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氯堿生產安全事故案例分析課件(編輯修改稿)

2025-03-16 12:26 本頁面
 

【文章內容簡介】 氯氣中燃燒,就像在氧氣中燃燒一樣。一般易燃性氣體或蒸氣也都能與氯氣形成爆炸性混合物。氯氣能與許多化學品如乙炔、松節(jié)油、乙醚、氨、燃料氣、烴類、氫氣、金屬粉末等猛烈反應發(fā)生爆炸或生成爆炸性物質。它幾乎能與金屬和非金屬都起腐蝕作用。大鼠吸入 LC50: 29310 61h ;小鼠吸入 LC50: 13710 61h ;狗吸入 LC50: 80010 630min ;貓吸入 LC50:( 280~ 630) 10 61h ??傮w事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析 氯氣對眼睛和呼吸系統(tǒng)的黏膜有極強的刺激性。如與潮濕空氣接觸則生成初生態(tài)氧,并形成鹽酸。由于兩者的存在致使機體組織發(fā)生嚴重的炎癥。在肺中可發(fā)生淤血和水腫。 10 6時可感到臭味; 15ppm時對眼睛和呼吸道有刺激作用,并感到疼痛、咳嗽、窒息感及胸部緊束感; 5010 6可引起嚴重損害,有胸痛、吐粘痰及咯血; 10010 6時,瞬間就可以引起呼吸困難,發(fā)紺; 100010 6時立即死亡。對皮膚也有強刺激性,有時在面部等處可見氯唑瘡??傮w事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析氯氣泄露最新的救援措施:中和吸收池法 該方法是在液氯生產、使用、儲存場所挖掘一個中和吸收池子,平常在池子中盛放堿性液體,一旦發(fā)生液氯鋼瓶泄漏,及時將泄漏鋼瓶放入中和吸收池中,并將泄漏點置于堿液中,用池子中的堿性液體與氯氣的反應來吸收鋼瓶中泄漏出來的氯氣,待液氯鋼瓶中的氯氣吸收完畢后,再將鋼瓶取出進行處置,見圖。二、氯引起的安全事故及案例分析帶壓堵漏法 該方法研究針對 500公斤、 1000公斤液氯鋼瓶一旦發(fā)生瓶閥、易熔塞或鋼瓶本體泄漏,采用專用的帶壓堵漏器具,及時準確地將漏點堵住,后采用真空回收的方法將液氯鋼瓶中剩余液氯予以回收,能取得良好的效果,見圖:氯氣泄露最新的救援措施:二、氯引起的安全事故及案例分析真空處置房 在液氯生產、使用、儲存場所建造可放置一個鋼瓶的真空處置房,一旦發(fā)生液氯鋼瓶泄漏,及時將泄漏的液氯鋼瓶置入真空處置房內,置于真空房內鋼瓶泄漏出來的氯氣通過管道至吸收設施予以吸收,當液氯鋼瓶中的氯氣泄漏完后,可將鋼瓶取出進行后續(xù)處置。氯氣泄露最新的救援措施:二、氯引起的安全事故及案例分析氯氣泄露最新的救援措施:密閉吸收法 將液氯鋼瓶使用、儲存廠房或液氯儲槽廠房加以封閉,一旦發(fā)生液氯鋼瓶或儲槽泄漏,泄漏出來的液氯被封閉在廠房中,通過抽風吸收的方法,可以將廠房內泄漏出來的氯氣用燒堿或氯化亞鐵溶液進行吸收,過程中搶險人員可以佩戴防護器具進入廠房對泄漏點進行處置,從而達到泄漏氯氣不被擴散到外界的目的,見圖:二、氯引起的安全事故及案例分析氯氣泄露最新的救援措施:流動吸收法 制作專門的應急救援車輛,在車輛上配置抽風機和可以吸收氯氣的溶液,一旦發(fā)生氯氣泄漏,應急救援車輛緊急駛往事故點,用吸風管將泄漏出來的氯氣抽至吸收器內進行吸收,盡量避免氯氣隨風飄散至界外。二、氯引起的安全事故及案例分析氯氣泄露最新的救援措施:罐車處置法 目前采用液氯槽車或液氯集裝箱罐車進行液氯運輸?shù)牧坎粩嘣谠黾?,一旦在運輸過程中由于發(fā)生意外事故導致槽體(罐體)破裂,會導致大量氯氣泄漏,并引發(fā)極為嚴重的次生災害事故。 一旦發(fā)生此類事故,槽車(集裝罐車)駕駛員、押運員必須按照應急預案采用隨車的帶壓堵漏器具進行堵漏,并及時向相關部門(應急聯(lián)動中心)報告,專業(yè)的搶險隊伍應迅馳現(xiàn)場進行救援,可以盡量減少事故造成的危害,見圖:二、氯引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 2023年 1月,北方某廠因化鹽水中含銨量偏高,導致液氯中三氯化氮含量偏高,二臺經連續(xù)汽化二十多天的汽化器內液氯被蒸干,先后發(fā)生爆炸,二臺相鄰的汽化器也存在危險,急需處理,根據(jù)現(xiàn)場實際情況和液氯中三氯化氮的測定數(shù)據(jù),經過計算,該廠制定了周密的排險方案并予以實施;汽化器內壓入足量的四氯化碳,汽化大部分液氯后,從汽化器底部排出經稀釋的三氯化氮用堿液處理之,險情被安全排除。事故案例二事故案例一 2023年 1月,華東某地自來水廠在加氯過程中,氯氣過濾器發(fā)生爆炸。經測定,該廠使用的液氯中三氯化氮含量偏高。氯氣過濾器在去除雜質的過程中富集了三氯化氮。三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 2023年 4月,西部某廠因氯氣冷凝器泄漏,含高濃度銨的氯化鈣鹽水通過泄漏的冷凝器進入了液氯系統(tǒng)(液氯氣液分離器,計量槽,汽化器),導致銨與氯反應生成三氯化氮,在事故處置過程中發(fā)生了大爆炸, 9人死亡, 15萬人緊急疏散。 事故案例三三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析事故案例三救援現(xiàn)場三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析事故案例三救援現(xiàn)場三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 1966年 8月 8日,浙江某廠使用含有銨 (20g/L)的廢堿液配制 6000m3鹽水,由于氨味太大,加入鹽酸中和,進入電解槽系統(tǒng)產生了 NCl3,導致 1液化器發(fā)生爆炸。事故分析是 1液化器數(shù)月未排污, 8月 7日停止使用后殘余約 500kg液氯,隨著液氯不斷汽化,殘余液氯中 NCl3濃度增高而發(fā)生爆炸。 這一案例還說明了氯氣液化設備必須經排污處理后方可停用,避免殘余液氯汽化后 NCl3濃縮,在檢修過程引起爆炸。事故案例四三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 1994年 3月 18日,山東某廠液氯汽化器發(fā)生的爆炸,是在拆除汽化器底部排污管過程中發(fā)生的,排污管炸得粉碎,造成 1人死亡、 2人重傷、 1人輕傷。原因是使用鹵水含銨超標,造成系統(tǒng)三氯化氮積累。汽化器底部排污管積聚的殘余液氯在拆除過程中常壓汽化 (沸點為 34℃) , NCl3濃縮引起爆炸。 這一案例也說明了氯氣汽化設備必須經排污處
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