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正文內(nèi)容

中試及試生產(chǎn)事故案例(編輯修改稿)

2025-03-31 18:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 生爆炸,反應(yīng)釜上部的攪拌電機及一些附屬設(shè)施飛離反應(yīng)釜,釜內(nèi)的化學物質(zhì)噴出引起爆燃。 事故原因 在 8月 31日中試過程中,當反應(yīng)釜內(nèi)壓力接近工藝規(guī)定控制值的情況下,當班工人繼續(xù)加大投料量,但沒有向釜內(nèi)盤管通冷卻水和及時加入足夠的氧氣量控制副反應(yīng)速度和溫度,導致釜內(nèi)壓力急劇升高發(fā)生爆炸。事故的間接原因有:一是壽爾福公司間氨基苯甲醚中試方案技術(shù)措施不周全,未及時從工藝、設(shè)備和操作上采取有效的安全防護措施,也沒有安排專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。 案例 16 2023年 7月 26日,無錫市胡埭精細化工廠在六氯環(huán)戊二烯試生產(chǎn)過程中,雙環(huán)戊二烯裂解釜發(fā)生爆炸。 事故原因 在六氯環(huán)戊二烯試生產(chǎn)過程的裂解反應(yīng)階段,由于雙環(huán)戊二烯裂解器制造質(zhì)量存在嚴重缺陷,下端的管板與殼體法蘭連接的角焊縫開裂,導致裂解器的加熱載體 — 熔鹽流入到雙環(huán)戊二烯裂解釜中。熔鹽中含有 55%的強氧化劑硝酸鉀,與裂解釜中的雙環(huán)戊二烯等有機物發(fā)生劇烈化學反應(yīng),導致裂解釜爆炸。 案例 17 2023年 3月 16日凌晨 1時 40分左右,東臺市友順精細化工有限公司乙氧基甲叉基氰乙酸乙酯生產(chǎn)車間在利用原生產(chǎn)裝置非法生產(chǎn)新產(chǎn)品乙氧基甲叉基丙二腈過程中,該新產(chǎn)品工藝系私自轉(zhuǎn)讓,僅有 2張紙的工藝過程,沒有相關(guān)的工藝指標。 14日 12時 30分該公司在既無《危險化學品安全生產(chǎn)許可證》,也未進行安評、環(huán)評和履行報批手續(xù)的情況下,生產(chǎn)技術(shù)副總周某擅自采用乙氧基甲叉基氰乙酸乙酯生產(chǎn)裝置投料非法生產(chǎn)乙氧基甲叉基丙二腈,并在車間現(xiàn)場指導生產(chǎn)。 16日 0時 15分產(chǎn)品約 600kg左右在反應(yīng)釜中形成,此時塔頂溫度 167℃ ,釜內(nèi)溫度約 172175℃ ;系統(tǒng)負壓表顯示指針到底 (接近 )。 1時 20分左右,當時在生產(chǎn)現(xiàn)場的總經(jīng)理馬某跟現(xiàn)場人員講“已有 600kg了,不要了,有也是高沸物了”,就離開車間回宿舍休息。但該裝置并未停止運轉(zhuǎn),凌晨 1時 40分左右蒸餾塔突然發(fā)生爆炸。 事故原因 乙氧基甲叉基丙二腈粗品過度蒸餾致高沸物堵塞填料層,導致蒸餾釜內(nèi)壓增大,發(fā)生物理爆炸,并引發(fā)物料的燃燒和化學爆炸。 案例 18 2023年 7月 27日 15時 10分,江蘇射陽縣鹽城氟源化工有限公司首次向氯化反應(yīng)塔塔釜投料。 17時 20分通入導熱油加熱升溫; 19時 10分,塔釜溫度上升到 130℃ ,此時開始向氯化反應(yīng)塔塔釜通氯氣; 20時 15分,操作工發(fā)現(xiàn)氯化反應(yīng)塔塔頂冷凝器沒有冷卻水,于是停止向釜內(nèi)通氯氣,關(guān)閉導熱油閥門。 28日 4時 20分,在冷凝器仍然沒有冷卻水的情況下,又開始通氯氣 ,并開導熱油閥門繼續(xù)加熱升溫;7時,停止加熱 。 8時,塔釜溫度為 220℃ ,塔頂溫度為43℃ ; 8時 40分,氯化反應(yīng)塔發(fā)生爆炸。 據(jù)估算,氯化反應(yīng)塔物料的爆炸當量相當于 406千克梯恩梯( TNT),爆炸半徑約為 30米,造成 1號廠房全部倒塌。 事故原因 由于氯化塔冷凝器在斷水狀況下,沒有采取停車措施,違章指揮,盲目操作,錯誤地將氟化料長時間升溫,造成塔釜內(nèi)以二硝基物為主的氟化料在高溫狀態(tài)下過熱劇烈分解引發(fā)爆炸。 案例 19 2023年 12月 26日,武進區(qū)春江公司生產(chǎn)車間一臺 1500升的反應(yīng)釜正在進行化學品試驗生產(chǎn)。當天上午 9時 30分許,車間負責人兼反應(yīng)釜操作工安排人員往反應(yīng)釜內(nèi)加入亞磷酸,約 12時,反應(yīng)釜開始升溫,爐內(nèi)溫度升至 120℃ 時開始滴加乙酸酐, 13時 30分許,只聽“轟”的一聲巨響,反應(yīng)釜突然爆炸,頓時火球噴涌,天搖地動,濃煙滾滾,車間的玻璃全被震碎,灰塵和化學品微粒彌漫了整個廠區(qū)。 春江公司從 2023年上半年開始,通過公共資料查找到化學原料羥乙基叉二膦酸( HEDP)的生產(chǎn)路線,于同年 10月份進行實驗室規(guī)模的HEDP合成反應(yīng)實驗。 HEDP的工藝流程并不復雜,將亞磷酸投入反應(yīng)釜,再將醋酐酯抽入高位槽。將三分之一醋酐直接放入爐內(nèi);開啟負壓帶氣加溫到 120℃ 時,再將剩余的三分之二醋酐平穩(wěn)滴入反應(yīng)釜內(nèi),溫度控制在 120℃ ;滴液 4小時后,保溫 2小時,將羥乙基叉二膦酸注入,就可以出產(chǎn)品了 。 事故原因 首先是人為的不安全行為。該廠試驗人員和操作工未掌握 HEDP的生產(chǎn)工藝及相應(yīng)的事故應(yīng)急處理預案,盲目蠻干,自定操作參數(shù)和操作條件進行中試生產(chǎn),造成釜內(nèi)氣相物質(zhì)和體積不穩(wěn)定,從而產(chǎn)生大量氣體從氣相管道快速排出,氣體流速加快,產(chǎn)生靜電火花而引發(fā)事故。 案例 20 2023年 1月 13日,昆山康大醫(yī)藥化工有限公司脫水山梨醇車間爆炸事故。根據(jù)現(xiàn)場情況(脫水工序設(shè)備基本完好,硝化工序設(shè)備因房屋坍塌設(shè)備受損,無爆炸痕跡,熔融工序 300立升搪玻璃反應(yīng)釜受損嚴重,現(xiàn)場無法找到,只搜集到少量殘片, 500立升反應(yīng)釜受爆炸沖擊受損嚴重。)判斷,這次事故系熔融工序 300立升搪玻璃反應(yīng)釜發(fā)生爆炸,造成房屋坍塌、人員傷亡。 事故原因 由于事故單位規(guī)定當班員工一天要完成四釜料,操作工在操作硝酯車間熔融反應(yīng)釜時,為了加快熔化速度,開大供汽閥門,導致溫度上升,造成反應(yīng)釜爆炸。 擅自改變生產(chǎn)工藝,在生產(chǎn)硝酸山梨酯“熔融”工序中,將原水浴熔融粗品硝酸山梨酯工藝擅自改成合并投料、用蒸汽直接夾套加溫熔融,給生產(chǎn)過程中反應(yīng)釜的溫度控制帶來難度。 案例 21 2023年 1月 15日 5時 30分左右,浙江武義博陽實業(yè)有限公司生產(chǎn)車間共建有 3個工段,分別是裂解工段、重排工段、合成工段,生產(chǎn)規(guī)模為二甲基硅油 1500t/a和室溫硫化硅橡膠 500t/a。重排工段設(shè)有三只間歇式蒸餾釜(采用減壓蒸餾工藝)和用于存放洗釜液的廢渣池,火災(zāi)先發(fā)生于重排工段廢渣池。 事故原因 首先在重排車間廢渣池起火,繼而引發(fā)堆放在廢渣池邊裝有二甲基環(huán)氧硅烷 ( DMC閃點為54℃ 的液體)的塑料桶(噸桶)燃燒,塑料桶內(nèi)大量 DMC外漏并發(fā)生流淌性火災(zāi),火災(zāi)流淌到地勢較低的企業(yè)成品倉庫,引燃倉庫內(nèi)物料,最終造成成品倉庫火災(zāi)。 以前一直使用水沖洗蒸餾釜的釜內(nèi)殘留物, 為提高清洗效率,未經(jīng)安全評估,采用油料沖洗蒸餾釜,油料洗液不斷循環(huán)使用,并最終未經(jīng)任何處理直接排入廢渣池。 案例 22 上海某皮革化工廠主要生產(chǎn)丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯。丙烯酸甲酯生產(chǎn)的化學反應(yīng) : 33升水+ 200升硫酸 +丙烯腈 → 丙烯酰胺 +丙烯酸;丙烯酰胺 +甲醇 → 丙烯酸甲酯,經(jīng)蒸發(fā)、精餾,成為丙烯酸甲酯精品。 1989年 12月 23日,該廠聘請 5名大學教師進行丙烯酸甲酯試生產(chǎn),生產(chǎn)現(xiàn)場約 10名職工在旁觀看。當丙烯腈加至六分之一時,反應(yīng)鍋發(fā)生了沖料,大量氣霧噴出, 10名職工有明顯呼吸道刺激癥狀和皮膚、眼晴刺激癥狀,醫(yī)院診斷為硫酸霧吸入和化學性眼灼傷。 事故原因 試生產(chǎn)工藝不規(guī)范,水溫和硫酸濃度超過反應(yīng)要求,造成硫酸霧外噴,職工缺乏防護和現(xiàn)場搶救知識,車間安全通道不暢。 案例 23 2023年 7月 28日,上海遠大過氧化物有限公司 4萬噸 /年( %
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