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造型線自動控制技術(shù)應用本科畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-08-16 19:24本頁面

【導讀】兩個S7控制系統(tǒng)合并和自行研制數(shù)控扎通氣孔機技術(shù)改造。本文介紹了目前通用的先進自。機,分箱機,移落箱機,三臺翻轉(zhuǎn)機,合箱機,銑澆口機,扎氣孔機,上下造型機等設備,平米,原電控系統(tǒng)主、輔機分別由兩臺S7-400控制,兩套控制系統(tǒng),兩個主操作臺。機為德國KW公司進口的雙主機,設有WINCC電腦人機界面監(jiān)控提示。2020年先后完成主機。增加節(jié)拍監(jiān)視和故障診。斷功能、砂型質(zhì)量跟蹤功能、型板數(shù)據(jù)檔案庫和生產(chǎn)數(shù)據(jù)檔案管理。線的生產(chǎn)節(jié)拍從37秒/箱提高到33秒/箱。串接三個IM461_1接口。兩個伺服變頻器由PEOFIBUS連接DP主站系統(tǒng)。個OB組織塊,包含有:主程序啟動,循環(huán)中斷CPU啟動,模塊故障處理等各項功能。45個DB數(shù)據(jù)塊,包含有:型板數(shù)據(jù),主機壓力參數(shù),砂稱量參數(shù),故障信息參數(shù),WINCC個接口參數(shù)等參數(shù)值。120各功能步序鏈,

  

【正文】 動轉(zhuǎn)換信號等必要的連鎖條件。 轉(zhuǎn)部條件:是指該順序步動作的初始條件和上一個順序步動作的完成條件,它反映動作的變化邊界。步序故障診斷檢測轉(zhuǎn)不條件,每一個步序都設有時間過長監(jiān)視,超時后,將缺少的完成條件以故障信息顯示,同時指示設備停在哪個步序器的哪一步。 數(shù)控扎通氣孔機的基本步序( FC31 扎通氣針機)包括 1. 調(diào)步序鏈初始狀態(tài) (實際步序號, FC 程序號) 2. Step 1 LBV 扎氣孔機 釋放 3. Step 2 LBV 扎氣孔機 下降 4. Step 3 LBV 扎氣孔機 下降到位 5. Step 4 LBV 扎氣孔機 上升 6. Step 5 LBV 扎氣孔機 上升到位 結(jié)束 基本相關聯(lián)程序包括: FC37 上型線定位; FC299 調(diào)扎通氣針機功能 DB150 型板 A 數(shù)據(jù)塊 DB151 型板 B 數(shù)據(jù)塊; DB89 型板 AZ 扎通氣針機數(shù)據(jù)。 16 數(shù)據(jù)處理過程 數(shù)控扎氣孔機啟動及轉(zhuǎn)步過程 數(shù)控扎氣孔機工作過程 自動扎孔機在生產(chǎn)中的使用 ( 1) 生產(chǎn)操作主 WINCC 視窗控制中心主機操作畫面 其中包括:生產(chǎn)用型板選擇;造型線運行方式選擇;帶砂和帶 LBV 選擇;冷卻帶運行選擇; F1— F12 功能鍵實際功能顯示;型板更換選擇;生產(chǎn)任務數(shù)量給定與實際完成顯示;加料稱量顯示;故障診斷功能;自動扎孔機選擇等。 17 ( 2) 造型數(shù)據(jù)檔案 調(diào)出這個界面,操作人員可以按照生產(chǎn)任務單,準確地確認生產(chǎn)用型板的編號,直接調(diào)用相應的各項參數(shù),如果遇到新開發(fā)的產(chǎn)品,各項數(shù)據(jù)調(diào)試確認后可以直接保存到數(shù)據(jù)庫內(nèi),這其中包括 X 軸和 Y 軸的具體數(shù)據(jù)。 ( 3) 數(shù)控扎通氣孔機數(shù)據(jù)調(diào)用及優(yōu)化 可以在新產(chǎn)品調(diào)試過程中,根據(jù)型板工藝要求填寫 X 軸和 Y 軸的具體的測量數(shù)據(jù),或直接調(diào)用造型數(shù)據(jù)檔案庫內(nèi)的型板數(shù)據(jù),這個界面一般用于調(diào)試型板,以便于根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的具體要求準確地調(diào)整通氣孔位置。 18 數(shù)控扎通氣孔機根據(jù)造型線不同的型板通氣孔位置數(shù)據(jù),在人機界面上設置,經(jīng)過優(yōu)化后按 Y 軸從大到小進行排序排列。 排列完成后的效果 ( 4) 造型線砂型的質(zhì)量跟蹤界面 19 從下主機起始沿砂型運行方向,一直到捅箱機,造型線每個位置上的砂箱都有自己的屬性。屬性包括:空箱、廢型、未澆注、已澆注、模板號、造型時間、澆注時間和累積冷卻時間。這些可以從視窗控制系 統(tǒng)的畫面上看到,這樣有利于鑄件的質(zhì)量跟蹤和控制。根據(jù)屬性中的模板號,造型機選定造型數(shù)據(jù),數(shù)控扎通氣孔機選定通氣孔位置數(shù)據(jù)。 ( 5) 扎通氣孔機系統(tǒng) 在這個界面中能看到更換型板后生產(chǎn)的砂型是否已經(jīng)運送到數(shù)控扎通氣孔機的工作范圍,以便于在生產(chǎn)中根據(jù)工藝要求,時調(diào)整 X 軸和 Y 軸的具體運行數(shù)據(jù)。在實際生產(chǎn)中,實際位置窗口會顯示 X 軸和 Y 軸運行具體數(shù)值。 (四) 實際效果 項目的整體效益:完成數(shù)控扎通氣孔機安裝調(diào)試,投入生產(chǎn),無需手動調(diào)整通氣針位置,減少了輔助生產(chǎn)時間,平均每個班次 40 分鐘。 提高 了生產(chǎn)節(jié)拍,從 37 秒 /箱提高到 33 秒 /箱。同時提高鑄件質(zhì)量,減少了因砂型排氣不暢造成的廢品 35%以上。 20 在操作上,生產(chǎn)工人可以直接調(diào)用數(shù)據(jù)庫當中的型板數(shù)據(jù),調(diào)試新產(chǎn)品時,可以通過監(jiān)控畫面,及時了解調(diào)試用的砂型是否已經(jīng)進入數(shù)控扎通氣孔機工作范圍, 事實證明自行設計的數(shù)控扎通氣孔機,在實際使用當中,已經(jīng)達到進口設備對位置控制精度和生產(chǎn)節(jié)拍的要求。 故障方面,受鑄造行業(yè)的實際環(huán)境影響,如:噪音,潮濕,粉塵等各種因素影響,作為數(shù)控設備的精準直接受到影響,在這種環(huán)境下,數(shù)控扎通氣孔機只能做到準確,快速,便于操作。 四、 結(jié) 束語 伴隨著科學技術(shù)的日益發(fā)展 ,大型造型設備的自動化程度也在不斷提高,如今 STEP_7系列 PC 機在自動造型線上的廣泛應用,已經(jīng)很大程度提高了整體設備的自動化程度。 在自動化造型線上加入數(shù)控設備,進行實際操作,在生產(chǎn)中同樣起著十分重要的作用,自動化程度的提高有效的提高生產(chǎn)效率,同時,可以有效地降低造型廢品的產(chǎn)生,提高產(chǎn)品的質(zhì)量,減低生產(chǎn)工人的勞動強度,提高自動化造型線的生產(chǎn)能力。 基于 S7— 400 從設置到程序的 完善 功能, 利用 STEP_7 大型程序當中的故障檢測功能,準確的判斷和處理故障,對設備進行有效的保護和合 理的改進,在實際運行上可以有效地提高生產(chǎn)效率,保護設備和其他輔助設施,降低勞動強度,都是 非常 有意義的。 本論文是針對自己在學習和工作中,對 自動線控制技術(shù)的 了解和認識的一個總結(jié), 還 有很多不足之處, 對 自動線控制技術(shù)的 掌握 還需進一步加強 ,在今后的工作中還需要 通過不斷是鉆研和實踐去 深入 掌握自動線控制技術(shù) 。
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