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20萬(wàn)噸年聯(lián)堿裝置生產(chǎn)能量系統(tǒng)優(yōu)化工程可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-02-25 11:34本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。

  

【正文】 所用再生原料全部回收使用)。 本技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是處理費(fèi)低,且一年可多回收 NaCL 產(chǎn)量:308000=211200kg=。價(jià)值 = 萬(wàn)元 /年,治污又增效。備注: =( 12+) 還可回收脫鹽水: 308000=24 萬(wàn)噸 /年,價(jià) 120 萬(wàn)元 /年,兩相加 130 余萬(wàn)元 /年。 35 ●投資估算 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 數(shù)量 估價(jià)(萬(wàn)元) 一 廠方負(fù)責(zé) 47 萬(wàn)元 1 廠房 20 2 酸堿儲(chǔ)箱 6 3 各種水箱 5 4 各 種水泵 16 二 所方負(fù)責(zé) 1 一級(jí) A 床 φ 2200 2 臺(tái) 12 2 二級(jí) A 床 φ 1500 2 臺(tái) 8 3 一級(jí) B 床 φ 2200 2 臺(tái) 12 4 二級(jí) B 床 φ 1500 2 臺(tái) 8 5 曝氣裝置含風(fēng)機(jī)填料 φ 1000 1 臺(tái) 5 6 A 填料 30 噸 36 7 B 填料 25 噸 80 8 石英砂 級(jí)配 40 噸 9 管閥、儀表等 1 批 20 10 電氣 1 批 15 12 安裝費(fèi) 20 13 運(yùn)雜費(fèi) 4 14 設(shè)計(jì)、調(diào)試、培訓(xùn) 18 36 15 技術(shù)專(zhuān)有費(fèi) 15 16 合計(jì) +47= 注:本工藝處理成本 元 /m3,耗再生劑可用回收的鹽相抵。 、 濾堿機(jī)改造項(xiàng)目 (一)項(xiàng)目背景 我公司重堿過(guò)濾是采用連續(xù)式回轉(zhuǎn)真空過(guò)濾機(jī),將碳化取出液中的碳酸氫鈉懸浮物與母液分離,再過(guò)濾的同時(shí)進(jìn)行洗滌,除去重堿中殘留的母液,并進(jìn)行脫水和擠壓干燥,使重堿的氯化鈉含量不超過(guò)規(guī)定指標(biāo),重堿水份小于 20%。 由于公司聯(lián)堿系統(tǒng)逐年的擴(kuò)能改造,生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)逐漸增大,但濾堿機(jī)的更新改造沒(méi)有同步跟上,已經(jīng)不能滿(mǎn)足現(xiàn)生產(chǎn)需要,使純堿結(jié)晶濾出率低,破環(huán)了整個(gè)系 統(tǒng)的工藝條件,造成很大的能、物料浪費(fèi)。故此,擬對(duì)濾堿機(jī)進(jìn)行能量系統(tǒng)優(yōu)化改造:新建兩臺(tái)新型高效濾堿機(jī),替代淘汰現(xiàn)有 5 臺(tái)低效率濾堿機(jī)。將運(yùn)行狀況最差的 4和 5濾堿機(jī)拆除,在此基礎(chǔ)上更換新型設(shè)備,主線流程不變,另 3 臺(tái)舊濾堿機(jī)停運(yùn)。 新、舊濾堿機(jī)型號(hào)規(guī)格如下 (現(xiàn)使用的濾堿機(jī)型號(hào)及規(guī)格參數(shù) ): 5㎡轉(zhuǎn)鼓真空 濾堿機(jī) G5/ 轉(zhuǎn)鼓規(guī)格:Ф 1750 980 主電機(jī): JO2414, N=4KW,攪拌減速機(jī): JZQ250Ⅲ( 3 ) JZQ250Ⅰ( 12) i=,附:電機(jī) Y132S6 上海化工機(jī)械廠 5 臺(tái) 擬新建濾堿機(jī)型號(hào)及規(guī)格參數(shù): 14 ㎡轉(zhuǎn)鼓真空濾堿機(jī) 轉(zhuǎn)鼓規(guī)格: Ф 2250 1900 減速機(jī) XWD15943 ; N=15KW, 附:攪拌裝置減速機(jī) N= 成都市宏達(dá)機(jī)械有限公司 2 37 (三)、改造費(fèi)用統(tǒng)計(jì): 濾堿機(jī) 2臺(tái) 80萬(wàn) /臺(tái) 160 萬(wàn) 管線、電器、儀表、輔材等 30 萬(wàn) 土建安裝 25 合計(jì) 215 萬(wàn) 聯(lián)堿系統(tǒng)Ⅰ過(guò)程物料循環(huán)利用技術(shù)改造總投資概算為 萬(wàn)元。 、 800 方鹽析 結(jié)晶器技改方案 (一)項(xiàng)目背景 結(jié)晶崗位是氯化銨作業(yè)區(qū)過(guò)程的主要設(shè)備,聯(lián)堿裝置在以前滾雪球式擴(kuò)能改造中該系統(tǒng)沒(méi)有同步改造,形成目前工藝系統(tǒng)中的瓶頸問(wèn)題,經(jīng)常發(fā)生結(jié)晶器底部堵塞現(xiàn)象和結(jié)晶器坐死現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來(lái)很大影響,造成物料很大的浪費(fèi),發(fā)生座槽事故,就要向外排放掉600——800m3 母液,大量的氨、鹽被浪費(fèi)掉,更嚴(yán)重的是大量有害廢水排出去造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題。為了盡快解決這個(gè)問(wèn)題,公司擬建設(shè)一套 800m3 鹽析結(jié)晶裝置。 (二)改造方案 在現(xiàn)有的 500m3鹽析結(jié)晶器旁邊在上一臺(tái) 800m3結(jié)晶器及其配套設(shè)備 。 工藝方案:結(jié)晶崗位的生產(chǎn)是靠冷析和鹽析的作用生產(chǎn)氯化銨。冷 AⅠ用泵送入冷析結(jié)晶器箱式流量計(jì)或電磁流量計(jì),計(jì)量后進(jìn)入冷析結(jié)晶器中央循環(huán)管;冷析結(jié)晶器的母液通過(guò)軸流泵送入外冷器下部,經(jīng)外冷器列管與管間通入的液體氨換熱后,生成的氯化銨晶漿由外冷器的上部進(jìn)入集合槽再進(jìn)入中央循環(huán)管回到冷析結(jié)晶器,如此連續(xù)循環(huán)降溫保持冷析結(jié)晶器的溫度及液面。冷析結(jié)晶器中的母液由于 38 降溫,使氯化銨在母液中的過(guò)飽和度降低,析出氯化銨結(jié)晶體,生成的氯化銨晶漿通過(guò)軸流泵的循環(huán)作用呈懸浮狀態(tài)晶漿通過(guò)取出管進(jìn)入混合稠厚器,上部清液(半母液Ⅱ)溢 流進(jìn)入鹽析結(jié)晶器。 經(jīng)皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)來(lái)的粉碎鹽進(jìn)入鹽析結(jié)晶器,與結(jié)晶器中的不飽和母液(半母液Ⅱ)經(jīng)同離子效應(yīng)生成氯化銨晶漿懸浮液,通過(guò)取出進(jìn)入鹽析稠厚器,上部清液(即母液Ⅱ)通過(guò)溢流口進(jìn)入沉降槽,通過(guò)沉降除去部分雜質(zhì)后溢流入母液Ⅱ桶。 鹽析稠厚器中的晶漿通過(guò)逆料泵進(jìn)入冷析結(jié)晶器進(jìn)一步溶解晶漿中的鹽( NaCL);鹽析稠厚器溢流清液進(jìn)入母液Ⅱ桶沉降槽。冷析取出液經(jīng)過(guò)稠厚進(jìn)入離心機(jī)分離出氯化銨。分離后的清液進(jìn)入濾液桶通過(guò)濾液泵打入鹽析結(jié)晶器。 工藝流程圖: AA冷AⅠ下放液冷析結(jié)晶器鹽析結(jié)晶器外冷器混合稠厚器鹽析稠厚器去倒空桶去離心機(jī)逆料泵PI原料鹽濾來(lái)自濾液桶MⅡ澄降槽返料清液去MⅡ桶去濾液桶氣氨液氨 (三)技改費(fèi)用合計(jì) 39 鹽析結(jié)晶器 1臺(tái)(規(guī)格:Φ 13000 11385; V=798 m3 常壓 ; T設(shè) =13~ 15℃) 380 萬(wàn) 鹽析軸流泵(型號(hào): ) 15 萬(wàn) 鹽析稠厚器 1臺(tái)(型號(hào):Φ 3015 2500 8 V=13m3。 常壓;行星擺線針輪減速機(jī): ) 89 萬(wàn) 電動(dòng)葫蘆 1 臺(tái)(主電機(jī) :N=,輔機(jī) :N=) 5萬(wàn) 逆料泵軟管泵等機(jī)泵 4臺(tái) 12 萬(wàn) φ 720 不銹鋼管 50 米 9萬(wàn) 板材、輔材 18 萬(wàn) 電控系統(tǒng) 15 萬(wàn) 儀表系統(tǒng) 5萬(wàn) 土建、安裝費(fèi)用 200 萬(wàn) 合計(jì) 748 萬(wàn)元 、氯化銨母液換熱器改造項(xiàng)目 (一)、立項(xiàng)背景: 目前氯化銨作業(yè)區(qū)母液泵房共有三套母換,即新母換一套,舊母換一套,三期母換一套。三期母換其中兩臺(tái)是硫酸鉀項(xiàng)目淘汰下來(lái)設(shè)備,在設(shè)計(jì)上存在缺陷,鍋底堆積物較多,堵塞嚴(yán)重,一直運(yùn)行不正常;加之其它兩臺(tái)占用了新、舊系統(tǒng)母換的前置水換,使新、舊系統(tǒng)母換的調(diào)節(jié)余地大大減少。目前,新舊各 5 臺(tái)換熱器,三臺(tái)母換串聯(lián)兩臺(tái)后置水換的格局,如圖 1。第三套母換由四臺(tái)換熱器組成,一臺(tái)前置水換聯(lián)三臺(tái)母換組成,如圖 2。 2021 年以前由于聯(lián)堿一直半負(fù)荷生產(chǎn),滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)最大循環(huán)量 在 280M3/h,基本能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,2021 年以后公司聯(lián)堿裝置一直處在滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),平均循環(huán)量 330 M3/h,該生產(chǎn)裝置已不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求,每年從 3 月份至 11 月份母換、水換處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),冷 AI 溫度長(zhǎng)期居高不下,給外冷降溫帶來(lái)很大的壓力,嚴(yán)重影響聯(lián)堿生產(chǎn)的有效運(yùn)行。 同時(shí)由于系統(tǒng)問(wèn)題,熱 AⅠ溫度上升 4℃左右(以前小于 46℃, 40 今年平均在 50℃)母液循環(huán)量增加(由 280M3 增加到 330 M3),至使冷 AⅠ溫度過(guò)高 35℃左右,造成了冷析溫度難降,影響生產(chǎn)。鑒于上述原因,需對(duì)換熱器進(jìn)行改造。 (二)、項(xiàng) 目概述 根據(jù)氯化銨作業(yè)區(qū)母換不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的現(xiàn)有狀況和聯(lián)堿工藝指標(biāo)要求,計(jì)劃新增加 3 臺(tái)母換,并恢復(fù)原始設(shè)計(jì)的新舊各 6 臺(tái)換熱器的設(shè)計(jì),以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。 (三)、改造方案: 新上三臺(tái)¢ 米的換熱器與¢ 米 2 臺(tái)換熱器組成一 套母換。新舊系統(tǒng)恢復(fù)原始設(shè)計(jì),前置水換一臺(tái),后置水換兩臺(tái),中間聯(lián)三臺(tái)母換如圖 3。第三套母換,將¢ 米 2 臺(tái)換熱器改為水換,一臺(tái)前置,一臺(tái)后置和新增的三臺(tái)¢ 的母換串聯(lián),形成第三套母換,如圖 4。通過(guò)改造可極大地滿(mǎn)足目前生產(chǎn)的需要,增加母換系統(tǒng)的調(diào)節(jié)余量,消除¢ 換熱器底 部堵塞的現(xiàn)象,為控制冷析溫度,穩(wěn)定聯(lián)堿生產(chǎn)提供可行的途徑。 (四)、效益估算: 氯化銨作業(yè)區(qū)母液換熱器改造后可有效減輕外冷負(fù)荷,使冷析溫度平穩(wěn)控制,降低因溫度波動(dòng)造成外冷器結(jié)疤嚴(yán)重的現(xiàn)狀,一方面減少用水泡洗外冷器次數(shù),減少外排,降低公司環(huán)保壓力。另一方面有效控制外冷器溫度,維持系統(tǒng)水的平衡,使系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)處于良性狀態(tài),對(duì)提高聯(lián)堿產(chǎn)量,質(zhì)量都有很好的促進(jìn)作用。 1. 澄清水用蒸汽加熱泡洗外冷器,每班次 15m3,每班 2 次,減少 41 為每班 1 次 ,每天 3 班,每年按照 330 天計(jì),每年產(chǎn)生外排量造成的新鮮水流失資金: 15m31 次 /班 3 班 250 天 元 /噸 = 2. 澄清水用蒸汽加熱泡洗外冷器,泡洗水中含 CNH310Ti,F(xiàn)NH35Ti, Na+3 Ti,每年產(chǎn)生外排量造成的資源浪費(fèi): 250 天100 元 =5 萬(wàn)元 3. 澄清水用蒸汽加熱泡洗外冷器,每天需用蒸汽 噸,故:250= 4. 冷析溫度每低一度 CNH3下降 ,換熱器改造后冷析溫度平均降低 3℃ ,每天可以多出 噸氯化銨,同時(shí)也可多產(chǎn)純堿 噸,氯化銨按 1000 元 /噸計(jì)算,純堿按 1200 元 /噸計(jì)算,全年可獲利 萬(wàn)元。 5. 由以上計(jì)算可以看出,該項(xiàng)目實(shí)施后,全年可獲利 萬(wàn)元,從投資情況來(lái)看,半年就可以收回投資 (五)、改造投資預(yù)算 序號(hào) 材料 數(shù)量 費(fèi)用(萬(wàn)元) 1 管道 Φ 150 不銹鋼管 60 米 5 Φ 250 不銹鋼管 15 米 2 2 閥門(mén) 1 只 3 2 只 4 換熱器 3 臺(tái) 240 5 安裝 30 6 合計(jì) 附圖: 42 43 、外冷器改造項(xiàng)目 (一)外冷器現(xiàn)狀 外冷崗位現(xiàn)有 鈦材外冷器 8 臺(tái),換熱面積為 388M2 的 3 臺(tái),換熱面積為 525M2 的 5 臺(tái),平時(shí)兩臺(tái)清洗兩臺(tái)運(yùn)行,因此其有效換熱面積為 M2,外冷冷當(dāng)量為 ,查相關(guān)數(shù)據(jù) K△ t 按9450KJ/ , 通過(guò)計(jì)算可得現(xiàn)有外冷器生產(chǎn)能力為,,氨Ⅰ當(dāng)量為 200 M3/h,全年按 345 天有效生產(chǎn)日期計(jì)算全年能力為 萬(wàn)噸;通過(guò)以上計(jì)算可以看出,完成現(xiàn)有生產(chǎn)能力 21 萬(wàn)噸 /年外冷能力嚴(yán)重不足。在工藝上已明顯表現(xiàn):循環(huán)量大,外冷溫度嚴(yán)重超指標(biāo) 9—14℃,高達(dá) 18℃左 右,造成氯化銨結(jié)晶析不出來(lái),系統(tǒng)結(jié)疤嚴(yán)重,工藝惡化,消耗居高不下。 (二)外冷器改造項(xiàng)目方案 利用現(xiàn)外冷器崗位中間的一塊空地,重新安裝兩臺(tái)外冷器,增大冷卻面積,有效降低外冷溫度至工藝指標(biāo)。 (三)技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 44 新裝外冷器(∮ 波紋管換熱器, 316L 不銹鋼材質(zhì)) 2 臺(tái) 190 380 其他輔材: 45 土建安裝費(fèi) 80 合計(jì) 505 、工藝優(yōu)化改造 (一)熱 AI 清洗外冷器列管結(jié)疤技術(shù)改造 外冷器是氯化銨結(jié)晶工序主要的設(shè)備之一,承擔(dān)著降低 冷析結(jié)晶器母液溫度,使母液產(chǎn)生過(guò)飽和度析出氯化銨結(jié)晶。但是降溫過(guò)程中,形成過(guò)飽和的母液不可避免的會(huì)在外冷器換熱列管上消失過(guò)飽和度,而生成結(jié)疤,并且傳熱溫差越大結(jié)疤程度越重,因此為保持冷析溫度控制在工藝要求范圍,外冷器作業(yè)一定時(shí)間后(一般 8 小時(shí)),與備用外冷器輪換,利用熱 AI 對(duì)氯化銨的不飽和性清洗列管內(nèi)氯化銨結(jié)疤,使外冷器恢復(fù)換熱能力。目前公司聯(lián)堿生產(chǎn)過(guò)程中,由于清洗裝置存在缺陷,列管結(jié)疤無(wú)法徹底清洗干凈,即影響外冷器的換熱效率又常造成列管堵死的惡性狀態(tài)。為此,擬采用加大清洗熱 AI 循環(huán)量的方法,解決溶疤不徹底 的問(wèn)題。 改造方案:在新系統(tǒng)外冷二樓各加裝兩臺(tái)中間循環(huán)泵(流量 450 m3/h、揚(yáng)程 15 米),舊系統(tǒng)外冷二樓各加裝一臺(tái)中間循環(huán)泵(流量450 m3/h、揚(yáng)程 15 米),使外冷器清洗循環(huán)量增加到 600 m3/h 左右,增加熱 AI 在外冷器列管內(nèi)清洗結(jié)疤的流速,提高熱 AI 溶解結(jié)疤的速度,強(qiáng)制清洗外冷器列管結(jié)疤,在有效的清洗時(shí)間內(nèi)將結(jié)疤徹底清 45 洗干凈 。工藝流程及原理:現(xiàn)有清洗泵將熱 AI 打入外冷器列內(nèi),熱 AI 充滿(mǎn)外冷器開(kāi)始溢流時(shí),開(kāi)中間循環(huán)泵強(qiáng)制循環(huán)清洗外冷器列管結(jié)疤。通過(guò)現(xiàn)有清洗泵不停的補(bǔ)充新鮮熱 AI 溢流至熱 AI 桶 ,使外冷器循環(huán)清洗的熱 AI 的到有效置換,而始終保持良好的溶能力。 所需材料如下表所列。 序號(hào) 材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 費(fèi)用(萬(wàn)元) 1 不銹鋼管 ф 377x6 米 40 萬(wàn)元 2 不銹鋼管 ф 273x6 米 20 萬(wàn)元 3 中間循環(huán)泵 及附屬電機(jī) 流量 450 m3/h 揚(yáng)程 15 米 臺(tái) 3 18 萬(wàn)元 4 閥門(mén) G41J6 DN250 只 24 萬(wàn)元 合計(jì) 萬(wàn)元 (二)玻璃鋼冷卻塔技術(shù)改造 氯化銨作業(yè)區(qū)的現(xiàn)有的 1000m3/h 玻璃鋼冷卻塔為自動(dòng) 旋轉(zhuǎn)霧化式冷卻塔,是通過(guò)循環(huán)冷卻水與冷、干空氣的熱傳導(dǎo)和循環(huán)冷卻水的蒸發(fā)帶走氣化潛熱而達(dá)到降低水溫的目的。但水壓力低無(wú)法霧化使該塔冷卻效果一直比較差,能耗高。況且現(xiàn)在內(nèi)部鋼骨架以全部腐蝕,塔
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