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正文內(nèi)容

發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告(編輯修改稿)

2025-08-30 01:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 管理未開展在不同季節(jié)、不同工況條件下的熱效率試驗,對經(jīng)濟運行指導(dǎo)性不夠;熱力試驗報告數(shù)據(jù)齊全,但分析深度不夠;試驗曲線、試驗結(jié)論對經(jīng)濟運行指導(dǎo)性有待提高。建議:1)根據(jù)不同季節(jié)、不同工況條件,開展熱效率試驗,確定最佳運行參數(shù)。2)用試驗曲線、試驗結(jié)論指 導(dǎo)經(jīng)濟運行。. 計量管理發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告18入廠、入爐皮帶秤校驗:入爐煤皮帶秤校驗記錄存在人員簽字不全現(xiàn)象。建議:校驗記錄要人員簽字完整。3. 管理組查評總體評價本次管理查評,通過翻閱資料、深入 現(xiàn)場交流,查評組認(rèn)為 ,某電廠領(lǐng)導(dǎo)重視節(jié)能管理,制定了節(jié)能管理 辦法,建立了 節(jié)能管理 組織機構(gòu)和指標(biāo)監(jiān)督體系;有相對齊全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、導(dǎo)則和辦法制度; 2022 年 4 月 7 日發(fā)布執(zhí)行制定了獎懲管理辦法;成立節(jié)能降耗三級管理網(wǎng)絡(luò),制定節(jié)能管理實施細(xì)則,機組優(yōu)化運行實施細(xì)則,按實施 細(xì)則要求開展工作;成立對標(biāo)工作小組,每日早上對前一日指標(biāo)進行分析,提出存在問題,落 實整改;每周 對指標(biāo)進行匯總分析;每月對月度指標(biāo)進行環(huán)比、同比、區(qū)域比;成立了供電煤耗、燃油單耗、廠用電、熱值差、配煤摻燒五個攻關(guān)小組 ,每周、每月召開攻關(guān)小 組會議,對存在的問題進行閉環(huán)管理。某電廠克服燃料采 購點多、煤種復(fù) 雜的不利因素,對外積極拓展市場,保證了機組燃燒用煤需要,通 過配煤摻燒,使燃料成本得到有效控制。但是,通過查評發(fā)現(xiàn)某發(fā)電公司節(jié)能管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化離集團公司管理要求還有一定差距,依然存在一些不足:節(jié)能管理手冊急待完善;目前未按規(guī)定安裝機組耗差分析系統(tǒng),狀 態(tài)監(jiān)測、性能 計算,在 SIS 系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn);制定了《機組優(yōu)化運行實施細(xì)則》方案不夠細(xì),缺少滑壓優(yōu)化曲線、氧量優(yōu)化曲線、循 環(huán)水優(yōu)化曲線、煤 質(zhì)負(fù)荷對應(yīng)曲線等 優(yōu)化曲線;至今未實行點檢定修管理;在入廠、入爐煤采制化管理上,還存在薄弱環(huán)節(jié):在《入廠煤計量、采 樣、分樣管理管理制度》中存在機械采樣執(zhí)行人工采樣標(biāo)準(zhǔn); 設(shè)備實施還不能滿足日常需要;采制化操作不規(guī)范,沒有嚴(yán)格執(zhí)行國標(biāo);原始記錄臺賬保存不完整。發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告19公司管理人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會集團公司下達的各項管理規(guī)定、辦法、標(biāo)準(zhǔn)和要求,進一步規(guī)范各項管理工作;公司應(yīng)加大運行人員的技術(shù)培訓(xùn)力度以及優(yōu)化運行執(zhí)行力度,規(guī)范各項 管理工作, 嚴(yán)格指標(biāo)考核, 進一步責(zé)任落實,不斷提高節(jié)能管理水平和經(jīng)濟運行水平。二、設(shè)備查評報告查評人: 譚 袖 王 剛 石 曉燕(查評時間:~)1. 查評概況設(shè)備組查評人員依據(jù)《某集團公司火力發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟性評價標(biāo)準(zhǔn)》(2022 版),分專業(yè)采用溝通交流、查閱 文檔報表、 現(xiàn)場抽查檢測 、分析核算等方法,了解 設(shè)備狀況和管理情況。按照“對標(biāo)、 對表、對照”原則, 對某發(fā)電有限公司發(fā)電設(shè)備進行查評。了解了該公司在設(shè)備維護與治理、 經(jīng)評自查 整改中取得的成績,同 時也發(fā)現(xiàn)了機組設(shè)備方面的一些問題,查評結(jié)果匯報如下。設(shè)備評價部分共分汽輪機、鍋爐、燃料 設(shè)備三個專業(yè)、 40 項內(nèi)容,總分為240 分。根據(jù)某發(fā)電有限公司 實際情況, 3 項不參評 ,實際查評 37 項、應(yīng)得分為230 分。 查評結(jié)果扣分項 18 項, 實得分 分,得分率為 %。本次查評得分與企業(yè)自查得分差異:表 1 設(shè)備評價得分表企業(yè)自查 集團查評序號 評價項目 應(yīng)得分 實得分 得分率(%) 應(yīng)得分 實得分 得分率(%)發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告20二 設(shè)備評價 230 174 230 1 汽輪機設(shè)備 115 82 115 71 2 鍋爐設(shè)備 90 67 90 3 燃料設(shè)備 25 25 100 25 25 100(1) 調(diào)節(jié)級及各監(jiān)視段參數(shù)自查得 5 分,專家評得 3 分。查閱電廠機組運行數(shù)據(jù)及有關(guān)試驗報告, 4 號機個別監(jiān)視段均存在超壓和超溫的現(xiàn)象。(2) 加熱器自查得 10 分,專家評得 8 分。 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn) 2 號機 2 號高加, 4號機 2 號高加事故疏水調(diào)節(jié)閥均存在內(nèi)漏的問題。(3) 軸封自查得 5 分,專家評得 3 分。 1 號汽輪機 B 低壓缸后軸封輕微漏汽,24 號汽輪機 A、B 低壓軸封均存在泄漏的問題,2 號汽輪機高壓前軸封泄漏等。此外,3 號機軸加溫升 0℃。(4) 低旁后溫度自查得 8 分,專家評得 6 分。查看各機組 DCS,1 號機 B 低旁閥、2 號機 A 低旁閥、2 號機 B 低旁閥、4 號機 B 低旁閥均存在內(nèi)漏的問題。(5) 給水泵自查得 5 分,專家評得 4 分。 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn) 1 號機 A、B 汽泵最小流量閥均存在不同程度的內(nèi)漏問題。(6) 鍋爐熱效率自查得 3 分,專家評 分。原因為自查對打分標(biāo)準(zhǔn)的理解有偏差,計算方法有誤。按大修后 試驗報告數(shù)據(jù), 單項評 分采用按臺數(shù)計算標(biāo)準(zhǔn)分,每臺爐 分,2 號鍋爐效率偏低 %,扣 分,3 號鍋爐效率偏低 %,扣 分,4 號鍋 爐效率偏低 %。扣 分。合 計扣分 分,得 分。(7) 鍋爐側(cè)主要疏、放水閥門、磨煤機 熱風(fēng)隔絕門、 熱風(fēng)再循環(huán)等閥門泄漏自查得 12 分,專家評 7 分,原因 為電廠自查未統(tǒng)計泄漏閥門, 經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn) 5 處閥門泄漏。發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告21(8) 鍋爐設(shè)備保溫自查得 6 分,專家評 0 分。原因為自查未扣分, 專家檢查 4 臺鍋爐中每臺鍋爐多處保溫脫落,10 余處保溫外表面超溫,多處人孔門未經(jīng)過絕熱處理表面溫度超過 100℃???6 分,得 0 分。2. 存在的主要問題及建議. 基礎(chǔ)工作需要進一步完善和規(guī)范查閱電廠凝汽器、高低加等加熱器堵管臺賬,真空 嚴(yán)密性試驗記錄,膠球投退記錄, 閥門內(nèi)漏臺賬,以及相關(guān)試驗報告等的歸檔情況,存在以下共性問題:1)記錄不夠規(guī)范,有漏填、涂改的現(xiàn)象;2)臺賬格式不 統(tǒng)一,班 組間同類文件格式不同;3)內(nèi)容不全,不能全面反映有關(guān)設(shè)備的運行和檢修歷史;4)試驗報告等文件歸檔較亂,一個文件被多次命名為多個文件(實則是同一個文件),導(dǎo)致查閱困難。建議:1)按照集團公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)范的要求,并結(jié)合本廠實際,由生技部牽頭, 組織有關(guān)人員對 本廠臺賬、 記錄和報告等文檔進行梳理,分 類列出清單,制定 編制計劃;2)落實 生技部、 檢修部及班組等各 級人員的職責(zé),管理人 員應(yīng)定期檢查相關(guān)臺賬的記錄情況,對記錄存在漏填、涂改等問題的應(yīng)及時指出,落實獎懲;3)熱力試驗等試驗報告的電子文件專人負(fù)責(zé)、專人管理,文件命名要清晰、規(guī)范。. 現(xiàn)場設(shè)備治理力度、隱患排查的深度不夠主、輔設(shè)備及其系統(tǒng)存在著設(shè)計不合理、安裝不 規(guī)范、檢修質(zhì)量不過關(guān)、日常維護不到位等問題。例如: 1)機組1~4 高調(diào)門后疏水管路設(shè)計不合理,即3 高調(diào)門后疏水管路,4 高調(diào)門后疏水管路分 別接在了一起,導(dǎo)致互相發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告22串汽,應(yīng)分別接加裝一個手動隔離門,啟 動時開啟,運行正常后關(guān)閉;2)汽機房熱力系統(tǒng)疏水,快冷疏水、放氣等小管安裝工藝不夠規(guī)范, 現(xiàn)場布置混亂;抗燃油管道安裝不夠規(guī)范,與汽缸、熱力管道距離近等;3)4 機 A、B 低壓缸進汽水平法蘭漏汽, 2 機汽前泵機械密封及泵兩側(cè)“三角區(qū)”泄漏,部分設(shè)備油管道法蘭、接頭漏油等,都存在檢修質(zhì)量不過關(guān)、日常 維護部到位的問題。建議:1)由電廠技術(shù)部門牽頭,組織運行、 檢修,從設(shè)計、安裝和安全生產(chǎn)、經(jīng)濟運行等方面,分專業(yè)、系統(tǒng)對 14 號機組設(shè)備、系 統(tǒng)進行一次全面的隱患排查,制定 隱患排查計劃。查出的問題應(yīng)分設(shè)備、分系 統(tǒng),按問題和隱患的嚴(yán)重程度、治理的難易程度,制定治理或改造方案和整改 計 劃;2)匯總影響各機組安全、經(jīng)濟運行的隱患和問題,建立 問題庫,成立攻關(guān) 組,落 實方案,逐步整改。. 汽輪機缸效偏低、熱耗偏高查閱電廠 1~4 號機組最近一次熱力試驗報告,4 臺汽輪機高、中壓缸效率均未達到設(shè)計值,機組熱耗均超 過設(shè)計值 100kJ/kWh 以上,具體見下表。表 2 汽輪機試驗熱耗值(kJ/kWh)機組 設(shè)計值 試驗結(jié)果 偏差值1 號 8027 1682 號 8050 1913 號 8381(修前) 5224 號78598419 560表 3 汽輪機缸效試驗值高壓缸(%) 中壓缸(%)機組設(shè)計值 試驗值 偏差值 設(shè)計值 試驗值 偏差值1 號 2 號 91 發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告23機組 高 壓缸(%) 中 壓缸(%)設(shè)計值 試驗值 偏差值 設(shè)計值 試驗值 偏差值3 號 4 號 建議:1)對各主要參數(shù)測點進行校對,排除測量誤差對試驗造成的影響;2)對各機組進行配汽優(yōu)化試驗,確定最佳的重疊度;3)重視給水泵組的經(jīng)濟運行,定期進行給水泵組性能試驗,做好汽泵再循環(huán)調(diào)整門機械零位的定位,運行中發(fā)現(xiàn)泄漏應(yīng)及時消除,有條件 時,建 議將調(diào)整門前手動門 改造為電動門;4)綜合考慮過熱器減溫水管路改造(將其改造至高加出口后)的可行性;同時,條件允許時優(yōu)化燃煤,減少過熱器超溫 現(xiàn)象的發(fā)生;5)消除軸封漏汽的缺陷,一是加強運行調(diào)整的監(jiān)督與考核力度;二是檢修時確保軸封間隙達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值;三是考慮改造為接觸、蜂窩、蜂窩+接觸 組合等新型汽封;6)重視并及時消除旁路、主汽、再熱汽、抽汽等閥門的內(nèi)漏管理,機組啟動時規(guī)范操作,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時組織檢修人員校門;7)運行中加強蒸汽品質(zhì)監(jiān)督,防止汽輪機葉片結(jié)垢;大修時,汽輪機通流部分動靜間隙應(yīng)盡可能達到設(shè)計值,汽封徑向間隙應(yīng)盡可能按照標(biāo)準(zhǔn)值的中下限進行調(diào)整;8)總結(jié)汽輪機高中壓缸過橋汽封檢修調(diào)整經(jīng)驗。將本廠各機組高中壓缸過橋汽封歷次檢修調(diào)整數(shù)據(jù)、機組修后啟動情況、過橋汽封泄漏率(每次修前、修后試驗數(shù)據(jù)對比)等 進行總結(jié),確定各機 組過橋 汽封間隙的最佳檢修調(diào)整值;9)加大機組冷端優(yōu)化治理。一是結(jié)合環(huán)境溫度及機組本身運行特點,通過積累運行數(shù)據(jù)和試驗,總結(jié)兩機三泵和循泵高低速投退的經(jīng)濟點;二是鑒于電廠存在水質(zhì)濁度偏高導(dǎo)致水塔污堵的問題,建議電廠最多每兩年將各水塔填料進行上下層倒換一次,可每年結(jié) 合機組小修,將填料倒 換 一半,以 進一步提高機組的真空度;三是嚴(yán)格管控水塔加藥,結(jié)合凝汽器端差、機組背壓等參數(shù),加 強凝汽器發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告24的管理;發(fā)現(xiàn)凝汽器換熱性能下降時,應(yīng)及時對凝汽器進行高壓水沖洗,避免凝汽器結(jié)垢。. 汽輪機個別監(jiān)視段參數(shù)超過設(shè)計值查閱各機組運行參數(shù)及相關(guān)試驗報告,各機組監(jiān)視段參數(shù)部分超過設(shè)計值,具體見下表。建議:1)汽輪機揭缸檢修期間,空扣缸測量汽缸嚴(yán)密性時,重點檢查高、中、低壓內(nèi)缸是否存在內(nèi)張口, 發(fā)現(xiàn)時應(yīng)通過補焊、研缸或者返廠處理, 徹底消除;2)結(jié)合機組大修,測量調(diào)整隔板高低差應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn);隔板回裝后,要求用 塞尺檢查隔板結(jié)合面,確保隔板結(jié)合面嚴(yán)密不漏汽;3)大修時,檢查、 調(diào)整通流部分動靜間隙應(yīng)符合設(shè)計值, 綜合考慮機組修前振動等運行情況,汽封徑向間隙應(yīng)盡可能按設(shè)計值的中下限進行調(diào)整,盡量減少級間漏汽。表 4 汽輪機監(jiān)視段參數(shù)監(jiān)視段 測 點 1機 2機 3機 4機設(shè)計值 運行值 —— ——壓力(MPa)偏 差 —— ——設(shè)計值 388運行值 398 394 —— 395一抽溫度(℃) 偏 差 10 6 —— 7設(shè)計值 運行值 —— —— ——壓力(MPa)偏 差 —— —— ——設(shè)計值 327運行值 333 329 —— 329二抽溫度(℃) 偏 差 6 2 —— 2設(shè)計值 運行值 —— (MPa)偏 差 —— 溫度 設(shè)計值 439發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告25運行值 462 461 451 446(℃)偏 差 23 22 12 7設(shè)計值 268運行值 270 —— —— ——五抽 溫度(℃)偏 差 2 —— —— ——設(shè)計值 176運行值 186 —— 181 192六抽 溫度(℃)偏 差 10 —— 5 16. 考慮汽動給水泵前置泵進行節(jié)能改造查閱電廠汽前泵及汽動給水泵的運行規(guī)程和電廠技術(shù)人員提供的相關(guān)技術(shù)資料,汽前泵設(shè)計揚程 145 米(泵設(shè)計工況點),汽 動給 水泵必需汽蝕余量 43 米(泵設(shè)計工況點),前置泵揚 程為主泵必需汽蝕余量的 倍,有很大的節(jié)能潛力(預(yù)測每臺汽前泵電機可降低電流 10A 左右)。另外,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)汽前泵兩端“三角區(qū)”頻繁泄漏,影響設(shè)備運行可靠性。建議:電廠同泵制造廠合作,對汽前泵進行綜合治理和改造。一是考慮葉輪車削的可行性,不但降低電 耗,同 時可降低葉輪出口速度,降低泵體蝸殼的沖刷,進而延長泵的運行壽命;二是對泵體兩端垂直法蘭(也稱“三角區(qū)” )密封型式進行改造,同電廠技術(shù)人員了解,目前為石棉板密封,可考慮將其改造為 O 型圈密封型式,從而提高泵運行的可靠性。. 機側(cè)熱力系統(tǒng)疏水閥門內(nèi)漏較多通過檢查現(xiàn)場和 DCS 畫面,全廠機側(cè)熱力系統(tǒng)疏水閥門內(nèi)漏 70 余個,其中1 號機 9 個,2 號機 30 個,3 號機 22 個,4 號機 17 個,詳見附件中機側(cè)閥門內(nèi)漏清單。建議:1)檢修時對內(nèi)漏閥門進行研磨或更換;2)編制完善閥門內(nèi)漏臺賬,臺賬內(nèi)容至少應(yīng)包含閥門名稱、 閥后溫度、 閥門型號、公稱壓力和公稱通徑、連接型式、閥門 型式、生產(chǎn)廠家、 閥后連接管道和彎頭規(guī) 格、檢修歷史記錄等;3)對全發(fā)電有限公司經(jīng)濟性評價報告26廠高中壓、低壓閥門生產(chǎn)廠家進行梳理,按內(nèi)外漏 頻次、制造 質(zhì)量、檢修或更換周期等,對閥門生產(chǎn)廠家進行排名, 篩選出質(zhì)量相對較好、 較差的廠家,優(yōu)勝劣汰,建立閥門生產(chǎn)廠家“黑
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