組順利地完成了本次課程設(shè)計。本次設(shè)計以“工藝先進、技術(shù)可靠、系統(tǒng)科學、經(jīng)濟合理、安全環(huán)?!睘樵瓌t,依據(jù)課程設(shè)計任務(wù)書,遵循工程設(shè)計的規(guī)則與要求來完成,設(shè)計思路清晰,能結(jié)合生產(chǎn)實際輔助設(shè)計,引用資料和相關(guān)公式準確,設(shè)計數(shù)據(jù)和設(shè)計結(jié)果可靠,自我感覺本次課程設(shè)計完成比較理想。 本設(shè)計在比較了現(xiàn)行國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)上DOP,其典型的工藝流程有兩種:酯化—脫醇一中和水洗一汽提干燥一過濾;酯化一中和水洗一脫醇汽提干燥一過濾。由于第①有公用工程消耗低,熱能利用合理,可以生產(chǎn)多牌號的DOP產(chǎn)品等種優(yōu)點,并且,結(jié)合國內(nèi)條件和生產(chǎn)操作經(jīng)驗,在借鑒第1類典型工藝流程基礎(chǔ)上,采用的是非酸催化劑,可革除中和不洗兩個工序,設(shè)計國產(chǎn)化新的工藝流程。是一種較適合我國國情的生產(chǎn)方法。 本工藝設(shè)計與一般工藝相比,優(yōu)勢在于: (1)原料預(yù)熱處理步驟提高了原料的轉(zhuǎn)化率,使苯酐在一級酯化釜轉(zhuǎn)化率接近100%。 (2)采用的是氧化鋁與辛酸亞錫1:1比例復(fù)配非酸催化劑,反應(yīng)時間短、酯收率高、產(chǎn)品質(zhì)量好(酸值低、色度低、熱穩(wěn)定性好、體積電阻率大) 、處理條件簡單等優(yōu)點,同時可革除中和水洗兩個工序。 (3)酯化反應(yīng)在常壓操作進行,對傳統(tǒng)工藝的改進使得其能量消耗大為減少,生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和連續(xù)性大為提高,符合現(xiàn)代工藝綠色高效生產(chǎn)的要求。 (4)進行廢水處理分為回收和凈化兩級。根據(jù)實際情況,最大限度地回收利用,變廢為寶。對于本設(shè)計回收的辛醇一部分直接循環(huán)到酯化部分使用,另一部分需進行分餾和催化加氫處理。而產(chǎn)生的廢水用活性污泥進行生化處理后再排放,對環(huán)境不具有污染。既符合環(huán)保要求,還降低了生產(chǎn)綜合成本。 由于本設(shè)計屬于初步設(shè)計,需要更多的討論與研究,才能投入生產(chǎn)實踐,使得技術(shù)得到改進,生產(chǎn)效率提高。在編寫設(shè)計的過程中我們對本設(shè)計說明書作了多次修改,但限于時間和水平,紕漏在所難免,懇請老師們指正。 七.致謝 本次設(shè)計在設(shè)計寫作期間,得到了張德拉老師的精心指導,老師嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度,精益求精的工作作風,樸實無華、平易近人的人格魅力對我影響深遠。 本設(shè)計能夠順利的完成,離不開各位老師和同學給予的指導與關(guān)心,特別是我們本設(shè)計小組各成員通力合作,迎難而上精神值得繼續(xù)發(fā)揚。在此,對所有關(guān)心和幫助過我的老師和同學表示崇高的敬意和衷心的感謝。八.參考文獻 [1] .[2] ,2003.[3] 宋維端,,1991.[4] .[5] 薛榮書,.[6] 吳志泉,.[7] 「J」.化肥設(shè)計,2004,42(5):22~25.[8] ,2004.[9] 刁玉瑋,2003.[10],2005.[11]. ,2002.[12]. ,2003.[1]房鼎業(yè), 姚佩芳, 朱炳晨. 甲醇生產(chǎn)技術(shù)及進展. 第1版. 華東化工學院出版社, 1990.[2]王靜康主編. 化工設(shè)計. 第一版. 化學工業(yè)出版社,1995.[3]徐振剛, 宮月華,蔣曉林. 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