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火災(zāi)、爆炸事故案例分析-資料下載頁

2025-04-30 01:59本頁面
  

【正文】 拿起干粉滅火器上管排滅火,同時(shí)通知室內(nèi)操作人員報(bào)火警,并向廠生產(chǎn)調(diào)度報(bào)告。 ? 法蘭泄露 引發(fā)火災(zāi) —— 事故經(jīng)過 ? 17時(shí) 20分,消防隊(duì)趕到現(xiàn)場,將火撲滅。這時(shí)泄漏處繼續(xù)往外流淌渣油,裝置采取緊急停工處理,減粘裝置切出自循環(huán),常減壓裝置降溫退油,消防隊(duì)員用水槍掩護(hù)泄漏處,防止著火。 ?17時(shí) 54分,突然一聲悶響,孔板后 200mm處突然起大火,火勢十分兇猛,消防隊(duì)員和崗位生產(chǎn)人員立即進(jìn)行撲救,操作人員切斷了通往換熱氣區(qū)的閥門,并通知變電所切斷裝置內(nèi)的電源。 ?19時(shí) 5分,大火被全部撲滅。這次事故造成裝置中部偏西側(cè)管橋部分鋼梁、管道被燒變形,臨近的減壓塔及框架上的部分照明燈具、儀表電纜被燒損,裝置停工,直接經(jīng)濟(jì)損失 。此次事故未造成人員傷亡。 ? 法蘭泄露 引發(fā)火災(zāi) —— 事故原因 ⑴ 由于流量孔板法蘭泄漏,導(dǎo)致管道被沖蝕后減薄破裂。分支一路F I308孔板墊片處泄漏, 360℃ 減粘渣油自然起火。在救火過程中,因管道腐蝕減薄,管道內(nèi)壓力較高,致使管道爆裂,釀成火災(zāi)事故。這是事故發(fā)生的直接原因。 法蘭泄露 引發(fā)火災(zāi) —— 事故原因 ⑵ 事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)減壓渣油進(jìn)減粘裝置流量孔板后管道雖然經(jīng)過 6年多的運(yùn)行,壁厚仍達(dá) (原壁后 ) ,而發(fā)生破裂著火的管道僅使用 2年多時(shí)間。經(jīng)分析認(rèn)為,充蝕減薄的主要原因是減壓渣油經(jīng)過減粘裂化后,產(chǎn)生部分輕餾分,當(dāng) 360℃ 的減粘渣油流過管道孔板時(shí),孔板前壓力較高,孔板后壓力降低,渣油內(nèi)的部分輕餾分產(chǎn)生相變,加速了對管道的沖刷;遼河原油的環(huán)烷酸值較高,在相變環(huán)境下腐蝕加劇,使管道減薄,最終導(dǎo)致破裂而發(fā)生了事故。這是事故發(fā)生的重要原因。 法蘭泄露 引發(fā)火災(zāi) —— 事故原因 ⑶ 火災(zāi)發(fā)生時(shí),減粘裝置雖切出自循環(huán),但由于操作人員思想緊張,應(yīng)變能力差, 3號閥沒有關(guān)嚴(yán),高溫渣油( 360℃ )串入破裂管道,造成這次火災(zāi)事故著火時(shí)間較長,在停了減粘渣油泵后,火勢才得到了控制。 ? 法蘭泄露 引發(fā)火災(zāi) —— 事故教訓(xùn) ⑴ 加強(qiáng)裝置區(qū)的日常巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改隱患。 ⑵加強(qiáng)對崗位工人的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高防事故的應(yīng)變能力。 ? 隔油池閃爆 5死 1重傷 ? 事故原因 ? 事故教訓(xùn) ? 事故經(jīng)過 ?下一案例 ?上一案例 隔油池閃爆 5死 1重傷 —— 事故經(jīng)過 ? 1998年 5月 7日,獨(dú)山子石油化工總廠供排水車間,按廠大修計(jì)劃安排將二循環(huán)水工段污水提升泵房隔油池中的污水抽到集水池中。車間要求電修派電工到隔油池為其安裝潛水泵接電,并按要求辦理了電票。 5月 8日,電修先后派電工到隔油池為潛水泵接電,供排水車間副主任和職工一起將能夠運(yùn)轉(zhuǎn)的 3臺泵分別下到隔油池西端的進(jìn)水槽及 1號、 5號池內(nèi),當(dāng)晚啟動泵運(yùn)轉(zhuǎn)打水。 ?5月 9日,車間領(lǐng)導(dǎo)先后到隔油池現(xiàn)場處理有故障的泵和接新泵,并對舊電纜線裂紋處用防水膠布重新纏繞,處理完通電試運(yùn),運(yùn)轉(zhuǎn)正常后將泵下入 3號池內(nèi),啟動打水。 隔油池閃爆 5死 1重傷 —— 事故經(jīng)過 ? 12時(shí) 50分,值班女工在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn) 3號、 5號池內(nèi)潛水泵出水管線不出水,請示工段長徐某后拉下這兩臺泵的電源閘刀。 ?工段長徐某和工段職工李某等 6人在食堂吃完午飯后,就到隔油池繼續(xù)進(jìn)行抽水作業(yè)。 ?14時(shí) 10分,李某等人準(zhǔn)備再次檢查水泵工作情況,剛出門就聽到爆炸聲,并看到隔油池起火。李某迅速回操作室向煉廠調(diào)度室報(bào)告。隨后被燒傷的工段長徐某跑到操作室,告訴事故現(xiàn)場還有 5人,徐某被送往醫(yī)院搶救。 17時(shí) 30分消防人員將火撲滅。 ?經(jīng)現(xiàn)場勘察,在隔油池東面地坪上發(fā)現(xiàn)兩具尸體,從隔油池中打撈出 3具尸體。 ? 隔油池閃爆 5死 1重傷 —— 事故原因 ⑴ 隔油池的污水含油,輕組分較多,歲外界氣溫升高,可燃?xì)怏w揮發(fā)量增加。加之 9日兩天連續(xù)抽水,池內(nèi)液面下降,空氣涌入 1,聚集的爆炸性混合氣體增多。 ⑵作業(yè)人員違章操作,在帶電情況下提泵作業(yè),使電纜明顯處于受力狀態(tài),導(dǎo)致電纜一相斷電打火,擊穿絕緣及護(hù)套,引爆可燃性氣體。 隔油池閃爆 5死 1重傷 —— 事故原因 ⑶ 供排水車間沒有針對隔油池的特殊作業(yè)制定具體清污檢修方案,沒有對主要工作環(huán)節(jié)中的安全問題提出具體的防范措施。 ⑷從車間領(lǐng)導(dǎo)到操作人員,安全意識不強(qiáng),對易燃易爆場所特殊的危險(xiǎn)性認(rèn)識不夠,在防爆場所使用了非防爆負(fù)荷開關(guān)明閘刀、明接線。 隔油池閃爆 5死 1重傷 ——— 事故原因 ⑸ 煉廠相關(guān)職能部門沒有認(rèn)真履行職責(zé)。隔油池啟用以來,沒有制定完整的運(yùn)行、檢修安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。 ⑹污水提升泵房的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收環(huán)節(jié)有缺陷。如易燃易爆區(qū)內(nèi)的操作室配置了非防爆儀表屏和控制屏;隔油池未按規(guī)范設(shè)計(jì)蒸汽滅火設(shè)施;出水溢流堰內(nèi)污水排放只設(shè)計(jì)了向明水溝排放的管線,未設(shè)計(jì)向集水池直接排放管線,增加了檢修工作的難度和危險(xiǎn)性。 ? 隔油池閃爆 5死 1重傷 —— 事故教訓(xùn) ⑴ 加強(qiáng)對隔油池特殊作業(yè)場所的防火防爆日常管理。 ⑵制定詳細(xì)的隔油池運(yùn)行、檢修安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。 ⑶對各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)制定和落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施。 ⑷嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。 ?
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