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內噴鈣爐后活化脫硫工藝的脫硫率及-資料下載頁

2025-01-15 01:26本頁面
  

【正文】 后,主蒸氣溫度降低約5℃左右,分析認為主要是受熱面結渣結灰引起,并噴入石灰石后,灰量增多和粒子尺寸變小,影響了爐內輻射傳熱。  還有噴入石灰石后,左右溫差增大,這與石灰石的噴射方式有關。改為石灰石四角噴入,并加裝助推風機以增加助推風量,將會改善左右溫差和提高脫硫率。3.3鍋爐效率有所降低  爐內噴入石灰石脫硫后,大約會使鍋爐效率降低0.7~1%。主要是噴入石灰石后會增加飛灰中的含碳量,從而增加機械未完全燃燒損失Q4;灰負荷增加也會增加灰渣物理熱損失Q6;還有就是噴入冷空氣,為提高脫硫率而提高排煙溫度,使排煙熱損失Q2增加等。3.4對電除塵器影響 噴入石灰石后,使電除塵器的進口粉塵較原來增加近一倍,并飛灰比電阻增加,這對電除塵不利。但由于LIFAC有爐后增濕部分,提高了煙氣濕度和降低煙溫,增加了飛灰的導電率,又促進了除塵效率的提高。兩者因素相比較,總的是提高了除塵效率,LIFAC脫硫后測得的三電場電除塵器除塵效率為99.69%。4結論 影響LIFAC技術脫硫率的主要因素爐內噴鈣方面有煤質、石灰石的質量和數(shù)量及粒度、石灰石噴入處的溫度、氧化鈣在過熱器區(qū)域的停留時間、石灰石與煙氣的混合程度等;活化增濕方面有進入活化塔飛灰中的活性CaO含量、活化塔進口煙溫、噴水量大小、水滴大小及在活化塔中停留時間、活化塔出口煙溫等?! ﹀仩t影響方面主要有結灰和結渣、傳熱、鍋爐效率、除塵器運行等。LIFAC系統(tǒng)的主要優(yōu)點是經濟、所需設備占地少、不產生廢水、最終產物是干灰,在進一步提高脫硫率、完善設備運行狀態(tài)、克服對鍋爐的一些影響后,不失為一經濟實用的脫硫方法。參考文獻   [1]IVO(管菊根譯).向爐膛噴入石灰石并裝設活化反應器的脫硫方法[J].電力環(huán)境保護,1987,(1):56-62. [2]姚洪,袁建偉,曾漢才.爐內噴鈣脫硫技術對鍋爐的影響[J].湖北電力,1996,20(2).[3] 段建中,何紅光.爐內噴鈣脫硫技術的現(xiàn)狀與發(fā)展前景[J].熱力發(fā)電譯叢,1990,(3):48-51.[4] 周全,馬果駿.下關發(fā)電廠LIFAC脫硫技術[J].電力環(huán)境保護,1995,11(2):35-44.
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